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某600 MW機組煙冷器堵灰的原因分析及對策

2017-07-07 14:08:13彭鈺君
綜合智慧能源 2017年6期
關(guān)鍵詞:煙氣

彭鈺君

(華電國際奉節(jié)發(fā)電廠,重慶 404652)

某600 MW機組煙冷器堵灰的原因分析及對策

彭鈺君

(華電國際奉節(jié)發(fā)電廠,重慶 404652)

對華電國際奉節(jié)發(fā)電廠煙氣系統(tǒng)加裝煙氣余熱回收-再熱裝置(MGGH)中煙冷器堵灰的原因進行了分析,通過經(jīng)驗總結(jié)找出了解決問題的方法,使機組運行中煙冷器的運行狀態(tài)得到了改善,同時脫硫吸收塔出口的凈煙氣溫度得到提高,保證了吸收塔尾部煙道及煙囪的運行安全,解決了煙囪煙羽現(xiàn)象。

煙冷器;煙氣再熱器;堵灰;解決方法

0 引言

煙氣治理是電廠運行中面臨的重要問題。為了達到煙氣的潔凈排放,煙氣必須經(jīng)過除塵、脫硫等過程才能最終進入大氣,為此,電廠發(fā)展出了不同類型的技術(shù)來解決這些問題。李新超介紹了一種新型的煙氣治理技術(shù),討論了管束式除塵器與旋匯耦合器在脫硫技術(shù)中的應用[1]。江哲生和許傳凱介紹了我國煙氣余熱利用換熱器發(fā)展情況[2]。陳文理以1 000 MW機組為例,進行了中間熱媒體煙氣換熱器與傳統(tǒng)的回轉(zhuǎn)式煙氣換熱器(RGGH)的技術(shù)和經(jīng)濟性對比[3]。趙雁翎和畢雪峰基于1 000 MW 級純凝機組,對低溫省煤器與低低溫電除塵、中間熱媒體煙氣換熱器綜合設置進行了研究[4]。郭家旺分析了煙氣余熱回收-再熱裝置(MGGH)在應用中可能出現(xiàn)的一些問題[5]。劉毅和張千則討論了600 MW火電機組濕法煙氣脫硫系統(tǒng)堵灰治理[6]。

華電國際奉節(jié)發(fā)電廠(以下簡稱奉節(jié)電廠)在煙道加裝了MGGH,以熱媒水為換熱介質(zhì),在空氣預熱器(以下簡稱空預器)出口和電除塵器之間的煙道內(nèi)安裝了4組煙冷器,將原煙氣的溫度從131 ℃降低到90 ℃,提高靜電除塵器的除塵效率,降低引風機電耗,在脫硫吸收塔出口與煙囪之間的煙道上設置煙氣再加熱器,使用熱媒水吸收的熱量將煙氣溫度從46 ℃加熱至80 ℃以上,消除煙囪“白龍”現(xiàn)象帶來的視覺污染。

奉節(jié)電廠#1機組在2016年10月7日機組帶負荷調(diào)試過程中,發(fā)生了煙冷器堵灰,導致機組無法正常運行,被迫停運,進行人工清灰后,機組人員制定了有針對性的技術(shù)措施,在后續(xù)的168試運行及正式的商業(yè)運行過程中,確保了MGGH的正常運行。

1 MGGH介紹

奉節(jié)電廠新安裝的MGGH的設計、生產(chǎn)、安裝均由福建龍凈環(huán)保股份有限公司負責。MGGH的換熱形式為煙氣-水換熱器。每組煙冷器采用2個聲波吹灰器,防止受熱面積灰造成堵塞,煙氣再熱器采用蒸汽吹灰器。

MGGH設置有輔助蒸汽(蒸汽壓力0.80~1.19 MPa,溫度350~368 ℃)加熱器。當系統(tǒng)熱量不足時(啟動工況、低負荷工況、冬季工況、事故工況),通過輔助蒸汽加熱器加熱熱媒水,以保證煙氣再熱器仍然能將凈煙氣加熱到設計值。煙冷器設置可調(diào)回路。輔助蒸汽加熱器在水側(cè)設置旁路,并根據(jù)需要配置足夠的調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥均設置有旁路。

煙冷器與煙氣再熱器的水側(cè)通過閉式熱媒水相連,水側(cè)系統(tǒng)設置3臺熱媒水泵進行驅(qū)動,2用1備。設計工況下,70 ℃的熱媒水進入煙冷器與煙氣進行熱交換,將電除塵器前進口煙溫從131 ℃左右降至90 ℃;吸熱后的熱媒水進入煙氣再熱器與煙氣進行熱交換,將煙囪入口煙溫從46 ℃提升至80 ℃以上,放熱后的熱媒水通過循環(huán)泵,繼續(xù)進入煙冷器,循環(huán)運行。MGGH如圖1所示。

MGGH性能參數(shù)見表1(單臺換熱器,每臺鍋爐配4臺換熱器,5種工況分別為鍋爐最大出力工況(BMCR)、鍋爐額定負荷工況(BRL)、汽機熱耗率驗收工況(THA),75%THA,50%THA)。

2 MGGH堵灰現(xiàn)象

2016-10-06 T 06:00,奉節(jié)電廠#1機組進行帶負荷(404 MW)調(diào)試工作。按照調(diào)試人員要求,啟動#2熱媒水泵運行,投運#1鍋爐MGGH。熱媒水投入后,熱回收器平均壁溫都在66 ℃左右,低于設計要求的最低值72 ℃。4個熱回收器煙道差壓從正常范圍開始逐步升高,至當日19:00 升高至量程最大值1 050 Pa(正常運行要求低于350 Pa)。

圖1 MGGH

表1 煙冷器性能數(shù)據(jù)表

2016-10-07 T 05:00,發(fā)現(xiàn)#1鍋爐灰斗A側(cè)料位高,輸灰較困難,就地檢查A側(cè)輸灰倉泵溫度高、B側(cè)倉泵溫度低;05:45退出#1鍋爐MGGH;07:15,#1鍋爐兩側(cè)空預器出口煙溫偏差開始逐漸變大,A側(cè)空預器出口煙溫逐步上升至187 ℃,同時B側(cè)空預器出口煙溫下降至71 ℃,向調(diào)度申請降負荷至150 MW運行觀察;10:30就地檢查#1鍋爐電除塵輸灰情況,A側(cè)灰斗料位高,輸灰困難,B側(cè)灰斗內(nèi)無積灰、倉泵溫度低,懷疑#1鍋爐MGGH存在堵塞現(xiàn)象;14:10關(guān)閉B側(cè)冷一次風擋板后,就地緩慢手動關(guān)小A/B一次風聯(lián)絡擋板至20%開度,B側(cè)一次風壓由6.6 kPa升至7.0 kPa,故判斷B側(cè)煙道存在堵塞現(xiàn)象;測量B側(cè)#3,#4 煙冷器差壓達1.8 kPa;15:27申請#1機組停機處理;17:30, 打開#1鍋爐MGGH人孔門進行內(nèi)部檢查,#4煙冷器堵灰嚴重,#3煙冷器堵灰較嚴重,#2和#1煙冷器堵灰較輕,打開2臺空預器熱端檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯積灰情況。

3 MGGH堵灰原因分析

(1)#1鍋爐為W爐,爐寬32 m,在負荷較低時通過4組煙冷卻器的煙氣量大小不一;A,B電除塵出口至A,B引風機的聯(lián)通管上無相關(guān)擋板門,造成煙氣量低的煙冷器流量越來越低,煙速降低,煙氣自潔能力降低,從而加速煙冷器堵塞程度。

(2)進入煙冷器水溫低。堵塞前進入煙冷器水溫55~66 ℃,導致煙冷器壁溫低于設計要求最低值72 ℃,此時煙氣中的硫酸蒸汽易在管壁上凝結(jié),從而造成積灰不斷增加。

(3)對MGGH壓差未引起足夠重視。投產(chǎn)之初調(diào)試人員缺少MGGH的調(diào)試經(jīng)驗,運行人員也沒接觸過類似設備,造成MGGH壓差出現(xiàn)異常時未引起重視。

(4)空預器吹灰蒸汽帶水,造成灰在煙冷器上黏結(jié)。

(5)MGGH聲波吹灰器數(shù)量不足。#1鍋爐每組煙冷器上裝設2個聲波吹灰器,聲波吹灰能量不夠,不能及時把黏在換熱片上的積灰吹走。

4 MGGH堵灰的處理

(1)將#1鍋爐所有風機停運后,檢查發(fā)現(xiàn)MGGH各煙冷器有堵灰現(xiàn)象,其中#3,#4煙冷器較嚴重。聯(lián)系高壓水沖洗廠家用高壓沖洗水沖洗煙冷器。

(2)確認MGGH煙冷器徹底沖洗干凈后,投輔汽加熱熱媒水系統(tǒng),對MGGH煙冷器徹底進行烘干。

5 防范MGGH堵灰的對策

(1)為解決機組低負荷時通過MGGH兩側(cè)風量不易調(diào)整的問題,經(jīng)過與東方鍋爐股份有限公司技術(shù)中心商議,在引風機前聯(lián)絡煙道臨時加裝隔離板,后期將改為電動聯(lián)絡擋板。當發(fā)現(xiàn)某側(cè)煙冷器差壓上升時,適當增加該側(cè)風量,兩側(cè)引風機電流偏差盡量控制在5 A以內(nèi),必要時將引風機解為手動調(diào)節(jié),此時受熱面溫差須控制在許可范圍內(nèi)。

(2)當機組負荷大于350 MW,確認MGGH煙冷器入口煙溫在110 ℃以上,投運MGGH煙氣熱加熱器時,首先投運熱媒水加熱器,將煙冷器入口的熱媒水溫度加熱到80 ℃以上,按照入口煙溫高低順序分組依次投運;投運后必須保證每組的管壁溫度在72 ℃以上;當機組降負荷運行,管壁溫度低于72 ℃時,及時投運熱媒水加熱器提高熱媒水溫度。

(3)煙氣差壓在壓力高時,增加1個提示告警(如壓力高于設定值350 Pa時變成紅色),同時將煙冷器的4個煙氣差壓引入風煙系統(tǒng)畫面對應位置,方便運行人員及時發(fā)現(xiàn)。

(4)保證預器吹灰蒸汽參數(shù)合格。

(5)經(jīng)MGGH廠家煙道阻力分析計算,在每組MGGH內(nèi)再增加2組聲波吹灰器,確保清灰效果。提高煙冷器的吹灰頻率。當某1組MGGH煙冷器的差壓異常增大時,應手動增加該組的聲波吹灰器的投運頻次,直至差壓降低到正常范圍內(nèi)。

(6)煙氣再熱器增加旁路管道并設置手動門進行調(diào)節(jié)。在投運煙冷器初期,部分高溫熱媒水通過旁路與煙氣再熱器出口的熱媒水混合,提高煙冷器入口水溫,保證系統(tǒng)正常投運。后期準備將旁路手動閥改為可調(diào)電動閥,運行人員可在遠方根據(jù)熱媒水溫度進行適時調(diào)節(jié)。

6 結(jié)束語

本文針對奉節(jié)電廠#1機組在試運行過程中出現(xiàn)的煙冷器發(fā)生堵灰造成機組停運的原因進行了分析,總結(jié)了防止堵灰的對策,進行了針對性的系統(tǒng)改造,有效保障了該廠MGGH的可靠運行。

[1]李新超.管束式除塵器與旋匯耦合器在脫硫技術(shù)中的應用[J].黑龍江科技信息,2015(33):3.

[2]江哲生,許傳凱.我國煙氣余熱利用換熱器發(fā)展概述[J].中國高新技術(shù)企業(yè),2012(22):1-6.

[3]陳文理.MGGH技術(shù)在1 000 MW機組中應用的技術(shù)、經(jīng)濟性分析[J].電力建設,2014,35(5):103-107.

[4]趙雁翎,畢雪峰.1 000 MW級純凝機組低溫省煤器與低低溫電除塵、MGGH綜合設置研究[C]//中國動力工程學會.超超臨界機組技術(shù)交流2013年會論文集,2013.

[5]郭家旺.淺析MGGH煙氣處理技術(shù)在國內(nèi)的應用[J].科技創(chuàng)新與應用,2016(12):118.

[6]劉毅,張千.600 MW火電機組濕法煙氣脫硫系統(tǒng)GGH堵灰治理[J].神華科技,2009,7(2):83-90.

(本文責編:劉炳鋒)

帶有中心值的百分數(shù)的公差表示方式

對于量值的公差,當上、下公差相同時,無歧義的表示方式,可以使用帶有公差的中心值。例如:100 kPa±5 kPa或(100±5) kPa。但對于帶有中心值的百分數(shù)的公差,唯一正確的表示形式是“(n±m(xù))%”,例如“(80±5)%” 。如將其表示成“80%±5%”則會產(chǎn)生歧義, 有可能誤將“±5%”理解成“80%的5%”,即變?yōu)椤?80±4)%”了。實踐中也有將其表示成“80±5%”的,這更是錯誤的, 因為它已不是百分數(shù)的公差了。

2017-03-22;

:2017-06-14

TK 228

:B

:1674-1951(2017)06-0072-03

彭鈺君(1976—),男,重慶奉節(jié)人,工程師,從事發(fā)電廠運行及管理工作(E-mail:2237008384@qq.com)。

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