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變換工序開工加熱器的改造

2017-08-09 05:55:44趙海衛(wèi)
化工設(shè)計(jì)通訊 2017年8期
關(guān)鍵詞:催化劑

趙海衛(wèi),陳 銘

(貴州赤天化桐梓化工有限責(zé)任公司,貴州桐梓 563200)

變換工序開工加熱器的改造

趙海衛(wèi),陳 銘

(貴州赤天化桐梓化工有限責(zé)任公司,貴州桐梓 563200)

耐硫變換催化劑開車時(shí)必須進(jìn)行升溫、硫化,長期停車時(shí)則須氮?dú)庵脫Q,在這些過程中,對熱載體氮?dú)獾募訜岱绞讲煌茉蠢寐始敖?jīng)濟(jì)效益存在著較大差異。因此,結(jié)合氮?dú)饧訜崞骷夹g(shù)改造前后運(yùn)行情況,從能源利用、經(jīng)濟(jì)效益方面作了比較。

變換;開工加熱器;改造

貴州桐梓化工有限公司是一家利用桐梓當(dāng)?shù)責(zé)o煙煤生產(chǎn)甲醇、合成氨和尿素的化工企業(yè),前身為貴州金赤化工有限責(zé)任公司。氣化裝置采用以無煙煤煤為原料的GE水煤漿氣化技術(shù),裝置配套3臺φ3.2m、25.4m3/h的等徑氣化爐,兩開一備,分別配置3臺棒磨機(jī)和3套渣水處理系統(tǒng),為30萬t/a合成氨裝置和30萬t/a甲醇裝置提供粗水煤氣。合成氨裝置氣體變化采用耐硫鈷鉬催化劑,凈化技術(shù)采用大連理工大學(xué)低溫甲醇洗、液氮洗技術(shù),氨合成采用卡薩利氨合成技術(shù)。

1 變換工藝升溫流程簡述

變換工序開車前,先要對變換催化劑進(jìn)行升溫。來自氮?dú)夤芫W(wǎng)6MPaG的氮?dú)饨?jīng)加熱器(E11)與2.5MPa的蒸汽進(jìn)行換熱,氮?dú)饧訜嶂?00℃后進(jìn)入煤氣過濾器(V2),再進(jìn)入第一變換爐(R1)。出第一變換爐(R1)的氮?dú)猓俳?jīng)中壓蒸汽過熱器(E2)與4.0MPa過熱蒸汽進(jìn)行換熱,進(jìn)入煤氣預(yù)熱器(E1)預(yù)熱,再經(jīng)過廢鍋(E3)旁路,進(jìn)入第二變換爐(R2)中對第二變換爐(R2)進(jìn)行升溫,出R2的氣體通過0.5MPa廢鍋Ⅰ(E4)被來自0.5MPa飽和蒸汽管網(wǎng)的蒸汽加熱,進(jìn)入第三變換爐(R3),出第三變換爐氣體首先通過中壓鍋爐給水預(yù)熱器(E5),再進(jìn)入0.5MPa廢鍋Ⅱ(E6),然后進(jìn)入第一水分離器(V3)分離出工藝?yán)淠骸N蠢淠龤怏w經(jīng)分離后進(jìn)入脫鹽水加熱器(E7)。變換氣經(jīng)第二水分離器(V4)分離出工藝?yán)淠汉螅谧儞Q氣水冷器(E8)中用循環(huán)水冷卻,送入第三水分離器(V2105)。

2 開工加熱器對開車的影響

1)變換工序?qū)馇埃呋瘎┐矊訙囟纫链呋瘎┗钚詼囟戎希⑶乙人簹獾穆饵c(diǎn)溫度高20~30℃,以防止催化劑泡水,造成催化劑使用壽命縮短。

2)變換工序在導(dǎo)氣過程中需要配部分熱氮?dú)猓乐棺儞Q工序?qū)膺^程中催化劑床層發(fā)生超溫現(xiàn)象。

3)變換工序長期停車,為防止系統(tǒng)中的飽和水蒸氣冷凝,造成催化劑泡水,需要對變換工序進(jìn)行氮?dú)庵脫Q。

4)事故狀態(tài)下為了盡快對變換工序置換,需要加入熱氮?dú)鈱Υ矊舆M(jìn)行降溫操作。

3 改造前氮?dú)饧訜崞鞔嬖诘膯栴}

1)原氮?dú)饧訜崞髟O(shè)計(jì)換熱面積偏小,變換爐床層升溫所需時(shí)間長,嚴(yán)重影響了開車進(jìn)度,并且造成開車成本高。

2)原氮?dú)饧訜崞鲗映淘O(shè)計(jì)壓力為2.2MPa,在變換工序?qū)膺^程中,當(dāng)系統(tǒng)壓力升至1.5MPa時(shí),現(xiàn)場需要快速關(guān)閉截止閥,防止氮?dú)饧訜崞鞴艹坛瑝海坏哟罅爽F(xiàn)場操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)操作不及時(shí),容易造成變換爐催化劑床層超溫,嚴(yán)重影響了催化劑的使用壽命。

3)變換工序停車,需要把系統(tǒng)壓力泄壓至2.0MPa以下才能對變換工序進(jìn)行氮?dú)庵脫Q,延長了變換工序氮?dú)庵脫Q的時(shí)間。

4 氮?dú)饧訜崞鞯母脑?/h2>

氣化車間有一臺換熱器(E12)長期未投用,管層設(shè)計(jì)壓力8.0MPa,殼層設(shè)計(jì)壓力3.0MPa,符合氮?dú)饧訜崞魈鎿Q要求,變換工序氮?dú)鈪?shù):壓力6.0MPa,溫度40℃,加熱后溫度209℃,流量20 000m3/h;蒸汽參數(shù):壓力2.5MPa,溫度226℃,換熱后發(fā)生相變溫度215.06℃。根據(jù)以下計(jì)算:

式中Wh、Wc—熱、冷流體的質(zhì)量流量,kg/s;

Cpc—冷流體的平均質(zhì)量定壓熱熔,J/(kg·℃);t1、t2—冷流體的進(jìn)、出口溫度,℃;

rh—飽和蒸汽的比汽化焓,J/kg。

換熱器的熱負(fù)荷:

式中A—換熱器的傳熱面積,m2;

Δ tm—熱、冷流體的平均溫度差,也就是傳熱的總推動(dòng)力,℃;

K—比例系數(shù),稱為傳熱系數(shù),W/(m2·C)。

換熱面積:

式中n—管數(shù);

d—管徑,m;

l—管長,m。

表1 新?lián)Q熱器參數(shù)

根據(jù)資料查得氮?dú)獾钠骄|(zhì)量定壓熱熔為1.03J/(kg·℃),根據(jù)公式(1)算的要想把20 000m3/h的氮?dú)鈴?0℃加熱到209℃所需2.5MPa的飽和蒸汽為2.58t/h,所需總熱量為1 332kJ/h。根據(jù)公式(2)和(3)將新?lián)Q熱器的換熱面積及材質(zhì)得到傳熱系數(shù),新?lián)Q器的熱負(fù)荷完全能夠滿足熱量的要求。所以根據(jù)設(shè)備裝配圖和生產(chǎn)工藝情況得出評估報(bào)告。

4.1 工藝計(jì)算模擬結(jié)果

通過工藝計(jì)算模擬,設(shè)備管層通入氮?dú)猓瑲油ㄈ胝羝凑盏獨(dú)夥趴樟繛?0 000m3/h計(jì)算,該換熱器消耗蒸汽量(2.5MPa飽和蒸汽)2.58t/h,氮?dú)鈧?cè)阻力降為64kPa,氮?dú)獬隹跍囟?09℃。如果需要更高的氮?dú)鉁囟龋恍枰哟笳羝俊?/p>

4.2 設(shè)備符合性

(1)E12管層和殼直徑分別為:DN250/DN250和DN150/ DN100,設(shè)計(jì)壓力分別為:8.0MPa和3.0MPa,管層材質(zhì)為304。

(2)由于E12比E11重近4t,需要對原基礎(chǔ)進(jìn)行改造。

(3)原設(shè)備接管尺寸分別為DN300和DN400,需要設(shè)置DN300/400變DN250大小頭。

5 結(jié)束語

改造后系統(tǒng)升溫時(shí)間由原來的12h左右,降到6h,提高了變換工序催化劑床層升溫的效率;減小了現(xiàn)場工作人員的勞動(dòng)效率;避免了導(dǎo)氣過程中催化劑超溫的風(fēng)險(xiǎn);縮短了變換工序氮?dú)庵脫Q的時(shí)間;原氣化閑置的換熱器E12得到了利用。

Mo d i f i c a t i o n o f S t a r t-u p H e a t e r i n C o n v e r s i o n P r o c e s s

Zhao Hai-wei,Chen Ming

The sulfur-tolerant shift catalyst must be heated and vulcanized,and the nitrogen is replaced in the long-term parking.In these processes,there are different heating methods for the heat carrier nitrogen,and the energy eff i ciency and economic eff i ciency are quite different.Nitrogen heater technology before and after the transformation of the operation,from the energy use,economic benef i ts were compared.

transformation;starting heater;transformation

TQ113.2

A

1003-6490(2017)08-0007-02

2017-06-03

趙海衛(wèi)(1985—),男,河北石家莊人,助理工程師,主要從事調(diào)度管理工作。

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