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十里泉發(fā)電廠#7機(jī)組發(fā)電機(jī)氫氣純度異常下降的分析與處理措施

2017-09-05 03:34:26馬瑩
山東工業(yè)技術(shù) 2017年16期

摘 要:十里泉發(fā)電廠#7機(jī)組在2016年4月份出現(xiàn)氫氣純度下降較快,靠頻繁不清置換維持機(jī)組運(yùn)行的異常情況,通過趨勢(shì)分析和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),最終判斷為密封瓦及補(bǔ)、排油閥異常所致,并制定現(xiàn)場(chǎng)措施,解決了發(fā)電機(jī)氫氣純度下降速度快的問題,保證了機(jī)組的安全運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:氫冷發(fā)電機(jī)組;氫氣純度;異常下降;分析處理

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.16.191

目前,大型發(fā)電機(jī)多采用氫氣冷卻方式。但是發(fā)電機(jī)氫冷系統(tǒng)本身也有缺點(diǎn),比較典型的也是最為突出的問題就是易造成氫氣的純度異常下降。如果發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣純度長期處在不合格狀態(tài),易造成氫氣冷卻效率下降,繼而造成發(fā)電機(jī)內(nèi)個(gè)別部件產(chǎn)生局部過熱,而且過熱產(chǎn)生的有害氣體還會(huì)繼續(xù)造成發(fā)電機(jī)內(nèi)絕緣老化、鐵芯及其金屬部件腐蝕,直接影響發(fā)電機(jī)組的安全運(yùn)行。若氫氣純度過低,甚至還會(huì)引起爆炸事故。另外查閱美國GE公司介紹,一臺(tái)運(yùn)行氫壓為0.5MPa,容量為907MW 的氫冷發(fā)電機(jī)組,當(dāng)氫氣純度從98%下降至95%時(shí),摩擦和通風(fēng)損耗大約增加32%,即相當(dāng)于損失685KW。一般情況下,當(dāng)機(jī)內(nèi)的氫氣壓力不變時(shí),氫氣純度每降低1%,其通風(fēng)摩擦損耗約增加11%。所以,長期處于氫氣純度低工況下的機(jī)組是極不經(jīng)濟(jì)的,而且還得利用排污補(bǔ)氫的方法提高氫氣純度,對(duì)機(jī)組的運(yùn)行帶來一定的安全隱患。

1 系統(tǒng)簡(jiǎn)介

華電國際十里泉發(fā)電廠#7機(jī)組自投產(chǎn)以來發(fā)電機(jī)氫氣純度一直較為穩(wěn)定,在2016年4月份出現(xiàn)了氫氣純度下降速度快,必須依靠頻繁補(bǔ)氫置換維持運(yùn)行的情況,日均補(bǔ)氫量最大達(dá)98立方,制氫設(shè)備每天滿負(fù)荷運(yùn)行,給機(jī)組的安全運(yùn)行帶來巨大隱患。

該廠#7機(jī)組發(fā)電機(jī)為QFSN—300—2型,采用水氫氫冷卻方式,定子繞組為水內(nèi)冷,轉(zhuǎn)子繞組、鐵芯為氫氣內(nèi)部冷卻,氫氣利用裝在轉(zhuǎn)子兩端護(hù)環(huán)外側(cè)的單級(jí)漿式風(fēng)扇進(jìn)行強(qiáng)制循環(huán),通過兩組氫氣冷卻器進(jìn)行冷卻。氫氣密封油系統(tǒng)采用雙流環(huán)式結(jié)構(gòu),機(jī)組運(yùn)行中采用差壓閥自動(dòng)調(diào)節(jié)空側(cè)密封油壓與氫壓之差,使其保持在0.085MPa,氫側(cè)密封油壓通過平衡閥自動(dòng)跟蹤空側(cè)油壓,使空、氫側(cè)油壓差保持在±500Pa范圍內(nèi),以保證密封瓦雙流環(huán)間盡量少的竄油,從而達(dá)到對(duì)發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣的密封作用。發(fā)電機(jī)設(shè)計(jì)額定氫氣壓力為0.30MPa。該機(jī)組配備的密封油系統(tǒng)主要由以下部件構(gòu)成:空、氫側(cè)交、直流密封油泵、空側(cè)密封油過濾器、氫側(cè)密封油過濾器、空側(cè)密封油箱、氫側(cè)密封油箱、空氫側(cè)密封油冷卻器、主差壓閥、備用差壓閥、汽端平衡閥、勵(lì)端平衡閥以及液位顯示報(bào)警裝置、閥門等,詳見下圖。

2 發(fā)電機(jī)氫氣純度下降的原因分析

由于氫側(cè)密封油與發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣直接接觸,氫側(cè)密封油中空氣等雜質(zhì)的釋放就成了影響發(fā)電機(jī)氫氣純度下降的直接原因,通過查閱系統(tǒng)資料和現(xiàn)場(chǎng)勘查,分析影響該發(fā)電機(jī)氫氣純度的因素可能有以下幾個(gè):

2.1 儀表測(cè)量因素

氫氣純度儀表測(cè)量存在誤差,造成數(shù)據(jù)偏差較大,給密封油系統(tǒng)的調(diào)整造成誤導(dǎo)。

2.2 平衡閥跟蹤不靈敏

氫側(cè)密封油平衡閥調(diào)整不靈敏的原因主要是調(diào)節(jié)活塞的卡澀及平衡閥信號(hào)管的堵塞。由于正常運(yùn)行中要求空、氫側(cè)油壓壓差僅有幾百帕,調(diào)節(jié)活塞的輕微卡澀或者信號(hào)管路稍有堵塞等均會(huì)造成平衡閥調(diào)節(jié)的不靈敏,繼而使得空、氫側(cè)密封油壓力產(chǎn)生偏差,導(dǎo)致空、氫側(cè)密封油在密封瓦內(nèi)的串流量增大。這時(shí)存在兩種情況:一是當(dāng)氫側(cè)油壓過高時(shí),氫側(cè)密封油通過密封瓦向空側(cè)密封油串流,氫側(cè)密封油回油箱油位就會(huì)下降,為維持密封油箱油位,自動(dòng)補(bǔ)油閥自動(dòng)打開,空側(cè)密封油補(bǔ)入氫側(cè)密封油回油箱。由于空側(cè)密封油中含有空氣等雜質(zhì),這樣補(bǔ)油的后果,就是補(bǔ)進(jìn)去的空側(cè)密封油中的空氣和濕氣等雜質(zhì)也隨著進(jìn)入氫側(cè)油路,在發(fā)電機(jī)內(nèi)與氫氣接觸致使其受到污染,特別是在發(fā)電機(jī)的消泡箱內(nèi),此處空間較大,油中的空氣與濕氣得到充分釋放,氫氣更容易受到污染,純度下降。二是當(dāng)空側(cè)密封油壓力過高時(shí),空側(cè)密封油在密封瓦內(nèi)直接串入氫側(cè)油路,同樣也與氫氣接觸,并回至消泡箱內(nèi)繼續(xù)擴(kuò)容釋放空氣和濕氣,使氫氣純度下降。

由以上分析能夠看出,油中氣體分解釋放是造成發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣純度下降的直接原因。

2.3 密封瓦或軸頸磨損導(dǎo)致間隙超標(biāo)

合適的密封瓦徑向間隙,不但能對(duì)發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣的密封效果好,同時(shí)空、氫側(cè)密封油的串流量也小。但隨著機(jī)組的長期運(yùn)行,密封瓦與軸頸不可避免的相互接觸繼而產(chǎn)生磨損,造成密封瓦徑向間隙的逐漸增大,最終引起空、氫側(cè)密封油壓力的波動(dòng)和串流,繼而造成和上述2.2條款里的內(nèi)容類似的結(jié)果。

2.4 氫側(cè)密封油箱進(jìn)排油

氫側(cè)密封油箱自動(dòng)補(bǔ)油及排油閥門因行程不到位或者密封線存在缺陷而產(chǎn)生內(nèi)漏,會(huì)直接造成氫側(cè)密封油箱油位的不穩(wěn)定,補(bǔ)、排閥門只要有一個(gè)產(chǎn)生內(nèi)漏,這時(shí)密封油箱補(bǔ)、排油閥均會(huì)產(chǎn)生頻繁的動(dòng)作,從而造成空、氫側(cè)密封油的串流。

2.5 排煙系統(tǒng)不暢通

密封油排煙風(fēng)機(jī)如果發(fā)生入口門誤關(guān)、濾網(wǎng)堵塞等異常,就會(huì)造成排煙不暢,影響空側(cè)回油箱油、氣的分離,使得大量的空氣和濕氣不能被有效地分離排出,當(dāng)出現(xiàn)空、氫側(cè)密封油串流時(shí)同樣會(huì)造成氫氣的污染。

2.6 含水量檢查

氫氣濕度過高、含水量過大,水中的空氣就會(huì)析出進(jìn)而污染氫氣。

3 現(xiàn)場(chǎng)檢查與試驗(yàn)排查

3.1 密封油純度儀的檢查校驗(yàn)

對(duì)發(fā)電機(jī)氫氣進(jìn)行了兩次取樣,并采用了兩種不同型號(hào)的監(jiān)測(cè)設(shè)備,并將監(jiān)測(cè)結(jié)果與在線監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)比,偏差不明顯,基本就排除了純度檢測(cè)表計(jì)存在誤差的可能性。

3.2 平衡閥的檢查

檢查汽端、勵(lì)端平衡表,汽端平衡表指示在零位,而勵(lì)端平衡表偏差較大,指針偏向氫側(cè)壓力高。

檢修人員對(duì)平衡表和平衡閥分別進(jìn)行了校驗(yàn)和解體檢查:勵(lì)端平衡表經(jīng)校驗(yàn)得知指示偏差較大,不能為平衡閥的調(diào)整提供依據(jù);平衡閥活塞活動(dòng)靈活無卡澀;信號(hào)管無堵塞。基本排除了平衡閥影響因素。endprint

3.3 氫側(cè)密封油箱及密封瓦處因素的試驗(yàn)與排查

檢測(cè)氫側(cè)密封油箱補(bǔ)、排油管道均在40℃左右,溫度較高,懷疑油箱同時(shí)有補(bǔ)油和排油現(xiàn)象。隨后進(jìn)行了相關(guān)試驗(yàn):

(1)機(jī)組運(yùn)行中,機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定在300MW,發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣壓力0.296MPa,密封油箱油位穩(wěn)定在0mm。(2)運(yùn)行人員先將補(bǔ)油手動(dòng)隔離門關(guān)閉,發(fā)現(xiàn)密封油箱油位下降較快,5分鐘后油位降至-20mm。(3)開啟補(bǔ)油隔離門后,再關(guān)閉排油手動(dòng)隔離門,發(fā)現(xiàn)密封油油箱油位上升較快,4分鐘后油位升至+20mm。(4)后又同時(shí)關(guān)閉補(bǔ)、排油手動(dòng)隔離門,密封油箱油位依然下降較快,14分鐘后又降至-20mm。

通過試驗(yàn)說明:補(bǔ)油、排油閥門存在內(nèi)漏缺陷;密封瓦內(nèi)的空、氫側(cè)油壓不平衡,有串流現(xiàn)象,密封瓦徑向間隙也有可能增大。

3.4 密封油排煙風(fēng)機(jī)的出力檢查

檢修與運(yùn)行人員同時(shí)對(duì)密封油排煙風(fēng)機(jī)的出口進(jìn)行檢查,兩臺(tái)風(fēng)機(jī)出力正常,同時(shí)為了驗(yàn)證排煙風(fēng)機(jī)的影響,將兩臺(tái)風(fēng)機(jī)同時(shí)運(yùn)行了24小時(shí),后檢查氫氣純度依然下降較快。這樣也排除了排煙系統(tǒng)的影響因素。

3.5 含水量檢查

化驗(yàn)人員先后多次采用三臺(tái)儀器對(duì)密封油含水量進(jìn)行檢查,檢查結(jié)果最大含水量為31.2mg/l,符合小于<100mg/l的標(biāo)準(zhǔn)。

通過多個(gè)因素的排查,可以判斷出造成該發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣純度異常的主要因素有三個(gè):一是勵(lì)端平衡表的不準(zhǔn)確給油壓調(diào)整造成誤導(dǎo),致使空、氫側(cè)油壓有較大偏差;二是勵(lì)端密封瓦徑向間隙超標(biāo);三是補(bǔ)、排油浮球閥存在不同程度的漏流。

4 針對(duì)問題采取的處理措施

4.1 針對(duì)儀表問題采取的措施

儀表檢修人員及時(shí)采購新的平衡表,并在標(biāo)準(zhǔn)室對(duì)平衡表進(jìn)行校驗(yàn)核準(zhǔn)后進(jìn)行了更換。

4.2 密封瓦解體檢查

2016年9月份,電廠利用機(jī)組大修機(jī)會(huì),對(duì)勵(lì)端密封瓦進(jìn)行了解體檢修,對(duì)密封瓦間隙進(jìn)行了檢查,其中勵(lì)端密封瓦徑向最大間隙達(dá)0.32mm,已經(jīng)超過了間隙標(biāo)準(zhǔn)范圍的0.25mm的上限。同時(shí)發(fā)現(xiàn)密封軸頸處有磨損痕跡。隨后檢修人員對(duì)密封瓦進(jìn)行了更換,對(duì)軸頸磨損處采用冷焊工藝進(jìn)行了修補(bǔ),并將密封瓦徑向間隙調(diào)整在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

4.3 氫側(cè)密封油箱及其附件檢查

利用大修機(jī)會(huì)對(duì)密封油箱內(nèi)部進(jìn)行了清理,并對(duì)補(bǔ)、排油閥門進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)閥門都存在關(guān)閉不到位的情況。檢修人員對(duì)閥門關(guān)閉位置重新進(jìn)行了調(diào)整定位,消除了其內(nèi)漏的缺陷。

5 結(jié)語

通過采取以上措施,十里泉發(fā)電廠#7發(fā)電機(jī)氫氣純度異常下降問題得到徹底解決,自處理完畢至今已有半年時(shí)間,氫氣純度能夠保持在96%以上,月度補(bǔ)氫量為196m?,日均6.53m?,符合相關(guān)要求。同時(shí)氫側(cè)密封油箱油位也較穩(wěn)定。通過對(duì)該異常的分析處理,總結(jié)出了類似異常的處理經(jīng)驗(yàn),對(duì)于該廠其他機(jī)組也有借鑒意義。

參考文獻(xiàn) :

[1]陳啟卷.電氣設(shè)備及系統(tǒng)[J].北京:中國電力出版社,2006.

[2]張修波,姚德全,韓德才.氫冷汽輪發(fā)電機(jī)氫氣純度下降過快的原因[J].東北電力技術(shù),2002(04):63-65.

作者簡(jiǎn)介:馬瑩(1978-),男,山東滕州人,工程師,從事發(fā)電廠汽機(jī)檢修管理方面的工作。endprint

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