鄭 帥
(國網湖南省電力公司永州供電分公司,湖南永州425002)
雙Buck交流電壓調節器的建模與仿真
鄭 帥
(國網湖南省電力公司永州供電分公司,湖南永州425002)
斬控調壓控制技術作為一種新型交流調壓技術,解決了相控調壓技術含有大量不易濾除諧波和功率因數較低等問題,是一種很有發展前景的調壓技術。雙Buck交流電壓調節器的拓撲解決了傳統AC/AC變換器開關器件死區電感過電壓等問題,控制方式也比較簡單。建立雙Buck交流電壓調節器數學模型和控制模型,并對其控制環路校正進行了設計。
電壓調節器;Buck;PI校正
雙Buck交流斬波調壓器的拓撲結構如圖1所示,是在傳統Buck斬波器的基礎上,將IGBT器件和二極管的同向串聯組合,阻斷了IGBT器件在開通時的電流反向流動,這樣使IGBT器件和串聯二極管組成的一個具有單向性組合器件,從拓撲上避免了傳統Buck斬波器的死區設計。這個拓撲是由兩個Buck電路拓撲輸出并聯組成,分別工作在電源電壓正負半周[1]。

圖1 雙Buck交流斬波調壓器的拓撲結構
在建立其數學模型的時候,可以簡化成傳統的單相Buck交流斬波器的模型,利用狀態空間平均方法對Buck交流斬波調壓器建立小信號模型[2-5]。如圖2所示,L為輸出濾波電感,C為輸出濾波電容,負載為R,穩態下的占空比為D。
為簡化系統分析,假設斬波電路的雙向電子開關由高頻脈沖信號控制開通關斷,高頻脈沖信號開關頻率遠遠大于50Hz,輸入LC低通濾波器參數較小。忽略輸入LC低通濾波器對數學模型參數的影響。簡化Buck交流斬波調壓器如圖2所示。

圖2 Buck交流斬波調壓器簡化圖
這個電路交替工作在兩種狀態,即S1閉合S2斷開時(0<t<dTS)和 S1斷開 S2閉合時(dTS<t<TS)。狀態變量取 x=[iLuC],輸出變量取 y=[uoiS]。得到Buck交流斬波電路狀態空間平均方程為:

當輸入電壓有變化或有擾動時,會對狀態變量、占空比、輸出變量產生影響,令瞬時值等于穩態值加擾動值,分離擾動并經過線性化處理可得出交流小信號狀態方程和輸出方程。其中系數矩陣為Ax、Bx、Cx(x=1、2)

進行拉氏變換可得

由式(4)可得到以下傳遞函數:
近年來,各高校投入了大量經費用于學科技術建設和實驗室建設改造,為跟上時代步伐,對實驗儀器進行了大量更新,各實驗室都添置了大量的新型儀器,學校的綜合實力得到了提高,實驗教學的設施條件得到了明顯的改善。但同時,各實驗室也積累了大量閑置和淘汰的儀器設備;實驗室的儀器、設備,必然要報廢、淘汰、更新,這是無可非議的。但如何處理這些數額龐大的淘汰儀器,更科學、更合理地利用資源,使之發揮更多作用,是值得思考的。若能變“廢”為“寶”,有效利用,不僅能為學校節約可觀的資源,還可另辟“蹊徑”,打開一條鍛煉學生動手能力、拓展思維空間之路。


PWM調制器主要由比較器和載波發生器組成。經比較輸出脈沖波的實現方式如圖3所示,圖中utri為三角載波,幅值為Utri,um為調制信號,S為脈沖序列。

圖3 PWM調制器模型
由于三角載波utri頻率遠大于調制波um的頻率,故在一個開關周期內,由圖3幾何關系近似有:

式中Utri為三角載波utri的幅值,〈um(t)〉TS為調制波um在一個開關周期的平均值,在引入小信號擾動,分離擾動并線性化處理得到:

由式(5)、(6)和(8)得到狀態變量到輸出的傳遞函數,占空比到狀態變量的傳遞函數以及調制信號到占空比的傳遞函數,可以建立斬波器電壓有效值閉環控制模型,如圖4所示。

圖4 控制模型框圖
圖4中ur(s)為輸出電壓的給定,G1(s)為電壓誤差補償網絡的傳遞函數其中Kp是PI調節器比例參數,Ki是PI調節器積分參數,K1為輸出電壓反饋的增益,為PWM放大器的增益。
由圖4經補償的電壓環路開環傳遞函數記為G(s),未經補償電壓環路開環傳遞函數的記為G*(s)

帶入以下數據可得到,R=10Ω、Ui=220V、Utri=1V、L=4×10-4H、C=4.7×10-6F。
濾波器的轉折頻率為:

計算得出 ωT=23063rad/s。

圖5 校正前后幅頻特性圖
校正前后幅頻特性曲線如圖5所示,其中實線1為被控系統校正前的幅頻特性曲線,虛線2為PI控制器的幅頻響應曲線,虛線3為被控系統校正后的曲線。從虛線3可以看出,校正后較大地抑制了高頻部分,在轉折頻率以后曲線以-40dB/dec衰減,保證了對高頻段的抑制,在低頻段區間曲線以-20dB/dec衰減。設計PI控制器參數時,通常把PI控制器的傳遞函數的零點選取在變換器輸出濾波器的轉折頻率處。
在變換器輸出濾波器的轉折頻率fr確定了之后,選取穿越頻率fC要根據需要綜合考慮。如果穿越頻率選取太低,則會減小低頻增益,會降低系統的快速動態響應性能;如果穿越頻率靠近變換器輸出LC低通濾波器的轉折頻率,雖然在低頻部分有助于獲得較大的增益,這有助于提高系統的快速動態響應性能。但這時不利于對高頻部分的抑制。同時,如果穿越頻率非常靠近變換器輸出LC低通濾波器的轉折頻率,會使補償后系統的相角裕度ωp太小。綜合考慮斬波器的穿越頻率fC選取為轉折頻率 fr的 1/10,即:

由于在穿越頻率處的增益為1,故有:

結合式(10)(11)和(12)可得到:

帶入數據可計算出 PI控制器參數:Kp=4.5×10-4,Ki=10.369。
所以補償網絡傳遞函數為:

校正后的傳遞函數為:


圖6 校正前后的波特圖
校正前后其波特如圖6所示,圖6中曲線1、曲線2、曲線3分別代表系統校正前、PI校正環節以及系統校正后的幅頻響應曲線和相頻響應曲線。系統校正前中頻頻域過寬,所以在校正時減小帶寬,提高低頻增益,并加速高頻衰減。根據開關電源的一般規律,應使系統經校正后的傳遞函數的相角裕度 λ>45°,幅值裕度 h>6dB[6][7]。系統校正后相角裕度為90.4°,幅值裕度41.7dB,說明經PI校正后的系統具有很好的穩定性。
為了驗證斬波調壓電路抵御電網電壓波動的能力,本文采用Matlab/Simulink仿真軟件中的受時間控制的電源來模擬電網電壓的波動,使用由外部時間觸發的受控開關,設定開關在0.2s進行狀態切換,圖7為電壓峰值由311V變為342V輸入和輸出波形圖,圖8為電壓峰值由311V變為279V輸入和輸出波形圖。

圖7 電網電壓在0.2s時波動+10%時波形圖

圖8 電網電壓在0.2s時波動-10%時波形圖
由圖7和8可以看出,電網電壓在0.2s分別波動+10%和-10%,斬波器輸出電壓仍然經過短時間調整后保持在設定值150V,其調整時間約為0.05s,這就表明本系統在電網電壓波動的情況下,仍然可以保證穩定輸出。
本文建立了雙Buck交流電壓調節器的數學模型和電壓有效值閉環控制的控制系統模型。并對控制環路進行了分析和設計,完成了對控制環路的校正。在Matlab/Simulink仿真環境下進行了建模仿真,驗證了PI校正設計的正確性和可行性。仿真結果表明,調節器在電網電壓波動10%的情況下,能夠快速響應,穩定輸出電壓。
[1]洪 峰,孫 剛,蔡兆奇,王慧貞,嚴仰光.雙Buck雙向交流斬波器[J].中國電機工程學報,2008:28(18):18~22.
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Modeling and simulation of dual Buck AC voltage regulator
ZHENG Shuai
(State Grid Yongzhou Power Supply Company,Yongzhou 425002,China)
As a new type of AC voltage regulating technology,the chopping control technology solves the problems that the phase control technology is not easy to filter a lot of harmonic and the power factor is low.It is a promising voltage regulating technology.The topology of dual Buck AC voltage regulator solves the over-voltage problem of dead zone inductance of switch device for traditional AC /AC converter,and the control method is simple.So the mathematical model and control model for dual Buck AC voltage regulator are established,and the control loop correction is also designed.
voltage regulator;Buck;PI correction
TM41
A
鄭 帥(1987-),男,助理工程師,研究方向為電力電子技術及其在電力系統中的應用。
2017-05-01
1005—7277(2017)02—0031—04