賀慧清+陳雙遠
摘 要:鎖釘套是螺旋鎖基礎組件之一,它是以漲鉚的形式固定于安裝板上的。但成品鎖釘套在裝配過程中卻出現不同程度的開裂。造成鎖釘套成品的報廢,甚至使成品安裝板的質量降低。本文通過對鎖釘套加工工藝的分析,找到了鎖釘套開裂的成因,并給出了相應的解決方案。
關鍵詞:鎖釘套;漲鉚;開裂;解決方案
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.19.024
1 鎖釘套結構分析及裝配過程
1.1 鎖釘套結構分析
鎖釘套零件圖(圖1),設計圖紙要求零件材料為10#鋼棒料。壁厚0.5mm,是典型的薄壁類零件。對于這種零件采用的工藝方法是:用10#鋼棒料一次裝夾完成鎖釘套的車削成型后,進行熱處理(去應力退火)、鍍涂而成。
1.2 鎖釘套裝配過程
鎖釘套是以漲鉚的裝配方式固定于安裝板上的(圖2)。然后再將彈簧、快卸螺釘裝配于鎖釘套中收口而成。裝配完成后的成品螺旋鎖(圖3)。
1.3 鎖釘套裝配過程中存在的問題
在對鎖釘套的漲鉚過程中,批次性出現了鎖釘套漲鉚部分度開裂的問題(圖3),圖示漲鉚圈上出現了不規則裂紋,致使鎖釘套一次性裝配合格率只能達到70 %左右。這樣,不僅使成品鎖釘套報廢,而且由于反復拆除開裂的鎖釘套,造成安裝接孔變形,使成品安裝板質量降低。
2 鎖釘套開裂問題定位分析
一般情況下,鎖釘套在漲鉚過程中發生開裂問題主要有兩方面的原因:一是漲鉚方法的原因;另外就是鎖釘套自身的原因,即鎖釘套本身硬度過、高過脆,不能滿足漲鉚要求。通過對操作者漲鉚方法的確認,可排除漲鉚方法這一因素。因此,初步判斷開裂原因在于鎖釘套本身。對在線開裂鎖釘套的維氏硬度進行了檢測。試驗在室溫20℃下進行,其維氏硬度在HV482~HV499之間。
通過維氏硬度與洛氏硬度對比,發現開裂鎖釘套的洛氏硬度均在HRC47.7~HRC49.1之間。開裂的鎖釘套硬度遠遠高于10#鋼的硬度。一般情況下,零件硬度達到HRC40以上時,強度和耐磨性增強的同時,零件本身變脆,塑性和延展性顯著下降。
3 原因分析
3.1 查找原因
下面從鎖釘套的材料和加工過程兩方面,查找鎖釘套變脆,塑性下降,造成漲鉚開裂的原因。
(1)材料方面:10#鋼為優質炭素結構鋼,屈服點和抗拉強度比值較低,塑性和韌性較高,排除設計選材的問題。
(2)加工過程:鎖釘套加工的工藝方法,主要經過三個步驟,車削成型—去應力退火—表面處理(酸洗后鍍鋅氧化發黑Fe/EP·Zn15)而成。車削成型,僅有內應力的產生和重新分布。可通過去應力退火消除和平衡。一般不會影響零件的性能。對車削成型和去應力退火工序后的鎖釘套的維氏硬度進行檢測,試驗仍在室溫20℃下進行,其維氏硬度均在HV182~HV185之間。
同時,隨機抽取10件鎖釘套中進行試鉚,結果顯示:10件試鉚的鎖釘套面沒有開裂現象。
結論:表面處理工序是造成鎖釘套變硬變脆,塑性和延展性顯著下降的主要原因。
3.2 原因分析
在電鍍過程,由于鍍液中水分子的離解,總會或多或少地存在一定數量的氫離子,即零件在電鍍過程中,陰極在析出金屬(主反應)的同時,也伴有氫氣的析出(副反應)。析出的氫會滲入鍍層,甚至滲入基體金屬內。氫在金屬內部使金屬晶格扭曲,產生很大的應力,致使零件變硬變脆,塑性和延展性顯著下降。氫脆現象主要發生在碳鋼和低合金鋼中。在碳鋼和低合金鋼的電鍍過程中,析氫、滲氫是不可避免的。氫脆現象最顯著的特點,就是表現為應力作用下的延遲斷裂現象。它是電鍍過程中最嚴重的質量隱患之一。
因此,經過表面處理,即酸洗后鍍鋅氧化發黑(Fe/EP·Zn15)后的鎖釘套變硬變脆,塑性和延展性顯著下降,主要是氫脆現象所致。
4 解決措施
4.1 減少酸洗過程中的滲氫數量
鎖釘套的表面處理包括酸洗和鍍鋅兩個工步,在酸洗和鍍鋅過程中鎖釘套都是浸在相應的溶液中發生反應,不可避免地有氫滲入鎖釘套的基材內部和鍍層中。在鍍鋅前酸洗是為了消除鎖釘套去應力退火時表面產生的氧化皮。優化酸洗溶液的配比,控制鎖釘套在溶液中的浸泡時間。最終確認的酸液工藝規范:硫酸濃度20%左右,鹽酸濃度48%左右,時間控制在10分鐘以內。可確保鎖釘套表面氧化皮清除干凈。同時在酸洗液中添加一定數量的若丁等緩蝕劑,以減少氫的滲透。
4.2 鍍后去氫處理
一般認為,鋼件鍍鋅較其它鍍層,氫更易滲入基材內部和鍍層中并殘留下來。可見,采用10#鋼加工的鎖釘套鍍鋅后的氫脆現象,通過去氫處理可有效消除。
新的國際標準規定鍍鋅去氫“最好在鍍后1h內,但不遲于3h,進行去氫處理”。去氫處理常在烘箱內進行。溫度控制的高低應根椐基體材料而定。通過試驗,確定鎖釘套在鍍鋅完成后1h內進行去氫處理。去氫處理的溫度為200±10℃,保溫時間2.5h。
5 效果確認
按上述工藝方法確定的去氫處理,對完成鍍鋅處理的100件鎖釘套進行去氫處理。去氫處理后隨即抽查了10件進行漲鉚,結果顯示鎖釘套無一開裂。我們隨機抽樣測試了鎖釘套的維氏硬度,試驗繼續在室溫20℃下進行,其維氏硬度均在HV181~HV183之間。可以看出鎖釘套維氏硬度基本上恢復到車削后去應力后的維氏硬度。去氫措施取得了非常好的效果。
6 結束語
通過本次鎖釘套開裂原因分析,使我們充分認識到鋼件鍍鋅過程的氫化現象對零件性能的影響,對鋼件鍍鋅后進行去氫處理的必要性有了深刻的認識。從根本上解決了鎖釘套漲鉚裝時的開裂問題。endprint