武濤
摘要:隨著產能的不斷提高,河鋼集團宣鋼公司型材車間加熱爐電控設備缺陷日益明顯,電控系統故障率也逐漸增高,嚴重影響生產的正常進行。分析認為當PLC控制損壞時鼓風機,煤氣引風機,空氣引風機等電機無法應急啟動,PLC各模塊由同一24V電源模塊供電,出現故障不易查找, 排污泵經常不定期損壞等原因所致。故采用直接啟動和手動啟動控制,使風機在緊急情況下保證加熱爐安全穩定運行,遠程站153通訊模板與I/O模板供電加以隔離,排污泵設備改造等,保證了設備的正常
關鍵詞:風機;PLC;UPS;排污泵
型材車間加熱爐于2007年7月投產以來,經過5年來的使用,設備出現了一些問題,由于加熱爐所有的電氣設備都是由PLC控制的,當PLC出現改造,鼓風機和引風機等重要設備就無法啟動;UPS電池需要更換;排污泵經常不定期損壞;加熱爐PLC各模塊由同一24V電源模塊供電,出現故障不易查找,容易造成生產停機。加熱爐1#操作臺和2#操作臺由于相隔較遠,又由于1#臺操作臺需要操作的設備較少,造成設備利用率不高等這些需要予以解決的問題。
1 故障現象
由于加熱爐所有的電氣設備都是由PLC控制的,當PLC出現問題時,鼓風機和引風機等重要設備就無法啟動;加熱爐UPS及其電池使用時間超過5年,由于加熱爐的特殊性,不能停機,為保證其穩定行,顧需要對其進行更換;加熱爐排污泵經常不定期損壞,揪其原因如下:現場環境較差,監測水位的設備在地坑中易損壞;崗位人員點檢不到位,使排污泵空燒損壞。加熱爐水封液位及其重要,它的好壞直接影響了煤氣是否泄露的檢測。加熱爐PLC各模塊由同一24V電源模塊供電,出現故障不易查找,容易造成生產停機。1#操作臺控制5個輥道和2個液壓推鋼機及其一個提升機,需要將其拆除,加到2#操作臺,并加裝攝像監控系統。
2 故障分析
根據故障現象分析原因如下:
1)由于鼓風機和引風機啟動都是通過PLC控制繼電器線圈啟動,在PLC控制的繼電器線圈兩端并連加裝一個空開,在PLC出現問題時,將空開合上,使繼電器長得電,從而實現其應急啟動。如果在加熱爐入爐、爐內懸臂輥道等電機設備電氣柜內加再加裝一套軟起空間不夠,顧選擇加裝一套有接觸器直接啟動電機的主電路控制系統,再將接觸器的控制回路加裝到控制箱中。實現在軟起有問題時直接啟動輥道電機。由于鼓風機和引風機都有電流實際值反饋到PLC中,顧在PLC中對其實現電流值降低時報警。
2)將原來的加熱爐UPS及其電池架子拆除,根據新到的UPS電池大小做好架子,將其放到原來的UPS及其電池的位置,將新的UPS及其電池組裝好,接線、調試。
3)加熱爐排污泵利用現有的材料,使其實現遠程自動控制,降低崗位勞動強度。
4)將遠程站153通訊模板與I/O模板供電加以隔離,不僅降低了加熱爐PLC故障率,而且出現故障時便于查找維修,節省處理故障時間。同時,對加熱爐出入爐懸臂輥、鼓風機引風機等重要設備增設手動應急開關,如果加熱爐PLC出現異常時,各重點設備仍可手動應急啟動,為加熱爐正常燃燒做好保障。
5)1#操作臺移位及加裝攝像監控系統改造:平臺下1#操作室操作臺(熱坯上料操作臺)移位至平臺上2#操作室,并新增攝像監控系統用于監控操作熱送區域各設備,由分散操作改為區域設備集中操作,達到崗位人員優化目的。
3 故障解決辦法
根據以上故障原因分析結果,特提出一下解決辦法:
1)在PLC控制柜內加裝4個小空開分別控制2個鼓風機和2個引風機,將空開的2端并連接到PLC控制繼電器線圈。在加熱爐入爐、爐內懸臂輥道等電機設備電氣柜內加裝一個接觸器,通過控制接觸器直接啟動電機,再將接觸器的控制回路加裝到控制箱中。實現在軟起有問題時直接啟動輥道電機。 鼓風機和引風機都有電流實際值反饋到PLC中,一般的電流值都160A以上,顧將電流實際值和50做個比較塊,當電流實際值小于50A時,使WINCC畫面出現報警。從而實現鼓風機和引風機的電機報警。
2)將原來的加熱爐UPS及其電池架子拆除,根據新到的UPS電池大小做好架子,將其放到原來的UPS及其電池的位置,將新的UPS及其電池組裝好,接線、調試。
3)加熱爐排污泵就地操作箱位置未變,從就地操作箱放了一根電纜到加熱爐低壓配電室PLC柜內。在地坑內加裝一個柱狀圓筒,下方無蓋,上方留一個小口,里放一個圓形浮球,浮球上加裝了一個細鐵柱,使鐵柱從小口中穿出,鐵柱的頂端有一個彎頭鐵片,在鐵柱的側面是兩個接近開關,當水面下到低位時,浮球下降,使低位接近開關能檢測到彎頭;當水面升到高位時,浮球升起使高位接近開關能夠檢測到彎頭。操作面板上有本地和遠程操作按鈕,打到本地操作,可由操作面板控制1#排污泵的啟停;打到遠程操作,1#排污泵為自動啟停,低坑液位高時起泵,低時停泵,也可在加熱爐電腦上操作排污泵啟停。排污泵就地操作箱在低坑南側欄桿上。操作面板上有手動和自動按鈕,打到手動操作,可由操作面板控制2#排污泵的啟停,也可在加熱爐電腦上操作排污泵啟停;打到自動操作,2#排污泵為自動啟停,低坑液位高時起泵,低時停泵。
4)將遠程站153通訊模板與I/O模板供電加以隔離,不僅降低了加熱爐PLC故障率,而且出現故障時便于查找維修,節省處理故障時間。同時,對加熱爐出入爐懸臂輥、鼓風機引風機等重要設備增設手動應急開關,如果加熱爐PLC出現異常時,各重點設備仍可手動應急啟動,為加熱爐正常燃燒做好保障。
5)將1#操作臺的設備拆除移到2#操作臺,根據1#操作臺所需要的控制按鈕多少,將其線路從加熱爐電氣室放到2#操作臺中,并新增攝像監控系統用于監控操作熱送區域各設備。
4 故障分析總結
這里遇到故障都是前期設計不完善以及施工不嚴謹造成的,因此,要注意以下幾點:1)加熱爐區域的重要設備需要具備應急啟動功能;2)PLC通訊模板與I/O模板供電應加以隔離,不僅能降低PLC故障率,而且在出現故障時便于查找維修;3)排污泵可根據現場環境改造其檢測設備,降低其故障率。
5 結語
通過以上的措施,使型材車間加熱爐電控問題得到了解決,保證了生產和設備的正常運行,在維護設備的過程中,也使我們的維護水平會上一個更高的水平。