周 鑫
(江蘇省蘇力環境科技有限責任公司,江蘇南京 210029)
淀粉生產廢水達標處理工藝設計
周 鑫
(江蘇省蘇力環境科技有限責任公司,江蘇南京 210029)
采用以氣浮+A2O工藝為主的生產工藝處理某食品廠淀粉廢水,有效去除有機物,處理后出水達到天津市《污水綜合排放標準》(DB12/356—2008)的二級排放標準。
淀粉廢水;氣浮;A2/O;達標排放
某食品有限公司主要生產生面筋、小麥淀粉等,在面筋生產工序后期,用清水反復搓洗面團,所產生的含有活粉及其他雜質的廢水形成淀粉廢水,現將淀粉廢水收集,進行淀粉的沉淀回收,但上清液仍含有一定的可溶性淀粉,若直接排放,對周邊水環境產生不利影響。
根據該食品公司提供的相關材料得知,該淀粉廢水處理量為50t/d,處理后出水達到天津市《污水綜合排放標準》(DB12/356—2008)的二級排放標準,設計進出水水質如表1所示。

表1 設計進出水水質一覽表
從表1中可以看出該廢水為酸性、有機物含量較大、氮磷元素較低,根據水質情況,處理的主體工藝為氣浮+A2O工藝,處理工藝流程如圖1所示。

圖1 工藝流程圖
該工藝通過為期半個月的調試運行后,現已正常運行,目前通過該工藝處理出水均達到天津市《污水綜合排放標準》(DB12/356—2008)的二級排放標準。
該工程主要主要配套設備如表2所示。
該淀粉廢水工程總投資86萬元。該工程運行費用為2.2元/t,其中電費1.3元/t(正常運行功率約12kW,平均電費0.7元/kW·h)、藥劑費0.5元/t(包括堿液、營養鹽、絮凝劑費用)、人工費0.4元/t。

表2 主要配套設備
隨著節能減排工作的實施、天津市環境保護要求的提高,該污水處理站的建設勢在必行;本項目采用以氣浮+A2O工藝為主的生產工藝處理某食品廠淀粉廢水,有效去除有機物,通過該工藝處理后達到天津市《污水綜合排放標準》(DB12/356—2008)的二級排放標準。
Process Design of Starch Production Wastewater
Zhou Xing
Starch wastewater from a food factory was treated with flotation+A2O process.The effluent was treated effectively to meet the secondary emission standard of Tianjin “Integrated Wastewater Discharge Standard”(DB12/356-2008).
starch wastewater;air floatation;A2/O;discharge standards
X792
B
1003–6490(2017)10–0207–01
2017–07–20
周鑫(1983—),男,江蘇南京人,助理工程師,主要從事環境監測和環境污染治理工作。