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靖安油田C1油藏重復調(diào)剖技術優(yōu)化及認識

2017-11-08 03:19:55宋世榮熊立新馮紹先馬海洋馬駟駒
石油化工應用 2017年10期
關鍵詞:效果

宋世榮,熊立新,馮紹先,馬海洋,馬駟駒

(中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川 750001)

靖安油田C1油藏重復調(diào)剖技術優(yōu)化及認識

宋世榮,熊立新,馮紹先,馬海洋,馬駟駒

(中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川 750001)

針對C1油藏化學調(diào)剖次數(shù)增加后,部分注水井壓力上升空間變小、調(diào)剖效果逐次變差的問題,在分析歷年深部調(diào)剖礦場試驗的基礎上,明確了堵劑失效、治理方向、滲流通道改變、堵劑適應性變差是油藏多輪次調(diào)剖效果變差的原因。并對重復調(diào)剖下的堵劑體系、堵劑用量、段塞組合等施工參數(shù)提出了新的設計方法,現(xiàn)場多輪次調(diào)剖效果表明:對于水驅(qū)優(yōu)勢通道發(fā)生變化的孔隙-裂縫性見水區(qū)域,等效劑量法能夠科學計算重復調(diào)剖堵劑用量,同時采用鋁鉻交聯(lián)凝膠+無機凝膠以小段塞交替注入,可以有效控制壓力上升幅度,提高堵劑注入性;對于堵劑失效、裂縫性見水的重復治理區(qū)域,改變堵劑類型,采用比前一輪封堵能力強的堵劑,簡化段塞組合,分段塞計算堵劑用量,提高封堵強度,調(diào)剖效果較好。現(xiàn)場優(yōu)化設計18井次,壓力上升1.4 MPa,當年累計增油3 551.19 t,累計降水7 923.41 m3,井組含水率由29.7%下降到25.7%,投入產(chǎn)出比1:1.78,取得了很好的經(jīng)濟和社會效益。

重復調(diào)剖;失效原因;堵劑體系;堵劑用量

注水井深部調(diào)剖技術已成為低滲透油藏控水穩(wěn)油、提高水驅(qū)效率的重要技術手段[1-4]。C1油藏非均質(zhì)性強,油藏東北部和西南部裂縫發(fā)育,注入水沿高滲透裂縫發(fā)育段突進,主向井普遍水淹、關井,側(cè)向井壓力保持水平低,長期注水不見效。自2005年以來試驗化學調(diào)剖技術,但隨著油藏開發(fā)時間的延長,近年來調(diào)剖失效井增多,調(diào)剖后高壓欠注現(xiàn)象嚴重,且有效期逐年變短,效果逐輪次變差。近三年來,在油藏西南部、中部23井組共完成重復調(diào)剖41井次,與第一次調(diào)剖相比,二次、三次調(diào)剖平均見效周期由64 d上升到117 d,有效期由418 d下降到223 d。因此,如何優(yōu)化多輪次調(diào)剖井堵劑體系、堵劑用量、調(diào)剖時機等工藝參數(shù),提高多輪次調(diào)剖實施效果,延長調(diào)剖有效期,是目前C1油藏提高注水開發(fā)效果急需解決的問題。

1 油藏概況

C1油藏位于陜北斜坡帶,為西傾單斜鼻狀隆起,三角洲前緣沉積。平均滲透率1.49 mD,菱形反九點井網(wǎng)開發(fā),井排距350 m/280 m,采出程度13.75%,地層水礦化度86 260 mg/L。目前開井349口,日產(chǎn)油水平949 t,單井日產(chǎn)油2.72 t,綜合含水31.4%。油藏西南部有高角度裂縫發(fā)育,主向井水淹關井,側(cè)向井長期不見效,油藏中部非均質(zhì)性強,平面水驅(qū)不均,油井見水類型以孔隙-裂縫性為主,水驅(qū)狀況復雜。

2 效果變差原因分析

2.1 堵劑失效

目前C1油藏歷次化堵所用堵劑主要為凝膠顆粒、聚合物凝膠等有機類體系,室內(nèi)實驗表明,此類堵劑在清水中有效期在6個月左右(見表1),在地層水中,堵劑進入地層后運移至大孔道深處,經(jīng)過地層剪切、地層水沖刷后,穩(wěn)定性變差,堵劑失效后封堵性能變差,導致注入水突破后化堵失效[5,6]。

表1 C1油藏用凝膠顆粒、凝膠主要性能統(tǒng)計表

2.2 重復調(diào)剖治理方向發(fā)生變化

隨著油藏開發(fā)階段的推進,井組進行多輪次調(diào)剖時,主向井已水淹關井,井組進入中含水開發(fā)階段,水驅(qū)前緣推進,井組呈現(xiàn)面積見水。較前一次調(diào)剖相比,水驅(qū)狀況更為復雜。治理對策由裂縫線“堵水”向孔隙+裂縫區(qū)域“調(diào)+驅(qū)”轉(zhuǎn)變,調(diào)剖后井組開發(fā)動態(tài)也由“降水增油”變?yōu)榭刂坪仙俣取⒕馄矫娌梢簽橹鞯目厮€(wěn)油。

2.3 重復調(diào)剖堵劑體系適應性變差

油藏歷次化堵用堵劑體系差異小,且重復調(diào)剖堵劑用量基本不變,入地液量1 700 m3~1 900 m3,干劑用量為34 t~42 t,處理半徑相同。隨著井組采出程度提高,等量堵劑較前一輪調(diào)剖所能夠驅(qū)替的原油減少,作用半徑逐次遞減,導致堵劑封堵強度變?nèi)酰聞w系適應性變差[7,8]。

2.4 滲流優(yōu)勢通道發(fā)生變化

初次調(diào)剖后堵劑在地層殘留封堵近井地帶,導致重復調(diào)剖時堵劑注入性變差(見圖1),一方面注入水繞流突破后,會在地層深部形成新的滲流通道,后續(xù)堵劑如何繞過殘留堵劑進入地層深部,實現(xiàn)對優(yōu)勢通道的封堵難度較大;另一方面,堵劑經(jīng)注入水長期沖刷、運移,初次調(diào)剖后導致水驅(qū)優(yōu)勢方向發(fā)生偏轉(zhuǎn),重復調(diào)剖封堵二次形成的竄流通道較為困難。

圖1 注入水繞流突破堵劑示意圖

3 重復調(diào)剖工藝優(yōu)化

3.1 堵劑體系

堅持“差異化調(diào)剖”原則,對于油藏西南部裂縫性見水井,由于堵劑失效、注入水繞流導致的失效井,采用凝膠顆粒+復合無機類堵劑封堵裂縫,提高封堵強度,簡化段塞組合注入(見圖1)。此類井在井組動態(tài)上表現(xiàn)為化堵失效后,主向水淹井含水回升,側(cè)向油井液量下降,含水保持穩(wěn)定。

對于油藏中部孔隙+裂縫性見水井、三次以上調(diào)剖井,采用聚合物微球+聚合物凝膠+無機凝膠類堵劑,弱化封堵強度,以小段塞交替重復注入,增加入地液量(見圖2,圖3)。此類井在井組動態(tài)表現(xiàn)為化堵失效后,邊井、角井油井含水上升,主向油井穩(wěn)定,側(cè)向井液量穩(wěn)定或下降,井組水驅(qū)不均,水驅(qū)優(yōu)勢通道與初次化堵時有明顯不同。

圖2 西南部多輪次下不同堵劑體系效果統(tǒng)計圖

圖3 中部多輪次下不同堵劑體系效果統(tǒng)計圖

3.2 堵劑用量計算

堵劑用量常見的計算方法有經(jīng)驗公式法、吸水指數(shù)法、用量系數(shù)法等[8,9],但對于重復調(diào)剖尚未有準確科學的計算依據(jù)。結(jié)合不同油藏部位不同見水類型井,針對不同化堵失效原因,分別提出分段段塞計算法、等效劑量法。

3.2.1 分段塞計算法 郭健根據(jù)不同類型堵劑材料的封堵機理,建立相應的數(shù)學模型[9],得到了不同段塞下的堵劑用量計算方法。對于西南部裂縫性見水井、堵劑失效井,此類井與初次化堵相比,滲流優(yōu)勢通道未發(fā)生明顯變化,因此可利用分段塞計算法得到堵劑用量,同時,封堵機理、堵劑用量可借鑒前一次化堵(見表2)。

表2 分段塞計算法原理模型表

3.2.2 等效劑量法 主要針對油藏中部孔隙+裂縫性見水井,注入水繞流、形成二次滲流通道井。此類井水驅(qū)不均嚴重,地層深部竄流通道復雜。考慮重復調(diào)剖期間井組累計注水量、累計產(chǎn)液量所帶來的地層烴類孔隙體積的變化,提出等效劑量法。即二次調(diào)剖能驅(qū)替到的原油與一次調(diào)剖相同時所用堵劑為重復調(diào)剖堵劑用量(式 1)。

式中:V0-初次調(diào)剖堵劑用量,m3;Vφ-井組地層孔隙體積,m3;So-初次調(diào)剖時地層平均含油飽和度,%;Sor-重復調(diào)剖時地層平均含油飽和度,%;Winj-兩次調(diào)剖期間累注水量,m3;Bw-注入水體積系數(shù),無因次;Wp-兩次調(diào)剖期間累產(chǎn)水量,m3;V-重復調(diào)剖堵劑用量,m3。

3.3 段塞組合

對于油藏中部三輪次以上調(diào)剖井,由于堵劑在地層殘留,注水井井口壓力較高,堵劑難以有效進入地層深部。在段塞組合上,將前期的大段塞分解成多個小段塞實行強弱反復交替注入,同時在前置段塞增加表活劑清洗近井地帶,提高堵劑注入性能,實現(xiàn)了施工過程中壓力平穩(wěn)緩慢上升(見表3)。

表3 小段塞多輪次注入表

4 實施效果

4.1 整體效果

共優(yōu)化重復調(diào)剖井18井次,措施后平均注水壓力由11.3 MPa上升到13.0 MPa,對應油井106口,見效率38.7%,累計增油3 551.19 t,含水由30.1%下降到28.0%,累計增油3 551.19 t,累計降水7 923.41 m3。措施效果明顯向好。

4.2 典型井組分析

P1井位于C1油藏中部,孔隙度11.21%、滲透率3.42 mD,P1井2001年投注,井組于2005年見水,為緩解井組開發(fā)矛盾,分別于2006、2010、2014年實施化學調(diào)剖。第一次調(diào)剖:主向井P5、P3裂縫性水淹,2006年5月化學調(diào)剖,聚合物+凝膠顆粒堵劑,入地液量1 500 m3(見圖4),措施后側(cè)向井增油明顯,目標井P5無效、P3含水率由74%下降到46%,井組含水率由21.4%下降到10.7%(見圖 4),累增油 319.56 t,效果明顯。第二次調(diào)剖:主向井P3調(diào)剖失效,屬于裂縫性失效井,2010年7月化堵單點治理,改變堵劑類型采用復合無機堵劑,入地液量1 600 m3,措施后高含水井P3未見效,累計增油116.2 t,效果不理想。第三次調(diào)剖:2014年P4、P3含水再次上升,認為注入水繞流,且邊井含水上升,地層水驅(qū)優(yōu)勢通道發(fā)生改變,復合顆粒+耐鹽性凝膠,采用等效劑量法計算堵劑用量為2 050 m3,2014年化堵后P3含水率由56.9%下降到39.8%,P4含水率上升得到控制,井組含水率由42.4%下降到24.9%,井組累計增油237.28 t(見表4)。

5 結(jié)論

(1)C1油藏化學調(diào)剖效果變差的主要原因是:重復調(diào)剖后堵劑體系適應性變差、封堵強度變?nèi)酢⒅卫矸较蜃兓⑺?qū)滲流通道發(fā)生改變。

表4 P1井歷次調(diào)剖施工參數(shù)對比表

圖4 P1井組歷次調(diào)剖生產(chǎn)曲線

(2)考慮重復調(diào)剖期間井組累計注水量、累計產(chǎn)液量所帶來的地層烴類孔隙體積的變化,采用等效劑量法可以科學準確的計算重復調(diào)剖所需堵劑用量。

(3)針對孔隙-裂縫性、裂縫性見水區(qū)域,重復調(diào)剖時應分析水驅(qū)優(yōu)勢通道變化情況,分別采用不同的治理手段和對策,以提高技術針對性。

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TE357.62

A

1673-5285(2017)10-0096-04

10.3969/j.issn.1673-5285.2017.10.025

2017-10-09

宋世榮(1987-),長慶油田第三采油廠,助理工程師,2012年畢業(yè)于成都理工大學石油地質(zhì)專業(yè),獲學士學位,現(xiàn)從事老油田穩(wěn)產(chǎn)技術研究與應用工作,郵箱:ljs62_cq@petrochina.com.cn。

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