貴州黔東電力有限公司 劉海兵
DEH功率回路快減負荷異常分析及防范措施
貴州黔東電力有限公司 劉海兵
本文主要針對600MW機組降負荷過程中DEH功率回路切換時導致機組快速減負荷異常情況進行分析,通過對DCS的歷史數據、DEH控制邏輯的檢查分析和混仿,查找異常原因,并提出改進建議,供同行業借鑒。
功率;快減;異常
某廠2×600MW亞臨界機組三大主機分別由東方電氣、東方鍋爐、東方汽輪機廠供貨,其中分散控制系統采用西門子SPPA-T3000系統(DCS),汽輪機電液控制系統(DEH)采用ABB公司Symphony系統,CCS方式下系統間采用硬接線方式進行通訊。
機組負荷305MW,主汽壓力10MPa,運行人員手動解除CCS,下一秒,將機組DEH本機控制方式由“閥控”方式切為“功率自動”方式,自動投入后功率設定值未能正常跟蹤當前負荷,而與之前的總閥位指令值(69.9%)相等(69.9MW)。機組負荷根據設定值快速下降,22:11:11因快減速率較快,閥門因慣性導致機組負荷接近0MW,主汽壓力最高達到約19MPa。

圖1 異常前后主參數趨勢

圖2
快減負荷發生后,運行人員手動切除DEH功率自動并投入CCS方式以調整負荷,22:18:43負荷由異常發生后最低值(0MW)上升至265MW。期間鍋爐受熱面發生大規模超溫,當班值長向調度申請同意后,由運行人員對機組進行手動打閘處理。圖1是事故發生前后3min內的主參數趨勢變化。
從對事故過程直觀判斷上,認為該事故觸發的直接原因為由“閥控”切“功率自動”的方式切換引起。因而對DEH中以上方式切換的相關邏輯進行了檢查分析,圖2~4是經簡化后的方式切換邏輯。

圖3

圖4
在DEH控制器中,按以上時序循環執行方式切換邏輯。分別對圖中邏輯進行說明,圖2中:當功率自動投入脈沖觸發后,各切換塊輸出均為SETPOINT,同時手動置值塊REMSET在該脈沖的作用下輸出也為SETPOINT,然而圖2中括號內的序號表示各功能塊在控制器中的實際執行步序,即先執行圖左側的切換塊(1),再執行REMSET塊(2),最后執行中間的切換塊(3),因而REMSET的輸出并非跟蹤圖中最左側的SETPOINT,而是跟蹤中間切換塊的輸出作用,故而REMSET的輸出(即TARGET)=上一周期的SETPOINT。
圖3中:SETPOINT與TARGET相減,若其絕對值大于0.5MW,則RAMPED TARGET始終保持初值,否則RAMPED TARGET=TARGET。
圖4中:功率自動投入脈沖觸發后,SETPOINT=實際負荷-一次調頻增量;脈沖消失后,SETPOINT=RAMPED TARGET。
通過對DCS歷史記錄進行分析發現,事故發生時功率自動投入后TARGET跟蹤實際負荷,而SETPOINT卻等于自動投入前的總閥位指令。因而判斷方式切換發生時圖3中的邏輯發生了信號保持導致TARGET未能將其數值傳遞給RAMPED TARGET,此時RAMPED TARGET始終保持為事故發生前的總閥位指令。而當圖4中的脈沖信號消失后,SETPOINT=RAMPED TARGET=事故發生前的總閥位指令。

圖5
由之前的分析可知,要使圖3中的RAMPED TARGET始終保持,則SETPOINT與TARGET之差的絕對值要在脈沖持續時間內始終大于0.5MW。由于TARGET=前一周期的SETPOINT,因此只要當前周期與前一周期的SETPOINT之差的絕對值大于0.5MW就有可能導致以上現象。
進一步分析,SETPOINT在脈沖持續期間的變化:脈沖剛觸發時,當前周期SETPOINT=實際負荷-一次調頻增量≈300MW,上一周期SETPOINT=總閥位指令≈69.9%,因而此時兩者之差必然大于0.5MW;而通過DCS歷史趨勢發現,方式切換發生時機組一次調頻保持動作,該機組的一次調頻不等率按600MW、4%設定,則1r/min的轉速偏差對應5MW的調頻幅度,因而若要當前周期與上一周期的SETPOINT之差的絕對值大于0.5MW,只需每一控制器周期的轉速變化0.1r/min即可,這在一次調頻動作時非常容易達到。
綜上認為,此次事故發生的根本原因是圖2中的邏輯執行步序功能塊地址設置不合理,導致一次調頻動作條件下當前周期與上一周期的SETPOINT始終存在使RAMPED TARGET保持初值的偏差,進而當脈沖消失后,SETPOINT=RAMPED TARGET=初始總閥位指令。

圖6

圖7

圖8
利用DEH混仿功能對以上分析結論進行了驗證,在DEH中人為增加了一個一次調頻增量變化邏輯,以模擬方式切換過程中的調頻變化量,其趨勢如圖5所示。
圖5中,功率自動投入脈沖持續時間內,每偶數個控制周期調頻變化量=0,每奇數個控制周期調頻變化量=0.6MW,這樣設置保證前后兩周期的SETPOINT之差的絕對值大于0.5MW。
仿真工況1:圖5所示調頻變化投入,機組由閥控切功率自動。
仿真工況1說明,一次調頻動作可以復現9月8日的方式切換故障。
仿真工況2:調頻變化退出,機組由閥控切功率自動。
仿真工況2說明,無一次調頻動作時即使發生方式切換,故障不會發生。
仿真工況3:調頻變化投入,圖2的功能塊執行步序被修正。
仿真工況2說明,只要圖2功能執行步序正確,即使一次調頻動作也不會引起故障。
通過對DCS的歷史數據、DEH控制邏輯的檢查分析和混仿,導致此次異常發生的根本原因是DEH中功能塊地址設計設置不合理導致的,異常發生前一次調頻動作則可能為本次異常發生的直接原因。另一方面一次調頻對于事故的影響也說明了為何該事故并非必定發生,只有當方式切換的同時一次調頻也動作才會觸發以上事故現象。
鑒于此情況和混仿結果,需對DEH控制邏輯回路步序進行重新排列設置,以確保回路在控制器1個掃描周期內數值傳遞的一致性,從而避免類似異常工況的再次發生。