張勝利,焦 冉,張世強,趙明輝
(河南中煙工業有限責任公司洛陽卷煙廠,河南洛陽 471000)
ZGC型振動輸送機活門加裝自鎖聯控裝置
張勝利,焦 冉,張世強,趙明輝
(河南中煙工業有限責任公司洛陽卷煙廠,河南洛陽 471000)
ZGC振動輸送機活門加裝自鎖聯控裝置,當操作工踩踏此位置后,活門的開啟縫隙由改進前的52 mm減小為2 mm左右,杜絕安全事件,提升現場操作人員的安全保障系數。
振動輸送機;活門;腳踏開啟;自鎖裝置
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.05.51
ZGC型爬坡振動輸送機側板、槽底為不銹鋼材料,形狀為波紋結構,煙油、煙沫和煙土粘結在振槽底部,操作工日常清理、保養需要在振動輸送機上進行。振動輸送機與水平面有20°的傾角,支撐高度450~1900 mm。為保證保養效果,操作工由振動輸送機高處倒退著用拖把進行清理,當腳踩踏在振動輸送機活門時(圖1),活門受到人體重力負荷的作用極易開啟,容易夾傷腿腳,造成人身傷害。

圖1 操作者作業位置
(1)工作原理(圖2)。ZGC型振動輸送機是偏心連桿平衡式振動輸送機,主要用于輸送煙絲、煙葉、煙梗、葉片等物料。工作時,由電機通過皮帶輪上的V形帶帶動偏心軸轉動,偏心軸帶動連桿運動,推動平衡體運動,平衡體通過搖桿組件帶動槽體與平衡體做同步反向簡諧振動,物料在槽體內沿輸送方向作連續拋擲運動,物料向前移動,實現輸送目的。

圖2 ZGC型振動輸送機傳動原理示意
(2)過程分析。ZGC型振動輸送機活門的開閉形式為翻轉式,采用手動控制。手動換向閥改變氣路,氣缸驅動活門關閉/打開,給相應工序定點供料或排出不合格物料。當需排出不合格物料時,活門由手動換向閥控制氣缸動作,通過壓縮空氣實現活門的快速開啟;當不合格物料排完,合格物料通過時,快速關閉活門,合格物料正常通過,輸送機氣動原理見圖3。

圖3 ZGC型振動輸送機氣動原理
日常生產結束后,操作工倒退著清掃振槽底部煙垢,當腳踩踏活門時,由于人腳的長度小于活門寬度(活門的寬度270 mm,成年人的腳長約250 mm),活門開啟產生縫隙,操作工腳易被卡在其中,造成夾傷或擦傷事故。
(3)受力分析。輸送機所用活門驅動氣缸缸徑40 mm,氣源控制壓力 0.3 M~0.5 MPa,查表得知氣缸輸出力為377~628 N,活門處受力分析見圖4。

圖4 活門處受力示意
如圖4所示,重力G可分解為平行于斜面的力F1和垂直于斜面的力F2。當腳踩踏到活門時,活門受到重力負荷開啟。以操作工體重75 kg為例做實驗(查資料可知,一個體重為75 kg的成年人,產生的重力約為735 N)。根據物理學原理,如果物體靜止不動,根據平衡條件可知,物體受到的摩擦力f=F1≈249.9 N,摩擦力等同于下滑力;F2≈690.9 N>氣缸輸出力。采用推力測試儀現場測試,當活門受到300 N左右的負荷時就會開啟。因此當操作人員踩踏活門時,活門開啟。
(1)改造現有活門控制裝置,加大支撐能力。改造部位多、較復雜且成本高。
(2)不改變現有活門控制裝置,增加手動插銷。操作工容易遺忘,開啟、關閉不方便。
(3)不改變現有活門控制裝置,增加一套活門聯控自鎖裝置。通過改進,實現自動聯鎖聯控。
通過對3個方案的優缺點進行比較,選擇方案3,在不改變原有活門裝置的前提下,增加一套活門自鎖聯控裝置。
(1)確定自鎖裝置安裝位置。振動輸送機槽底下方有4根 30 mm×30 mm甲字形排列的角鋼,用于支撐和加固槽底,活門下方25 mm×25 mm角鋼用于支撐活門。活門關閉后,下方沒有其他裝置,兩支撐角鋼間距為50 mm,可以將自鎖裝置安裝于振動輸送機槽底。

圖5 自鎖裝置
(2)自鎖裝置(圖5)。根據現場測量數據,選自鎖氣缸缸徑25 mm,長100 mm;為避免自鎖裝置運動時與槽底支撐角鋼發生碰撞,支撐桿支架制作成V形,可有效形成自鎖支撐;滑座架長100 mm;2根平行的支撐桿長240 mm,直徑12 mm,所用的材料為不銹鋼。在平衡體加裝相同重量的配重,消除簡諧振動的不平衡。
(3)自鎖氣缸支架。利用30 mm的支撐角鋼作為固定自鎖氣缸的支架,根據自鎖裝置的相關尺寸加工出支撐角鋼的伸出孔,并在活門的 25 mm支撐角鋼上加工支撐孔,同時保證在一個平面上做直線伸縮運動,使自鎖裝置對活門形成兩點支撐(圖6)。

圖6 自鎖裝置工作示意圖
(4)自鎖裝置氣控系統改進。改造前,壓縮空氣管路只控制振動輸送機活門的開啟和關閉。加裝活門自鎖裝置后,為實現活門關閉時,自鎖裝置處于自鎖狀態,活門開啟排料時,自鎖裝置處于釋放狀態。對壓縮空氣管路進行改進,加裝2個Φ8 mm三通接頭,將原來的2路輸出擴充為4路輸出,并在其中的兩條管路上加裝2個控制速度的節流閥,用于調節、控制自鎖氣缸與活門氣缸的工作次序,保證活門氣缸到位后,自鎖氣缸快速到位自鎖,改進后自鎖控制氣動原理見圖7。

圖7 改進后自鎖控制氣動原理圖
(5)自鎖裝置工作過程。如圖7所示,當壓縮空氣進入自鎖氣缸無桿腔,活塞向右運動,帶動活塞桿將V形裝置推出,經固定在振槽上滑座的導向,穿過槽底角鋼的2個依托孔,2根平行支撐桿插入活門開口下端;當壓縮空氣從自鎖氣缸有桿腔進入,活塞向左運動,帶動活塞桿縮回,V形裝置退出,活門正常打開。
(6)實驗驗證。加裝自鎖裝置后,對2個體重75 kg的操作工分別進行了5次實驗,活門開啟縫隙均值分別為2.06 mm和2.04 mm。
在振動輸送機活門處加裝自鎖聯控裝置,當操作工踩踏此位置后,活門的開啟縫隙寬由原來的52 mm降低為2 mm。杜絕安全事件,提升了現場操作人員的安全保障系數。
[1]孫濤.液壓與氣動技術[M].長沙:中南大學出版社,2010.
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〔編輯 李 波〕