潘陽云,宋謙強
(中車長江車輛有限公司武漢分部,湖北武漢 430212)
CA8311B車磨車床數控化改造
潘陽云,宋謙強
(中車長江車輛有限公司武漢分部,湖北武漢 430212)
原鐵路貨車RD2車軸卸荷槽不退輪加工在CA8311B車磨車床上采用成型刀加工,不能滿足工藝要求。車床數控化改造后,車軸加工不僅成型好且效率高,完全適應了RD2軸軸頸與防塵座不同等級、不同組合形狀的加工要求。
CA8311B車磨車床;數控改造;參數設置;硬件配置
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.09.56
中車長江車輛有限公司CA8311B車磨床于1999年投產,RD2軸卸荷槽采用成型刀加工,其軸頸與防塵座不同等級、不同組合形狀如圖1所示,目前存在4個缺點。
(1)成型刀加工時切削寬度太大,引起刀具振動,加工精度不能滿足產品要求。
(2)成型刀磨損后,無條件精確恢復刀具形狀尺寸,且刀具使用壽命短。
(3)加工切削量手動不好控制,且形狀不能保證圖紙的技術要求,加工效率低。
(4)在投產前檢修規程就車軸加工規定,RD2軸卸荷槽加工必須采用數控或仿形加工,因此該機床手動成型刀加工不符合鐵道行業標準。
根據本系統的特點,整個技術改造方案的確定都是圍繞著車軸數控加工來展開的,難點有4個。①選擇一套經濟實用、性能可靠、功能靈活的數控系統,選擇一套滿足RD2軸加工量的經濟驅動系統。②在現有手動進給刀架上改加滾珠絲桿,并配合驅動和數控進行改造。③對數控系統和PLC部分針對此機床進行系統參數整定和改寫。④針對RD2軸的不同等級加工要求編制加工程序。

圖1 RD2車軸圖
選用性價比適合的SINUMERIK802S系統,SINUMERIK802S是西門子公司面向中國市場研究開發的經濟型數控系統,其主要特點是系統簡單、內部結構緊湊、功能強大、操作簡單,配備中/英文菜單顯示。1塊集成面板、1塊操作面板、1個數控單元和PLC輸入/輸出接口、配以西門子公司的步進驅動器和步進電機,即組成1套完整的數控系統,原理框圖見圖2。SINUMERIK802S系統可控制2到3個步進電機軸和一個開環主軸,步進電機的控制信號為脈沖、方向及使能,步距角為0.36°(1 r 1000步)。NC單元(ECU)帶有全部接口,由于原車磨車床已有主軸控制功能且操作獨立,這次改造取消了圖2中虛線框的主軸控制部分。ECU最多可配4個輸入/輸出模塊,本次只配了一個輸入/輸出模塊,具有16輸入和16輸出。

圖2 原理框圖
1塊集成面板,1塊操作面板,1個數控單元和PLC輸入/輸出接口,配置見圖3,配以西門子公司的步進驅動器和步進電機,配備一個手輪和坐標選擇開關,就組成了一套完整的數控系統。由于車磨車床兩邊車軸對稱,因此配備兩套相同的數控系統,只是在軸向的坐標反向即可。
本機床采用電機與絲桿直連的方式,機床參數、PLC參數和坐標參數根據實際情況設定。
(1)其中回參考點配置見圖4。在坐標軸上有減速開關,在絲桿上有一接近開關(絲桿1 r產生1個脈沖)。減速開關接到DI/O的輸入,接近開關接到系統的高速輸入(X20)。該方式可高速尋找減速開關,然后低速尋找接近開關,返回參考點的速度快且精度高。

圖3 輸入/輸出口配置

圖4 參考點配置
(2)接近開關還可作脈沖監控,在機床參數中設定脈沖數容差為10,即每轉一周的實際脈沖數與標準相差>10,系統就發出報警信號,這樣可將步進電機因失步引起的誤差控制在0.06 mm以內。
系統可對坐標的動態特性進行優化,利用點動方式測試進給軸的動態特性,設定各坐標的最高速度,并選擇合適的加速度曲線(圖 5)。

圖5 加速度特性曲線
802S系統的很多功能都建立在參考點的基礎上。自動方式和MDA方式只有在機床返回參考點后才能進行操作,反向間隙補償和絲桿螺距誤差補償也只有在返回參考點后才生效。選擇圖6所示的回參考點邏輯,其中,vc是尋找減速擋塊速度,vm是尋找接近開關信號速度,vp是參考點定位速度,Rv是參考點偏移,Rk是參考點坐標。

圖6 回參考點邏輯
回參考點后,用手動移動各進給軸,分別到達各硬件限位處,記下其坐標,結合現場加工工件范圍,確定其軟件限位值。
802S基本系統已將一個實用于經濟型數控車床的PLC實用程序(IAP)集成于系統之中,機床具有普通交流電機作為主軸,兩個步進電機驅動的坐標軸,4或6工位刀架等,具體的控制可通過機床參數設定,以滿足不同型號機床的要求。IAP是集成PLC實用程序的簡稱,IAP對NC、機床及機床面板的信號進行處理,實施對急停及超程信號的監控并完成對坐標軸、主軸、刀架、冷卻、潤滑等功能的控制。本次改造刀架按一工位定制,無主軸、冷卻、潤滑控制功能,因此對應的功能通過機床PLC參數設置來使其有效或失效,且硬件也作相應配置。由于原手輪控制哪一軸是通過面板中軟件操作來選擇的,而現場需要通過硬件選擇開關控制,因此對原手輪控制部分的PLC程序進行改動。
刀具進給系統是數控加工的執行系統,為保證數控傳動精度和加工質量,刀架由步進電機帶動滾珠絲桿進行進給走刀,刀具本身采用機夾式硬質合金不重磨車刀。除保留大、中、小刀架體外,刀架其他部分根據改造要求作了相應改進。
(1)圖1中所示RD2軸卸荷槽及防塵座有多種組合形狀,因此實際加工過程中,有多種組合,充分利用802S系統的參數化編程功能適應了加工要求,編制了4個加工程序,供操作者選擇。利用參數表示的RD2軸簡圖如圖7所示,其中,Φ0是軸徑直徑,Φ1是防塵座直徑,Φ2是車輪處直徑,Φ3是卸荷槽直徑,A點為Z軸方向編程零點。

圖7 RD2軸參數化簡圖
(2)操作過程。①開機,按照先X軸再Z軸順序回參考點。②如果刀桿移動則需對刀,確定刀具T1的L1長度,否則跳過此步,進入下一步。③將刀具移動到卸荷槽A處,操作面板計算、確認零偏G54。④按照表1和表2,根據加工部位選擇程序及輸入所需Φ參數。⑤啟動主軸。⑥在“自動”工作方式下啟動加工程序。

表1 加工要求

表2 等級修尺寸 mm
(1)X軸、Z軸聯動控制。坐標軸X最大行程90 mm,坐標軸Z最大行程264 mm。
(2)快速進給速度。X軸和Z軸均為1500 mm/min。
(3)最小設定單位。X軸和Z軸均為0.006 mm/脈沖。
(4)定位精度。X軸和Z軸均為0.036 mm。
(5)重復定位精度。X軸和Z軸均為0.018 mm。
(6)步進電機力矩。X軸和Z軸均為18 N·m。
TG659
B
〔編輯 凌 瑞〕