吳建輝,王何偉,安 冬,李寶強
(延長石油延安石油化工廠,陜西延安 727406)
延安石油化工廠2萬m3/h制氫裝置是陜西延長石油(集團)有限責任公司延安石油化工廠汽柴油質量升級配套項目,該裝置設計采用烴類水蒸汽轉化法造氣、PSA法凈化提純的工藝路線制取99.9%的氫氣,作為年處理能力180萬t的S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置和年處理能力240萬t柴油加氫精制裝置的氫源。
酸性水汽提塔將各中變氣分液罐排出的工藝冷凝水汽提合格后,由凝結水泵升壓,送至凝結水管網。該填料塔有上下兩個填料層,由頂部和中部進液。塔的內徑為800 mm,采用的是梁型氣體噴射式填料支承板,孔盤式的液體分布器,DN38 mm的不銹鋼階梯環填料。裝置自試車成功以來,經過汽提的工藝冷凝水PH值遠低于設計值,且時有發生工藝冷凝水及填料被帶出塔頂。導致了附近管線外部腐蝕明顯;凝結水泵及相連管線內部腐蝕而泄漏。經拆檢酸性水汽提塔,發現其內構件在設計及安裝方面存在較多問題。
梁型氣體噴射式填料支承板,也稱駝峰支承板。該酸性水汽提塔的支承板由兩塊梁型支承板拼裝而成,為可拆結構。從藍圖及支承板實物圖可看出,每塊支承板上共有144個52 mm×15 mm的長圓孔、37個25 mm×15 mm的長圓孔。支承板的開孔集中在中部,邊緣較大區域內未進行開孔(圖1),支承板的開孔率明顯較低。支承板的自由截面(開孔率)即為支承板的開孔面積與塔截面積之比,見式(1)。

式中 ε——自由截面,%
A0—— —支承板開孔面積,m2
AT—— —塔截面積,m2
經計算,該塔自由截面僅為46.6%。較小的自由截面,使填料支承處局部持液量增加,極易在支承處首先發生液泛。另外,由于壁流現象的存在,當液體自填料層頂部至填料支承板處過程中,液體更多地流向靠近塔壁的方向,而支承板開孔集中于中心區域,導致汽液接觸傳質的有效面積非常小。
(1)升氣管底部未滿焊。酸性水汽提塔采用孔盤式的液體分布器,由3塊篩板和42個升氣管組成,部分升氣管底部未滿焊(圖 2),這將會導致部分液體直接從此焊縫流下,產生偏流,使布液孔出流不均,對填料層的傳質過程產生較大的干擾。
(2)噴管沒有深入升氣管蓋帽以下。進料管連著5個噴管,噴管未深入升氣管蓋帽以下(圖 3),使氣液在靠近進料管的區域提前接觸,影響布液孔對液體的均布。

圖1 支承板實物

圖2 升氣管底部

圖3 升氣管頂部和進料管噴管
(3)分布器安裝角度不合理。由于液體分布器角度安裝不正確,使有些噴管正對升氣管蓋帽、有些噴管一半對著升氣管蓋帽,一半對著升氣管外的間隙,這樣極易引起盤中液體的攪動,液面產生波動和出現過大的液面梯度,影響填料層的液體均布,甚至分布器上局部區域過早產生液泛。
(4)填料壓板固定不合理。酸性水汽提塔的填料壓板邊緣與塔壁間隙略大,填料能沿此間隙冒出。另外,填料壓板由3塊格柵塊組成,要求用直徑2 mm的不銹鋼絲捆在一起。而實際由普通鐵絲捆扎,當鐵絲腐蝕斷裂后,格柵塊落便到填料層底部。使得填料床層發生松動和跳動而引起的填料變形甚至被帶走。跑出的填料一部分穿過液體分布盤的升氣孔,從塔頂冒出,有些卡在升氣管中,導致氣相分布不均勻。
(5)填料支承板側板裝反。填料支承板側板帶有一定弧度,能夠保證盡可能的與塔壁貼合。而實際側板裝反,塔壁和側板形成了較大的空腔,使得支承板的支撐圈邊緣(圖4中實線)與側板底部邊緣(圖4中虛線)存在較大間隙。該間隙使上層填料落入中部液體分布器上,影響液體均勻分布;下層填料落到液體出口,最終到達泵入口過濾器,導致泵抽空以及液體下降不暢引起液泛。

圖4 支撐板側板
根據填料支承板的設計要求,填料的支承結構須有足夠的截面積,使支承處不首先發生液泛,一般要求支承板的自由截面大于填料的孔隙率[2]。在考慮到支承板強度和撓度的情況下,改造后的填料支承板仍由兩塊板拼裝而成,每塊支承板開310個52 mm×15 mm的長圓孔、37個25 mm×15 mm的長圓孔(圖 5)。重新改造后的填料支承板的自由截面95.08%,大于填料的孔隙率95%,保證了不在支承處首先發生液泛。

圖5 改造后的填料支承板
對升氣管底部未滿焊處進行補焊,確保不在此處發生偏流。整體更換進料管上的噴管,并適當增加長度,使噴管底部深入到升氣管蓋帽以下。進料管的位置是固定的,調整液體分布盤的角度,使每個分塊的直邊垂直于進料管,這樣能使噴管恰好深入到升氣管蓋帽以下(圖 6)。對于填料壓板,將3塊格柵板點焊在一起,并在壓板下部鋪放直徑微小于塔內徑的不銹鋼絲網,盡可能的減小與塔壁的間隙。為了防止填料壓板被沖斜,增配僅能上下移動的導軌(圖7)。按圖紙要求,支承板側板的凸面靠近塔壁側(圖8),使側板與支撐圈在徑向與軸向均不存在能使填料穿過的間隙。

圖6 改造后進料管噴管

圖7 改造后的填料壓板

圖8 改造后的支承板側板
改造前,在60%負荷、汽提蒸汽3.3 t/h的情況下,凝結水pH值在5~6。改造后,同等操作條件下,凝結水pH值達到了7,運行過程中暫未發現機泵、管線被腐蝕泄漏的情況。且未發生過液體及填料被帶出塔頂的情況。
通過對酸性水汽提塔內構件在設計及安裝方面存在問題的分析,找出了設備自身導致酸性水不能合格的原因,根據原因在增大傳質面積、防止液泛、防止液體不良分布、防止跑填料等方面進行相應改進。結合合理的操作,使工藝冷凝水的處理效果得到提升,減少了對相關管線、機泵的腐蝕。