陳傳盛
(山鋼集團萊鋼設備檢修中心,山東萊蕪 271100)
冶金企業一般采用大型的液壓設備用于生產,設備處在高溫、粉塵、水霧等惡劣環境中長時間運行出現各種故障。最為常見的壓力故障,有的是某一液壓元件失效或多個元件的綜合性因素造成的,還有的是工作介質污染造成的,又或者控制系統的問題,必須對其產生故障的根本原因判斷分析,進行根治徹底解決,系統才能朝著良性的循環轉化。提供一套壓力故障判斷、液壓系統維護的可行方法,對液壓入門人員及普通維護人員具有易學易懂的效果。
液壓泵不吸油,查看油液過濾器。
泵驅動被扭斷,更換調整聯軸器。
定向錯不正常,檢查控制裝置線。
溢流閥回油箱,調整更換看變化。
再確定無壓力,唯有換個新油泵。
溢流閥設定低,重新設定來觀察。
溢流閥旁通壞,換了新閥保壓力。
減壓閥設定低,負載運行需高設。
減壓閥磨損重,調設無用要更換。
液壓泵轉速低,須看原動和控制。
液壓油液面低,加至標高看數顯。
泵缸磨損內泄,修理好用可不換。
液壓油有空氣,堵漏加油排氣行。
溢流閥被磨損,更換新閥修彈簧。
污染物進油中,清洗阻尼換新油。
蓄能器若失效,不是皮囊察氣閥。
此問題不解決,泵缸磨損必選換。
液壓泵吸不進液壓油,油箱沒有液壓油或過濾器堵,給油箱加油或者換過濾器。泵的驅動裝置被扭斷,泵不轉動,則更換調整聯軸器。泵的定向控制裝置位置錯,方向反,檢查控制裝置線路。泵正常運轉但液壓油液經溢流閥全部回了油箱,需調整或換溢流閥;再確定液壓系統還是無壓力,則液壓泵損壞,換新泵后故障消除。
溢流閥、減壓閥設定值較低,不能滿足工況需求,重新設定參數。溢流閥旁通壞,則更換新閥。減壓閥若磨損較嚴重,直接更換新閥。液壓泵轉速低,檢查原動機及控制。油箱液面低,加油至標定高度,防止泵吸空。泵、液壓缸磨損嚴重發生內泄,可進行線下修理。
液壓油內有空氣,要堵漏、加油、排氣。溢流閥磨損、彈簧剛性差,修理或者更換。油液污染,阻塞閥阻尼孔,清洗閥或者換油徹底清除污染。蓄能器或充氣閥失效,壓力波動大,修理或者更換。以上問題不徹底解決,必將導致泵缸嚴重磨損,必須更換。
日常維護具體步驟,可概括為6句口訣:
油壓力不正常,系統損壞查污染。
原設計不合理,毀壞元件更嚴重。
液壓站須清潔,泵內循環加小車。
泵前濾謹設置,閥前回油精濾芯。
新管路定清洗,系統維修要清潔。
壓力損還出現,系統仿真再設計。
液壓系統壓力不正常,一般情況下由于液壓油污染發生損壞元件。另外一種原先系統設計不合理,功率、流量、壓力等參數設計不正確不匹配,毀壞系統各種元件更嚴重。當元器件被損壞時,首先查看污染控制情況、液壓油污染度、濾芯更換情況等。液壓站內清潔度最為重要,一般由液壓站內循環系統降溫和過濾,并及時更換濾芯。定期化驗油品,確保油液污染度控制在允許范圍內,油品無變質趨向。另外為了提高清潔度,還需增加外置過濾小車的外循環系統,降低污染。液壓吸油泵前的吸油管要謹慎設置過濾裝置,以免造成濾網堵塞吸油不及發生嚴重的泵吸空現象,極易造成泵損壞。控制閥臺的高壓濾芯,達到污染度后要及時更換。液壓系統回油濾芯一般情形更換較少,容易忽略,除了根據濾芯警報情況及時更換外,周期內也要及時更換濾芯。回油濾芯控制污染物后,減少進入油箱的污染物,可降低泵再重新吸附污染造成的損害。新更換的軟管要用氣壓管或氣槍沖洗干凈,不銹鋼管路也要清洗干凈,焊接用氬弧焊打底可減少焊渣殘留。在日常維修過程中,注意不要讓污染物輕易進入液壓系統,保持系統的清潔。減少使用金屬清洗劑等液體清洗劑的使用,減少用甘油粘結密封圈等極易產生雜質的措施。如果以上環節都做到位,壓力不正常還頻繁出現,那么系統需計算仿真后重新設計。
某鋼廠120 t轉爐液壓站出現滑動出鋼口液壓缸運行過慢等情況,查看液壓系統壓力較為不穩定。根據壓力故障判斷方法(參照1.1-1.3節),首先檢查油液清潔度達到10級,“污染物進油中”,站內循環過濾已經不能解決油污染問題,對油箱清理更換液壓油。查看各溢流閥及其他壓力閥件都正常。啟動系統后,發現效果不明顯,液壓缸運行速度依然慢,壓力不穩定。再更換液壓缸,問題依然存在。最后將查看泵性能,發現已經前期的污染已經嚴重影響泵的性能,更換2臺損壞的泵后系統正常。
更換液壓泵后,壓力調整方法:同時調高泵控溢流閥和安全閥超過系統規定壓力10%,再調整安全閥的溢流壓力比系統額定壓力高至5%,最后調整泵控溢流閥達到規定系統壓力。
某鋼廠130 t精煉爐時常發生3個橫臂升降油缸工作時動力不足情況,檢查液壓系統壓力不穩定,而且無論怎么調整液壓站泵控溢流閥和安全閥,系統壓力還是不穩定,壓力不足。經過以上方法判斷,液壓泵和液壓閥完好無損,電機運力已經達自身額定值,泵運行噪聲已經明顯增大,再經方法2判斷需要重新設計,提高系統功率可用N=PQ計算,即功率=壓力×流量。將P098泵更換為P140泵,提高系統功率后,故障消除。
根據上述液壓系統壓力不足根治法,日常維護以污染控制為主。污染控制改善首要任務當屬過濾系統改進,改善油液清潔度,從而杜絕系統故障發生。
過濾系統主要技術缺陷:更換硬管管路、閥臺等大型的維修活動,大顆粒雜質很快阻塞過濾器內高精度濾芯,造成頻繁更換濾芯。若采用先雙筒粗過濾器,再雙筒精過濾,1用1備模式,則濾筒使用率僅50%。
采用普通的3個濾筒,制作3個閥塊,將閥塊和濾筒用管路連接,閥塊安裝插裝閥和電磁閥,并接入液壓站油箱。采用2級過濾方法,其中一個在閑置期間更換濾芯備用。濾筒2用1備,通油量Q一定,但經過2級過濾,過濾速度提高1倍。若系統維修或新安裝調試的,污染物較多、而且顆粒大,利用3筒串聯實行3級過濾(圖1)。
內循環濾芯、閥臺濾芯或者回油濾芯,采用內置多層的形式(圖2),在通油流量Q一定的情況下,提高過濾面積,從而提高過濾速度和過濾精度。過濾器的濾筒尺寸一定,無需更改濾筒尺寸,只需將濾筒內濾芯更改即可,將濾芯內部疊加另外一層過濾精度高于外層的濾芯即可,并使用密封圈密封住內外層的精度。
若某些部位采用可以清洗并循環使用的濾芯,要按照周期和污染程度2種情況進行清理使用。可采用人工清理或者機器清洗的方式,保證清理干凈。

圖1 3級過濾

圖2 內置多層過濾
常規液壓系統,出現故障后,必須對其產生故障的根本原因進行判斷分析,進行根治徹底解決,在日常維護過程中,按照預先方法維護保養,液壓系統才能良性發展。
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