楊 亮,陸文濤,孔范運(yùn)
(中國(guó)石油遼陽(yáng)石油化纖公司機(jī)械檢修部,遼寧遼陽(yáng) 111003)
某機(jī)械廠在制造高壓容器的同時(shí)修理閥門,容器制造和安全閥校驗(yàn)用高壓空氣是由廠空壓站提供。空壓站的高壓空氣壓縮機(jī)(簡(jiǎn)稱空壓機(jī))采用四級(jí)壓縮二級(jí)冷卻系統(tǒng)[1],即在二級(jí)壓縮后用管殼式水冷器[2]冷卻,而三級(jí)壓縮后用套管式水冷器[3]冷卻。由于更換的三級(jí)套管式水冷器為內(nèi)管翅片結(jié)構(gòu)(圖1),經(jīng)常因壓縮系統(tǒng)泄漏而停車,維修人員開始采取的是更換相應(yīng)損壞元件的方式以應(yīng)對(duì)泄漏,但效果不好。后經(jīng)逐步分析和查找,最終找到壓縮系統(tǒng)超壓泄漏的癥結(jié),將問(wèn)題反饋給空壓機(jī)廠家,重新配套并更換了套管式水冷器,從而解決了空壓機(jī)系統(tǒng)的泄漏問(wèn)題。

圖1 套管式水冷器內(nèi)管翅片結(jié)構(gòu)
(1)空壓機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生二級(jí)安全閥超壓?jiǎn)⑻斐深l繁停機(jī)。維修人員在檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)三級(jí)缸的進(jìn)、排氣閥片和彈簧片均有損壞,更換備件后壓縮機(jī)恢復(fù)正常工作,由此判斷壓縮機(jī)的開、停車過(guò)于頻繁,是造成閥片和彈簧片疲勞失效損壞的原因。
(2)在空壓機(jī)運(yùn)行過(guò)程中多次發(fā)生三級(jí)排氣管與套管式水冷器連接頭泄漏的現(xiàn)象(圖2),更換連接頭的紫銅墊并對(duì)鎖緊螺帽進(jìn)行擰緊,但過(guò)一段時(shí)間后又發(fā)生了泄漏,由于泄漏量小,也未影響空壓機(jī)的正常運(yùn)行,所以并未引起重視而造成嚴(yán)重泄漏。例如,造成三級(jí)套管式水冷器外套管與內(nèi)管連接封閉件的開裂,并連帶冷卻水觀察窗及二級(jí)壓力表的損壞,再次造成空壓機(jī)停機(jī)等嚴(yán)重事件。

圖2 三級(jí)排氣管與水冷器連接頭泄漏
(1)檢查破裂的套管式水冷器外套管與內(nèi)管連接封閉件。破裂發(fā)生在外套管封閉件與內(nèi)管連接的焊縫處,封閉件本身完好無(wú)損,也未發(fā)現(xiàn)表面缺陷,懷疑是由于焊接缺陷在較高溫度和壓力下引起的破裂。用手盤車檢查活塞的運(yùn)行狀況,并且通過(guò)壓鉛檢查活塞上頂點(diǎn)余隙尺寸并調(diào)至合理,頂缸造成的損壞被排除。
(2)更換元件后重新試車(圖3),出現(xiàn)了二級(jí)安全閥啟跳、三級(jí)壓力表快速上升、三級(jí)排氣管出口端高溫等情況。再次停車后檢查,打開三級(jí)缸取出閥座,發(fā)現(xiàn)閥座、閥片出現(xiàn)干燒現(xiàn)象,而且活塞頂部有積水。將冷卻套拆下并檢查密封面,發(fā)現(xiàn)紫銅墊有損壞(圖4),這是造成活塞頂部有積水的原因。將此紫銅墊更換后再次試車,情況沒(méi)有改變。
經(jīng)初步分析,認(rèn)為有3個(gè)原因:①二級(jí)安全閥起啟跳,是由于三級(jí)壓縮空氣回流至二級(jí)安全閥,高出了二級(jí)安全閥的整定壓力所致。②三級(jí)壓力表指針快速上升,是由于壓縮空氣排氣不暢造成。③三級(jí)排氣管出口端溫度較高,而排氣管的末端較低,說(shuō)明三級(jí)管線有堵塞,壓縮空氣受阻加劇了氣體壓縮放熱現(xiàn)象,由此引起排氣管出口溫度較高,造成三級(jí)閥座的干燒現(xiàn)象。
(3)進(jìn)行深入檢查與試驗(yàn)。將三級(jí)排氣管線整體拆下并仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)三級(jí)套管式水冷器內(nèi)管入口完全堵塞(圖5),里面夾雜了大量的鐵銹和破碎的閥片及彈簧片。先不將三級(jí)排氣管線連接進(jìn)行試車,空氣從三級(jí)排氣端排出,手感排氣溫度與室溫區(qū)別不大。然后再將三級(jí)排氣管及套管式水冷器與空壓機(jī)連接,并敞開套管式水冷器的出口,再試車發(fā)現(xiàn)排空端雖有氣體排出,但在運(yùn)行幾分鐘后,用手觸摸管道,發(fā)現(xiàn)三級(jí)排氣管溫度較高,由此證明三級(jí)管線排氣不暢,有氣體壓縮放熱現(xiàn)象(圖6),即三級(jí)水冷器達(dá)不到應(yīng)有的流量。這是由于鐵銹和破碎的閥片及彈簧片在水冷器內(nèi)管深處阻礙了空氣的流通,致使三級(jí)排氣管出現(xiàn)高溫現(xiàn)象,由此驗(yàn)證了上述分析判斷的正確性。
(4)根據(jù)分析結(jié)果與試驗(yàn)查明的原因,說(shuō)明系統(tǒng)超壓泄漏的原因是三級(jí)套管式水冷器內(nèi)管翅片結(jié)構(gòu)不合理,即通道小、易堵塞,并將問(wèn)題反饋給了空壓機(jī)廠家,重新配套并更換了較大內(nèi)管直徑的套管式水冷器,滿足了壓縮系統(tǒng)的要求,空壓機(jī)可正常運(yùn)行。

圖3 更換損壞件后的空壓機(jī)

圖4 損壞的紫銅墊

圖5 套管式水冷器內(nèi)管堵塞

圖6 三級(jí)排氣管呈現(xiàn)高溫
(1)造成空壓機(jī)系統(tǒng)泄漏的原因。①銅墊漏水,產(chǎn)生水擊,是造成閥片及彈簧片經(jīng)常損壞的主要原因。②三級(jí)套管式水冷器內(nèi)管翅片結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,內(nèi)徑小易堵塞,隨著空壓機(jī)的使用,污垢雜物使內(nèi)管通道變小直至堵死,使排氣壓力和溫度升高,造成管接頭泄漏。③三級(jí)壓縮氣體排氣受阻,使得水冷器外套管與內(nèi)管的連接封閉件經(jīng)常處在較高溫度和壓力下而造成破裂。④空壓機(jī)設(shè)計(jì)不合理,缺少過(guò)濾裝置,無(wú)法防止雜物進(jìn)入排氣管線而發(fā)生堵塞。⑤操作人員技術(shù)水平低和缺乏責(zé)任感,監(jiān)控不到位。
(2)總結(jié)歸納出空壓機(jī)的使用管理方法[4](表1)。

表1 空壓機(jī)日常檢查與維護(hù)要求
(1)9種情況應(yīng)停機(jī)檢查。①一級(jí)吸入氣體壓力下降到規(guī)定值,各級(jí)排出壓力超過(guò)15%的工藝指標(biāo)。②循環(huán)油及冷卻水壓力下降到規(guī)定值。③主軸承、曲拐軸承、十字頭滑板、機(jī)身滑道以及填料函部分溫度超過(guò)規(guī)定值。④冷卻水的回水溫度過(guò)高或有大量氣體竄出。⑤各級(jí)氣體出口溫度超過(guò)規(guī)定值。⑥主軸承、機(jī)體及氣缸發(fā)生振動(dòng)。⑦氣缸內(nèi)有異常響聲。⑧氣缸及填料函注油點(diǎn)斷油。⑨氣閥漏氣或安全閥起跳。
(2)5種情況應(yīng)緊急停機(jī)處理。①各級(jí)氣體進(jìn)出口溫度、壓力突然發(fā)生急劇上升或下降。②機(jī)體或氣缸內(nèi)有較大異響。③機(jī)組突然大幅度振動(dòng)。④氣缸部分大量漏氣。⑤主、輔機(jī)或管道突然發(fā)生破裂爆炸。緊急停車后,應(yīng)立即關(guān)閉排氣管道閥門,同時(shí)用回路閥和放空閥卸去系統(tǒng)內(nèi)的氣體壓力,并且同正常停機(jī)一樣妥善作好后期處理工作。
高壓空氣是壓力容器制造和安全閥校驗(yàn)等不可或缺的動(dòng)力源。為此,空壓機(jī)系統(tǒng)應(yīng)保持完好狀態(tài)并正常運(yùn)行,這不僅取決于設(shè)計(jì)的合理性與制造的可靠性,更取決于正確使用與維護(hù),即需要空壓機(jī)的建造與使用雙方的共同控制。例如,對(duì)空壓機(jī)系統(tǒng)發(fā)生的泄漏等問(wèn)題,在更換損壞元件的同時(shí),還尚應(yīng)分析查找引起損壞的原因,徹底解決并根除潛在的風(fēng)險(xiǎn)危害,保證空壓機(jī)的正常運(yùn)行;水冷器是空壓機(jī)的重要輔助設(shè)備,其設(shè)計(jì)的合理性與制造的可靠性是空壓機(jī)系統(tǒng)正常運(yùn)行的前提,設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)完善和改進(jìn)內(nèi)管的翅片結(jié)構(gòu)[3]以防止堵塞。空壓機(jī)的使用管理同樣重要,應(yīng)完善空壓機(jī)的安全操作規(guī)程,經(jīng)常對(duì)操作人員進(jìn)行崗位培訓(xùn),并嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行日常巡檢與維護(hù),使空壓機(jī)系統(tǒng)處于完好狀態(tài)。
[1]GB/T 151—2014,熱交換器[S].
[2]HG/T 2650—2011,水冷管式換熱器[S].
[3]王福利.石油化工廠設(shè)備檢修手冊(cè)·壓縮機(jī)組[M].北京:中國(guó)石化出版社,2007.