張志強
(萊鋼集團設備檢修中心,山東萊蕪 271104)
2×1880 m3高爐渣處理采用圖拉法工藝,該工藝具有以下特點:占地面積小;遇鐵不爆炸,可處理含鐵40%以上的熔渣;節水、節電;工藝流程短,易于布置;成品渣含水量低、質量好等。工藝流程:高爐液態渣經渣溝流落到快速旋轉的粒化輪,被粒化輪葉片擊碎,并沿切線方向拋射出去,同時,受到從粒化輪上、下噴頭噴出的高壓水流冷卻和水淬作用而形成水渣,再經脫水器濾水后流到渣皮帶,通過皮帶外運火車車皮。
循環水系統是整個工藝中的關鍵環節,從脫水器中被濾出的水,攜帶≤2 mm的小顆粒的粒化渣,進入沉淀水池,經重力沉淀后,由氣力提升機將粒化渣外排渣場,沉淀池中的水通過渣漿泵再用于冷卻粒化輪、殼體、水淬熔渣等,并沖洗內、外篩網以保持脫水器的過濾性能。
循環水系統動力源由沖渣泵房提供,每座高爐泵房各有3套供水泵組,水泵均采用博山渣漿泵,泵組出水口控制閥門結構形式均由水力控制閥和手動漿液閥組成(圖1)。水力控制閥主要用來防止管道內的水倒流,以免水泵倒轉,造成系統壓力卸壓或產生“水錘”,此特點優于普通止回閥。手動漿液閥用來切斷管道出口,當水泵出現故障時,便于水泵檢修。在日常生產過程中,循環水系統所存在的各種缺陷逐漸暴露出來,集中于沖渣泵房內,主要存在4個問題。
(1)水力控制閥關不嚴,引起渣漿泵倒轉。
(2)水力控制閥關不嚴,造成供水管道系統卸壓,為了不影響供水壓力,需多臺水泵同時工作,嚴重浪費資源。
(3)循環水與熔渣熱交換后,水溫迅速升高至80~97℃,導致水力控制閥密封老化快,縮短了使用壽命。
(4)手動漿液閥開關不靈活、關閉不嚴密,造成泄水現象。

圖1 供水泵組
循環水系統水力控制閥是故障的關鍵點,控制開合主要依靠閥門進出口水壓來自行控制,沒有外部驅動裝置,為此分析水力控制閥的工作原理。水泵啟動后,下控制腔由進口端補水至下控制腔,推動閥芯向上運動,上控制腔的水通過針閥排出至出口,由于針閥NV1的節流作用,閥門緩慢開啟。水泵正常運轉后,閥門繼續打開直到全開,水泵停止后閥板在感應彈簧及水流作用下迅速關閉至90%,出口端高壓水通過針閥NV2進入上控制腔,下控制腔的水通過BV流入進口端,最終在上控制腔壓力的作用下完全關閉,其中上、下控制腔是靠膜片隔開的(圖2)。而進入閥體上、下控制腔的通徑是直徑為Φ8的控制管路,含渣量高的渣水極易將控制管堵塞,一方面導致控制腔不通而形不成開啟或關閉壓力,另一方面在閥座上形成厚厚的積渣,造成閥板與閥座配合不嚴。
水力控制閥關閉不嚴,渣漿泵倒轉,渣漿泵軸頭密封由于反復正反轉,造成密封處軸徑磨損嚴重,而軸承箱、泵體、殼體卻完好無損,由此可見水力控制閥對介質清潔度要求較高,不適于該循環水系統使用環境,為此有必要進行改造。手動漿液閥雖然結構簡單,但是結構剛性差,密封面易損壞,使用壽命短,開關不靈活,不能快速切斷水流。

圖2 水力控制閥工作原理
根據水力控制閥主要作用,選擇相同使用性能閥門替代,并對閥門結構形式、使用壽命、性價比全面分析,可以采用電動閘閥或電動偏心半球球閥進行替代。
用電動閘閥代替水力控制閥。將1#沖渣泵房水力控制閥更換為Z941H-10 DN400型電動閘閥;將2#沖渣泵房水力控制閥更換為Z941H-10 DN500型電動閘閥。由于所使用的介質水中帶渣嚴重,常因閥座底部積渣而造成閘板關不嚴,對此要求生產廠家對閘閥做相應的改進。具體改進操作時,可將閥門底部開一個通孔后再加上一個小的閥門,主要作用是通過開啟閘閥底部閥門將積渣及時排出,從而保證閘板能夠關閉到位(圖3)。

圖3 閘板閥改造示意
用電動偏心半球球閥代替水力控制閥。同樣考慮到使用介質水中帶渣嚴重,會在閥體下部積渣而造成球體無法轉動關不嚴,要求現場安裝時要改變一下角度,同時要求生產廠家把電機、手輪的安裝位置進行重新設計和安裝;并在閥門底部留出一個通孔,再加上一個小的閥門,目的是通過開啟球閥底部閥門將積渣及時排出,從而保證閥門球體能夠關閉到位。

圖4 電動偏心半球球閥改造示意
正常安裝位置(球體轉軸垂直安裝)適用于清水介質,根據現場介質的需要,安裝時應沿軸線旋轉90°,使其球體轉軸呈水平狀態,閥球體運行軌線是由上到下,這樣閥門在開啟狀態時,球體旋到上部,沖渣水可暢通無阻的通過;閥門在關閉時,球體自上而下旋轉。
電動閘閥主要零件材料,閥體、閥蓋為WCB;閘板、閥座WCB1Cr18Ni9;不銹鋼閥桿;閥桿螺母黃銅;油浸石棉盤根或柔性石墨填料;石棉橡膠板墊片。電動偏心半球球閥主要零件材料,WCB的閥體、閥蓋;上下閥桿2Cr13;1Cr18Ni9Ti的球體;合金鋼的閥座密封圈;柔性石墨填料;墊片是柔性石墨復合墊。2種閥門尺寸參數見表1。由各表可看出,①電動閘閥重量大,所需安裝空間大,管路的承載力能力不足,須制作管托;②電動閘閥電動偏心半球球閥體積小、重量輕,結構形式更為合理。最終選用電動偏心半球球閥。

表1 尺寸參數
以2#爐沖渣泵房3#泵組為例,將現場水力控制閥由目前的位置拆除,在原位置加等通徑,長度1100-540=570 mm的管道,再將DN500的電動偏心半球球閥安裝到相應位置。閥門接電及信號的設定由電氣、自動化部負責(圖5)。1#沖渣泵改造方法同2#,新加管路長度以現場測量為準。
2#沖渣泵房 3#泵 自2016年1月定修改造以來,運行效果非常理想,閥門開關靈活,密封性能可靠,完全消除了泵倒轉問題,滿足了生產的需要,相對應泵及閥門的使用壽命有了很大的提高。

圖5 2#沖渣泵房3#泵組改造示意
(1)渣漿泵。改造前每臺渣漿泵泵軸使用壽命約6個月,改造后,使用壽命提高到18個月,2座沖渣泵房每年可節省泵軸8根。每臺泵軸總成價值3.5萬元,每年可節省費用28萬元。
(2)漿液閥。改造前漿液閥每臺使用壽命3個月,改造后,閥始終處于常開狀態,開關頻率極低,使用壽命提高到24個月,2座沖渣泵房每年可節省漿液閥21個。每臺漿液閥價值0.68萬元,每年可節省費用14.28萬元。
(3)水力控制閥。改造前水力控制閥每臺使用壽命3個月,改造后,偏心半球閥閥使用壽命12個月,每臺水力控制閥價值2.3萬元,每臺偏心半球閥價值3.8萬元,每年可節省費用26.4萬元。
改造前,需2臺甚至是3臺泵同時工作才能滿足生產需要,改造后,只需1臺泵就能達到用水要求,每座沖渣泵閥組每天工作18 h以上,電機功率355 kW,電費按0.55元/kW·h,則每年可節省用電費用256.56萬元。
改造前,2015年每座泵房處理故障平均需放火渣72爐次,改造后,泵房處理故障無需再放火渣,清1爐火渣費用2000元,則每年可節省渣場清理費用28.8萬元。各項費用合計每年創經濟效益354.04萬元。