趙紅平++郭安全++劉宇坤++金小蘭
摘 要:隨著近期國家對環(huán)保的要求越來越高,特別是對燃煤火電,外排污染物含量已直接和發(fā)電量掛鉤,脫硫、脫硝電量很大程度上促進(jìn)了脫硝改造的實施,脫硝改造后對爐后系統(tǒng)影響巨大,特別是對爐內(nèi)燃燒、空預(yù)器、引風(fēng)機等系統(tǒng)影響巨大,本文將就脫硝改造對鍋爐各系統(tǒng)、設(shè)備的影響進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的解決方案。
關(guān)鍵詞:脫硝;鍋爐系統(tǒng);影響分析
中圖分類號:X773;TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)24-0149-02
自2004年,國家新的環(huán)保法實施以來,大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格,特別是在30萬及以上裝機容量機組,脫硫、脫硝裝置是從建廠初期就考慮施工、建設(shè)并投運的。CEMS系統(tǒng)采用雙電源供電,且其中的一路取自UPS,保證在運機組脫硝參數(shù)實時在線監(jiān)視,并嚴(yán)格控制脫硝指標(biāo)。煙氣脫硝主要分一次燃燒控制和二次燃燒控制,一次燃燒控制在爐型設(shè)計時通過各風(fēng)門的結(jié)構(gòu)布置已考慮消除NOx,如一次燃燒控制效果不佳則考慮加入二次燃燒控制,一般采用在鍋爐尾部即空預(yù)器前加入脫硝裝置,目前應(yīng)用最廣泛的是催化劑還原法(SCR),該脫硝方法相較非催化劑還原法脫硝效率高(可達(dá)90%左右),各項技術(shù)經(jīng)過20多年的應(yīng)用已相對成熟,在火力發(fā)電行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用,但是進(jìn)入脫硝后對鍋爐的影響不容忽視。
1 脫硝工作原理
NOX的生成過程大致分為三種方式:即燃料中N含量偏多,導(dǎo)致燃燒過程中NOX含量增大;因為熱力反應(yīng)生成的NOX;因為瞬間燃燒調(diào)整生成的NOX。NOX中分為NO,NO2,其中以NO占比居多。
目前最常用的脫硝原理是利用NOX與空氣的混合時機,結(jié)合當(dāng)時的爐內(nèi)環(huán)境溫度(一般為1000℃左右);(1)采用低氮燃燒技術(shù),如在配風(fēng)方式、燃燒器上做文章,低氮燃燒。(2)合理使用催化劑一般為NH3,注意氨氣的使用溫度。經(jīng)過SCR反應(yīng)將NOX轉(zhuǎn)換為N2和水,就是脫硝的主要流程,詳細(xì)方式如下:
4NO+4NH3+O2-->4N2+6H2O
6NO2+8NH3+O2-->7N2+12H2O
2 SCR運行淺析
脫硝系統(tǒng)(SCR)主要分為兩大部分,即SCR反應(yīng)器和還原劑儲存和供應(yīng)系統(tǒng)設(shè)備。SCR反應(yīng)器布置在鍋爐爐后與除塵器入口之間的煙道上方。還原劑儲存及制備區(qū)成為公用系統(tǒng),分別向兩臺爐的硝區(qū)供應(yīng)。
2.1 煙氣系統(tǒng)的流程
為省煤器出口→催化反應(yīng)器進(jìn)口煙道→氨氣噴射格柵→煙氣/氨氣混合器→均流板→催化反應(yīng)器→催化反應(yīng)器出口煙道→空預(yù)器。
2.2 脫硝系統(tǒng)正常運行參數(shù)
(1)氨含量<7%(1號爐SCR反應(yīng)器A、B混合器前加氨流量分別與1號爐SCR反應(yīng)器A、B稀釋風(fēng)出口流量之比小于7%);(2)A、B反應(yīng)器入口煙溫≥320℃且≤420℃(3取2);(3)A、B反應(yīng)器出口煙溫≥320℃(3取2);(4)A、B反應(yīng)器進(jìn)出口差壓>0.5kPa且≤0.8kPa;(5)A、B氨氣混合器入口壓力≥0.15MPa且<0.4MPa;(6)氨泄漏≤25ppm;(7)氨逃逸≤3ppm。
2.3 噴氨系統(tǒng)跳閘參數(shù)
(1)氨含量≥7%;(2)A、B反應(yīng)器入口煙溫>420℃(低于320℃,僅限于連續(xù)運行12h,低于310℃僅能連續(xù)運行5h,低于290℃僅能連續(xù)運行2h);(3)A、B反應(yīng)器出口煙溫<320℃;(4)A、B反應(yīng)器進(jìn)出口差壓≥0.8kPa;(5)A、B氨氣混合器入口壓力<0.15MPa或≥0.4MPa;(6)氨泄漏≥50ppm;(7)氨逃逸≥5ppm;(8)任一臺空預(yù)器跳閘;(9)任一臺引風(fēng)機跳閘;(10)任一臺空預(yù)器入口擋板關(guān)閉。
2.4 運行注意事項
(1)當(dāng)鍋爐省煤器出口煙溫≤320℃時,要及時聯(lián)系脫硝人員。(2)當(dāng)鍋爐吹灰完畢后,通知脫硝人員對硝區(qū)進(jìn)行吹灰。(3)硝區(qū)吹完灰后,要立即對空預(yù)器進(jìn)行吹灰。(4)集控運行人員發(fā)現(xiàn)氨逃逸≥3ppm時,要立即通知脫硝人員減少噴氨量。
2.5 關(guān)于SCR反應(yīng)器催化劑問題
正常運行中,因爐后燃燒物中煙氣攜帶的顆粒物中含有有毒物質(zhì),如鈉、鉀、鈣、鎂、砷等,這些劇毒物質(zhì)將引起催化劑失效、中毒等從而失去脫硝效果,因此我們有必要對煙氣中的有毒物質(zhì)進(jìn)行防治。對于失效的催化劑一般采用局部再生利用,干凈部分清洗后利用,其余部分填埋處理。
3 SCR對鍋爐及其他相關(guān)設(shè)備的影響
3.1 對空預(yù)器的影響
機組加裝SCR反應(yīng)裝置后,對空預(yù)器的影響是最大的,主要危害可以分為兩大方面:(1)由于空氣的補入給SO3的形成創(chuàng)造了有力條件,大量的SO3形成加速了對空預(yù)器的腐蝕;(2)SCR反應(yīng)裝置位于空預(yù)器前,這樣導(dǎo)致在脫硝過程中會因SO3的存在伴生出了NH4HSO4,該物質(zhì)在溫度180℃左右會沉積在空預(yù)器受熱面處,影響空預(yù)器的換熱效率,嚴(yán)重時可能導(dǎo)致空預(yù)器波紋板變形損壞。另外加裝SCR反應(yīng)器后,經(jīng)常發(fā)生空預(yù)器在機組停機后因尾部煙道冷卻過快,導(dǎo)致空預(yù)器冷卻過快變形跳閘。據(jù)可靠統(tǒng)計,加裝SCR反應(yīng)裝置后,空預(yù)器入口煙氣溫度由停機溫度降至80℃的時間提前了36h[1]。
3.2 對引風(fēng)機的影響
加裝SCR反應(yīng)裝置后,煙道阻力增大,在加上在噴氨過程中氨氣的阻力和對空預(yù)器的影響,勢必導(dǎo)致引風(fēng)機電耗增加。因此采取增加引風(fēng)機容量和對煙道結(jié)構(gòu)加固是應(yīng)對SCR反應(yīng)裝置的有效手段。目前采取引增合一是解決上述問題的有效途徑。
3.3 對爐內(nèi)整體燃燒性能的影響
加裝SCR反應(yīng)裝置對爐膛的影響主要分為兩個方面:(1)通過降低空預(yù)器的效率,進(jìn)而影響排煙溫度和一二次風(fēng)溫的變化,最終降低發(fā)電煤耗。(2)加裝SCR反應(yīng)裝置后,爐膛漏風(fēng)量增加,爐膛氧量增加,而熱二次風(fēng)量相對減少,鍋爐效率降低。
3.4 脫硝運行調(diào)整
新增脫硝裝置后,在高負(fù)荷情況下,機組AGC投運的情況下,煙氣中NOX的調(diào)整需要主機和輔機相互配合才能達(dá)到要求:脫銷值班員應(yīng)按《脫硫、脫硝值班員匯報流程》及時向當(dāng)值值長匯報并請求進(jìn)行燃燒調(diào)整,脫硝值班員在匯報出口NOx后未對數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤調(diào)整,在集控值班員配合脫硝進(jìn)行燃燒調(diào)整下,及時調(diào)整噴氨量,控制出口NOx。主機上要及時應(yīng)對鍋爐氧量嚴(yán)重過剩的情況,跟蹤不靈敏,導(dǎo)致風(fēng)煤比太大,從而引起出口NOx超標(biāo)。可見加裝脫硝裝置后,想達(dá)到脫硝參數(shù)的環(huán)保外排的要求需要主輔機協(xié)同配合才能完成。
4 采取的措施
4.1 增加引風(fēng)機裕量
一般加裝SCR反應(yīng)裝置后,因煙道阻力、噴氨等因素影響,導(dǎo)致引風(fēng)機出力不足,再加上增壓風(fēng)機的設(shè)計,為解決上述問題,一般采取“引增合一”的辦法,這樣既增加了引風(fēng)機的出力,滿足了脫硝對引風(fēng)機風(fēng)量的需要,也節(jié)省了廠用電率。
4.2 對空預(yù)器運維分析
加裝SCR反應(yīng)裝置后,因噴氨裝置的影響:(1)在投入噴氨前后必須加強空預(yù)器吹灰;(2)要加強對空預(yù)器的吹灰次數(shù),并利用機組停機期間,加強對空預(yù)器內(nèi)部的清洗,必要時更換波紋板或更換新材質(zhì)的波紋板。
4.3 控制氨逃逸率
減少NOx對爐膛燃燒的影響,目前最主要的辦法是控制NH4HSO4的生成,NH4HSO4的產(chǎn)生極大降低了鍋爐和空預(yù)器的效率,應(yīng)采取有效措施,控制氨逃逸率。
(1)嚴(yán)格控制氨的噴人量,防止氨氣過量太多而造成氨的逃逸。在正常運行中的氨逃逸率應(yīng)控制在不大于3×10-6。(2)保持催化劑活性。SCR脫硝裝置運行一段時間后,催化劑活性會逐漸衰減,當(dāng)不能滿足設(shè)計值時,脫硝效率將會降低,氨的逃逸量將增加,此時必須清洗或更換催化劑。(3)加強對脫硝區(qū)域的吹灰。此舉不僅可以避免催化劑表面積灰太多而導(dǎo)致煙道阻力增加,而且還可以保持催化劑表面清潔,使氨氣充分反應(yīng),從而減少氨逃逸量。
參考文獻(xiàn)
[1]岑可法,周昊,池作和.大型電站鍋爐安全及優(yōu)化運行技術(shù)[M].中國電力出版社,2003.endprint