何繼平,盧秀珍
(中國鋁業(yè)廣西分公司,廣西 平果 531400)
拜耳法氧化鋁生產(chǎn)中原礦漿制備工序是將從礦山破碎后的一水硬鋁礦石經(jīng)過布料均化堆場,輸送到原料磨機礦倉,與來自石灰制備系統(tǒng)的石灰和蒸發(fā)工序的循環(huán)母液,進行配比混合后進入濕式棒磨機一段研磨,一段研磨后的礦漿通過中間泵打入二段球磨再進行細磨,最終得到符合溶出工序要求的原礦漿。原礦漿制備的混料配制是根據(jù)化學分子式將破碎的鋁土礦、石灰石、循環(huán)母液按照一定的比例配比,鋁土礦和石灰石通過調(diào)速給料稱穩(wěn)定輸送到入磨口,給料量的大小由變頻調(diào)速通過PID實現(xiàn),而循環(huán)母液的調(diào)節(jié)則通過變頻調(diào)節(jié)循環(huán)母液泵的流量實現(xiàn)。二段磨磨礦過程是一個復雜的多變量系統(tǒng),如何使磨機工作在最佳工作點,受各種因素的制約:磨機內(nèi)部研磨物質(zhì)鋼球、鋼棒及襯板的影響因素;礦石的性質(zhì);下礦量的大小;礦漿細度與產(chǎn)量的要求等。磨機系統(tǒng)具有非線性、大滯后性、時變性的特點,現(xiàn)有控制系統(tǒng)是開環(huán)控制,受各種干擾因素的影響很大,比如磨機內(nèi)鋼球、鋼棒的磨損、襯板的磨損,操作人員不及時調(diào)整參數(shù),礦漿細度及產(chǎn)量會波動劇烈,從而影響溶出的效果。這種情況下,操作人員的經(jīng)驗和主觀對磨礦效率起著非常重要的作用。而同時礦漿細度因為無法在線實時測量,又決定了無法實時調(diào)節(jié)工藝參數(shù),磨機效率降低,造成了能耗浪費。
磨機的負荷與功率特性曲線呈倒拋物線結構,相應地磨機產(chǎn)能與磨機負荷也呈倒拋物線結構,即磨機負荷與功率曲線存在一個極限最大值點,在這個點以前磨機的功率隨著負荷的增大而增大,過這個點之后磨機的功率隨著負荷的增大而減小。
這個極限點也是磨機的最佳工作點,是磨機效能發(fā)揮的最佳狀態(tài),在這個點之前之后磨機效能發(fā)揮欠佳,磨機的產(chǎn)能和細度均不理想,單位產(chǎn)品的能耗浪費較大。
本文主要通過對磨機原有I/A控制系統(tǒng)進行優(yōu)化升級,應用信息化的手段重新搭建網(wǎng)絡架構,使用APC控制技術作為智能優(yōu)化平臺,使磨機系統(tǒng)整體能耗下降,推動企業(yè)智能制造的發(fā)展。
某氧化鋁廠共配備七組磨機,每組磨機由一臺球磨機和一臺棒磨機組成,鋁礦石和石灰石由調(diào)速皮帶秤穩(wěn)定給料,并反饋給料量,循環(huán)母液由蒸發(fā)母液變頻調(diào)速泵給料,母液管上有流量計和密度計檢測母液流量和密度參數(shù)。中間泵池的液位與水力旋流器的進料速率平衡通過中間泵變頻調(diào)速實現(xiàn)。
為了實現(xiàn)磨機系統(tǒng)的最優(yōu)化控制,需要對控制系統(tǒng)進行優(yōu)化改造,建立多變量預測模型進行APC先進控制。多變量預測模型通過AB公司開發(fā)的Pavilion8?軟件建模,原料磨APC先進控制的主要參數(shù)為:操作變量和干擾變量,包括鋁礦石進料、石灰石進料、母液流量、進棒磨母液流量、中間泵轉速、母液密度;被控變量和約束變量,包括礦漿細度、礦漿密度或固含量、石灰石與鋁礦石進料比、母液與鋁礦石進料比、母液進棒磨與球磨流量比、水力旋流器壓力、棒磨機電流球磨機電流、中間泵池液位。
系統(tǒng)硬件配置是在原有DCS系統(tǒng)的基礎上,利用DCS的OPC接口與Pavilion8?服務器進行數(shù)據(jù)讀寫通訊。Pavilion8?服務器軟件包括控制器的建模和運行監(jiān)控等。智能優(yōu)化控制的基礎是系統(tǒng)幾個關鍵參數(shù)的檢測準確與否,系統(tǒng)控制的精度則取決于每組磨機出口礦漿的固含及細度參數(shù),因此控制系統(tǒng)還需要增加每組磨機一套在線細度分析儀才能夠做到精確、實時控制。
通過應用APC先進控制技術,整個磨機系統(tǒng)協(xié)調(diào)控制,在滿足工藝細度和產(chǎn)能要求的前提下,構成磨機系統(tǒng)的各部件,如皮帶秤、中間泵、循環(huán)母液泵、球棒磨機等設備運行在系統(tǒng)最佳工作點位置,避免磨機負荷處于過負荷或欠負荷的不平衡狀態(tài),保證礦漿細度和產(chǎn)能的穩(wěn)定,實現(xiàn)了單位產(chǎn)品能耗的整體下降。
最新技術的無功補償裝置串接在電機轉子回路中,通過改變轉子電流與轉子電壓的相位關系,進而改變電機定子電流與電壓的相位關系,達到提高電機自身的功率因數(shù)和過載能力、降低電機定子電流、降低電機自身損耗的目的。采用最新的無功補償技術可使電機功率因數(shù)提高到0.95~0.99之間的范圍,無功率降低60%以上,降低電機定子電流l0%~20%,降低線損20%~30%。同時電機溫度顯著降低,電機壽命得到延長。
通過磨機系統(tǒng)智能優(yōu)化控制和主電機無功補償,可以有效降低磨機系統(tǒng)的整體電耗,系統(tǒng)電耗整體下降估算為30%左右,經(jīng)濟效益巨大。
實施磨礦智能優(yōu)化控制,不但起到節(jié)能降耗的作用,而且可以使磨機系統(tǒng)穩(wěn)定平衡控制,減少設備磨損及故障率,降低人員勞動強度,保證安全運行。
拜耳法氧化鋁生產(chǎn)中原礦漿制備系統(tǒng)的節(jié)電研究,結合了現(xiàn)代企業(yè)智能制造的先進理念,是智能制造技術在氧化鋁行業(yè)領域的典型應用,多變量模型預測控制技術一方面使磨礦控制過程向智能化進了一步,另方面也是磨礦綜合能耗降低的一個途徑,為下一步繼續(xù)發(fā)掘磨礦系統(tǒng)能耗降低的潛力提出了研究的方向。隨著檢測技術的不斷發(fā)展,未來的磨礦系統(tǒng)將會向著更加智能化,負荷控制更加精益化的方向發(fā)展。
[1]陳炳辰.磨礦原理(第1版)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1989:350-367.
[2]張杰,王建民,楊志剛,沈小偉,李艷姣.模糊神經(jīng)網(wǎng)絡在磨機負荷控制中的應用.儀表技術與傳感器,2014(5):66-68.