車德智(大慶油田有限責任公司第五采油廠)
油田開發(fā)的最終目的是盡可能多地從地下采出原油[1],而機采節(jié)能工作的宗旨就是在保證一定原油產(chǎn)量的情況下,盡可能減少電能的消耗。單耗即從井下舉升出單位質量的混合液需要消耗的電能,因此,其成為評價機采井能耗水平的核心經(jīng)濟技術指標。
游梁抽油機井單耗的計算公式如下:

式中:H——舉升高度,m;
Q——實際產(chǎn)液量,m3/s;
ρ——混合液密度,kg/m3;
g——重力加速度,m/s2;
ΔP——無效功率損失,kW。
從上述公式可以看出,單耗的影響因素主要涉及三個方面:抽油機井的實際舉升高度、無效功率損失、實際產(chǎn)液量。在不改造油層的前提下,很難提高抽油機井的實際產(chǎn)液量和實際舉升高度,所以降低單耗主要從減少抽油機井的無效功率損失入手[2]。
根據(jù)有桿抽油系統(tǒng)的組成情況,可以把有桿抽油系統(tǒng)的無效功率損失ΔP按式(2)分解,即

式中:ΔP1——電動機熱損失和機械損失;
ΔP2——皮帶傳動摩擦損失;
ΔP3——減速箱摩擦損失;
ΔP4——四連桿摩擦損失;
ΔP5——密封盒摩擦損失;
ΔP6——抽油桿彈變與摩擦損失;
ΔP7——泵機械、容積與水力損失;
ΔP8——管柱損失。
通過理論分析認為電動機熱損失和機械損失主要受設備參數(shù)的影響,皮帶、減速箱、四連桿、密封盒、抽油桿的摩擦、彈變損失及管柱損失會隨著沖速的增加而增加;泵的容積損失會隨著沖程的增加而減小,在理論排量不變的前提下放大沖程、減小沖速是降低抽油機井單耗的有效方式[3]。
應用某礦機采節(jié)能綜合數(shù)據(jù)庫,選取抽油泵的理論排量范圍從25 t/d至35 t/d的正常生產(chǎn)井267井次,統(tǒng)計不同沖程和沖速對單耗的影響(圖1、圖 2)。
由圖1、圖2可知,在相同理論排量范圍下,單耗隨著沖程的增大而下降,隨著沖速的增加而上升。

圖1 沖程與單耗關系曲線

圖2 沖速與單耗關系曲線
本著泵況良好、計量準確的原則,選取A井和B井,在抽油泵理論排量不變的前提下,重新匹配該井沖程、沖速,分別記錄下“大沖程、小沖速”、“小沖程、大沖速”兩種生產(chǎn)狀況下不同的生產(chǎn)數(shù)據(jù),加以分析。
試驗錄取A井調參前后各項數(shù)據(jù)如表1所示。
A井的抽汲參數(shù)調整措施是:沖程由1.8 m上調至2.5 m,沖速由6.7 min-1下調至4.8 min-1;B井的抽汲參數(shù)調整措施是:沖程由1.8 m上調至2.5 m,沖速由5.6 min-1下調至4.1 min-1,理論排量基本保持不變。
1)泵的充滿程度變化。以A井示功圖為例(圖3),2口抽油機井示功圖由調參前的供液不足變?yōu)檎J竟D,證明泵的充滿程度得到加強。

圖3 A井調參前后示功圖對比
2)最大載荷和交變載荷的變化。2口井的最大懸點載荷都有所降低,A井上下載荷差減小了5.07 kN,B井上下載荷差減小了7.02 kN,交變載荷明顯降低,減少了抽油桿的彈變損失[4]。

表1 抽油機井地面參數(shù)匹配能耗變化統(tǒng)計
3)抽油泵的工作效率變化。A井日產(chǎn)液量由8.1 t/d上升至9 t/t,B井日產(chǎn)液量由13.2 t/d上升至13.7 t/d,A井抽油泵的泵效上升了4.8個百分點,B井泵效上升了1.21個百分點,泵的工作狀況得以改善。
4)機采井的單耗變化。2口井的日耗電量分別下降了7.5 kWh和5.7 kWh,加上2口井的日產(chǎn)液量均有提升影響,相當于單耗公式中的分子因素減小,分母因素增大,使機采井單耗分別下降了2.6 kWh/t和0.69 kWh/t。
5)機采井的系統(tǒng)效率變化。在理論排量不變的情況下,由于懸點載荷和交變載荷的降低,使2口井的抽油系統(tǒng)所需輸入功率減小,同時在減速箱、四連桿機構及盤根盒處的能量損耗也隨之減小,使2口井的平均系統(tǒng)效率由20.03%提升至22.73%,上升了2.7個百分點,系統(tǒng)效率得以提高。
1)抽油機井生產(chǎn)過程中,隨著沖程的上升,增加了抽油泵的有效容積,減少了泵的容積損失[5]。
2)隨著沖速的上升,增加了抽油機井各機構的摩擦損失與抽油桿、管的彈性損失,有桿抽油系統(tǒng)的無效功率損失增大,使耗電量上升,單耗下降。
3)相同理論排量下,產(chǎn)液量的上升,由于沖程增大而延長了油液從油層進入抽油泵內的進液時間,對泵效的提升要優(yōu)于增加抽汲次數(shù)[6]。
綜上所述,在理論排量不變的前提下,沖程、沖速以“大沖程、小沖速”方式匹配在節(jié)能和增產(chǎn)方面均優(yōu)于“小沖程、大沖速”匹配。結合單耗計算公式,“大沖程、小沖速”方式匹配起到了降低單耗的作用,且調整抽汲參數(shù)措施成本極低,相比較于投資成本較高的更換節(jié)能型拖動設備節(jié)能效果顯著,這也是保證油井能耗最低、效益最大化的有效手段。