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皮帶機改向滾筒冬季凍冰解決方案與壽命提升研究

2018-02-16 04:35:21
機械管理開發 2018年6期
關鍵詞:皮帶機分析

劉 燕

(山西焦煤西山煤電集團西山鐵路公司生產安監科, 山西 太原 030053)

1 皮帶機改向滾筒軸承受力失效分析

皮帶機配重需要改向,確定滾筒的主要承受力水平,準確分析實際質量標準、皮帶啟動后可能帶動的沖擊力水平。皮帶機配重一般為17 t。滾筒軸承在運轉過程中,可能出現失效問題,套圈、滾動體表面出現疲勞侵蝕點,這是常見的滾動軸承基礎失效的問題,是常見滾動軸承壽命的計算標準依據。軸承如果發生侵蝕,運轉往往會產生較強的振動、噪聲、發熱問題。

2 運轉軸承的承載壽命分析

滾動軸承載力計算中需要分析疲勞斷裂的基本特征,判斷斷裂外部可能存在的情況,分析中心局部斷裂面問題,需要準確分析實際軸承可能存在的強度,重點分析軸向力水平。滾筒軸承轉速較快,啟動沖擊較大,軸承強度系數高。需要準確分析額定靜載荷標準情況,根據空載轉動辦法,確定滿足的基本載荷要求。判斷皮帶機正常工作配置的重力受力情況,計算滾筒軸承轉速。當滾筒軸承轉速快的時候,啟動沖擊較大,故選軸承強度系數為二級標準。按照額定載荷量,分析皮帶機正常配重的滾筒受力范圍,確定啟動沖擊大小,明確軸承強度安全系數。通過分析滾筒偏細的程度,判斷軸承鎖緊套大小。較小的鎖套若無法承受配重而引發沖擊載荷問題,需要準確分析軸承壽命降低程度,明確導致竄軸、軸承損壞的情況,準確判斷軸承座底部發熱情況,分析可能引發的火情事故問題。

根據技術操作分析相關原因,仔細分析查閱圖紙資料內容,經過多次的現場核查分析和實際計算分析的結果,確定配重的改向滾筒改造標準。保證原有的中心距不變,將滾筒軸徑變大,去掉緊縮套,改變原有的長度,滿足實際載荷的靜載要求,明確實際滾筒改造的效果。

3 施工方案

將皮帶機停止作業,緊急情況下拉開關。電氣室斷驅動電機的控制電源,閉合接地刀,拆除配重的滾筒兩端罩子,設置合理的附屬設施。使用四個5 t的導聯,將皮帶機配重加和起來,將滾筒緊固的螺栓松開,保證軸承座的調節螺栓松開。使用導鏈將皮帶拉離滾筒,使用導鏈、鋼絲繩、吊車進行共同配合,明確滾筒軸承新的中心距離和位置,固定在軸承座的梁壁上,完成打孔。使用吊車,將新的滾筒固定到具體位置,用導線、鋼絲繩、吊車配合,將滾筒安裝在滾筒位置上。按照緊固軸承座進行調節,緊固軸承座的螺栓,不擰緊,使用塞尺進行測量,確定軸承座的間隙是否滿足標準要求。將滾筒軸承進行重新配置,對驅動電機控制主體進行控制,與中控確認具體故障情況,確認維修撤離標準。通過試車、觀察滾筒兩端軸承溫度,及時更換推料機的滾筒配重效果,準確判斷配重更換標準。通過單機開場端處理,確定單機回轉緊固效果。在電氣室內懸掛電機控制柜的位置,明確施工方式、地面帶機位置等。

4 皮帶機改向滾筒冬季凍冰問題

在嚴寒冬季,當溫度低于-10℃的時候,皮帶機改向滾筒容易凍冰,產生生產運行障礙問題。需要采用滾筒除冰辦法,采用合理的改向滾動辦法,對較大的冰凍現象進行處理,及時維護設備的整體運行安全水平,確保生產的合理性。對于冰層需要采用清掃器進行清除處理,及時解決改向滾筒凍冰的問題,從而有效維護設備安全運行。

在嚴冬狀態下,氣溫較低,容易在皮帶上產生冰層。冰層降低清煤效果,增加帶煤量。需要合理分析帶濕煤驅動改向滾輪的黏附程度,重點分析凍結水平,防止形成較大的冰瘤。一旦形成冰瘤,就會導致皮帶局部承受較大的力,容易掛壞皮帶,影響皮帶的均勻效果,出現跑偏問題。皮帶受跳動風險的影響,易對整個鋼結構造成顫動問題。

5 凍冰解決辦法

對皮帶機改向滾筒進行冰凍設計。添加清冰器,控制結冰滾筒的距離,距離在5~10 mm范圍內,清冰器兩端的皮帶需要架設起來,通過連接完成滾筒凍冰的初期處理。按照滾筒轉動、除冰器的相對位置運動,對除冰器進行滾筒表面凍冰的清理,從而有效防止大凍冰問題的出現。在實驗驗收效果分析中,需要準確判斷具體方案,對冰瘤進行徹底清除,及時準確有效地保護設備,加強對設備生產的管理。按照需求合理降低勞動生產設備的投入量,加強安全保護,加強對除冰器本身水平的處理。按照需求準確完成滾筒冬季冰凍處理和解決方案的調整。

6 皮帶機改向滾筒的壽命提升

傳動滾筒的皮帶動力系統是以皮帶機的系統滿載自動制動為標準,通過運行的最小張力合理控制摩擦系數與傳統滾筒的包圍比例關系,按照皮帶的打滑程度,提高傳動滾筒圓周圍的摩擦力水平。皮帶機的張緊方式、液壓拉緊水平是保證,摩擦力是關鍵因素。隨著皮帶打滑故障的頻繁出現,需要對壓力進行調整,保證張緊力,控制皮帶機系統的安全系數范圍。按照膠帶、接頭的強度水平,對滾筒的受力進行調整,防止因強度不足造成損傷問題。張緊方式不允許不打滑張緊力無限增加,需要根據滾筒繞點的圓周力范圍,準確分析具體摩擦系數。

按照增加傳動滾筒包圍角的方法,增大皮帶表面的滾筒摩擦力水平。通過調整改變的滾筒位置,增大驅動滾筒的包角標準,逐步增加皮帶、滾筒之間的接觸性面積,增加皮帶的摩擦系數。根據現場實際使用情況,準確分析改向滾筒位置,及時調整空間的有限范圍,達到最大的傳動滾筒包角。通過摩擦系數的逐步增加,皮帶機膠帶、滾筒面在長時間的磨損下,摩擦系數降低,膠帶易發生碳化問題。在冬季凍冰情況下,驅動滾筒摩擦系數下降,導致打滑,引發膠帶速度的故障問題。膠帶表面磨損,為了提高摩擦系數,需要對整條膠帶進行更換,但其成本較高,可以對傳動滾筒的包膠進行更換,提高摩擦系數,增強皮帶機傳動的摩擦力水平,從而有效解決打滑問題。

在皮帶機設備處理中,需要把傳統滾筒膠面改成陶瓷膠面。對比摩擦膠面的系數,陶瓷膠面摩擦系數高,可以有效提高皮帶機的傳動力度,避免傳動滾筒與膠帶打滑問題的發生。陶瓷膠面具有較高的耐磨效果,彈性好、清潔能力強,可以有效提高滾筒膠面的使用壽命水平,從而降低維修成本。

7 結語

在皮帶機改向滾筒運行過程中,需要重視滾筒冬季冰凍問題。在使用前進行滾筒設備的調整,明確操作方法和設備運行穩定的辦法,并應從實際情況出發,加強對皮帶機滾筒的操作與維護,通過提升技術操作能力的水平,有效解決滾筒機冬季冰凍問題。

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