周 健
(四川廣安發電有限責任公司維修部,四川廣安638000)
廣安電廠#62機為600 MW亞臨界機組,于2006年底投產運行,設計為600 MW亞臨界機組,鍋爐采用對沖燃燒方式,設置6臺中速直吹式磨煤機,每臺磨煤機5個出料閥。前墻有C、D、E三層燃燒器,后墻有A、B、F三層燃燒器。每層燃燒器都相應設置5根大油槍。
若機組RB性能不完善,靠運行人員手動干預搶回機組時,一次風機RB是最難搶回的。因此,對廣安電廠#62機組一次風機RB性能進行評估和分析,進而優化提高,可以有效減少生產控制過程中人為控制比率,有力保證機組安全、經濟運行。
通過組織論證分析,廣安電廠#62號機組一次風機RB性能存在以下問題:
(1)一次風機出口門關閉時間過長(約60 s),當發生一次風機RB時,容易引起另一臺運行一次風機發生倒風現象。
(2)一次風機RB邏輯存在多處不完善,只簡單跳閘相應磨煤機和逐支投入大油槍穩燃,存在缺少RB功能投切按鈕、未關閉減溫水、未投TF方式、偏差大后會解自動等問題。
2.1.1 RB功能的投入/退出功能
(1)在CCS方式下,RB功能手動投入(需完善);
(2)不在RB動作時,且不在CCS方式下,自動退出RB(需完善);
(3)MFT動作時,自動退出RB,同時能夠手動退出RB功能(需完善);
(4)手動復位RB動作后,退出RB功能(需完善);
(5)一次風機RB復位后,延時1 s,自動退出RB(需完善)。
2.1.2 RB功能的觸發/復位功能(其中涉及的負荷值需進行試驗確定)
在RB功能投入時,有一臺一次風機停運,且當前負荷大于360 MW,觸發RB動作;一臺一次風機停運,且當前負荷小于350 MW,復位RB(需完善)。
2.1.3 RB目標值及速率(其中涉及的負荷值需進行試驗確定)
一次風機RB目標值為360MW,速率為240MW/min(需完善)。
2.1.4 RB動作指令去向
(1)一次風機RB動作后,有4臺及以上磨運行,則以E、F、D、B順序先后跳閘;若前一臺磨煤機處于停運狀態或未跳閘成功,則下一臺馬上跳閘;若前一臺跳閘成功,下一臺延時10 s(5 s)跳閘(本廠邏輯基本不變,只需改變延時時間)。
(2)一次風機RB動作后,若對應磨煤機運行,則以A、C、B、D順序依次投入大油槍;若前一層磨煤機處于停運狀態,則馬上投下一層油槍;若前一層投運成功,則延時5~10 s投運下一層油槍(油槍投運1~2層為宜,目前本廠邏輯只允許投入1層油槍)。
其次,討論選取幾支大油槍作為快速油槍,即油槍點火槍一起進(原油槍投運邏輯為油槍進到位后再進點火槍,在一次風機RB時,油槍投入時間非常寶貴)。
(3)一次風機RB動作后,B、D、E、F四個磨煤機,當相應磨煤機停止且相應給煤量<5 t/h,延時2 s,關相應二次風門60 s(需完善)。
(4)一次風機RB動作后,關閉過熱器一級、二級減溫水調門和再熱器減溫水調門30 s。
(5)一次風機RB動作后,20 s內,不允許給水泵轉速與反饋偏差大切手動(需完善)。
(6)一次風機RB動作后,不允許汽泵轉速偏差大切本地控制(需完善)。
(7)一次風機RB動作后,20 s內,禁止給水流量指令與反饋偏差大切手動(需完善)。
(8)一次風機RB動作后,給水指最小值改為900 t/h(待定)(需完善)。
(9)一次風機RB動作后,氧量修正回路切手動(需完善)。
(10)一次風機RB動作后,禁止風量偏差大于切手動,禁止一次風母管壓力偏差大切手動,禁止送風機動葉指令偏差大切手動,禁止引風機動葉指令偏差大切手動,禁止爐膛負壓偏差大切手動,禁止爐膛負壓測點壞點切引風自動(需完善)。
(11)一次風機RB動作后,BTU回路自保持(暫未設計BTU校正回路)(需完善)。
(12)一次風機RB動作后,負荷指令進入跟蹤模式,機組切至TF模式(需完善)。
(13)一次風機RB動作后,機組切至RB目標值。
(14)一次風機RB動作后,滑壓指令為當前壓力與滑壓指令的大選(需完善)。
(15)一次風機RB動作后,壓力速率為RB壓力速率(0.5MPa/min,暫定)(需完善)。
(16)一次風機RB動作后,機組切為滑壓力模式。
(17)一次風機RB動作后,鍋爐主控切為RB指令(RB目標值)對應的煤量。
(18)一次風機RB動作后,燃料指令閉鎖增(需完善)。
(19)一次風機RB動作后,禁止在磨煤機熱一次風量時增加微分前饋(需完善)。
(20)一次風機RB動作后,鍋爐主控切為手動。
(21)一次風機RB動作30 s內,燃料主控禁止增(需完善)。
(22)一次風機RB動作50 s內,燃料主控禁止偏差大切手動(需完善)。
(23)一次風機RB動作后,開高加緊急事故疏水調門,開度10%(待定)(需完善)。
(24)一次風機RB動作后,超馳關引風機開度,關小開度待定(需完善)。
原一次風機出口電動門開關時間60s,更換為LIMITORQUE品牌MX-20/PTC-60系列電動門,保證開關時間在15 s之內。
一次風機RB試驗方法步驟較多,鑒于文字篇幅,此處只簡要概述:
2.3.1 試驗條件及要求
(1)MCS調節品質合格,檢查確認各保護功能投入、相關測點顯示正常;
(2)做主汽壓力、機組負荷、過熱蒸汽溫度、再熱蒸汽溫度、煙氣含氧量、爐膛壓力、引風量、送風量、一次風壓、汽包水位、除氧器水位、凝汽器水位、給煤量、鍋爐MFT、汽機跳閘及產生RUNBACK的一次風機相關開關量信號等的趨勢記錄曲線。
2.3.2 一次風機最大出力試驗(此處指熱態最大出力試驗)
(1)保留機組中間三套制粉系統運行,投入運行磨下層的油槍運行,將機組負荷調整至35%ECR,并穩定10~20 min。
(2)逐漸增加一臺一次風機出力,相應減少另一臺一次風機出力,直至另一臺出力減到最小,期間控制一次風壓等重要參數。然后打閘出力最小的一次風機,并逐漸增加另一臺運行一次風機出力,當另一臺出力最大或到額定值時,記錄相關參數,以測得實際最大出力。
2.3.3 一次風機RB模擬試驗
降低負荷至360~400 MW之間,保留4臺磨煤機,將RB跳閘磨煤機功能解除,控制方式處于CCS模式;將一次風機的RUNBACK目標值設定為比當前目標負荷低20 MW,RB速率設定為2 MW/min。在RB邏輯中,通過仿真觸發一次風機RB,機組按2 MW/min的負荷速率減少燃料,負荷向預定的一次風機RB目標過渡。檢查RB動作過程是否正確。
2.3.4 一次風機試驗
一個月前聯系調度,得到一次風機RB試驗許可;在機組正常運行時,聯系調度后,通過就地打閘一次風機的方式進行真實試驗。
若請電科院完成所有項目,則一次風機RB邏輯優化20萬元,單臺出力試驗2萬元,模擬試驗2萬元,RB試驗15萬元,更換一次風機出口電動門10萬元,合計約49萬元;
若本廠組態人員在電科院指導下自行完成組態,本廠人員自行完成單臺出力試驗,僅請電科院進行模擬試驗和真實試驗,費用約27萬元。
本次一次風機RB整體優化費用30~50萬元,而一次非停造成的電廠損失達30~100萬元。因此,本項目的實施是非常必要和可行的,以上方案可供兄弟單位參考。