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提高2#汽輪機真空的方法研究與實施效果

2018-02-17 12:15:30康雪旋
機電信息 2018年33期
關(guān)鍵詞:凝汽器

康雪旋

(陽泉煤業(yè)(集團)股份有限公司發(fā)供電分公司,山西陽泉045000)

1 發(fā)供電分公司第三熱電廠2#汽輪機存在的問題

由于夏季溫度高,發(fā)供電分公司第三熱電廠2#機組長期以來在5月—8月由于真空過低只能帶負荷30 MW以下運行,嚴重時機組真空甚至?xí)抵?.076 MPa,最低降至0.073 MPa,負荷到28 MW。機組真空偏低這個問題嚴重制約了機組的負荷,甚至降低了機組運行的經(jīng)濟性。

2 針對2#汽輪機存在的問題進行調(diào)查分析

3月份對2#機真空及機組相應(yīng)的負荷進行了調(diào)查,第三熱電廠2#機組在投運一段時間后,排汽溫度明顯升高,真空依舊較低。在對冷凝器進行清洗后,其真空值仍達不到設(shè)計指標。由于背壓上升,機組出力明顯下降,嚴重時影響了機組出力,對運行經(jīng)濟性產(chǎn)生很大影響。經(jīng)現(xiàn)場測試和檢查,發(fā)現(xiàn)問題有:(1)凝汽器循環(huán)水側(cè)結(jié)垢嚴重,換熱效果不好;(2)射水泵射水抽氣器效率低,1#、2#射水泵和電機振動大,2#射水泵電流高,入口門不能全開;(3)負壓管道、真空系統(tǒng)有泄漏點。

經(jīng)研究分析,導(dǎo)致以上問題的原因有:

(1)射水泵射水抽氣器效率低:1)射水泵運行不正常;2)射水抽氣器異常,導(dǎo)致落水管落水封不住真空。

(2)軸封供汽不足:軸封供汽壓力不夠,廠用汽、汽平衡目管壓力不足。

(3)真空泄漏:凝汽器抽空氣系統(tǒng)管道泄漏,后汽封泄漏。

(4)凝汽器換熱效果差:銅管堵塞,銅管破損泄漏。

3 針對問題原因進行研究和實驗

圍繞導(dǎo)致真空低的第二個原因做以下工作:由于造成第二個原因的根本原因是射水泵振動大,電流大超限,就地檢查射水泵運行振動、溫度,核對運行電流、出口壓力。運行標準電流160 A,壓力0.03 MPa以上,振動不超過0.07 mm,溫度不超過65℃;實際運行電流151.4 A,壓力0.033 MPa,振動0.045 mm,溫度45℃,不是主要原因。

懷疑落水管落水封不住真空,現(xiàn)場松開連接落水管連接法蘭螺栓后發(fā)現(xiàn)溢水,確認水位能抽至相應(yīng)高度并能封住空氣,不是主要原因。

軸封供汽壓力標準應(yīng)為0.08~0.103 MPa,經(jīng)過三個月的報表核對,現(xiàn)場母管壓力表為0.45 MPa,經(jīng)過管道擴容傳送供汽,調(diào)整壓力為0.10 MPa,機組DCS界面遠傳測點為0.095 MPa。確定軸封供汽壓力達標,運行供汽穩(wěn)定,不是主要原因。

圍繞影響真空低的原因,進行真空負壓系統(tǒng)灌水查漏,使用以下灌水查漏方案:

(1)灌水條件:

1)高壓上缸金屬溫度低于65℃。

2)排汽缸溫度低于40℃,方可停止凝汽器水側(cè)運行。

(2)灌水前需做的工作:

1)凝汽器彈簧應(yīng)加裝臨時支撐。

2)打開凝汽器汽側(cè)人孔門(安全防爆門)。

3)關(guān)閉凝汽器底部放水門。

4)打開4#、5#、6#抽汽電動門,關(guān)嚴1#、2#、3#段抽汽電動門,關(guān)閉1#、2#、3#段抽汽管道疏水至擴容器疏水門。

5)關(guān)閉1#、2#、3#低加排地溝門,開啟1#、2#、3#低加疏水直通門。

6)打開本體所有疏水至疏水?dāng)U容器的疏水門。

7)關(guān)閉射水抽氣器軸加的抽空氣門。

8)開啟凝汽器抽汽管道底部疏放水門。

9)聯(lián)系化水準備好充足的除鹽水。

10)注水前凝結(jié)水系統(tǒng)、真空系統(tǒng)檢修完畢,本體疏水檢修完畢。

11)放盡1#機凝汽器循環(huán)水存水,打開凝汽器水側(cè)人孔門。

12)負壓區(qū)管道要搭架。

(3)灌水步驟:

1)開啟除鹽水至凝汽器的補水手動門。

2)啟動除鹽泵,通過除鹽水至凝汽器的補水調(diào)門控制給凝汽器補水量。

3)派專人在就地觀察汽側(cè)人孔門,灌水到轉(zhuǎn)子下隔板高50 mm處。

4)灌水后派專人及檢修人員共同檢查處于真空狀態(tài)下的管道、閥門、法蘭結(jié)合面、焊縫、堵頭、凝汽器冷卻水管的脹口等處是否有泄漏,凡是有漏點的地方應(yīng)記錄好,并維持水位低于漏點處進行焊接處理,處理后繼續(xù)灌水進行查漏,包括:凝汽器底部放水門,多級水封回水管,給水泵的密封水回水總門,凝結(jié)泵入口管及法蘭、入口門、反沖洗門、排污門,凝結(jié)泵的機械密封,除鹽水補水調(diào)門、手動門及其法蘭,1#、2#、3#低加大法蘭、水位計連接管道法蘭、排污門,1、2、3段抽汽逆止門前后疏水門盤根法蘭,4、5、6段抽汽抽汽管、抽汽逆止門、逆止門前后疏水門、盤根、法蘭,各段抽汽逆止門保護水管道、閥門,凝汽器抽汽管道及疏水門盤根、法蘭,軸加抽汽管道及疏水門盤根、法蘭,凝汽器銅管。

5)灌水完畢后應(yīng)將凝汽器汽側(cè)和處于負壓區(qū)的各段抽汽管道的存水放干,恢復(fù)凝汽器汽側(cè)人孔門和水側(cè)人孔門,拆除臨時安裝支撐。

現(xiàn)場觀察、看濕度表:(1)使用紙張和用手檢查后軸封供汽確定未發(fā)現(xiàn)有向內(nèi)吸氣現(xiàn)象;(2)檢查發(fā)現(xiàn)未損壞。

抽樣檢查檢測銅管壁厚、外形觀察,銅管初始壁厚為1 mm,抽樣8根測壁厚為:2.4 mm、2.2 mm、2.3 mm、2.2 mm、2.5 mm、2.4 mm、2.2 mm、2.1 mm。針對2#機組真空低的問題,首先要對其凝汽器進行沖洗,經(jīng)過對其整個循環(huán)水系統(tǒng)的沖洗、處理,最后復(fù)查合格。東西兩側(cè)循環(huán)水進行沖洗,48 h后沖洗出大量泥沙,說明循環(huán)水側(cè)結(jié)垢、堵塞現(xiàn)象較為嚴重。

故堵塞嚴重是造成真空低的主要原因也是直接原因,系統(tǒng)管道破損泄漏也進一步加劇了真空低現(xiàn)象。

4 針對發(fā)現(xiàn)的問題提出應(yīng)對措施

針對銅管內(nèi)壁雜物、泥沙堵塞,管壁厚度增加的問題采取的措施:分別對2#機凝汽器東西兩側(cè)進行酸洗,并在酸洗后清水清洗同時清理泥沙,抽出所有銅管,更換為TP304不銹鋼管。針對銅管破損問題采取的措施:封堵46根破損銅管。

2#汽輪機使用N-2000型凝汽器,設(shè)計冷卻面積為2 000 m2,由φ25 mm×1 mm×7 200 mm×3 008根HSn70-1和φ25 mm×1 mm×7 200 mm×642根BFe30-1-1銅管組成。2017年4月1日開始,真空降低大,同時凝結(jié)水頻繁出現(xiàn)5~10 μmol/L硬度,經(jīng)分析,原因為凝汽器銅管結(jié)垢、滲漏。4月15日汽機專業(yè)采取緊急措施處理2#凝汽器滲漏,4月16日—24日凝結(jié)水無硬度,但4月25日開始又不同程度出現(xiàn)硬度。

2017年5月13日開始2#機C級檢修,將凝汽器銅管更換為TP304不銹鋼管,規(guī)格為φ25 mm×0.5 mm×7 200 mm×3 008根和φ25 mm×0.7 mm×7 200 mm×642根。

5 效果分析

(1)上述方案經(jīng)實施,2017年5月22日啟機后,實際可以抽真空到0.082 MPa。凝汽器銅管更換為不銹鋼管后,機組接帶負荷能力明顯提升,平均可維持在32 MW,在運行工況及其他條件基本相近的情況下,機組真空由-0.075 MPa提高到-0.082 MPa,提升了6%。凝汽器銅管更換后,凝結(jié)水硬度為0 μmol/L,水質(zhì)有了大幅提升,端差下降12℃以上,換熱效果明顯提高。

(2)經(jīng)濟效益:真空每提高1%,熱耗則減少約1%。背壓降低了5~7 kPa,則保守估算熱耗減少3.7%左右。2#機每月燒煤1.2萬t左右,則熱耗3.7%便是947.5 t;1 t煤保守估算300元,則每月節(jié)約資金在28.425萬元。真空由-0.075 MPa提高至-0.082 MPa,負荷由28 MW提高至32 MW,保證了供電,降低了外購電量。

(3)社會效益:本次QC著重解決了2#機真空低的問題,同時處理了階段性的水質(zhì)問題,有效提高了凝汽器的工作能力,保證了機組的發(fā)電量。

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