摘 要:本文在新環(huán)保強制要求、煤價上漲,發(fā)電成本增加的背景下,探討為減少鍋爐熱損失,提高發(fā)電企業(yè)的經(jīng)濟效益,降低煤炭用量的增長速度,提出增設(shè)低溫省煤器以達(dá)到煙氣余熱利用的途徑,并對增設(shè)低溫省煤器前后機組運行情況進(jìn)行了經(jīng)濟分析。
關(guān)鍵詞:鍋爐熱損失;低溫省煤器;煙氣余熱;凝結(jié)水
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.05.141
1 概述
某火電新建工程為2×1000MW 超超臨界空冷機組,配套兩臺 3125t/h 的超超臨界鍋爐。汽輪機型式:高效超超臨界、一次中間再熱、四缸四排汽、單軸、單背壓、間接空冷、凝汽式、八級回?zé)岢槠F啓C主要參數(shù):主蒸汽壓力:27MPa(a);主蒸汽溫度:600℃;再熱蒸汽溫度:610℃;設(shè)計背壓:11kPa(a);夏季背壓:28 kPa(a);最終給水溫度:308.4℃。
2 鍋爐熱損失分析及熱量回收利用研究
鍋爐熱損失主要包括:排煙損失、化學(xué)未完全燃燒熱損失、機械未完全燃燒熱損失、散熱損失、灰渣物理熱損失、飛灰熱損失,以上熱量損失中排煙熱損失是最大的,可以對鍋爐熱效率產(chǎn)生4~6%的影響,約占所有鍋爐熱損失總量的70%~85%。所以研究利用煙氣攜帶的熱量是提高鍋爐效率、節(jié)約能源的非常重要的途徑。
煤粉鍋爐的排煙熱量損失占鍋爐總熱量損失的絕大部分。以往鍋爐的設(shè)計時,綜合考慮煙氣的低溫腐蝕、高合金鋼價格及燃煤價格后,大型火電廠煤粉鍋爐的排煙溫度一般在 120~130℃之間,燃燒高水份、硫份的燃煤時選取的排煙溫度會更高一些。另一方面,現(xiàn)在燃煤鍋爐因煙氣換熱設(shè)備存在漏煙、降低脫硫效率等弊端,已不設(shè)置GGH,而采用噴水對煙氣冷卻,煙溫從 120℃降至 90℃,在機組THA工況噴水量約 65t/h,耗水量較大,而且這部分排煙熱損失無法回收??紤]到現(xiàn)在煤炭價格較高,如這排煙損失的熱量不進(jìn)行回收,不利于提高機組效率,降低煤耗,為提高機組運行經(jīng)濟性,本文章分析論述新建工程引風(fēng)機出口與煙氣進(jìn)脫硫塔之前設(shè)置低溫省煤器,對汽輪機的部分凝結(jié)水進(jìn)行加熱熱,從而降低脫硫煙氣溫度,回收余熱,提高機組效率。
3 低凝結(jié)水系統(tǒng)設(shè)置及換熱器的熱平衡計算
3.1 低溫省煤器系統(tǒng)
低溫省煤器引接凝結(jié)水,通過排煙加熱凝結(jié)水,凝結(jié)水流經(jīng)低溫省煤器吸收熱量,降低排煙溫度,凝結(jié)水被加熱、升高溫度后再返回汽輪機低壓加熱器系統(tǒng),相當(dāng)于部分低壓加熱器的作用,是回?zé)峒訜嵯到y(tǒng)的一個組成部分。因此,利用低溫省煤器將節(jié)省汽輪機的回?zé)岢槠?,在汽輪機總進(jìn)汽量不變的情況下,減少的抽汽能在汽輪機中繼續(xù)膨脹做功,如發(fā)電功率不變,則可節(jié)約機組的能耗。同時考慮到堵灰、磨損和低溫腐蝕等不利因素,為保證運行可靠,減少維護(hù)成本,低溫省煤器布置在引風(fēng)機出口煙道上,脫硫塔入口之前。
3.2 熱平衡計算
以下按照本工程一臺機組燃用設(shè)計煤種的熱耗率驗收工況(THA 工況)計算。依本工程的設(shè)計階段的燃煤熱平衡計算書和汽輪機熱平衡圖,低溫省煤器將電除塵器出口煙氣溫度120℃降至90℃進(jìn)入脫硫吸收塔。熱平衡顯示,本機組TRL工況凝結(jié)水溫高,若按部分流量凝結(jié)水進(jìn)低溫省煤器考慮,則高溫側(cè)端差小,低溫省煤器換熱面積大,造價高,不經(jīng)濟;現(xiàn)階段按凝結(jié)水全流量與低溫省煤器換熱進(jìn)行設(shè)計。系統(tǒng)連接:從8#低加前后兩點取全部流量凝結(jié)水(夏季工況從8#低加前取水,其它工況從8#低加后取水),回水到7#低加前。低溫省煤器的型式可采用兩種形式逆流換熱(管式或板式)。低溫省煤器中的凝結(jié)水流量可由熱平衡計算出來。
凝結(jié)水在低溫省煤器內(nèi)所吸收的熱量抵消了其在7#低壓加熱器內(nèi)的部分吸熱量,用于7級的抽汽量于是相應(yīng)減少,減少的抽汽量在汽輪機內(nèi)繼續(xù)做功,使機組功率增加,進(jìn)一步提高了熱量利用效率。加設(shè)低溫省煤器后7、8 級抽汽流量發(fā)生了變化,變化量可由熱平衡計算重新確定。增加低溫省煤器后的熱平衡圖見圖1,通過與增設(shè)前的熱平衡圖對比,可知低壓缸各級抽汽流量發(fā)生了變化,而溫度和壓力沒有變化,在各級回?zé)峒訜崞鞯倪M(jìn)、出口處凝結(jié)水溫度也沒有發(fā)生變化。
根據(jù)煙氣在低溫省煤器的放熱量和凝結(jié)水進(jìn)水溫度及凝結(jié)水的流量,可計算得到低溫省煤器的凝結(jié)水的出水溫度。接下來根據(jù)熱平衡計算可分別算出各級低壓部分抽汽量。裝設(shè)低溫省煤器前后7、8 級抽汽量和低壓缸排汽量的對比見表1。
7級抽汽抽汽減少的部分在低壓缸中做功,從表 6-2計算出獲得的做功增量為5483kW,8級抽汽由于上游來的疏水量減小而使得抽汽量少量增加,折減發(fā)電能力約566kW,這些功率數(shù)值是在汽機進(jìn)汽量及鍋爐蒸發(fā)量不變得情況下獲得的。增加低溫省煤器后,煙氣側(cè)阻力增加約為490Pa,引風(fēng)機的功率隨之也要增加;由表1知低壓缸排汽量增加了49.2t/h,因此凝汽器循環(huán)水泵的功率也增加,以上兩項多耗用的能量將增加廠用電量約545KW??鄢黾拥哪芎?,實際汽輪機做功增加值為4372kW。
不設(shè)置低溫省煤器時,機組原發(fā)電功率1000000kW,汽機熱耗率為7719kJ/kWh,管道效率按99%,鍋爐效率按94.3%,廠用電率3.3%,供電標(biāo)煤耗為292.1g/kWh。增加了低溫省煤器以后,汽機熱耗率7719×1000000÷(1000000+5483-566)=7681.2kJ/kWh,廠用電率 3.3%,
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發(fā)電標(biāo)煤耗290.8g/kWh。經(jīng)計算發(fā)電標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)煤耗減少了1.3g/kWh。按機組發(fā)電功率不變,年利用小時 5000h計算,由于發(fā)電煤耗減少,每臺機組標(biāo)煤耗量每年減少 1000000×5000×1.3×10-6=6500t。
4 經(jīng)濟性分析
經(jīng)濟效益方面,每臺機組每年可節(jié)約標(biāo)煤6500t,假定標(biāo)煤價按照560元/t,每臺機組每年可節(jié)省燃料費用共計6500×560=364萬元。增加低溫省煤器回收煙氣熱量后,煙氣脫硫系統(tǒng)減少噴水量約65t/h,全年節(jié)約用水65×5000=325000t??紤]煙氣脫硫系統(tǒng)工藝用水制備、噴淋設(shè)備投用等綜合成本,水價暫估2元/t計,每臺機組每年可節(jié)省水費65萬元。固定投資方面,對單臺機組,低溫省煤器設(shè)備本體費用約2500萬元,土建基礎(chǔ)費用約50萬;引風(fēng)機造價增加40萬元;增加的凝結(jié)水管道等投資約50萬元。總投資約2640萬元。
綜上,增設(shè)煙氣低溫省煤器的方案可減少排煙損失,節(jié)約用水。低溫省煤器投入運行,每臺機組每年可節(jié)省燃料費用和水費429萬元,既有經(jīng)濟效益又有社會效益。
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作者簡介:郭振華(1975-),男,山西大同人,本科,工程師,項目鍋爐主管,研究方向:電廠熱能動力工程。