楊建平
(淮北劉東煤礦,安徽 淮北 235000)
單體液壓支柱在炮采工作面應用是一項成熟的支護技術,但通常應用在采高2.5m以下的煤層中,當煤厚在3.0m以上時,一般采取留底煤開采、分層開采等,這種開采方式不能實現一次采全高,造成資源浪費或高成本開采。劉東煤礦近年來在工作面采用DW35型單體液壓支柱配合金屬鉸接頂梁支護頂板,取得了厚煤層條件下使用單體液壓支柱的成功經驗。
41001工作面位于該礦西四采區,主采煤層山西組10煤層,工作面走向布置,炮采工藝,傾向長106m,走向長373m,煤厚2.2~4.3m,平均3.3m,煤層結構簡單,煤層傾角22~28°,平均25°,儲量17萬t。工作面直接頂大部分為2~4m厚的泥質粉砂巖,局部為泥巖、粉砂巖、煤線組成的復合頂板;基本頂為13~19m厚的細砂巖,直接底大部分為炭質泥巖,局部為粉砂巖。
工作面煤層煤厚變化大,采用一個型號單體液壓支柱不能實現一次采全高,因此需要使用不同型號單體液壓支柱,最大支柱選用DW35型單體液壓支柱,配套使用DJB1000/300型金屬鉸接頂梁,過頂材料使用塑料笆片、木背板。工作面使用刮板輸送機運輸,“四·五”排控頂,全部垮落法處理采空區,回料后頂板能隨回隨冒。
(1)打眼、裝藥。采用電煤鉆或風煤鉆打眼,人工裝藥。由于煤層較厚,一般采用三排眼布置,煤層松軟時,也可以使用兩排眼或五花眼布置。要求開切眼過程中炮眼深度上淺下深,使煤壁由上向下呈倒楔形(以后開采過程中始終保持此狀態),保證煤壁具有良好的自立性,防止煤壁片幫;裝藥要求上排眼藥量少于下排眼。
(2)爆破落煤和裝煤。采用爆破落煤和人工裝煤相結合的方法。工作面煤層較厚,爆破后煤炭向采空區方向拋擲距離較遠,因此爆破要求采用毫秒電雷管,下排先于上排啟爆,同時在刮板輸送機后排設置放炮擋煤板,減少煤炭向采空區方向的拋擲距離,減輕人工裝煤工作量。
(3)過頂、掛梁(打臨時支護)。為解決采高較大,人工過頂、掛梁困難等問題,炮后出煤要求不一次出清,出煤過程中控制煤壁處煤堆高度,在人員便于操作時,進行過頂、掛梁工作。作業組之間要用擋煤板隔開,便于作業組之間協調。
(4)支柱。DW35型單體液壓支柱自身重量較大(98kg)、高度較高(最小高度2700mm,最大高度3500mm),使用DW35型單體液壓支柱時:作業時三人一組,兩人將支柱立起,另一人用拉繩拉住支柱上端頭部位,起穩定支柱的作用,待給支柱注液升壓后,系好防倒繩,完成立柱工作。該工序作業時,支柱下方附近不得有人。
(5)回料。采用兩臺拔柱器配合,一臺拔柱器固定住支柱的上端頭部位,另一臺在支柱卸壓后拉出支柱,并移動支柱到預設位置。這個過程中支柱不要倒地。
(1)使用與單體液壓支柱配套的三用閥(整定值)。DW35型單體液壓支柱額定工作阻力200kN,額定工作液壓25.5MPa,三用閥整定值:開啟壓力25MPa,關閉壓力20MPa。三用閥作為單體液壓支柱核心部件,直接影響著單體液壓支柱的壽命和使用,起著注液升柱、超載溢流、泄載降柱的作用。不同高度單體液壓支柱對應著不同的三用閥整定值。DW35型單體液壓支柱的三用閥整定值較小,如使用整定值較大的三用閥,使支柱工作阻力超過額定工作阻力,會引起斷柱等安全事故。
(2)不同高度單體液壓支柱的正確使用。由于煤厚變化,需要使用不同高度單體液壓支柱。使用過程中要做到以下幾點:①根據煤層厚度選擇適合采高的支柱,防止超行程或伸出量不足,要求活柱行程不小于200mm。②當支柱伸出量不足時,應及時替換,嚴禁出現“死”柱現象。③同一地段、同一高度支柱要集中使用;同一地段、不同高度支柱嚴禁混用。④如果分段范圍內煤層厚度超過支柱支撐高度,要留底煤開采,支柱穿柱鞋。如果分段范圍內煤層厚度小于支柱支撐高度,要破底板刨柱窩立柱。⑤工作面基本支柱、特殊支柱必須使用同一高度支柱。
(3)正確使用塑料笆片。塑料笆片是工作面使用的過頂材料之一,也是使用DW35型單體液壓支柱工作面重點改革內容。傳統采煤工作面采用塘材、竹笆(或柳笆)過頂,不能有效阻止工作面切頂線處采空區矸石竄入采場,造成埋柱、回料困難等不利因素。在使用DW35型單體液壓支柱過程中,改用木背板和塑料笆片過頂。使用木背板增加過頂材料強度,塑料笆片的作用:①封閉,防止頂板漏矸;②支柱上方鉸接頂梁和塑料網及背板,連成一個支護控頂整體,共同對頂板起支護作用;③將采空區與采場隔離開來,有效阻止采空區矸石竄入采場,改善工作面作業環境,方便回料,提高了工作面安全度,同時便于清理浮煤,提高資源回收率;④可協助防止煤壁片幫。
操作方法:過頂掛梁后站在煤堆上,連接塑料網。要求沿網邊每100~200mm用扎繩連接一次,重茬不少于200mm,在金屬鉸接頂梁前方煤壁側留有1200mm以上的余量,以便于下個循環的接茬。
(1)劉東煤礦通過在采煤工作面使用DW35型單體液壓支柱,實現了3.4m以下厚度煤層一次采全高的目的,既提高資源回收率,又節約開采成本,取得了良好的經濟效益。
(2)通過加強現場安全管理和職工培訓,職工已經熟練掌握了DW35型單體液壓支柱的使用技能,沒有因使用大采高單體液壓支柱而發生安全事故。
(3)煤厚不穩定煤層,使用大采高單體液壓支柱可以提高資源回收率,節約開采成本,提高回采工效,擴大單體液壓支柱的使用范圍,豐富煤厚不穩定煤層的開采方法。對于同類工作面具有一定借鑒作用。