3月13日,長慶油田長北公司47口水平井日總產氣量達1 103萬立方米,井均日產量達23.47萬立方米。
長北公司負責開發的長北區塊屬于中國石油與殼牌公司合作開發項目。該區地處長慶榆林氣田北部,屬于典型的“低產、低壓、低豐度”氣藏。
由于開發難度極大,這個區塊成為業內公認的“燙手山芋”。1999年,中國石油與殼牌公司牽手合作后,技術人員面對這塊難啃的硬骨頭,通過大膽應用世界先進的地質建模技術,對氣藏進行精細描述,進一步認識儲層。2004年,長慶油田正式推出用雙分支水平井開發長北項目的部署方案,打開了長北項目高效開發的良好局面。
避免無效鉆井是提高氣田開發效益的關鍵。長北合作項目從第一口雙分支水平井開始,堅持“離開氣藏的進尺一米不要”的原則,讓鉆頭始終在氣藏里受控鉆進。在CB8-3井鉆進中,第一條分支設計2 000米長,但打到1 600米時遇到泥巖,立即放棄鉆進。第二條分支又先后4次側鉆躲避泥巖,最終完成1 600多米的有效進尺。在CB9-2井鉆進過程中,技術人員根據氣層變化,以變應變,采取“在分支上開分支找儲層”的辦法,先后11次側鉆,打出總長2 478米的可采井段。這讓長北項目部署的每一口氣井都打準了氣藏的“五臟六腑”。
在長北項目已完成的所有雙分支水平井上,初始平均日產高達80萬立方米,有20多口井的初始日產超過百萬立方米,最高的單井日產超過220萬立方米。
雙分支水平井技術成為長北公司提質增效的有效驅動力。2008年,長北公司不僅提前3年實現了年產30億立方米天然氣規劃目標,且在投產新井很少的情況下,實現了年產30億立方米以上連續10年穩產。
2018年是中國石油正式接管長北項目作業權的第三年。在前兩年產量效益取得顯著成果的基礎上,面對多數氣井生產周期長、遞減嚴重、采氣系統老化隱患多、精細管理要求程度高、安全環保任務重等難題,今年年初開始,長北公司按照中國石油和長慶油田的總體安排,緊緊圍繞“管理水平再上臺5、安全環保再上水平、經營效益再創佳績”的目標,一方面牢牢把握“資源為王”的理念,組織技術人員通過強化區域評價與專項研究,及時落實新的有利目標區,形成儲量、產能、產量有序接替;另一方面以“氣井分類分級”管理為抓手,通過分析每一口氣井的健康狀況,精準摸清每一口問題井,精準采取每一項措施。
今年年初到目前,長北公司氣井措施成功率達100%,氣井措施單井最高增產達5萬立方米。