汪漢花
(大慶鉆探工程公司鉆井工程技術研究院,黑龍江大慶163413)
目前氣體鉆井常用的停/供氣方式是:工作人員到放氣管匯前根據指令進行人工球閥的開啟和關閉,這種方式雖然能夠滿足現場工藝的要求,但存在效率低、勞動強度大、停氣時間長井下易復雜、高壓憋壓放氣風險高等問題。鑒于此,本文提出了在放氣管匯球閥上安裝電磁閥及限位開關,通過遠程控制電磁閥,并結合限位開關以及注氣壓力變化情況,進行停氣或者放氣。
該系統主要由氣路、電磁閥、控制箱、限位開關等組成,見圖1。具體原理是:通過遠程控制箱開關按鈕控制電磁閥的打開與關閉,進而控制供氣氣路,從而實現氣路球閥的開啟、關閉,氣路球閥的開啟、關閉2個狀態直接反映在限位開關狀態,電信號反饋到遠程控制箱上,直接對應開、關信號燈的狀態,進而判斷氣動球閥是否動作或動作是否到位,防止注氣管線內憋壓情況發生。
在不改變放氣管匯控制箱整體結構的前提下對原有氣路進行優化,即在保證原氣路正常工作條件下對3條進氣管路和6條出氣管路各引出分支路,然后在原氣路和分支氣路上分別安裝球閥,引出的6條分支由電磁閥控制開關,見圖2。為了防止井場特殊情況發生需使用原手動控制氣動球閥開關,在原有放氣管匯控制箱內設計了手動/電動控制面板,可以實現手動及電動任意轉換,操作簡單、方便。

圖1 停/供氣遠程控制原理圖

圖2 氣路優化流程圖
電磁閥是遠程控制的關鍵部件,起到控制氣路通道轉換的作用。綜合考慮井場安全要求、開關頻繁、安裝空間小等問題,優選了美國ASCO238714-006-D型兩位兩通防爆電磁閥,見圖4。該電磁閥壓力工作范圍30~150psi,使用溫度0℃~60℃,電壓24V,防爆等級EXdⅡBT4,高度為110mm,寬度為50mm,安裝后有足夠的空間進行管線對接。同時該電磁閥經過室內調試電磁吸合成功率100%,整體參數滿足現場使用要求。
限位開關是遠程控制的監測單元。使用時安裝到氣動球閥上方,限位開關的限位桿與球閥的狀態旋轉桿連接,氣動球閥動作時,旋轉桿帶動限位桿旋轉,實現限位開關內電路轉換,直接反映到遠程控制箱開啟/關閉信號燈的狀態,從而實現監測氣動球閥是否開關到位的目的。綜合考慮井場安全與氣動球閥安裝匹配性等問題,優選了韓國WESTLOCK2645型機械式防爆限位開關,使用電壓24V,使用溫度-40℃~85℃,防爆等級EXdⅡBT4。該限位閥具有整體尺寸小、便于安裝、外形美觀、動作可靠等特點。為防止電信號線在作業過程中被破壞,采用了信號線專用鋼管進行了保護。
放氣遠程控制箱作用是為整個系統提供電源、控制電磁閥的開關和顯示氣動球閥開關是否到位,可以安裝在中控室或鉆臺,操作人員就近控制。該控制箱由電源、指示燈、兩擋旋轉按鈕、箱體及連接電線等構成,根據內部電子原器件尺寸對放氣遠程控制箱進行了結構優化,給出了最小的控制箱尺寸:300mm×200mm×150mm,便于現場安裝、操作,同時為了防止鉆進過程中誤操作,設計了開關保護罩及電源確定按鈕。
(1)鉆臺下達放氣指令;
(2)中控室遙控放氣;
(3)鉆臺根據壓力數值判斷放氣結果,接立柱;
(4)接立柱結束后,鉆臺下達送氣指令,中控室遙控送氣。
XS35井現場試驗,實現了供/停氣遠距離控制,操作流程由原來的6步簡化為4步,接立柱時間從原來的7.06min減少到現在的4.56min,提高了作業效率,減輕了工作人員的勞動量,降低了停氣時間長造成井下復雜的幾率。
(1)氣體鉆井停/供氣遠程控制裝置原理可行,流程簡單,該方法具有遠程操作反映快、操作方便等特點。
(2)現場試驗表明:氣體鉆井停/供氣遠程控制裝置可減少接立柱時間,提高作業效率,減輕勞動強度,降低停氣時間長造成的井下復雜幾率,可為氣體鉆井安全施工提供幫助。
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