楊 壯,高琪珉,張銀平,刁培松
(山東理工大學 農業工程與食品科學學院,山東 淄博 255049)
粒距均勻性是衡量播種質量的重要指標,保證粒距均勻不僅可以節約種子用量,還可以提高作物產量[1]。GRIEPENTROG[2]指出均勻的粒距可以減少作物間對光、水分和養分的競爭,從而提高作物產量。目前,國內市場上玉米播種機的主流機型還是機械式,排種器驅動方式為橡膠地輪驅動,播種作業時滑移率高,導致施肥播種粒距均勻性差[3-4]。國外對排種器驅動及控制方式的研究較多,Precision Planting[5]公司研發的電驅式排種系統,采用直流電機驅動排種盤,采用測速雷達獲取播種機前進速度,根據測取的速度實時調控排種盤的轉速,該系統已經實際應用。CASE設計的變量播種機采用電控液壓馬達變量播種施肥執行機構,可以通過改變液壓比例閥的開度實現無級調節[6]。近幾年,國內研究人員也逐步開展了排種器驅動及控制方式的研究,蔣春燕等[7]設計了步進電機驅動排種的玉米播種機,建立了電機轉速與拖拉機行進速度之間的關系模型,通過單片機控制電機轉速。YANG等[8]研發了排種器的電機直驅技術,采用直流電機通過周向傳動的方式驅動排種,通過傳感器檢測地輪轉速計算播種機前進速度,根本播種機前進速度和目標株距控制排種器轉速。唐堯華[9]利用霍爾元件對拖拉機前輪測速,根據拖拉機行走速度控制排種器轉速,證明電機驅動排種器變異系數小于地輪傳動。這些研究在實驗室內效果很好,但通過地輪測速,仍然存在滑移率高的問題,實際應用效果不佳[10]。國內對采用液壓驅動方式的玉米播種機也很少。
為實現粒距無級調節,本課題采用液壓馬達驅動排種的方式,設計了粒距動態自適應系統,實現了液壓馬達轉速與拖拉機行駛速度的精確匹配。
基于液壓馬達集中驅動的玉米免耕播種機整機主要包括限深輪、防堵裝置、施肥裝置、播種單體及傳動系統,如圖1所示。其中,傳動系統采用液壓馬達集中驅動,主要由液壓馬達、液壓流量閥以及各級傳動軸和鏈輪、鏈條組成。其主要技術參數如表1所示。
玉米免耕播種機工作時,采用北斗導航系統測速,拖拉機速度信號通過可編程控制器(PLC)轉換為液壓馬達的流量信號,在拖拉機速度與液壓馬達轉速之間建立一定的關系模型,使液壓馬達轉速隨拖拉機速度變化而變化;液壓馬達驅動總動力軸,總動力軸將動力分配給排肥軸,通過排肥軸分配給單個的排種器。液壓馬達速度的變化引起排種器轉速的變化,從而保證播種粒距不隨拖拉機行駛速度的變化而變化,實現粒距的動態自適應,工作原理如圖2所示。

1.限深輪 2.防堵裝置 3.施肥開溝器 4.播種開溝器 5.排種器 6.覆土器 7.鎮壓輪 8.種箱 9.傳統系統 10.兩側肥箱

11.中間肥箱 12.液壓馬達 13.機架 14.液壓流量閥 圖1 玉米免耕播種機Fig.1 No-tillage planter of corn表1 玉米免耕播種機技術參數Table 1 Technical parameters of no-tillage maize planter

圖2 粒距動態自適應系統工作原理Fig.2 Working principle of the seed spacing dynamic adaptive system
北斗導航系統安裝在拖拉機上,一方面為排種器驅動電機提供速度信號;另一方面在沒有劃行器的情況下保證播種行直線度和鄰接行距一致,方便后續管理。同時,北斗導航系統具有輔助駕駛功能,在作業過程中,機手無需掌控方向盤,拖拉機即可按設定的路徑行駛,在地頭轉彎時進行人工干預,輔助駕駛模式自動解除,大大減輕了機手的勞動強度,提高作業的準確性和效率[11-12]。
針對液壓馬達驅動使用液壓馬達驅動,設計了兩種液壓馬達驅動方案。方案1如圖3(a)所示:排種器采用獨立的液壓馬達,由一個液壓站統一供油。方案2如圖3(b)所示:采用一個液壓馬達集中驅動主軸,主軸再將動力分配到各排種器。
通過實驗室實驗可知:采用方案1時,即使是同一型號、同一批次的液壓馬達,由總的液壓站分配到各個液壓馬達的流量也會有差異,很難標定,造成各行播種粒距不一致,無法達到要求的播種精度。而方案2由一個液壓馬達驅動主軸后再將動力進行分配,可以保證每個排種器轉速一致,從而保證各行播種粒距的一致性。因此,本研究采用方案2的驅動方式。

(a) 方案1 排種器獨立驅動

(b) 方案2 排種器集中驅動 圖3 排種器液壓驅動方案Fig.3 Methods of seed metering device hydraulic driven
2.2.1 液壓馬達
根據玉米免耕播種機的工作環境及工作性能要求,選用液壓馬達首先應保證馬達的功率及流量能夠達到使用要求,本課題選用BM1系列擺線液壓馬達。該系列液壓馬達體積小、質量輕;轉動慣量小,在負載下容易啟動;低速大扭矩,安裝方便;響應速率快[13]。由于所需液壓馬達僅需帶動排種器和排肥器的工作,不需要太大的輸出功率,因此可選用BM1-160擺線液壓馬達,如圖4所示。

圖4 BM1-160擺線液壓馬達Fig.4 BM1-160Cycloid hydraulic motor
2.2.2 PLC(可編程控制器)
該玉米免耕播種機的施肥器、排種器由轉速液壓馬達驅動,液壓流量閥流量由PLC控制,PLC根據測得的速度動態調節液壓馬達轉速,使排種器轉速與播種機作業速度一致。選用西門子S7-200 SMART系列PLC,如圖5所示。
該款PLC有極高的可靠性,豐富的指令集, 易于掌握,操作便捷,內置豐富集成功能,實時性好,通訊能力強勁,擴展模塊豐富[14]。

圖5 S7-200 SMAR控制器Fig.5 SMAR S7-200 controller
2.2.3 比例調速閥
該玉米免耕播種機的排種器由液壓馬達驅動,液壓馬達轉速通過流量控制,為保證液壓馬達轉速的穩定,所選用的流量閥必須能在低速時防止跳動,因此選用2FRE6A-20B/10Q-R型比例調速閥,如圖6所示。該比例調速閥采用給定電氣信號控制系統的流量保存恒定,與壓力和穩定變化無關,其流量特性和動態特性好,壓力損失小,能有效避免起動跳動[15]。

圖6 比例調速閥2FRE6A-20B/10Q-RFig.6 2FRE6A-20B/10Q-R proportional flow regulator
播種機作業啟停階段速度較低,通過北斗導航所測速度信號不穩定,為了修正低速時測得的不穩定信號,在動力主軸上安裝齒盤測速傳感器,測速結果反饋給PLC,修正液壓馬達轉速,保證排肥、排種的均勻性。液壓控制系統的工作原理如圖7所示。
播種作業時,首先將畝播量輸入到PLC控制器中,建立播量、排種器轉速與機具行駛速度之間的函數關系,即
L=v·t
(1)
其中,L為t時間內拖拉機行駛的距離(m);t為拖拉機行駛距離為L所用時間。
(2)
式中N—畝播量(株/667m2);
n—排種器轉速(rad/s);
m—單個排種器上的勺孔數量;
v—拖拉機行駛速度;
d—行距(m)。
從而得排種器轉速與機具行駛速度、畝播量之間的函數關系為
n=N·v·d/666.67
(3)
根據建立的關系模型編制程序,設計排種器轉速及流量控制電路,如圖8所示。

圖7 液壓控制系統原理圖Fig.7 Hydraulic system principle sketch

圖8 排種器轉速及流量控制電路圖Fig.8 Control circuit diagram of the speed and flow rate of the seeder unit
試驗在山東淄博臨淄富群農機合作社試驗田進行,秸稈覆蓋量不小于40%,秸稈切碎長度合格率不小于85%、殘茬覆蓋量0.3~0.6kg/m2(秸稈含水率不大于25%),配套動力不小于89kW。
排肥、排種性能在生產廠內進行試驗檢測,整機性能和播種參數在田間生產示范試驗基地進行。
試驗地測定區長100m、寬50m,在小麥收獲后的第2 天進行檢測,地塊平整,同時測定了土壤含水率、土壤堅實度、麥茬高度、秸稈覆蓋量等。主要檢驗依據為JB /T 6274.1 - 2001《谷物條播機技術條件》、GB /T 20865- 2007《免耕施肥播種機》和GB /T 6973 -2005《單粒( 精密) 播種機試驗方法》。檢測設備包括照相機、攝像機、土壤堅實度儀、土壤水分溫度測量儀、土壤盒以及容重器、谷物快速水分測定儀、電子自動數粒儀、手持氣象站、光電式轉速表、標桿、烘干箱、臺秤、電子天平和皮尺等[16-17]。
1)播種機防擁堵性能測試:往返一個行程不發生堵塞或者有一次輕度堵塞,即視為合格。
2)粒距均勻性測量:設置拖拉機行駛速度為2、3、4km/h,畝(667m2)播量分別為4 000、4 500、5 000株和拖拉機行駛速度為4km/h,分別播種一個來回,播種后隨機取8行,每行在100m內隨機取20個點,人工扒開土層進行粒距測量,記錄數據。
3)播種、施肥深度測量:播種后,隨機取8行,每行在50m內隨機取20個點,人工扒開土層進行播種深度、施肥深度測量,并記錄測試數據。
4)鄰接行距測量:播種后,在幾趟往返的鄰接行上隨機取100m,測量100m內鄰接行上任意2行的行距,重復10次記錄數據。
1)機具通過性在機具的3次通過性測試中,測試行程100m,3次均無堵塞,機具的通過性良好。
2)粒距測量所得結果如表2所示。試驗結果表明:在不同的作業速度下,播種粒距合格率均不小于95%,符合設計要求;但隨著作業速度的增加,粒距合格率下降,這可能與勺盤式式排種器的排種精度有關, 因此對于勺盤式播種機來說,要保證粒距均勻性,其作業速度最好不超過4km/h。
3)播種深度、施肥深度測量所得結果如表3所示。播種深度、施肥深度及種肥間距合格率分別為88.82%、90.32%、90.17%,符合設計要求。
4)鄰接行距測量所得結果如表4所示,可知北斗導航的定位鄰接行間距誤差為2.8(cm/100m)。

表2 粒距測量結果Table 2 Results of seed space

表3 播種試驗結果Table 3 Results of planting
設計了一種液壓馬達集中驅動排種的玉米免耕播種機,重點設計了液壓驅動系統和傳動系統,解決了粒距無極調節問題。設計的株距動態自適應系統,能保證株距不隨拖拉機行駛速度的變化而改變。田間試驗表明:在秸稈覆蓋量大于40%條件下,基于液壓馬達集中驅動排種的玉米免耕播種機通過性良好,在作業速度≤4km/h的條件下,播種粒距合格率均不小于95%,播種深度、施肥深度及種肥間距合格率分別為88.82%、90.32%、90.17%,鄰接行距誤差為2.8cm,符合設計要求。
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