張雪艷
(兗礦魯南化工有限公司,山東滕州 277527)
兗礦魯南化工有限公司(以下簡稱魯南化工)西廠區(qū)B#氣化爐建成以來,由于氣化爐拱頂長徑比存在設(shè)計過小的缺陷,造成拱頂磚運行壽命偏短,導(dǎo)致B#氣化爐生產(chǎn)負(fù)荷一直未能達(dá)到設(shè)計要求。為此,成立了氣化爐聯(lián)合攻關(guān)小組,在氣化爐的負(fù)荷和燒嘴尺寸上進(jìn)行摸索,氣化爐的拱頂磚壽命逐漸達(dá)到了4 000 h,但因氣化爐長徑比的制約,拱頂磚蝕損嚴(yán)重的局面沒有得到根本改善。
2014年,根據(jù)公司生產(chǎn)需要,對氣化爐工藝燒嘴結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,生產(chǎn)負(fù)荷提高10%,B#氣化爐的負(fù)荷進(jìn)一步提高,拱頂耐火磚的壽命出現(xiàn)大幅縮短的問題,最近氣化爐拱頂磚的壽命都在3 000 h以下,造成設(shè)備檢修頻繁、維修費用大幅增加[1-2]。B#氣化爐的拱頂設(shè)計缺陷再次成為提產(chǎn)的瓶頸問題。通過對氣化爐內(nèi)襯進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)耐火磚蝕損部位集中在拱頂部分,主要是由于B#氣化爐拱頂長徑比過小的缺陷,導(dǎo)致爐內(nèi)向上的撞擊氣流對拱頂造成沖刷所致。為實現(xiàn)B#氣化爐的高負(fù)荷、長周期穩(wěn)定運行,依據(jù)華東理工大學(xué)在實驗室的模擬數(shù)據(jù),參考C#氣化爐燒嘴室以上尺寸對B#氣化爐燃燒室進(jìn)行改造,將B#氣化爐燒嘴口以上的直筒段加高1 554 mm,以延長拱頂耐火磚的使用壽命。
B#氣化爐主要受壓元件的板材為SA387Gr11Cl2(燃燒室)及SA387Gr11Cl2+316L(激冷室)軋制復(fù)合鋼板,其中激冷室殼體采用316L軋制復(fù)合鋼板[3-4]。B#氣化爐技術(shù)特性:設(shè)計壓力4.8 MPa,工作壓力4.0 MPa,液壓試驗壓力6.2 MPa,容器直徑3 400 mm、長度22 055 mm,設(shè)備凈質(zhì)量197 600 kg,燃燒室殼體設(shè)計溫度425 ℃、殼體工作溫度410 ℃,燃燒室容積 42.5 m3,物料介質(zhì)為高溫煤氣、熔渣。
2015年5月,華東理工大學(xué)完成圖紙設(shè)計及系統(tǒng)衡算。依據(jù)設(shè)備改造圖紙,先由制造廠卷制需增高的筒節(jié),并將新制造的拱頂封頭與其焊接,在制造廠經(jīng)無損檢測和熱處理。
2016年2月16日,開始實施B#氣化爐拱頂加高改造工作。現(xiàn)場安裝時,僅需焊接一道焊口。先去除耐火磚,然后進(jìn)行內(nèi)部清理,確定位置處,對氣化爐筒體進(jìn)行環(huán)形切割,打磨下半部分氣化爐的切口,將組對好的上半部分爐體(拱頂封頭和增高的筒節(jié)預(yù)先在制造廠焊接)與下半部分進(jìn)行焊接;經(jīng)無損檢測、熱處理后,砌筑燒嘴以上部位的耐火材料,最后進(jìn)行相關(guān)的檢查驗收等工作。完成耐火磚結(jié)構(gòu)改造后,燒嘴以上部位需增加直筒段,高鉻磚M磚增加640塊,質(zhì)量約11.584 t;低鉻磚C1增加640塊,質(zhì)量約9.472 t;空心球B1磚增加840塊,質(zhì)量約2.520 t。
該改造項目于2016年3月1日完成,拱頂備件及切割焊接施工費用112萬元,儀表熱偶、溫變等部件28萬元,耐火磚增加費用25萬元,工程公司吊裝等施工費用40萬元,共計205萬元。
B#氣化爐拱頂加高完成后,于2016年4月29日開車投入運行,現(xiàn)對氣化爐改造前、后運行情況進(jìn)行對比。
根據(jù)B#氣化爐拱頂改造完成后,B#氣化爐氧氣流量由6 300 m3/h(標(biāo)態(tài))提高到6 628 m3/h(標(biāo)態(tài)),考核指標(biāo)為6 600 m3/h(標(biāo)態(tài)),平均增加328 m3/h(標(biāo)態(tài)),煤漿流量提高0.5 m3/h,濕煤氣量平均增加20 169.2 m3/h(標(biāo)態(tài)),運行期間系統(tǒng)穩(wěn)定,運行負(fù)荷達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
(1) 有效氣成分對比
在B#氣化爐負(fù)荷提升前后,合成氣有效氣成分一直保持在85%(體積分?jǐn)?shù))左右,說明B#氣化爐拱頂加高改造完成后,在煤種和煤漿濃度保持穩(wěn)定的前提下,氣化反應(yīng)的冷煤氣效率未受到影響。
(2) 渣中可燃物對比
B#氣化爐爐渣中可燃物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在提負(fù)荷前平均為15.6%,提負(fù)荷后平均為16.2%,無明顯變化,說明B#氣化爐拱頂加高后對煤漿的霧化反應(yīng)沒有影響。
(3) 渣口壓差對比
B#氣化爐在改造前,其渣口壓差在0.020~0.026 MPa之間波動,改造后渣口壓差在0.021~0.024 MPa之間波動,改造前、后渣口壓差始終在一定范圍內(nèi)變化,氣化爐未發(fā)生渣口堵塞等異常情況。相較于C#氣化爐,B#氣化爐在燃燒室長出 1 m 距離及激冷室尺寸差異情況下,排渣及煤氣洗滌沒有明顯異常。
(4) 氣化爐拱頂溫度對比
B#氣化爐拱頂加高后,氣化爐拱頂溫度在改造前平均為229.8 ℃,改造后平均溫度為215.4 ℃,降低了14.4 ℃,效果比較明顯。這說明氣化爐拱頂加高后,拱頂與燒嘴中心線的垂直距離增大,遠(yuǎn)離了燃燒室內(nèi)的高溫反應(yīng)區(qū),減輕了燒嘴出口的撞擊流股對拱頂耐火磚的沖刷,拱頂處耐火磚運行環(huán)境得到較大的改善。
(5) 預(yù)制塊的燒蝕情況
觀察B#氣化爐運行1個月后拱頂預(yù)制件,其圓臺原來高320 mm,現(xiàn)高300 mm,按此蝕損速率,預(yù)制件及B磚處可運行10個月。
(6) 產(chǎn)量對比
選取雙爐為A/B運行狀態(tài)(且A爐負(fù)荷和現(xiàn)在一致)下數(shù)據(jù)。氣化所產(chǎn)煤氣一部分用于生產(chǎn)甲醇,另一部分向變壓吸附裝置送氣。由于甲醇系統(tǒng)負(fù)荷一直為滿負(fù)荷,所以多產(chǎn)的煤氣量可從變壓吸附氣量上體現(xiàn)。通過對比加負(fù)荷前、后變壓吸附氣量的變化可以看出,煤氣量平均每班增加45 000 m3(標(biāo)態(tài)),每小時增加5 600 m3(標(biāo)態(tài)),B#氣化爐運行300 d可產(chǎn)甲醇13.9 kt。
(7) 比氧耗和比煤耗對比
B#氣化爐在改造后,比氧耗和比煤耗均有所降低,進(jìn)一步驗證了改造不僅產(chǎn)量有所提高,同時消耗相對降低,只有穩(wěn)定、高效、長周期,才能確保消耗維持在一個相對較低水平。
(8) 系統(tǒng)水質(zhì)的變化
系統(tǒng)負(fù)荷提升后,灰水中除鈣離子有不同程度的增加外,其他指標(biāo)比較穩(wěn)定。鈣離子濃度的增加主要是因為系統(tǒng)負(fù)荷增加后,鈣離子含量被進(jìn)一步濃縮。現(xiàn)采用加大分散劑的加入量,增加向系統(tǒng)補(bǔ)入的脫鹽水量以及加大外排廢水的流量等方法,使系統(tǒng)內(nèi)鈣離子保持在一個相對穩(wěn)定的濃度。
B#氣化爐自改造開車以來,系統(tǒng)運行正常,單純從燒嘴室中心線至拱頂?shù)某叽缈矗珺#氣化爐與C#氣化爐相同,但由于B#氣化爐屬于早期的工業(yè)示范裝置,該爐型在燃燒室及激冷室尺寸方面同西廠區(qū)C#氣化爐及以后兄弟單位再使用的爐型都有差異,所以B#氣化爐負(fù)荷從單燒嘴投氧量6 600 m3/h(標(biāo)態(tài))繼續(xù)提高,能否達(dá)到或超過C#氣化爐負(fù)荷,需要一段時間的觀察。
(1) 節(jié)省耐火磚更換費用。氣化爐提負(fù)荷前,耐火磚每8個月更換1次,提產(chǎn)后每5個月左右更換1次,每次更換拱頂磚的費用約70萬元(其中材料費60萬元、工程費10萬元),2年間共需要更換3次,共計節(jié)約費用210萬元。
氣化爐改造后,耐火磚在提產(chǎn)的情況下,可以使用12個月,2年間共需更換2次,費用140萬元。因此,改造氣化爐后,每年僅節(jié)省耐火磚更換費用約35萬元。
(2) 年度減少換磚次數(shù)1次,減少1次維修,降低維修費用約21萬元。
(3) 提高單爐產(chǎn)氣量。氣化爐改造后,每年可增加氣體產(chǎn)量34 272 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),可增產(chǎn)甲醇13.9 kt,增加銷售收入(不含稅)2 235萬元。
綜上所述,項目改造后可降低生產(chǎn)成本:210/2+35+21=161萬元,增加銷售收入2 235萬元。
魯南化工B#氣化爐拱頂加高改造項目,證明對水煤漿氣化爐原有設(shè)備進(jìn)行改造以達(dá)到長周期運行是可行的,這種改造有效地提高了氣化裝置的運行經(jīng)濟(jì)性,開辟了水煤漿氣化工藝的深挖潛能的新途徑。
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