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660 MW燃煤機組一次風機跳閘的工況分析

2018-04-17 04:44:31繆水寶
電站輔機 2018年1期
關鍵詞:調節閥指令動作

繆水寶

(蕪湖發電有限責任公司,安徽 蕪湖 241009)

0 概 述

蕪湖發電有限責任公司2號機組鍋爐為超超臨界、螺旋爐膛、一次中間再熱、平衡通風、固態排渣、全鋼構架、露天布置的螺旋爐膛的SWUP型鍋爐。鍋爐采用一次風機正壓直吹式制粉系統,每臺鍋爐配置6臺中速磨煤機。燃燒設計煤種時,5臺磨煤機運行、1臺備用。燃燒校核煤種時,運行6臺磨煤機。鍋爐配備2臺動葉可調軸流式一次風機,額定功率為 2 500 kW。系統設計時,2臺一次風機出力為700 MW,6臺磨煤機的出力為810 MW(每臺磨煤機的出力為135 MW)。汽輪機為超超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、雙背壓、純凝汽式汽輪機,最大出力為 709.872 MW,額定出力 為660 MW。鍋爐的主要設計參數,如見表1所示。

表1鍋爐主要設計參數

名稱BMCRBRL過熱蒸汽流量/(t·h-1)20911985過熱蒸汽溫度/℃585585過熱蒸汽壓力/MPa26.1526.03再熱蒸汽流量/(t·h-1)16861596再熱蒸汽進口壓力/MPa5.345.05再熱蒸汽出口壓力/MPa5.134.85再熱蒸汽進口溫度/℃346340再熱蒸汽出口溫度/℃603603

2號機組采用單元制機、爐、電網絡集中控制方式,控制系統為DCS。DCS采用I/A’S 系 統,實現機組數據采集(DAS)、模擬量調節(MCS)、順序控制(SCS)、爐膛安全監控(FSSS)等功能。同時,還配置了小汽輪機電液控制系統(MEH)、汽輪機數字電液控制(DEH)、汽輪機危急跳閘(ETS)、汽輪機安全監控(TSI)、汽輪機旁路控制(BPS)、吹灰程控等系統,構架了完整的自動化控制系統。在機組協調控制系統中,設計有RB功能(減負荷功能)。

1 RB功能

當機組高負荷運行時,若由于某種原因造成部分重要輔機跳閘,導致機組不能維持高負荷運行時,RB控制功能將根據跳閘的輔機類型、故障程度及機組運行現狀,自動計算當前機組保持安全運行的最大負荷,并依據最大負荷值,協調機組的各個控制系統,快速地降低機組負荷。而且,在快速減負荷過程中,將維持機組主要參數仍運行在安全范圍內,不會引發機組保護動作,確保機組的穩定運行。RB控制功能的投運及控制方式,將直接影響機組的穩定運行。因此,RB控制的投用效果,也是考核機組控制性能的重要指標[1]。

2 RB控制的基本思路

2.1 控制特點

從控制過程分析,RB 控制屬于機組聯鎖保護控制范疇。當機組輔機發生故障時,為防止故障擴大而聯鎖相關設備動作,是機組在異常工況下的負荷控制。因此,RB 控制既有負荷模擬量的控制性質,又具有聯鎖保護控制的開關量控制性質的復合控制系統[2]。

2.2 控制系統的組成

RB控制的系統的架構,如圖 1 所示。 RB控制系統的邏輯、RB 控制方式、汽機主控以及鍋爐主控,實際上是 MCS 的機組負荷協調控制系統中的一部分,可實現 RB 動作的判定、機組的減負荷速率計算、機組的目標負荷計算等功能。MCS、FSSS、DEH 是 RB 控制系統中的執行層,可實現快減負荷、切換燃燒器、投等離子等功能[3]。與MCS相關的子系統,是鍋爐燃料量控制、給水流量控制、總風量控制等系統。

圖1RB控制系統的架構

3 一次風機的RB邏輯回路

3.1 觸發條件

若機組處于協調控制方式,且RB功能已投入。此時,若機組負荷指令大于350 MW、或有任1臺一次風機跳閘,均形成一次風機RB的觸發條件。

3.2 控制方法

當一次風機跳閘報警或一次風機RB報警,機組負荷目標值將降至350 MW,主汽壓力按一定速率,下滑至壓力目標值17 MPa。此時,將鍋爐主控切為手動,按照250 t/min速率下滑,至RB動作后鍋爐主控輸出目標值。燃料主控將每臺給煤機的給煤量,按輸出量的上限值,閉鎖22 s。給水主控及水燃比控制保持自動,并根據實際燃料量,計算給水流量。汽機主控保持自動運行方式。此時,機組的運行方式,由協調方式切換為汽機跟隨方式(TF方式)。汽機主控由調節負荷,改為調節主汽壓力。主汽壓力的設定值自動切為實際壓力與RB壓力目標值的較大值,即當主汽壓力實際值>RB動作時對應的壓力目標值,主汽壓力設定值跟蹤主汽壓力的實際值。當RB發生時,且磨煤機出力限制>輔機最大出力,RB跳磨煤機的順序,為A、B、E磨煤機跳閘,最后仍保持3臺磨煤機運行。跳閘磨煤機的間隔時間為10s(燃燒器的順序,為前墻 A、F、D,后墻 B、E、C)。當RB被觸發,且D磨煤機運行時,等離子電弧啟動順序為1→3→5→2→4→6。每隔2s,啟動1臺等離子電弧。在 RB過程中,汽機主控閉鎖增加。 RB結束后,自動切換汽機主控至手動方式,機組進入基本方式運行。

在SCS執行程序中,也需按相關順序進行。

(1)關閉已跳閘一次風機出口處的風門擋板。

(2)聯動關閉空預器進、出口處的一次風門擋板。

(3)在風煙MCS的執行程序中,將跳閘一次風機的電動調閥超馳指令,設為零。

3.3 動作結束的條件

當RB發生40 s后,且負荷指令小于磨煤機的出力限制(3×135=405 MW),可手動切除RB功能,此時,機組的運行方式切為基本方式。

4 一次風機RB的動作過程

4.1 跳閘過程

(1)在2017-06-27的11:26:45之前,2號機組的2A一次風機潤滑油站內,1號油泵工作,2號油泵停運。2A一次風機潤滑油站的壓力,為0.7 MPa。

(2)即日的11:26:45,啟動了2號機組2A一次風機潤滑油站的2號油泵,此時1號油泵繼續運行,2A一次風機潤滑油站的壓力,為0.7 MPa。

(3)時間到了11:26:49, 2號機組2A一次風機潤滑油站的1號油泵停運(根據DCS組態邏輯,同側一次風機的第2臺潤滑油泵運行,延時4 s后,停運第1臺油泵),由2號油泵接替運行。2A一次風機潤滑油站的壓力,為0.7 MPa。

(4)在11:26:53, 2號油泵運行,2A一次風機潤滑油站壓力,由0.7 MPa降至0.08 MPa,延時5 s后,2A一次風機跳閘。因2號油泵出力不夠,油站壓力低于0.1 MPa,從而觸發2A一次風機跳閘。

(5)在11:26:59,一次風機RB。

4.2 RB動作前的機組工況

2017-06-27的11:26:57,機組的實際負荷為500.86 MW,主汽壓力為20.31 MPa,燃料量為204.20 t/h,總風量1 925.25 t/h,爐膛負壓為-186.37 Pa,給水流量為1381.49 t/h。鍋爐的主控指令為198.25 t/h,汽機的主控指令為97.12%。機組為協調方式運行。控制系統的RB功能、AGC為投入狀態,C、D、E、F磨煤機運行。

4.3 動作時參數的變化趨勢

在11:27:00,將AGC切除,鍋爐主控切為手動,汽機主控為自動,協調控制切除,機組運行方式為TF方式。實際負荷為500.38 MW,實際主汽壓力為20.31 MPa,燃料量為204 t/h,總風量為1921.01 t/h,爐膛負壓為-189.38 Pa,給水流量為1379.67 t/h,汽機主控指令為97%,鍋爐主控指令為198.25 t/h。

在一次風機RB的動作過程中,機組主要參數的變化趨勢,如圖2所示。

1.鍋爐主控2.燃料量3.實際負荷4.爐膛負壓5.給水流量6.水燃比7. 一次風機RB8.一次風壓

圖2 機組RB時的參數變化

4.4 動作后主控輸出及速率限制

(1)RB動作后,鍋爐主控目標值= 輔機出力限制值/RB動作前機組實際負荷×RB動作前鍋爐主控輸出。RB動作前,鍋爐主控輸出值為198.25 t/h,輔機出力限制值為350 MW,機組實際負荷為500.86 MW。由此得出,在11:27:16時,鍋爐主控輸出值目標值為350/500.86×198.25=138.54 t/h,與鍋爐主控實際輸出值140.12 t/h基本吻合。由此說明,在RB動作過程中,系統的邏輯運算正常。

(2)一次風機RB的速率為250 t/min。一次風機RB動作后,鍋爐主控輸出值由198.25 t/h降至140.12 t/h,降值為58.13 t/h。粗略計算為58.13/250=13.95 s。從圖2可知,從RB發生到鍋爐主控輸出值為140.12 t/h,所需時間約為15 s。下降速率與正常值較為吻合,說明邏輯動作正確。

4.5 動作后等離子電弧的啟動

一次風機RB發生時,運行的磨煤機為2C、2D、2E、2F,2A、2B磨煤機為停運備用。磨煤機的出力限制為540 MW,大于輔機最大出力限制(350 MW)。在11:27:00,磨煤機2E跳閘。2E磨煤機冷風及熱風隔絕門、熱風調整門、2E磨煤機出口煤粉排出閥的關閉動作正常。此時,運行的磨煤機為2C、2D、2F,停運的磨煤機為2A、2B、2E。因磨煤機停運數量≥3臺,RB動作。當RB發生時,2D磨煤機正在運行。從11:27:06開始,按等離子序號1→3→5→2→4→6,每隔2s,啟動1臺等離子電弧。

4.6 RB動作結束

在11:29:33,啟動了2A一次風機,實際負荷為465.48 MW,主汽壓力為18.43 MPa,燃料量為143.2 t/h,總風量為1 498.54 t/h,爐膛負壓為-220.31 Pa,給水流量為1 052.08 t/h,鍋爐主控指令為140.12 t/h,汽機主控指令為96.59%。在11:29:36, 汽機主控切除自動,機組進入基本方式運行,一次風機RB結束。RB的動作過程,歷時155 s。

4.7 動作時機組參數的變化

在一次風機RB過程中,機組的主要參數變化,如表 2 所示。

表22A一次風機RB時機組的主參數

控制參數最低最高實際負荷/MW465.48500.23燃料量/(t·h-1)143.2204.1總風量/(t·h-1)1491.92034.9一次風壓/kPa5.257.11爐膛負壓/Pa-809.3-220.3主汽壓力/MPa18.4320.31主汽溫/℃565.69575.76再熱汽溫/℃578.59585.63給水流量/(t·h-1)1052.081416.32過熱度/℃5.3511.21水燃比7.36959.5069負荷指令/MW466.1500.6

5 RB動作后系統的相關控制

5.1 爐膛負壓的變化

(2)RB動作前,2臺引風機電動調閥均處于自動狀態,其中2A引風機電動調節閥的開度指令,為44.58%,反饋值為44.91%。2B引風機電動調節閥的開度指令,為48.58%,反饋值為49.10%。爐膛負壓為-189.38 Pa,爐膛負壓的設定值為-74.98 Pa。2A引風機電流為279.35 A, 2B引風機電流為279.83 A。

(3)在11:26:58,2A一次風機跳閘后,一次風機RB動作,一次風壓由8.1 kPa降至5.3 kPa。在11:27:00,一次風機RB跳2E磨煤機。在11:27:05,燃料量從204 t/h降至154.42 t/h,由于一次風壓迅速下降,因此,燃料量也迅速減少,使爐膛內燃燒工況劣化,導致負壓急劇下降。在11:27:26,爐膛負壓最低降至-808.83 Pa,此時,2A引風機電動調節閥的開度指令,為34.11%,反饋值為35.25%。2B引風機電動調節閥的開度指令,為38.11%,反饋值為38.34%。爐膛負壓的設定值,為-74.98 Pa。2A引風機電流下降至209.25 A, 2B引風機電流下降至211.65 A,隨后,在PID自動調節的作用下,爐膛負壓逐漸上升趨于穩定。

5.2 總風量的變化

(1)RB動作前,總風量調節系統處于自動狀態,2A送風機電動調節閥的開度指令,為29.96%,反饋值為30.17%。2B送風機電動調節閥的開度指令,為29.96%,反饋值為29.42%??傦L量為1 925.25 t/h,總風量的設定值,為1 855.66 t/h。

(2)2A一次風機RB動作后,氧量修正系數始終穩定在1.149 8??傦L量的設定值,由1 855.66 t/h降至1 428.14 t/h。2A、2B送風機電動調節閥均處在自動狀態。在PID調節作用下,2A送風機電動調節閥的開度指令,由29.96%降至18.03%,反饋值從30.17%降至18.20%。2B送風機電動調節閥的開度指令,由29.96% 降至18.03%,反饋值從29.36%降至17.30%??傦L量由1927.11t/h降至1494.39t/h后,才趨于穩定。

5.3 主蒸汽溫和再熱汽溫及給水的變化

(1)主蒸汽溫度由576.34℃降至566.68℃、左側再熱汽溫由584.80℃降至578.69℃、右側再熱汽溫由578.94℃降至566.68℃,主蒸汽溫度、再熱汽溫的變化幅度,均在正常運行范圍。

(2)主汽壓力由 20.31 MPa 降至18.43 MPa,并逐漸趨于穩定。

(3)RB動作的時間,從11:26:59至11:29:34,在這段時間內,鍋爐主控從198.25 t/h降至140.12 t/h。給水控制一直處在自動狀態。焓值由2 552.32 kJ/kg升至2 569.18 kJ/kg。一級過熱器減溫器前的蒸汽溫度,由409.44℃降至405.39℃。給水流量的設定值,由1 356.05 t/h降至906.68 t/h,在給水控制PID調節作用下, 2A小機的轉速,由4 636.84 r/min降至4 247.60 r/min,2B小機轉速由4 633.28 r/min降至4 238.71 r/min,給水流量由1 382 t/h降至1 060 t/h。給水流量下降約320 t/h。隨后,在PID調節作用下,給水流量慢慢趨于穩定。

(4)過熱度由8.84℃升至11.18℃,然后降至6.08℃。過熱度隨之上升后又下降,主要是由于爐膛內存在大量蓄熱所致,經迅速增加給水量后,溫度開始回落。

(5)水燃比由6.808 2升至9.506 9,然后又下降至7.369 5。由于燃料量減得較快,而給水量的下降相對較慢,所以,在RB過程中,水燃比略微有所上升,再慢慢趨于穩定。

5.4 一次風壓及磨煤機風量的變化

(1)2A一次風機RB動作后,一次風壓的設定值,為8.2 kPa,一次風壓的測量值,由8.136 9 kPa降至 5.25 kPa。將2A一次風機電動調節閥的指令超馳,設為關,反饋值迅速降為零。在11:27:01,2A一次風機電流由118.68 A降至零。2B一次風機電流由119.34 A升至184.04 A。2B一次風機電動調節閥一直處在自動狀態。根據一次風自動控制邏輯,在11:27:05, 2B一次風機電動調節閥的開度指令,由58.29%上升至80%(開度上限閉鎖位)。在11:27:11,反饋值從57.76%升至79.44%。在11:27:28,手動調節2B一次風機電動調節閥,此時,設定一次風的壓力跟蹤值,為6.78 kPa。在11:31:29,手動緩慢打開2A一次風機電動調節閥。在11:35:52,將 2A一次風機電動調節閥投自動。在11:35:54,將2B一次風機電動調節閥投自動。2A一次風機電流為103.10 A,2B一次風機電流為103.17A。一次風壓設定值為8.3 kPa。在PID調節作用下,一次風壓最終穩定在8.3 kPa。在一次風機啟動過程中,2臺風機未出現超電流或失速等現象。

(2)在11:26:58,2C、2D、2E、2F磨煤機進口處的一次風壓參數,分別為6.656 3 kPa、5.741 3 kPa、6.833 8 kPa、5.695 9 kPa。在11:27:05,2C、2D、2E、2F磨煤機進口處一次風壓被降至最低,分別為4.245 4 kPa、3.61 kPa、4.196 8 kPa、4.116 2 kPa。由于2A一次風機跳閘,2B一次風機電動調節閥,通過平衡回路超馳開至閉鎖位 80%,才使磨煤機進口一次風壓緩慢回升,并逐漸趨于穩定。

(3)在11:27:00,RB跳閘2E磨煤機,RB聯關2E磨煤機冷風和熱風隔絕門、熱風調整門以及2E機出口煤粉排出閥。在RB動作過程中,3臺運行磨煤機進口一次風量最低降至90.55 t/h,在DCS邏輯設計中,磨煤機進口一次風量報警值和磨煤機進口一次風量低跳閘值,分別為≤71.46 t/h和≤65 t/h。在RB動作過程中,運行中的磨煤機進口一次風量,均沒有達到報警值和跳閘值。

6 結 語

在RB動作過程中,機組的CCS控制方式,從協調自動切為TF方式,并使負荷指令自動跟蹤實際值。壓力設定值自動切為實際壓力與RB壓力目標值的較大值。經驗證,鍋爐主控目標值與實際鍋爐主控的輸出值一致。RB動作后,機組控制系統能及時作出響應,各系統的運行正常,動態特性良好,主控系統及設備能夠滿足RB動作的要求[4]。由于控制系統中RB功能的投入,避免了停機事故的發生,也減少了因輔機跳閘導致機組的MFT,提高了機組自動化運行的水平。

參考文獻:

[1] 尹峰,朱北恒,項謹,羅志浩.火電機組全工況自動 RB 控制策略的研究與應用[J]. 浙江電力,2008,27(4):5-8.

[2] 王永建.火電廠熱工保護原理及應用[M]. 北京:中國電力出版社,2009.

[3] 張磊.淺析荊門熱電廠 600 MW 超臨界機組 RB 動作策略[J]. 華中電力,2011,24(5):17-19.

[4] 田均明,吳經.600 MW超臨界機組直流爐RB試驗研究[J]. 河南電力,2006(4):13-14.

簡訊

我國將打造核電“巨無霸”

據美國《華爾街日報》網站報道,中國將對兩家大型核能企業實施合并。此舉旨在推動我國國有企業的發展,并打造一家在其他國家更有競爭力的核電集團。中核集團是一家開發和生產核能的企業,而中核建集團是一家建設核電站的企業。合并后,新集團將擁有大約 1000 億美元的資產和超過 14 萬名員工。報道稱,這兩家企業的合并程序,在 2017 年 3 月就已啟動。當時,雙方上市子公司的有關人員均表示,其母公司正在計劃重組。

摘自上海電氣電站設備有限公司電站輔機廠技術部《信息簡訊》第232期

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