邊技超,白雅賀,2,高 倩
(1. 中國能源建設集團北京電力設備總廠有限公司 特種工業汽輪機廠,北京 102401;2. 華北電力大學能源動力與機械工程學院,北京 102206)
目前,大部分發電廠的鍋爐給水泵均采用汽輪機拖動。相比于電動機拖動而言,汽輪機拖動給水泵可減少廠用電,提高機組的熱效率,提高給水泵運行的可靠性及減少投資額[1,2]。給水泵汽輪機的穩定運行,直接關系到整個發電機組安全及高效運行。高速旋轉設備的非線性振動,包括半速渦動、低頻振蕩、碰摩等故障,將嚴重影響機組的穩定運行。高速旋轉設備發生碰摩等故障后,輕則導致汽封、油檔等部件的磨損,縮短部件的使用壽命、降低汽輪機效率,嚴重時,則會導致葉片斷裂、主軸彎曲,甚至使整個汽輪機損壞,造成巨大的經濟損失及引發生產安全事故[3-6]。現通過研究故障實例,分析和研究給水泵汽輪機的間歇性振動狀態。根據振動的發生條件、表現特征,提出了處理故障的方法,為類似振動故障的處理,提供參考。
某熱電廠的主汽輪機為亞臨界、一次中間再熱、雙缸雙排汽、單軸抽汽凝汽式汽輪機,配套的鍋爐給水泵動力源是給水泵汽輪機。
給水泵汽輪機與給水泵組成的軸系結構,如圖1所示。軸系中的聯軸器為撓性聯軸器,汽輪機側1號與2號軸承為固定瓦推力軸承,進油方式為侵入式。1號軸承是推力軸承與徑向軸承組成的聯合軸承。徑向軸承襯瓦表面與推力軸承工作面及非工作面上都涂有烏金,并裝有熱電阻作為溫度探頭,設置了超溫報警及報警提示。給水泵汽輪機的額定轉速,約為5 400 r/min。

圖1軸系結構示意圖
該給水泵汽輪機于2016年初投入運行,在2016年9月,已出現間歇性振動現象。間歇性振動的波動曲線,如圖2所示。

圖2間歇性振動的波動曲線
振動時,檢測了汽動給水泵組的基本參數及運行情況。
(1)熱力參數正常。經檢查,發現進汽壓力、進汽溫度、前后軸承溫度、潤滑油溫度、單列級溫度以及汽泵入口流量、壓力等參數,均沒有發生波動。
(2)給水泵側的3號、4號振動測點,運行正常。
(3)發生振動的間隔時間無規律。發生振動的間隔時間,最短為1天,最長約為8天。
(4)發生間隙性振動時,1號軸承處測點顯示的振動幅值,明顯增加。1號測點的X方向振幅,從約20 μm增至約50 μm。1號測點Y方向振幅,從約50 μm增至約70 μm。2號軸承處測點的振幅,則有小幅下降。4個測點的具體振動值,如表1所示。
表14個測點的振動時刻及振幅值單位:μm

在振動發生時,存在一些典型的振動特征,以1號測點X方向上的振幅為例進行說明。從圖3的頻譜分析可知,此時,除工頻振動之外,還存在1/2倍頻的低頻振動,以及2倍頻、3倍頻等的高頻振動。另外,在圖4的左圖中,為正常運行時的振動波形圖,右圖為振動波動時刻的振動波形圖。此時的波形圖存在輕微的削峰現象。這2種振動現象,在旋轉機械設備中,均為轉動設備與靜件發生動靜碰摩的典型特征。

圖3振動波動時刻頻譜結構圖

圖4振動波動時刻波形圖變化情況
對于旋轉設備發生的動靜碰摩故障,可簡化為簡單的拉法爾轉子模型進行分析[7]。拉法爾轉子動

圖5拉法爾轉子動靜碰摩模型
靜碰摩的模型,如圖5所示。
根據拉法爾轉子的運動方程式,得:
(1)
式(1)中,
C—當量阻尼;
M—當量質量;
K—當量剛度;
ω—旋轉角速度;
e—偏心距。
m—圓盤質量。
通過推導式(1),可得此模型的一階臨界轉速為:
(2)
所以,當碰摩發生時,此時的臨界轉速會升高,并可得公式:
(3)
在式(3)中:
A1—工頻振幅;
A2—二倍頻振幅;
ωc—渦動角速度。
另外,因為產生碰摩,轉子上存在沖擊力及摩擦力,這2種力都具有非線性的特性,所以,會產生一定數量的諧波分量。若產生嚴重的碰摩現象,將使轉子的運動呈現一定的混沌特性。但在實際運行過程中,大部分碰摩都屬于輕度碰摩,所以,在振動圖譜上,主要以工頻振幅的變化為主,其他頻譜的分量較少。
根據分析,初步判斷此給水泵汽輪機轉子存在周期性的輕度徑向碰摩,而引起此類現象的發生,主要有幾個方面的原因。
(1)前、后油檔與轉子存在碰摩現象。
(2)前、后軸承與轉子存在碰摩現象。
(3)在高、低壓軸封及隔板汽封處,存在碰摩現象。
如果因軸承的磨損,導致了支撐剛度的不足,引起碰摩,將會表現為振動波動周期越來越短、振幅值越來越大。由于高低壓軸封、隔板汽封處的間隙較小、缸體受熱膨脹變形等原因引起碰摩,一般在啟機初期,就會出現碰摩,且不存在周期性的振動。所以,產生振動的最大原因,可能是由于前、后油檔與轉子發生了碰摩。
在運行過程中,前軸承箱內為微負壓狀態,很容易導致配汽機構上脫落的保溫材料、外界灰塵等雜質被吸入油檔密封齒之間的縫隙,從而形成油垢。在高溫環境下,油垢被碳化固結,當積垢過多時,將與此處的轉子發生摩擦和擠壓,從而造成振幅值的增大。而當油垢被磨平或脫落后,消除了碰摩現象,振幅值又恢復正常。如此不斷重復,導致了給水泵汽輪機的間歇性振動故障。1號軸承油檔積垢的實物,如圖6所示。

圖61號軸承油檔積垢實物圖
對機組進行C級檢修時,發現前后軸承完好,沒有碰摩痕跡。但查看前后油檔時,發現在1號軸承油檔的密封齒間,已經積滿油垢,且由于油垢過多,導致油檔底部的出油口被嚴重堵塞,潤滑油已不能通過。因此,離軸承較遠部位的積灰已呈顯干燥狀態。現場環境較差的狀態,如圖7所示。

圖7現場環境
經分析后,可判斷造成前油檔處嚴重積垢的主要原因,是油箱排煙風機處的擋板開度較大,使得前軸承箱的負壓較低,灰塵雜質被大量吸入油檔。現場環境較差,存在大量的保溫材料碎片及灰塵,為油垢的形成提供了條件。
在檢修過程中,采取了一系列的措施。
(1)仔細清理了油檔處的雜物。清理后的結果,如圖8所示。
(2)制定了相應的操作規范,可長期保持現場環境的整潔。
(3)減小排煙風機出擋板的開度,從而適當調整了前軸承箱的負壓,避免雜質再次被吸入油檔。

圖8清理后的油檔
采取各項措施后,重新安裝了油檔。再次啟動機組運行,發現1號、2號的4個測點處間歇性振動已消失,并且振幅值長期保持在25~30 μm。
通過實例,分析了給水泵汽輪機發生間歇性振動的故障原因。根據振動發生的條件和表現特征,并給出了處理方法。
(1)發生此類間歇性振動故障,主要原因是由于間隙的調整不當、前軸承箱的負壓過大、現場環境較差,導致油檔密封齒間的油垢過多,轉子之間的間隙逐漸減小,當振幅值大于間隙值時,就會發生碰摩或摩擦。
(2)此類間歇性振動故障的表現特征,是發生振動的間隔時間不固定,振幅值不會逐漸增大或者逐漸減小。
(3)清理油檔處的油垢及雜質后,同時減小了排煙風機處的擋板開度,防止雜質再被吸入油檔,從而消除了此類間歇性的振動故障。
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摘自上海電氣電站設備有限公司電站輔機廠技術部《信息簡訊》第232期