邊 疆,徐 磊
(1.陜西延長石油(集團)油氣勘探公司南區勘探指揮部,陜西延安 716000;2.陜西延長石油(集團)有限責任公司延長氣田采氣二廠,陜西靖邊 718500)
目前國內天然氣供需情況緊張,大大推動了天然氣的市場開發進程。然而,隨著石油天然氣開發的不斷深入,鉆井時井壁穩定問題日益突出,制約石油天然氣的規模化開發,所以研究井壁穩定問題對開發油氣具有重要的影響[1]。
延長氣田位于鄂爾多斯盆地陜北斜坡帶,區域內主要為一簡單的西傾單斜,構造和斷裂不發育,局部有小型鼻狀隆起,從上至下主要氣層為:石千峰組、石盒子組中部、底部、山西組、本溪組和馬家溝組。從歷年所鉆井的情況看,井塌問題突出,尤其是劉家溝組下部地層至山西組的坍塌掉塊給鉆井帶來嚴重威脅,輕則造成井徑不規則、重則造成阻卡與蹩鉆、再嚴重會引發卡鉆等事故,耗費了大量的時間、財力和物力。
鉆井過程中,造成井壁坍塌的原因多種多樣,但是從根本上說,井壁坍塌的原因可以歸結為地層特性、地層的變形破壞規律、鉆井液與地層之間的相互作用、工程措施不力等方面,由延長氣田歷年鉆井數據統計,造成井壁失穩的主要原因是鉆井液性能引起的井壁坍塌。且嚴重井塌主要發生在劉家溝底部、石千峰、石盒子組與山西組上部,井塌主要發生在起下鉆過程,可說明造成井壁失穩可能是鉆井液密度偏低或鉆井液封堵性差,鉆井液濾液進入井壁,引起地層巖石強度下降,地層坍塌壓力增高,超過鉆井液密度而誘發井壁失穩[2]。
延長氣田聚磺鉆井液參照現場配方,按照延長氣田現場所使用的處理劑配制[3]。基漿膨潤土加量選擇用4%、6%,基漿要求熱滾80℃/16 h;鉆井液性能按照GB/T 16783.1-2006測試程序進行測定,流變性加溫至40 ℃測定[4]。
膨潤土基漿性能(見表1)。聚磺鉆井液性能(見表2)。從表1、表2中數據可以看出:
(1)采用4%膨潤土基漿所配制的聚磺防塌鉆井液,YP、切力太低、濾失量偏大。

表1 不同膨潤土加量基漿對比

表2 模擬聚磺防塌鉆井液性能

表3 4%膨潤土聚磺鉆井液性能
(2)采用6%膨潤土基漿所配制的聚磺防塌鉆井液,鉆井液流變性明顯改善,YP提高、初切和終切也提高,但是濾失量比較大,起泡嚴重(因泡沫較多,加入0.1%消泡劑后測定密度)。

表4 6%膨潤土聚磺防塌鉆井液性能
2.1.1 4%膨潤土基漿 在4%膨潤土基漿中加入各種處理劑,鉆井液熱滾80℃/16 h后測性能(見表3)。從表3數據可以看出:在4%膨潤土基漿中加入1%SMP-1、0.7%PMC、1%FT-1 和 1.5%QS-2后,鉆井液黏切稍降,HTHP濾失量從73 mL降到35 mL。繼續加入0.3%CMC-HV,塑性黏度從 3 mPa·s增高到 9 mPa·s,HTHP濾失量從35 mL降到24.6 mL。再加入0.1%SD-21,塑性黏度從 9 mPa·s增高到 12 mPa·s,HTHP 濾失量從24.6 mL降到22.4 mL。
2.1.2 6%膨潤土基漿 在6%膨潤土基漿中加入各種處理劑,鉆井液熱滾80℃/16 h后測性能(見表4)。從表4數據可以看出:在6%膨潤土基漿中加入1%SMP-1、0.7%PMC、1%FT-1、1.5%QS-2、0.3%CMCHV和0.1%SD-21后,鉆井液塑性黏度從6.5 mPa·s增高到15 mPa·s,HTHP濾失量從64 mL降到22 mL。繼續加入0.2%SD-21,塑性黏度從15 mPa·s增高到19.5 mPa·s,HTHP濾失量從22 mL降到21 mL。再加入2%封堵劑PH2,塑性黏度從19.5 mPa·s增高到21 mPa·s,HTHP濾失量從21 mL降到18.4 mL。對于延長劉家溝以下地層的防塌要求來說,濾失量仍然偏大,鉆井液泡沫多。
現場聚磺鉆井液封堵性能實驗結果(見表5)。從表5數據可以得出:
4%膨潤土基漿所配的聚磺鉆井液,40~60目砂床封不住。
6%膨潤土基漿所配的聚磺鉆井液,40~60目砂床濾失量為13.5 mL;但內外泥餅質量不好,清水砂床失水量為全失。該鉆井液封堵性能達不到要求。
延長氣田石千峰組以下地層為弱分散,巖心回收率較高。選用回收率(77.4%)石盒子組泥巖巖心,采用聚合物KPAM與NPAN作為抑制劑的基礎漿進行回收率實驗,回收率達到96%。再加入聚胺類抑制劑,回收率不再增加[6]。對于延長氣田石千峰組以下的弱分散地層,采用聚合物KPAM與NPAN作為抑制劑,可以有效抑制地層分散。
3.2.1 QS-2加量對鉆井液流變性能及封堵性能的影響 QS-2加量對鉆井液流變性能的影響(見表6),從表中可以看出:QS-2對鉆井液流變性能影響不大。微降低鉆井液濾失量,密度稍有增大。

表5 聚磺鉆井液40~60目砂床封堵性能
延長氣田坍塌層可能存在較寬的縫隙,為了使鉆井液盡量少的進入地層、在近井壁環形區域更淺的范圍內形成良好的封堵層,采用厚度為3 cm/40~60目石英砂砂床進行封堵實驗。
從表7看出,在鉆井液中加入QS-2,可以明顯降低40~60目砂床鉆井液濾失量與清水砂床失水量,提高鉆井液封堵性能。但砂床鉆井液濾失量與清水砂床失水量比較大。
3.2.2 封堵劑ZHFD加量對鉆井液流變性能及封堵性能的影響 從表8可以看出,基礎漿中QS-2加量選擇1.5%,再加入ZHFD,鉆井液濾失量稍微降低,HTHP濾失量降低明顯,PV增大,YP變化不大,終切有所降低,密度稍有增大。
從表9和圖1看出,隨著ZHFD的加量增加,40~60目砂床鉆井液濾失量與清水砂床失水量顯著降低,ZHFD加量4%時,鉆井液砂床濾失量降為0/30 min,清水砂床失水量2.5 mL/30 min。

表6 QS-2加量對鉆井液常規性能的影響數據

表7 40~60目砂床封堵實驗數據

表8 ZHFD加量對鉆井液常規性能的影響數據
通過以上實驗最終得出強封堵、強抑制鉆井液優化配方:

表9 40~60目砂床封堵實驗數據

圖1 ZHFD對40~60目砂床封堵效果

表10 優選配方鉆井液性能數據
5%~6%膨潤土漿+0.5%NPAN+2%SPNH(或PMC)+1%SMP-1+0.2%KPAM+2%FT-1+0.3%CMCHV+1.5%QS-2+0.2%燒堿+0.1%XCD+2%~4%ZHFD。
鉆井液主要性能(見表10),封堵性能(見表8)。該鉆井液具有良好流變性能,低的濾失量,抑制性強與封堵性強。如鉆定向井,需加入潤滑劑。
(1)按照延長氣田鉆井液設計的聚磺鉆井液配方所配的鉆井液發泡嚴重,鉆井流變性能、濾失量、HTHP濾失量均達不到設計要求,鉆井液封堵性差,不能滿足防止劉家溝以下地層坍塌的要求。
(2)通過優選鉆井液抑制劑、封堵劑品種、質量與加量得出強抑制、強封堵鉆井液配方:
5%~6%膨潤土漿+0.5%NPAN+2%SPNH(或PMC)+1%SMP-1+0.2%KPAM+2%FT-1+0.3%CMCHV+1.5%QS-2+0.2%燒堿+0.1%XCD+2%~4%ZHFD。
該鉆井液具有良好的流變性能,API濾失量為4.1 mL,HTHP濾失量為12.8 mL,抑制性強,巖屑回收率達96.3%,封堵性強,能有效封堵40~60目砂床。
參考文獻:
[1]王林忠.大慶油田北四地區鉆井防漏及堵漏技術研究[D].大慶:大慶石油學院,2007.
[2]黃寒靜.國內外鉆井堵漏發展現狀[J].工程技術與產業經濟,2009,18(2):4-5.
[3]劉延強,徐同臺,楊振杰.國內外防漏堵漏技術新進展[J].鉆井液與完井液,2010,27(6):82-83.
[4]楊新斌.大慶英臺地區防漏堵漏技術研究[D].大慶:大慶石油學院,2003.
[5]胡國恒,姚永君,胡在凱.鉆井液侵入對儲層電性物性影響實驗研究[J].測井技術,1999,23(5):323-326.
[6]鄢捷年.鉆井液工藝學[M].北京:石油大學出版社,2000.