王建龍,齊昌利,陳 鵬,于志強,高學生,孫曜廣,賈利納
(1.中石油集團渤海鉆探工程技術研究院,天津 300450;2.中石油集團渤海鉆探第一鉆井公司,天津 300280)
長水平段水平井鉆井技術是致密油氣開發的重要技術保障,具有最大限度地提高產量和采收率的技術優勢[1-4]。因此,國內外各油氣田廣泛地部署長水平段水平井,以提高對致密油氣田的勘探開發效益[5,6]。然而,長水平段水平井在鉆進過程中,水平段長給鉆井帶來了諸多技術難題,比如設備與鉆具的選型、井眼軌跡控制、鉆井提速等[7-10]。
大港油田實施的G1701H井,創造了大港油田5 000 m以上水平井鉆井周期最短、機械鉆速最高、鉆機月速最高、水平段最長“四個之最”的記錄。因此,本文將以G1701H井為例,分析長水平段水平井鉆井技術難點,并鉆前預測和實鉆分析與優化兩個5段提出關鍵技術對策,為后續實施長水平段水平井提供理論指導和技術支持。
G1701H井是2017年大港油田實施的一口預探評價井長,屬于水平段水平井,設計井深5 524 m,造斜點3 100 m,水平位移2 046 m,水平段長1 513 m(見圖1)。該井為三開井身結構,一開444.5 mm井眼,設計井深801 m;二開311.1 mm井眼,設計井深3 060 m;三開215.9 mm井眼,設計井深5 524 m。
G1701H井井眼深、造斜點深、水平段長,另外,該井擬采用大鉆壓、高轉速鉆進,導致鉆進過程中摩阻、扭矩大,對鉆機、鉆具的要求高;為了提高井眼清潔和機械鉆速,本井擬采用大排量、小鉆頭水眼鉆井,對鉆井泵的要求高。因此,如何在鉆前利用軟件對摩阻、扭矩、水力參數進行準確預測,為鉆機、鉆具、鉆井泵等優選提供可靠的依據,顯得尤為重要。
摩阻、扭矩隨著井深的增加不斷增加,因此該井的摩阻、扭矩最大值在三開完鉆井深5 524 m處。實鉆數據表明,利用旋轉導向系統完成的定向井,裸眼段摩阻系數一般在0.25~0.30;利用螺桿鉆具完成的定向井,裸眼段摩阻系數一般在0.35~0.40。對G1701H井同區塊實施的鄰井進行摩阻、扭矩反演,確定該區塊的合理摩阻系數為套管內0.23/裸眼段0.28。考慮到設計鉆井液性能與實鉆性能的差距,預測四種不同鉆井液性能條件下的摩阻、扭矩值,具體(見表1)。

圖1 G1701H井設計井眼軌道垂直投影圖

表1 G1701H井摩阻、扭矩預測結果
預測結果顯示,G1701H井鉆井過程中最大扭矩25.4 kN·m,最大起鉆載荷1 660.5 kN,所以設計該井選擇DQ70BSD型頂部驅動裝置,轉速范圍0 r/min~200 r/min,連續輸出扭矩60 kN·m;采用139.7 mm(S137)+127 mm(G105)組合鉆桿,為后續施工處理井下復雜留有一定的安全余量;預測最大摩阻316.85 kN,大量的實鉆數據顯示當摩阻達到180 kN以上,采用水力振蕩器+螺桿鉆具的方式進行滑動鉆進是非常困難的,所示設計該井采用旋轉導向系統進行井眼軌跡的控制。

表2 G1701H井水力參數預測結果
G1701H井三開215.9 mm井眼,擬采用排量35 L/s、小鉆頭水眼(7.94 mm×7或 7.94 mm×5+8.73 mm×2)高效鉆井,最終結果是導致系統循環壓耗高,對鉆井泵提出了更高的要求。為了降低循環系統壓耗,設計該井采用大水眼的非標鉆桿,NC52扣型127 mm鉆桿。同樣,考慮到設計鉆井液性能與實鉆性能的差距,預測四種不同鉆井液性能條件下的水力參數,具體(見表2)。
預測結果顯示,G1701H井鉆進過程中可能達到的最大系統循環壓耗為32.78 MPa。因此,設計該井采用F-2200HL高壓鉆井泵,輸出功率1 640 kW,最大額定工作壓力52 MPa;初步設計采用7個7.94 mm的鉆頭水眼,鉆頭壓降最大達到9.47 MPa,鉆頭噴射速度達到100.98 m/h,噴射沖擊力達到4.9 kN。
一開444.5 mm井眼為直井段,采用PDC鉆頭+1.25°螺桿+MWD鉆具組合進行井眼軌跡控制,防斜打直效果一般,最大井斜0.9°,后期通過定向調整井斜。建議后續鉆井中使用PDC鉆頭+直螺桿+大鐘擺鉆具控制大井眼軌跡。
二開311.1 mm井眼為直井段,801 m~1 702 m和1 758 m~3 055 m 采用 PDC 鉆頭+1.25°~1.5°螺桿+MWD進行井眼軌跡控制;1 742 m~1 758 m井段為館陶段,采用牙輪鉆頭+大鐘擺鉆具進行井眼軌跡控制。該井段實鉆過程中,通過調整鉆井參數垂直鉆進,盡量保持復合鉆進,縮短定向進尺。實鉆過程中全井段最大井斜2.54°,其余均在2°以內,井眼軌跡控制良好。
三開215.9 mm井眼為造斜段、穩定段、增斜段和水平段,是整口井井眼軌跡控制的重點,采用了PDC鉆頭+LWD+旋轉導向系統進行井眼軌跡控制,實鉆過程中旋轉導向鉆進造斜率3°/30 m~9°/30 m,穩斜模式下鉆進井斜穩定。該井段旋轉導向系統配合LWD使用,即可實現精確的井眼軌跡控制,避免了傳統螺桿鉆具滑動鉆具所帶來的一系列井下風險,大大縮短了施工周期,達到預期目的。為了降低鉆井成本,建議后續作業中,可以在摩阻小于150 kN、入窗之前,采用PDC鉆頭+MWD+水力振蕩器控制井眼軌跡。
長水平段水平井能夠高效順利完鉆,最關鍵的就是鉆井液選型和后續的性能維護。G1701H井一開采用聚合物鉆井液體系,抑制地層造漿和防塌能力強;二開采用硅基防塌鉆井液體系,抑制泥頁巖水化和防塌能力強;三開采用鉀鹽聚合物鉆井液體系,抗高溫性能穩定、易維護,潤滑性強。
其中,三開維護好鉀鹽聚合物鉆井液的性能是該井成功的關鍵,鉆進期間及時監測KCl含量,確保含鹽量在5%~7%,并及時補充包被劑和抑制劑,維持鉆井液的抑制性能。使用BZ-JLS-I、SMP-1等控制中壓濾失量,孔一段控制在3 mL左右,進入孔二段中壓失水控制在2 mL以內,用大分子和攜砂粉等控制動切力,孔一段(下部)控制動切力在8 Pa~12 Pa;孔二段控制動切力在 12 Pa~16 Pa。
為了保證井眼清潔,提高機械鉆速,實現儲層段安全快速鉆進,減少鉆井液對儲層的浸泡時間,G1701H井三開5段采用“兩高、一大、一小”的鉆井提速技術,即高鉆壓、高轉速、大排量、小鉆頭水眼,鉆壓達到100 kN~140 kN,轉速 120 r/min~130 r/min,排量 32 L/s~35 L/s。實鉆結果顯示,大排量、高轉速施工,確保了井眼凈化;大鉆壓、高轉速施工,提速效果明顯;小鉆頭水眼,壓降高達8 MPa~10 MPa,鉆頭射流沖擊破巖效果明顯,極大地提高了機械鉆速。
(1)鉆前摩阻、扭矩、水力參數預測技術是長水平段水平井鉆機、鉆井泵等設備和鉆具優選的重要依據,預測準確度直接關系到優選結果,需要綜合考慮摩阻系數、泥漿性能、鉆井參數等多方面的因素,盡量提高預測的符合率。
(2)對于長水平段水平井,建議摩阻小于150 kN之前,采用水力振蕩器+螺桿鉆具控制軌跡;摩阻大于150 kN后,采用旋轉導向控制軌跡。
(3)泥漿性能的穩定性是長水平段水平井成功的關鍵,特別是鉀鹽聚合物鉆井液體系,要密切關注含鹽量和失水量變化,嚴格控制含鹽量和高溫高壓失水在設計范圍內。
(4)“高鉆壓、高轉速、大排量、小鉆頭水眼”提速技術,提速和保證井眼清潔效果明顯,建議在設備允許的條件下,在同類型井中進行推廣應用。
參考文獻:
[1]郭元恒,何世明,劉忠飛,等.長水平段水平井鉆井技術難點分析及對策[J].石油鉆采工藝,2013,35(1):14-18.
[2]韓來聚,牛洪波,竇玉玲.勝利低滲油田長水平段水平井鉆井關鍵技術[J].石油鉆探技術,2012,40(3):7-12.
[3]趙金洲,韓來聚,唐志軍,等.高平1井大位移水平井鉆井設計與施工[J].石油鉆探技術,2010,38(6):29-32.
[4]牛洪波.大牛地氣田長水平段井眼軌跡控制方法[J].天然氣工業,2011,31(10):64-67.
[5]李根生,沈忠厚.充分利用水力能量提高深井鉆井速度[J].石油鉆探技術,2002,30(6):1-3.
[6]閆光慶,張金成.中國石化超深井鉆井現狀與發展建議[J].石油鉆探技術,2013,41(2):1-6.
[7]李博.水力振蕩器的研制與現場試驗[J].石油鉆探技術,2014,42(1):111-113.
[8]陶新華.提高深井鉆井速度的有效技術方法[J].石油鉆采工藝,2001,23(5):4-8.
[9]易先中,宋順平,王立宏.復雜結構井中鉆柱托壓效應的研究進展[J].石油機械,2013,32(5):100-105+110.
[10]DUTRA E S S,NACCACHE M F.Dynamics of fluid substitution while drilling and completing long horizontal section wells[R].SPE 94623,2005.