張繼偉,張 濤,馬永清,李德輝,李志平
(1.中海石油(中國)有限公司曹妃甸作業公司,天津 300461;2.中海油能源發展股份有限公司工程技術分公司,天津 300452)
曹妃甸油田2004年8月正式投產,位于渤海灣西部海域。自投產起,該油田一直使用國外化學藥劑。隨著油田含水逐漸升高到93%,處理水量越來越大,為提高藥劑使用效果,降低藥劑成本,從2015年開始進行反相破乳劑的國產化研發和替換。
曹妃甸油田地層復雜,原油性質隨井深變化很大。原油中含有石蠟(約9.4%)、瀝青質和膠質等物質,水分(93%)和天然表面活性劑含量高,原油密度和原油黏度低,不利于原油破乳和O/W乳狀液的破壞。另外,某些單井還有出砂現象,使油水產出液中含有一定量的黏土類礦物顆粒,礦物顆粒的存在使油水界面更加穩定,進一步增加了破乳難度。
整個油田的產液均由海管輸送至浮式生產儲油卸油裝置(FPSO)進行處理,FPSO日處理液量約為70 000 m3,日產油約 4 400 m3,日排海約 6 000 m3,其處理標準要求外輸原油含水小于0.5%,生產水處理后含油低于20 mg/L,因此對現場藥劑要求極高。曹妃甸FPSO包含油系統處理流程和水系統處理流程,油系統流程設有3級處理設備(一級分離器V-2140,二級分離器V-2160以及電脫水器V-2190);水系統處理流程則依次為斜板除油器、浮選器、核桃殼過濾器及注水緩沖罐。由于處理量大,產液在油水處理設備中滯留時間特別短,這就要求反相破乳劑必須脫水速度快、破乳效率高。
隨著油田開采,油田采出液中水包油(O/W)乳狀液的比重越來越大,O/W乳狀液乳化程度更加嚴重,且乳狀液越來越穩定,處理難度有所增加。乳狀液中含有原油、固體顆粒、鹽類及采油助劑等成分,主要污染物由浮油、分散油、乳化油及微量的溶解油組成,其中乳化油的處理難度最大。曹妃甸油田液處理量大、處理流程短,沒有足夠的停留時間供沉降脫油,污水處理難度較大,對反相破乳劑性能提出了更高要求[1]。
從國內外的研究和發展的趨勢來看,非聚醚類破乳劑是近十年發展較快的一類破乳劑。一些專利提及烷基丙烯酸酯類聚合物可以用于原油乳液的破乳。聚丙烯酸酯乳液是一大類具有多種性能的用途很廣泛的聚合物乳液,在涂料、紡織[2]、原油破乳劑[3]等方面得到廣泛應用。采用不同聚合方式合成具有較好的破乳性能的丙烯酸酯類聚合物,特別是對稠油乳液的破乳,呈現水色清、用量少、藥劑脫水性持久的特點。
BH-512為聚丙烯酸酯類乳液的低分子聚合物,該藥劑相對分子質量較小,能夠快速的對高含水的水包油乳液進行油水分離[4],與破乳劑協同作用好,對水無較強的絮凝力,油水分離后大部分藥劑留存在水相中,對后續的原油處理影響較少,對含油更少的水包油乳液有持續、逐步的、較徹底的破乳作用,除油效果優異[5]。同時留存在水相中的反相破乳劑,在清水劑的配合下可達到水質處理要求。基于上述原因,針對曹妃甸油田采油污水特性和污水處理流程滯留時間短的特點,成功開發出適用于曹妃甸油田FPSO的聚丙烯酰胺反相破乳劑BH-512,旨在替代現用的強品產品SZB-4590。

表1 現場水處理藥劑加注情況
曹妃甸FPSO生產水處理主要加注5種化學藥劑,自投產起現場使用反相破乳劑為強品公司反相破乳劑SZB-4590,加注量濃度3 mg/L(基于產液),具體加注情況(見表1)。

表2 現場試驗監測項目列表
3.2.1 現場試驗監測項目 現場試驗期間,對藥劑注入情況、一系列污水含油值、一系列油中含水、撇油入口、撇油、氣浮選器水樣、核桃殼出口水樣及緩沖罐出口水樣進行監測分析,確認藥劑的最終處理效果,監測頻率為每3小時1次,具體監測項目(見表2)。
3.2.2 藥劑配伍性驗證 試驗前對試驗藥劑、現場在用反相破乳劑按照不同比例進行配伍性試驗。試驗結果表明:試驗反相破乳劑BH-512與在用反相破乳劑SZB-4590配伍性良好,試驗藥劑切換時不存在堵塞藥劑管線的風險。
3.2.3 試驗效果評價 現場試驗采用移動式藥撬加注,主要設備為威廉姆斯氣動加藥泵,利用快速接頭直接連接裝有反相破乳劑的2 m3藥劑罐,通過威廉姆斯泵將試驗藥劑分別加注至原藥劑加注點,藥劑加注濃度參照現場在用藥劑加注濃度。
現場試驗期間,其余藥劑保持原有加注量不變,將反相破乳劑切換為試驗藥劑。關注藥劑加注濃度、藥劑加注量,油田的產油量、產水量、產氣量、海管壓力以及外輸原油含水值;密切監測原油系統一級分離器V-2140,二級分離器V-2160以及電脫水器V-2190油相出口、水相出口以及斜板除油器、氣浮選器、核桃殼過濾器及注水緩沖罐出口水樣,監測各級油相出口原油含水值、水相出口污水含油值,通過與在用藥劑監測數據進行對比來評價反相破乳劑應用效果。
2016年6月29日將現場在用反相破乳劑SZB-4590切換為試驗反相破乳劑BH-512。試驗期間原油含水值隨時間的變化曲線(見圖1),從圖1中可以看出,試驗開始后一級分離器V-2140、二級分離器V-2160出口油含水均有所降低,電脫水器V-2190出口油含水正常0.35%。說明反相破乳劑BH-512對分離器脫水效果無不良影響。
試驗期間油系統水相含油隨時間的變化曲線(見圖2),從圖2中可以看出,試驗前后油系統各級分離器水相出口含油值基本保持穩定,其中V-2140在流程穩定后水相含油值有降低的趨勢。由此可見,反相破乳劑BH-512對油系統的污水處理效果略優于現場在用藥劑SZB-4590。

圖1 試驗期間原油含水值變化曲線
試驗期間水系統各級處理設備出口含油隨時間的變化曲線(見圖3),從圖3中可以看出,試驗前后水系統各級處理設備水質均保持穩定,排海水質良好,平均含油值小于10 mg/L,滿足現場要求。

圖2 試驗期間油系統水相含油變化曲線

圖3 試驗期間水系統含油值變化曲線

圖4 試驗前后核桃殼進出水壓差變化曲線
試驗前后一級分離器V-2140中控核子界面儀的觀察結果。顯示,藥劑替換后一級分離器油水界面清晰,乳化層較薄,處理效果優良,整個流程運行穩定。
試驗前后核桃殼進出口壓差變化曲線(見圖4),從圖4中可以看出藥劑替換前后核桃殼壓差無明顯變化,說明反相破乳劑BH-512對核桃殼濾器無不良影響。
新開發的聚丙烯酸酯乳液類反相破乳劑BH-512在曹妃甸FPSO現場應用效果良好,一、二級生產分離器油相出口含水均有所降低,水相出口含油保持穩定,電脫水器出口油含水正常0.35%,生產水處理達標。說明反相破乳劑BH-512對曹妃甸油田高含水原油油水分離效果良好,可進行國產化替換。
參考文獻:
[1]苗志超,李娟,郭海軍,等.海洋油田破乳劑應用綜述[J].化工科技市場,2010,33(9):30-32.
[2]Shi Y C,Wu Y S,Zhu Z Q.Modification of aqueous acrylicpolyyrethane via epoxy resin postcrosslinking[J].Journal of Aqueous of Applied Polymer Science,2003,(88):470-475.
[3]蔣明康,郭麗梅,劉宏魏,等.丙烯酸類共聚原油破乳劑的制備[J].精細石油化工,2007,24(6):58-62.
[4]Mohammed R A,Bailey A I,Lucklam P F,et al.Dewate-ring of crude oil emulsion 2.Interfacial properties of the asphaltic constituents of crude oil[J].Colloids and Surface A:Physicochem Eng Aspects,1993,(80):237-242.
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