徐海川
(萬華化學(煙臺)氯堿熱電有限公司,山東 煙臺 264000)
萬華化學(煙臺)氯堿熱電有限公司是建設有一期20萬t/a燒堿裝置的氯堿企業,為滿足客戶需求及豐富產品種類,配套建設3萬t/a片堿裝置。隨著國內片堿工藝技術的發展趨向成熟,該公司采用國產以熔鹽為加熱介質的降膜濃縮片堿生產裝置。自2015年4月20試運,6月正式生產,裝置運行良好,產品質量穩定,現就該裝置的運行狀況及工藝操作經驗作出總結。
該裝置以氯堿自產氫氣為加熱源,以熔鹽為加熱介質,實現了氫氣的有效利用及片堿的連續生產。
將堿蒸發裝置界區75℃、50%的熱堿液采用單效降膜蒸發技術濃縮到62%,再采用單管式降膜管濃縮到97.5%后閃蒸至98.5%以上的產品,工藝過程中采用最終濃縮器的二次蒸汽作為預濃縮器的加熱熱源,不再使用生蒸汽,工藝流程示意圖見圖1。
(1)熔鹽爐出口溫度:(420±10)℃;
(2)真空泵真空度:≥92 kPa;
(3)再分配器堿液出口溫度:≥380℃;
(4)出料片堿濃度:≥98.5%。
(1)工藝采用降膜法,提高了換熱效率;
(2)以氫氣為加熱源,降低了生產成本;
(3)相較大鍋熬堿,提高了生產效率,減少了頻繁點火的安全隱患。
自2015年4月試運,至2017年5月,因生產調度、配套設備及工藝操作等各種原因停車共計六十余次。片堿主要設備運行使用狀況良好(見表1)。裝置運行負荷在設計負荷80%~96%內生產,產品質量≥98.5%(一等品)。

表1 主要設備使用情況表
3.1.1 熔鹽系統

圖1 片堿工藝流程圖
熔鹽系統作為片堿裝置的加熱介質具有高溫易分解、低溫易結晶的特點,針對熔鹽系統,對其溫度的控制尤為重要。熔鹽的熔點為142.2℃,但為防止流動過程中在管道內受冷凝固,不但在開車階段前要對熔鹽管線進行蒸汽伴熱,而且要求開車前熔鹽儲槽內熔鹽溫度≥180℃。停車過程中為保證熔鹽在溫度降至180℃前全部回流至熔鹽儲槽,不但要開啟熔鹽管線蒸汽伴熱,且停熔鹽泵后要及時打開降膜管上熔鹽出口管道處的熔鹽回氣閥,防止熔鹽系統憋壓,影響熔鹽回流。
3.1.2 堿系統
堿系統作為片堿裝置生產中的主要工藝生產線,需要對其溫度、流量、液位給予重視。
開車初期需做好堿管線的伴熱工作,因熔融堿的熔點高達318.4℃,堿系統伴熱一般應用電伴熱或熔鹽伴熱(該廠使用電伴熱系統)。
生產過程中要控制堿流量和與濃縮器液位的穩定。因為預濃縮器依靠最終濃縮器的二次蒸汽作為熱源,升降生產負荷要慢,防止因堿流量驟降或突升引起二次蒸汽量的變化影響產品質量。
3.1.3 蔗糖系統
蔗糖作為片堿生產過程中氯酸鹽的還原劑,是保護鎳設備的重要添加劑,加入量有相應的要求。添加量過低,不能有效還原堿液中的氯酸鹽,會造成降膜管的腐蝕,影響設備使用壽命。添加量過高,則會增加堿液粘稠度,一旦蔗糖在降膜管壁碳化粘結,會影響液膜分布,造成干管段干燒,引發降膜管的穿孔損傷。一般要求蔗糖添加量為理論添加量的2倍,該公司控制加糖量為理論添加量的3~5倍。
理論反應方程式:

良好的設備是生產運行的基礎,因而在生產過程中,要在滿足工藝生產要求的同時,盡可能合理保護設備,延長設備使用壽命。
3.2.1 降膜管的保護
降膜管的保護在于兩方面,一要防止鎳材腐蝕,二要防止降膜管干燒。
(1)防止鎳材的腐蝕。要定期分析原料堿中的氯酸鹽含量,合理的調控加糖量;要定期分析產品堿中的鎳含量,驗證氯酸鹽的還原效果。一般產品堿中如果鎳含量〈5×10-6,則說明鎳材基本未腐蝕;有條件應盡可能的提高鎳含量分析頻率,該公司鎳含量分析頻率約1次/月,近兩次鎳含量分別為1.53×10-6和 0.81×10-6。
(2)防止降膜管的干燒。a.控制加糖量,防止因蔗糖在降膜管壁碳化粘結,引發局部干管現象,故蔗糖加入量一般不大于理論加入量的5倍,最大不大于理論加入量的10倍。 該公司控制加入量一般為理論加入量的3~5倍。平時亦可通過片堿顏色進行觀察,若蔗糖加入過量,片堿則會出現偏黃、黑色;b.控制進降膜管堿液最低流量,當進堿流量偏低時,降膜管布膜不完全,易在降膜管中下段形成干管,長時間干燒,則易導致降膜管中下段變形、泄露。因而進堿流量一般不低于設計值的50%;c.開停車初期,熔鹽大循環升溫過程中,要對降膜管通蒸汽保護,亦可避免降膜管的干燒。
3.2.2 熔鹽爐的保護
熔鹽爐作為整套裝置的加熱設備及壓力容器,具有較高的危險性,加強熔鹽爐的監護控制,不僅可增加設備使用壽命,更可降低生產中的安全隱患。
該公司利用自產氫氣作為熔鹽爐加熱能源,在開停車過程中的置換、分析必不可少。系統停車時氫氣管線系統用氮氣密封,氮氣置換過程必須檢測氮中含氧,含氧量低于0.1%,方可密封。系統開車前氫氣管線進行氫氣置換,必須檢測氫氣純度≥99%,方可開車點火。
開車初始,必須對熔鹽爐進行小火空管預熱,防止熔鹽盤管溫度驟然上升,由于突然增加的熱應力導致熔鹽盤管的破損;停車過程中,要保證熔鹽盤管溫度的緩慢降低(停止燃燒器后保持鼓風機開啟,熔鹽通過大循環逐步降溫至260℃左右,再停熔鹽泵進行熔鹽的回流操作)。
針對片堿包裝過程中存在堿塵現象,嚴重影響包裝環境及操作人員的職業健康,該廠在依靠負壓除塵系統的基礎上,增加除塵管線沖洗水系統。通過增加小流量噴霧式沖洗水,增加負壓除塵系統的除塵吸附效果,并定期對除塵管線進行沖洗,有效降低了包裝過程中堿塵的擴散。除塵管線接入洗滌水,對堿塵進行吸收后收集至稀堿液儲槽,一方面避免了堿塵的二次排放,另一方面增加了堿的回收利用率。
(1)國產片堿熔鹽法降膜生產裝置無論在工藝系統,還是在設備應用方面都有了長足進步,具備了與國際大型片堿生產裝置供應商競爭的實力,降低連續型片堿生產裝置的建設成本。
(2)在片堿工藝控制方面,還有很多問題需要不斷摸索,只有不斷完善、優化片堿生產過程中的控制,才能增加片堿裝置的使用壽命、降低生產成本。