孔慶花
(中國石油吉林油田分公司油氣工程研究院 吉林松原 138000)
CO2驅水氣雙管線交替注入過程中,由于CO2具有萃取原油輕質組分的特性,使得重質組分的瀝青質析出,注水管線中停注期間產生的雜質隨注入水進入地層,黏附在近井油層析出的瀝青質表面,不可避免的造成近井地帶堵塞。目前常規(guī)的解堵方法主要為重新完井或壓裂補孔,存在作業(yè)復雜、費用昂貴、缺乏解堵針對性等問題,且因需重新起下管柱存在CO2溢出風險,因此,本文重點研究了一種不動管柱且經濟可行的近井油層解堵辦法。
通過堵塞物成分判定實驗,確定了注水管線中停注期間產生的雜質隨注入水進入地層,黏附在近井油層析出的瀝青質表面是堵塞的主要原因。
對CO2驅水氣交替注入井A井、B井注水管線進行取樣,取樣時間位于注氣轉注水節(jié)點,取樣前該井處于注氣周期,注水管線已停注超過2個月,在注水前取注水管線長時間停注水樣,雜質含量較多,水質分析表明鐵離子嚴重超標、固體沉積物較多、主要為腐蝕結垢產物。
對長時間停注水樣固體沉積物XRD定性分析表明,固體沉積物中含瀝青質等有機物,去除有機物后,固體主要為腐蝕結垢產物。
CO2驅注氣井井筒結構如圖2所示,為了解除近井油層堵塞,設計了一種不動管柱近井油層解堵辦法——連續(xù)油管高壓旋轉噴射工藝:在連續(xù)油管噴射解堵前根據(jù)實際情況注入氮氣(不突破地層破裂壓力情況下,最大限度均勻注入地層,起高速返排作用),再通過攜帶專用高壓旋轉噴射工具串的1.5英寸連續(xù)油管,沖洗目的層解堵,然后,進行氮氣返排,實現(xiàn)解堵。該工藝從上至下工具組合為:連續(xù)油管+連接頭+高壓旋轉噴射頭。

圖1 連續(xù)油管高壓旋轉噴射工藝原理示意圖
對多口CO2驅水氣交替注入井注水管線取樣分析,發(fā)現(xiàn)雜質主要成分基本相同以FeCO3、FeS為主,因此,可通過酸性溶解劑與瀝青質清洗劑的復配溶液進行溶解解堵。
對FF-01、HD-01、DF-20、CQ-1、CQ-2等解堵液體系進行評價篩選選,發(fā)現(xiàn)“CQ-1+CQ-2+瀝青質清洗劑”體系在90℃下的溶解解“雜質+瀝青質”混合物效果最好,溶垢率在98%以上。
為了避免免解堵劑對井筒造成腐蝕,在“CQ-1+CQ-2+瀝青質清洗劑””體系中加入2%的緩蝕劑,實驗評價緩蝕率達到98.7%,可以有效避免解堵劑對井筒造成的腐蝕影響。
在85℃,井筒附著物在水溶液中攪拌條件下不分散、外觀無變化,該物質不溶于水,含有瀝青質成分。因此,我們對多種瀝青質清洗劑進行了篩選評價,濃度6%以上時JLQX-01水溶液可將瀝青膠質逐層剝離分散為小分子懸浮于水溶液中,經處理后瀝青膠質不能再聚集凝結,現(xiàn)場清洗時可以隨著清除藥劑溶液從井筒返排出來,達到清除的目的。在復配溶劑+瀝青質清洗劑條件下對瀝青質都有很好的清洗能力。
通過室內實驗評價確定最佳配方:(12%)CQ-1+(5%)CQ-2+瀝青質清洗劑+緩蝕劑1#。考慮到堵塞物中有鐵的腐蝕產物,需要添加鐵穩(wěn)劑。
解堵體系:12%CQ-1+5%CQ+1%鐵穩(wěn)劑+6%瀝青質清洗劑+2%緩蝕劑。
大情字井油田CO2驅水氣交替注入井B井2014年出現(xiàn)注氣欠注、注水注不進現(xiàn)象,正常注入時油壓在12~15MPa之間,堵塞后油泵壓均為18MPa。采用常規(guī)連續(xù)油管熱洗、高壓擠注等措施后注入仍然困難,實驗分析表明堵塞物主要成分是以FeCO3、FeS、Fe2O3為主的腐蝕產物和地層析出的瀝青質沉淀,可通過酸性溶解劑+瀝青質清洗劑復配溶液進行溶解,因此,設計了“解堵液+連續(xù)油管旋轉噴射+氮氣助排”解堵工藝。從2014年9月1日開始,進行了兩輪次“解堵液+連續(xù)油管旋轉噴射+氮氣助排”解堵試驗:
(1)9月1日開始第一輪注氮氣,注氮氣壓力在21~24MPa之間,注入速度為500m3/h,累計注入氣態(tài)氮氣10000m3,注氮氣完畢后,開始用連續(xù)油管下入旋轉噴頭進行高壓噴射解堵劑解堵,初期壓力24MPa,注解堵液2小時后壓力降至19MPa,累計注解堵劑14m3。悶井14個小時后,打開放空管線返排解堵液;
(2)9月12日開始第二輪注氮氣,注氮氣壓力在21MPa左右,注入速度為500m3/h,累計注入氣態(tài)氮氣10000m3,注氮氣完畢后,開始用連續(xù)油管下入旋轉噴頭進行高壓噴射解堵劑解堵,初期壓力22MPa,注解堵液25m3后壓力降至14MPa(正常注入壓力)。悶井18個小時后,打開放空管線返排解堵液。
解堵后可以正常進行水氣注入,解堵成功,解堵后動態(tài)曲線如下圖。

圖2 解堵后動態(tài)曲線
(1)利用“解堵液+連續(xù)油管旋轉噴射+氮氣助排”方法可以有效解除CO2驅水氣交替注入井近井油層堵塞。
(2)通過對造成堵塞原因的分析,可以針對性的制定轉注水前沖洗注水管線等預防措施。
(3)“CQ-1+CQ-2+瀝青質清洗劑”的復合解堵劑可有效溶解“腐蝕產物雜質+瀝青質”混合物。
(4)利用“解堵液+連續(xù)油管旋轉噴射+氮氣助排”方法解除CO2驅水氣交替注入井近井油層堵塞不僅操作簡易且經濟可行,同時還可以推廣應用到多種井別的解堵,具有廣闊的應用前景。
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