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2000t/d生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)節(jié)能降耗改造

2018-05-08 06:15:39羅云海涂永紅
中國水泥 2018年2期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

羅云海,涂永紅

(云南水泥建材集團(tuán)有限公司,昆明 650034)

0 前 言

紅河紫燕水泥有限責(zé)任公司是云南水泥建材集團(tuán)有限公司下屬的全資子公司,位于云南省紅河州建水縣,海拔1390m,項目規(guī)模為2000t/d熟料+3.5MW發(fā)電+80萬噸水泥粉磨,于2010年2月建成投產(chǎn)?;剞D(zhuǎn)窯煅燒是水泥生產(chǎn)線中比較關(guān)鍵的環(huán)節(jié),煤、電成本占全廠生產(chǎn)成本的60%~70%。而自投產(chǎn)以來,窯產(chǎn)量偏低,平均日產(chǎn)2061t,實物煤耗較高達(dá)到240kg/t。2012年8月委托某公司對燒成系統(tǒng)的C1~C3換熱管道、增濕塔外保溫、煤粉計量秤、窯筒體、傳動大齒輪翻面、12臺篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)以及對石灰石破碎、原料粉磨、生料庫均化、水泥配料系統(tǒng)、磨內(nèi)配件和電氣自控等多個項目進(jìn)行改造,共計投資917.5萬元。改造后熟料產(chǎn)量有所提高,平均日產(chǎn)達(dá)到了2400t,標(biāo)煤耗120kg/t,仍然偏高,噸熟料成本居高不下。面對市場競爭,為降低成本,燒成系統(tǒng)精準(zhǔn)、有效的技改成為企業(yè)降本增效的重要目標(biāo)。通過系統(tǒng)優(yōu)化和技術(shù)升級改造,達(dá)到節(jié)能降耗,提升質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本。

1 改造前工藝裝備狀況及主要指標(biāo)

主要工藝配置表(見表1)。

表1 主要工藝配置表

改造前的主要指標(biāo)及問題診斷(見表2)。

針對窯系統(tǒng)臺產(chǎn)低、煤電耗高、成本高的現(xiàn)狀,2016年6月~7月份,集團(tuán)運營部先后邀請了華潤控股、天津院等單位的專家到建水公司進(jìn)行現(xiàn)場踏勘,通過內(nèi)外部多輪交流、問題診斷與分析,確認(rèn)了系統(tǒng)存在的主要問題:

(1)預(yù)熱器系統(tǒng)內(nèi)漏風(fēng)嚴(yán)重、翻板活動不靈活;翻板長期處于敞開狀態(tài):配重難以調(diào)整,回灰量大、C1出口溫度高(350℃)。

(2)窯尾煙室偏小、溫度高(1150℃),風(fēng)速高,二次飛揚現(xiàn)象嚴(yán)重。

(3)分解爐縮口偏大(1700mm×1700mm),物料在縮口沒有噴騰效應(yīng),物料在分解爐分解時間不夠就直接入窯。

表2 改造前的主要指標(biāo)

(4)分解爐煤粉燃燒不完全,分解爐溫度與C5出口溫度倒掛,分解爐撒料板磨損嚴(yán)重、撒料不均勻,物料熱交換不充分。

(5)窯、爐供煤用風(fēng)量(一次風(fēng))超出正常要求近2倍,二次風(fēng)溫過低(950℃~1050℃),三次風(fēng)溫度只有(750℃)。造成燒成帶溫度偏低,且應(yīng)對來料波動調(diào)整應(yīng)變能力有限,造成煤電耗偏高,系統(tǒng)熱工不穩(wěn)定。

(6)篦冷機(jī)配風(fēng)不合理、篦板通風(fēng)阻力大,熱交換效率差,熟料急冷不夠,二、三次風(fēng)溫低(二次風(fēng)950℃、三次風(fēng)750℃),熟料溫度高,篦冷機(jī)出口熟料溫度平均200℃,造成水泥磨輸送膠帶經(jīng)常損壞,熟料結(jié)粒細(xì)小,導(dǎo)致水泥磨系統(tǒng)的輥壓機(jī)做功不足,臺產(chǎn)偏低,電耗較高。

(7)一次風(fēng)機(jī)配風(fēng)過大,帶入窯內(nèi)的冷風(fēng)量過多,造成窯內(nèi)溫度更低,燒成溫度不夠造成熟料結(jié)粒不好,飛沙較大,窯內(nèi)熱工不穩(wěn)定。

以上問題不但影響系統(tǒng)熱工穩(wěn)定性,而且造成煤、電耗、NOx偏高,熟料粉化嚴(yán)重、強(qiáng)度低、易磨性差,使得熟料系統(tǒng)成本過高。

2 系統(tǒng)改造的思路與目標(biāo)

2016年7月28日,集團(tuán)運營部組織由內(nèi)部專家委員會召開了關(guān)于窯系統(tǒng)改造項目的評審會議,分別對幾家單位提交的改造方案進(jìn)行對比、評審,并組織專業(yè)人員赴曲靖富源水泥廠等生產(chǎn)線實地考察、交流,借助改造成功的經(jīng)驗,形成系統(tǒng)改造的基本思路與目標(biāo)。

在維持現(xiàn)有預(yù)熱器、分解爐、篦冷機(jī)以及窯尾風(fēng)機(jī)不作大的改動的基礎(chǔ)上,通過優(yōu)化配風(fēng)(頭尾燃燒器),改善分解爐換熱效率、提高窯頭熱力強(qiáng)度、減少煤粉后燃,穩(wěn)定提高臺產(chǎn)、降低煤電耗、改善熟料結(jié)粒;通過改善預(yù)熱器選粉分離效率和優(yōu)化煙室、下料結(jié)構(gòu),減少窯尾結(jié)皮、穩(wěn)定熱工、改善熱交換、降低C1筒溫度;通過調(diào)整、優(yōu)化篦冷機(jī)分室配風(fēng)、供風(fēng)和篦板結(jié)構(gòu),改善急冷、熱交換效果和提升二、三次風(fēng)溫度,在提高熟料質(zhì)量的同時,降低熱耗和提高發(fā)電量指標(biāo)。此外,對立磨后流程的系統(tǒng)漏風(fēng)進(jìn)行全面整治,在穩(wěn)定提高窯系統(tǒng)臺產(chǎn)的基礎(chǔ)上,有效降低尾排風(fēng)機(jī)實際風(fēng)量。

根據(jù)專家評委對技術(shù)方案與預(yù)期目標(biāo)的綜合評審結(jié)果、建議,最終確定由鄭州奧通熱力工程有限公司負(fù)責(zé)本次建水窯系統(tǒng)綜合改造的合作單位。改造的主要指標(biāo)與目標(biāo)見表3。

表3 改造主要指標(biāo)與目標(biāo)

3 改造方案

針對上述問題診斷與改造的思路,對改造具體項目內(nèi)容與目標(biāo)進(jìn)行多次協(xié)商,確定具體改造的方案,于2016年8月和2017年2月分兩步進(jìn)行實施。

3.1 預(yù)熱器系統(tǒng)

(1)更換新型翻板鎖風(fēng)閥,減少內(nèi)漏風(fēng),同時對外漏風(fēng)部位進(jìn)行封堵,提高分離效率,降低系統(tǒng)阻力和C1筒出口溫度,改善熱交換效率。

(2)窯尾煙室擴(kuò)容與結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

(3)調(diào)整底部斜坡角度,同時尾部向后、向上延伸,增加下料坡度。

(4)拆除煙室頂部,保留膨脹節(jié),重新制作天圓地方,平滑過度,避免頂部與周圍的氣體形成渦流現(xiàn)象,減少結(jié)皮。

(5)角度調(diào)整能同時增大月亮門與斜坡垂直距離,擴(kuò)大煙室容積,增大通風(fēng)截面,降低氣體流速。

(6)改造C5下料管位置,下料管從煙室尾部插入,下料管底部要靠近斜坡底部,遠(yuǎn)離窯尾縮口,使物料進(jìn)入煙室時與風(fēng)向盡量減少對流,避免入窯物料二次揚塵,降低物料循環(huán)負(fù)荷率,提高物料入窯率。

(7)改造下料小簸箕入窯長度,清除簸箕上部緩坡。

(8)改造空氣炮炮嘴位置和角度,防止形成物料堆積層,保證通風(fēng),防止漏灰。

(9)重新澆筑煙室縮口(改為1520mm×1520mm)面積控制在2.3m2,保證入爐物料的噴騰效果和氣體的提升帶料能力,在提高熱交換效果的同時,防止?fàn)t底塌料現(xiàn)象發(fā)生,穩(wěn)定窯尾熱工。

3.2 窯頭燃燒器及送煤系統(tǒng)

(1)送煤風(fēng)機(jī):流量由原先的44.4m3/min改為25m3/min,壓力由68.6kPa改為49kPa,功率由90kW改為37kW。

(2)凈風(fēng)機(jī):流量由原先的(60m3/min+32m3/min)合計92m3/min改為40m3/min,壓力(49kPa+58.8kPa)改為58kPa,功率(110kW+75kW)合計185kW改為75kW,燃燒器凈風(fēng)機(jī)為雙風(fēng)機(jī)改為單風(fēng)機(jī)。

(3)送煤管道:將φ194mm改為φ146mm(內(nèi)徑130mm),在滿足穩(wěn)定輸送前提下保證煤粉噴射速度。

(4)燃燒器:采用新型低氮節(jié)煤燃燒器,優(yōu)化配風(fēng),適用低風(fēng)量、中風(fēng)壓運行。

目標(biāo):降低冷風(fēng)量(約71m3/min)、裝機(jī)功率(163kW),實現(xiàn)減少電耗和熱耗,同時提高窯頭熱力強(qiáng)度,改善煅燒熱工條件。

3.3 分解爐燃燒器及送煤系統(tǒng)

(1)送煤風(fēng)機(jī):流量由原先的54.4m3/min改為38m3/min,壓力由58.8kPa改為49kPa,功率由90kW改為55kW。

(2)送煤管道:原輸送主管道φ219mm改為外徑φ180mm;原兩路φ201mm改為外徑φ140mm。

(3)燃燒器:把原來分解爐管道噴煤,改為旋流燃燒器,以保證煤粉迅速擴(kuò)散,均勻混合,提高燃燒效率。

目標(biāo):降低分解爐系統(tǒng)冷風(fēng)量、裝機(jī)功率,同時改善分解爐燃燒效率。

3.4 熟料冷卻系統(tǒng)

調(diào)整篦冷機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)的配風(fēng),一風(fēng)室分5個區(qū)域獨立供風(fēng);一段充氣梁供風(fēng)方式調(diào)整;更換固定端篦床框架及低阻力篦板;更換一段全部篦板,按照不同篦縫調(diào)整篦板位置;固定斜坡供風(fēng)風(fēng)機(jī)由2臺25000m3/h增加至5臺獨立供風(fēng)52120m3/h,冷卻風(fēng)機(jī)由原12臺增加至14臺,總供風(fēng)量由309060m3/h增加至319800m3/h,風(fēng)量增加10740m3/h,裝機(jī)功率由995kW增加至1245kW,一段二、三室充氣梁及篦下風(fēng)機(jī)風(fēng)壓提升約40%,從8000Pa提高至11000Pa左右。

目標(biāo):提高熟料的急冷效果,降低熟料溫度,改善熟料的質(zhì)量。

4 改造效果

2017年2月第二階段改造完成后投入運行至今,從指標(biāo)來看達(dá)到了預(yù)期的效果,見表4。

從表4的指標(biāo)變化情況可以看出,通過預(yù)熱器翻板閥更換、煙室擴(kuò)容和減小縮口的尺寸,減少預(yù)熱器系統(tǒng)的內(nèi)漏風(fēng)和循環(huán)量,提高換熱效率。更換窯頭和分解爐燃燒器,以及優(yōu)化送煤配風(fēng)系統(tǒng),提高窯頭的熱力強(qiáng)度和抗波動能力。同時,通過對篦冷機(jī)供風(fēng)方式的改造和篦板結(jié)構(gòu)的調(diào)整,提高了熱回收效率,熟料溫度大幅降低,結(jié)粒得到改善,質(zhì)量提高,水泥粉磨系統(tǒng)輥壓機(jī)做功能力提高,水泥磨產(chǎn)量提升了15t/h~20t/h,各項運營指標(biāo)得到了明顯的改善,達(dá)到了預(yù)期的效果。

表4 改造后達(dá)到的指標(biāo)

5 投資收益

根據(jù)改造前后的指標(biāo)變化情況,主要以節(jié)煤、節(jié)電兩個方面進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益計算。

(1)投入。窯系統(tǒng)的改造共計投入308萬元。

(2)產(chǎn)出。

①按照現(xiàn)有煤價900元/t計算,全年70萬噸熟料產(chǎn)量,噸熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降5kgce/t,折算實物煤后全年可節(jié)約煤炭耗用量約7kg/t×70萬噸=4900t,減少煤炭采購費用約441萬元。

②按照平均電價0.5元/kWh計算,水泥綜合電耗下降2.62kWh/t,年產(chǎn)75萬噸水泥將降低用電成本98.25萬元/年。

③以上技改收益約539萬元/年。

以上效益未考慮熟料強(qiáng)度提升帶來的混合材摻量提高所產(chǎn)生的效益。

(3)投資回收期7.8個月。

6 結(jié) 論

本次技改,思路清晰、查找和改造內(nèi)容明確,針對性較強(qiáng),投資小,見效快,具有很好的投資回報率。通過以上改造,有效解決了長期以來困擾建水公司系統(tǒng)能耗高,產(chǎn)量低的根本問題,取得了較好的效果,為集團(tuán)內(nèi)其它生產(chǎn)線的技改項目提供了明確的改造思路。

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