張偉龍 ,鄔忠永 ,丁保安 ,郭 彬 ,李秀山
(1.內(nèi)燃機可靠性國家重點實驗室,山東 濰坊261000;2.濰柴動力股份有限公司,山東 濰坊 261000)
現(xiàn)代社會消費者對汽車性能及舒適性要求很高,噪聲與振動問題越來越突出[1]。機械噪聲是工業(yè)的產(chǎn)物,噪聲不僅妨礙機械技術(shù)的進(jìn)步,而且影響著人類的身心健康,齒輪是產(chǎn)生噪聲的主要機器零件[2],且研究較多。它能引起聽力、神經(jīng)系統(tǒng)、消化系統(tǒng)等多種疾病,分散注意力,使工作效率下降,因此研究結(jié)構(gòu)件輻射噪聲非常重要,但相關(guān)研究僅限于理論研究,未將研究成果應(yīng)用到實際故障解決中。
本文對后橋噪聲產(chǎn)生機理和特性進(jìn)行了分析,并通過NVH試驗及頻譜分析及濾波回放的Sound analysis方法對后橋噪聲進(jìn)行了分析,并提出優(yōu)化方向,有效地優(yōu)化了整車噪聲,從而為解決后橋噪聲異常問題提供了可借鑒的方法。
齒輪噪聲包括低頻噪聲和高頻噪聲。人的聽覺對低頻感受不太靈敏,此種噪聲雜亂無章,沒有規(guī)律[3]。齒輪噪聲主要是高頻噪聲,其產(chǎn)生原因一方面是基節(jié)偏差,在齒輪分離和嚙合時,齒輪每轉(zhuǎn)一齒,主動齒輪和從動齒輪之間會產(chǎn)生一次撞擊;另一方面是齒形誤差,在同樣誤差量下,中凹齒輪噪聲比鼓形齒大。
某商用車在中高轉(zhuǎn)速時,出現(xiàn)整車噪聲大問題,且車速越高問題越嚴(yán)重,異響噪聲主觀感受為“尖銳”的聲音,嚴(yán)重影響了乘客舒適性。
首先進(jìn)行了行駛工況整車車內(nèi)噪聲和傳動系振動試驗。其中圖1~圖4分別為5檔80 km/h、6檔80 km/h、5檔90 km/h和6檔90 km/h駕駛員耳旁噪聲ColorMap圖,表1為不同檔位和車速時車內(nèi)異響噪聲頻率。

圖15 檔80km/h駕駛員耳旁噪聲Colormap圖

圖26 檔80km/h駕駛員耳旁噪聲Colormap圖

圖35 檔90km/h駕駛員耳旁噪聲Colormap圖

圖46 檔90km/h駕駛員耳旁噪聲Colormap圖

表1 不同檔位和車速時車內(nèi)異響噪聲頻率
由以上數(shù)據(jù)可知,異響噪聲的頻率與車速相關(guān),與發(fā)動機轉(zhuǎn)速無關(guān)。
在車內(nèi)座椅及傳動軸與后橋連接處發(fā)現(xiàn)與異響噪聲相同頻譜的振動信號,發(fā)動機上沒有。圖5~圖6為5檔80 km/h時傳動軸后端、座椅、發(fā)動機測點的振動頻譜。

圖55 檔80km/h傳動軸后端振動Colormap圖

圖65 檔80km/h座椅振動Colormap圖

圖75 檔80km/h發(fā)動機測點振動Colormap圖
如上圖所示,異響噪聲的頻率與車速相關(guān),與發(fā)動機轉(zhuǎn)速無關(guān),以及發(fā)動機上沒有異常振動信號,因而可以確定異響噪聲與發(fā)動機無關(guān)。排除發(fā)動機后,與車速相關(guān)的旋轉(zhuǎn)部件就只有傳動軸、主減速、前后橋及輪胎。表2為5檔80 km/h傳動系統(tǒng)主要零部件的激振頻率。

表25 檔80km/h傳動系統(tǒng)主要零部件的激振頻率
對于傳動軸和輪胎來說,其激振主要是1階、2階激振。5檔80 km/h時,傳動軸的1階激振頻率為1 400/60=23.3 Hz,2階激振頻率為46.6 Hz;后橋速比為3.56,因而輪胎的1階激振頻率為23/3.56=6.5 Hz,2階激振頻率為13 Hz.因而基本可以排除傳動軸及輪胎的問題。
主減速器輸入齒輪的齒數(shù)為11,5檔80 km/h時,其嚙合頻率為23.3×11=256.3 Hz,與異響噪聲的頻譜一致。同時傳動軸與后橋連接處的異常振動信號明顯,判定主減速器為的異響噪聲的激勵源。
2.3.1優(yōu)化措施
根據(jù)齒輪嚙合噪聲產(chǎn)生的機理分析,齒輪運轉(zhuǎn)過程中主要是由于輪齒在嚙合過程中產(chǎn)生“節(jié)線沖力”和“嚙合沖力”所激起的。齒輪精度對齒輪噪聲的影響極大,減低齒輪噪聲的第一個措施就是提高齒輪精度。對于齒距誤差,圖8為各輪齒在不同的基節(jié)誤差時噪聲的情況[4]。

圖8 齒距誤差對噪聲的影響
由于整車是成熟車型,不宜對其進(jìn)行較大改動,且耗費時間較長。在保證齒輪類型、參數(shù)和結(jié)構(gòu)形狀不變前提下,調(diào)整齒輪嚙合齒距容易實現(xiàn),是一種低成本很有效的方法。
2.3.2效果驗證
調(diào)整后橋齒輪嚙合距離,重新裝機后對整車進(jìn)行NVH試驗,試驗工況與優(yōu)化前相同。其中圖9為優(yōu)化前后5檔80 km/h工況駕駛員噪聲Overall Level對比曲線,圖10為優(yōu)化前后5檔80 km/h駕駛員耳旁噪聲ColorMap對比圖,圖11為優(yōu)化前后5檔80 km/h駕駛員噪聲1/3倍頻程對比圖。

圖9 優(yōu)化前后5檔80km/h駕駛員噪聲Overall Level對比曲線

圖10 優(yōu)化前后5檔80km/h駕駛員噪聲ColorMap對比圖

圖11 優(yōu)化前后5檔80km/h駕駛員噪聲1/3倍頻程對比圖
如圖9~圖11所示,在5檔80 km/h工況下,優(yōu)化后駕駛員噪聲降低2~3 dB(A),噪聲大問題解決。優(yōu)化后5檔80 km/h工況下駕駛員噪聲主要頻率125 Hz和250 Hz聲壓明顯減弱,250 Hz中心頻率(1/3倍頻程)處對應(yīng)的噪聲值降低了3 dB(A)左右。
本文首先對齒輪噪聲產(chǎn)生機理和特性進(jìn)行了分析,然后針對某長途客車整車噪聲大故障為例,通過NVH試驗及聲診斷分析手段,確定了后橋齒輪噪聲為整車異常噪聲主要噪聲源,并采用了優(yōu)化后橋齒輪噪聲便利的途徑:通過調(diào)整齒輪間隙,降低齒形誤差、齒面粗糙度和齒面誤差對噪聲的影響。優(yōu)化后試驗結(jié)果表明,駕駛員噪聲降低2~3 dB(A),不僅降低了噪聲值,而且整車異響消失,聲品質(zhì)也明顯提升,從而驗證了分析方法的正確性及控制方法的有效性。
參考文獻(xiàn):
[1]龐 劍,諶 剛,何 華.汽車噪聲與振動-理論與應(yīng)用[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2006.
[2]韓香麗.齒輪噪聲之探究[J].山西機械,2010,9(3):28-30.
[3]劉長付.摩托車齒輪精度與噪聲[J].山東農(nóng)機,2000(5):11-12.
[4]朱 革,彭東林,張興紅,等.齒輪振動噪聲分析及控制[J].齒輪設(shè)計與加工,2002(10):48-51.