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降料面噴補造襯在長鋼9號高爐的實踐應用

2018-05-24 19:26:28馬永芳王保國
山西冶金 2018年2期

馬永芳, 王保國

(首鋼長治鋼鐵公司, 山西 長治 046031)

首鋼長治鋼鐵公司(全文簡稱長鋼)9號高爐有效容積1080m3,20個風口,2個鐵口,于2009年6月開產,至2016年11月噴補時已安全生產7年零3個月。本次噴補是繼2014年9月份由于無冷區爐皮溫度高進行噴涂造襯后的二次噴補,與第一次噴補已經相隔兩年,噴補料已經磨損脫落,出現爐皮溫度再次升高,爐頂煤氣流分布不穩定,煤氣利用率低,高爐指標變差等現象,若無冷區進一步侵蝕,高爐安全穩定生產將會受到威脅。2016年11月1日,采用空料線打水的方法降料面到指定位置,準備充分,操作合理,整個降料面過程耗時約5 h,共耗用70 t噴涂料對爐身上部爐墻進行噴補造襯。于4日開風,6日爐況恢復至正常,歷時60 h,實現了安全快速降料面、順利開爐、快速達產的目標。

2 停爐

2.1 停爐前材料準備

爐頂備50個1 m的鐵皮卷圓筒;J1皮帶側備水渣20 t,鏟車1臺;風口平臺四角各備打水軟管1根(長度約15 m);爐喉平臺備45袋水渣、35袋焦炭、約1 t廢鋼。

2.2 停爐前操作調整

1)提前一天逐步調配比為95%(機燒)+5%(球團)+5%(生礦)+150 kg(螢石);負荷退至 3.90 kg/t;物理熱不小于1480℃,w[Si]=0.5%~0.7%,爐渣堿度R2=1.05~1.13。

2)提前8 h改全焦冶煉,根據噴補位置,計劃空料線空間約為370 m3,為確保休風后凈焦到達爐腹部位,制定如下休風料單如表1所示,采取單環布料,布料角度25°。

表1 休風料裝入表

3 降料面操作

本次降料面,前期采用逐步減風控制頂溫的方法,盡量減少向爐內打水量[1];后期通過控制風量、風溫及打水量控制的頂溫,共歷時5 h,雷達探尺顯示料線10.76 m。停風后實際觀察,料面剛好露出第十段冷卻壁的凸臺上沿,降到了指定的位置;降料面過程壓、量關系適宜,未出現明顯爆震,未出現管道行程。

3.1 頂溫的控制

綜合考慮料線、風量、打水量、爐頂設備承受能力等來控制頂溫,在350℃左右。降料面期間頂溫ABCD四個監測點溫度變化如圖下頁圖1所示。

3.2 風量風壓的控制

風量、風壓的控制要兼顧多個方面,既要防止因風量過大造成管道行程,又要不影響降料面進程。降料面過程以穩定煤氣流為前提,主動控制風量水平,避免出現頂壓冒尖現象[2]。本次降料面過程發生頂壓冒尖現象2次,00:00頂壓突起至85 kPa,減風200 m3/min控制,00:58頂壓突起至65 kPa,再次減風200 m3/min控制。降料面期間風量和風壓變化情況如圖2所示。

圖1 降料面期間頂溫變化

圖2 降料面期間風量和風壓變化情況

3.3 煤氣成分的控制

每半小時分析一次爐頂煤氣成分。降料面過程中,爐頂煤氣中H2(體積分數)控制在5%以內,O2含量(體積分數)控制在0.4%以內。煤氣成分如表2。

表2 停爐過程中煤氣成分隨料線變化情況

4 噴補作業

本次噴補由北京聯合榮大公司負責實施,采用濕法噴涂工藝。噴補前爐頂布水渣約10 t,控制頂溫在170℃左右;向爐內扔20個鐵皮桶,防止噴涂反彈料結殼;用N2對爐襯附著物進行清洗;在侵蝕嚴重的十三段倒扣冷板下沿東南方向約800~1000 mm的位置,開孔焊接兩根冷卻棒和7根400 mm的螺紋鋼,用以增加噴涂料的附著點,改善噴涂效果。噴補用時約7 h,共用噴涂料70 t,無冷區噴涂厚度約為300~500 mm,反彈料約有5~6 t,反彈率約為7%~8%左右。

5 開爐

由于休風時間耗時54.8 h以及噴涂反彈料給本次爐況恢復帶來很大困難,通過各崗位人員的共同努力,歷經60多個小時后爐況恢復正常。

5.1 裝料制度

裝料采用不帶風裝料,裝料體積約350 m3,裝料至雷達料線3.9 m,布料角度為18°。裝爐料料單如表3。

表3 裝爐料料單

復風料礦批12 t,負荷2.2,配比:85%機燒+15%球團+450 kg硅石+100 kg螢石,布料方式為單環23°(8),根據邊緣氣流變化,擴大布料角度,隨爐況好轉逐漸恢復礦批、負荷、布料矩陣。

5.2 造渣制度

實際渣堿度與預期相差甚小,恢復過程主要通過調整硅石量控制渣堿度。各階段實際渣堿度如表4。

表4 實際渣堿度

5.3 送風制度

采取集中開北鐵口上方兩側1號、2號、3號、4號、17號、18號、19號、20號共 8個風口送風,進風面積為0.0868 m2;,恢復初期一直使用北鐵口出鐵,綜合考慮風量、風壓、爐溫和出鐵情況以及風口的水溫差,逐步開風口加風量,控制標準風速不大于200 m/s;開風口順序順著南鐵口方向依次開,加快南鐵口附近的爐缸活躍度。開風口進度如下頁表5。

5.4 爐前組織

開風前預先用搗打料將北場貯鐵式大壕變為干式大壕,用氧氣管將北鐵口燒透,前端約500 mm用有水炮泥堵口,后端用低強度炮泥堵好,以便于復風后能夠及時打開鐵口。

開風后盡力增加開鐵口次數,活躍鐵口部位爐缸,待南鐵口上方的風口捅開后,南場鐵口投入使用,出鐵前期渣鐵分離差,不過撇渣器,改走紅渣場,第5次出鐵渣鐵分離較好,過撇渣器。

表5 開風口加風進程

5.5 爐況恢復

4日9∶08開風,雷達料線3.9 m,初始風量920 m3/min,風壓70 kPa,標準風速177 m/s,實際風速322 m/s,壓量關系適宜;反彈料下達后,渣中 w(Al2O3)為21.19%,壓量關系偏緊,風量萎縮,間歇性發生4次塌料,最深塌至雷達料線5.58 m;反彈料排出后,壓量關系好轉,頂溫逐漸升高;集中開風口開風,南北料線偏尺最大達2 m,煤氣分布不均,四點頂溫相差較大,雷達料線周期性滑尺,至23∶00左右南北料線基本一致,煤氣分布改善,利用率提高,爐況基本恢復正常。

6 效果

6.1 噴補效果

此次噴補無冷區圓周方向噴涂厚度約為300~500 mm左右,厚度均勻,表面基本平滑。高爐復風后測量無冷區爐殼溫度,基本維持在40~50℃,較噴補前120~150℃,爐殼溫度下降明顯,取消爐殼外部打水。噴補前后的對比圖如圖3所示。

圖3 高爐噴補前后效果對比

6.2 經濟指標改善

噴涂后,高爐焦比、燃料比明顯下降,噴涂前后指標對比如表6所示。

6.3 高爐上部氣流分布改善

高爐噴涂后,上部爐型近似于新開爐爐型,煤氣三次分布趨于合理,高爐邊緣氣流容易控制,中心氣流穩定。

表6 噴涂前后指標對比情況

7 結論

本次降料面過程用時約5 h,料線成功降到了目標值10.76 m;噴補采用濕法噴涂工藝,作業效果良好,用時約7 h,反彈率約為7%~8%,噴補后爐型基本規整平滑。恢復爐況歷時60 h,復風雖然時間較長,但復風過程中沒有出現爐況的反復,風口化損減少,主要經驗總結如下:

1)在2014年9月11日的噴補開風經驗基礎上,改變了開風口方式,采取集中開北鐵口上方8個風口,形成小冶煉區,單鐵口出鐵,較上次風口損壞減少7個。與上次噴補對比如表7。

表7 兩次噴補對比情況

2)復風前期,充分考慮到反彈料和水渣的影響,渣堿度R2=1.07~1.09,確保反彈料順利排出,渣鐵流動性較好,利于盡早加風,同時有利于減輕爐前勞動強度,及時排凈渣鐵。

3)休風時間長,復風有意識放慢開風口加風速度,充分考慮爐溫、爐前出鐵、爐內壓量關系以及風口水溫差和周圍工作狀況,控制風速不大于200 m/s,避免了爐況的反復波動和風口化損。

空料線降料面噴涂造襯是第二次在長鋼1000 m3級高爐的應用,目前國內多數操作都將料面降到風口水平,長鋼9號高爐將料面降至爐身中下部,噴涂后爐型趨于圓滑規整,爐況順行,經濟技術指標明顯改善,效益顯著。

[1]張賀順.首鋼2號高爐空料線降料面實踐[J].煉鐵,2007,26(3):16-18.

[2]黃澤文,王加山.韶鋼7號高爐2200 m3降料面操作實踐[J].煉鐵,2009,28(4):16-18.

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