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火力發電廠尿素催化水解制氨技術應用

2018-06-09 07:42:04
設備管理與維修 2018年6期
關鍵詞:催化劑系統

黃 琳

(廣東省粵瀧發電有限責任公司,廣東羅定 527200)

0 引言

我國燃煤電站NOx的排放量隨著火電行業的發展呈不斷增長的趨勢[1-2]。近年來,我國對NOx的控制指標越來越嚴格[3],控制NOx排放,已經成為治理大氣的必經途徑。火力發電廠脫硝所需的還原劑通常采用液氨和氨水,這兩種物資的運輸過程、儲存和使用都存在著較大的安全隱患;一旦發生泄漏事故可能會造成經濟影響、環境污染和公眾健康等方面的影響;特別是城市周邊及人口密集區的電廠面臨的安全壓力尤為突出,采用一種安全、經濟的還原劑制備方式在以上區域電廠是必經之路。

1 設備概況

羅定電廠鍋爐為東方鍋爐廠制造的DG420/13.7-Ⅱ2一次中間再熱∏型布置、超高壓自然循環鍋爐,采用四角切園燃燒方式。機組于2004年投產,設計燃用無煙煤。改造前裝設煙氣脫硝SNCR+SCR(非催化還原+選擇性催化還原的耦合脫硝工藝)系統。為實現50 mg/m3的超低排放要求,對現有的SCR脫硝進行改造,由于原有脫硝系統沒有配備液氨或氨水系統,SCR所需的還原劑需要重新改造增設,現有的尿素制備系統已經有尿素的溶解、儲存等設備。

2 尿素制氨技術現狀分析

目前尿素制氨技術主要有尿素熱解、普通水解和尿素催化水解技術3種。熱解技術是利用熱空氣作為熱源,在(450~600)℃來快速分解40%~55%的尿素溶液[4]。水解技術都是先將尿素溶解制成50%左右濃度的尿素水溶液,將尿素溶液輸送到水解器,在水解器內將尿素轉化為氨氣,再將氨氣輸送給SCR系統,不同的尿素水解技術的核心及差異在于其是否添加催化劑。不同的尿素制氨工藝技術對比見表1,注:①安全性是與液氨系統相比較;②投資、能耗也是以液氨系統為基準,液氨和能耗的比為1。水解由于采用電廠較為豐富的蒸汽作為熱源,能耗較低。但普通水解技術,反應較慢需要龐大的水解器和緩沖裝置,其投資和能耗較高。

表1 尿素制氨工藝技術對比

3 尿素催化水解制氨工藝原理

3.1 化學反應原理

尿素催化水解基本原理如圖1所示,反應器中裝有固定量的催化劑,在反應器操作狀況下催化劑呈熔融狀,控制反應器在恒溫、恒壓下運行如溫度140℃,壓力0.5 MPa的狀況下,可控制出口氣體組分,一般的NH3濃度約為37.5%,液位線為水解反應器直徑的50%,加熱蒸汽參數1 MPa,180℃。催化劑的主要作用是通過改變了反應路徑,從而大大加快反應速率,反應速度較普通水解法提高約10倍以上,負荷響應速度達13%/min。

3.2 工藝流程說明

將尿素倒入尿素溶液儲罐,儲罐由蒸汽加熱維持一定的溫度保證尿素正常配制到50%濃度。配制好的尿素溶液由尿素輸送泵送至尿素溶液儲罐進行儲存。濃度約50%、溫度為50℃的尿素溶液通過高壓泵從尿素儲罐打入催化水解器中,在溫度(135~155)℃、壓力(0.4~0.55)MPa及催化劑的作用下進行水解反應生成含氨氣、二氧化碳的混合氣。混合氣中含氨濃度約37.5%(體積濃度),通過水解器上面的汽水分離器分離后,經由減壓、流量控制調節與稀釋風在氨空氣混合器混合,稀釋氨濃度至5%以下,最后進入煙道進行脫硝。

圖1 尿素催化水解基本原理

4 催化水解特點

(1)能耗低、能耗成本低。調試期間,水解系統平均每產生1 kg氨氣消耗4.12 kg參數為1 MPa,180℃的飽和蒸汽,每公斤氨氣耗能8296.9 kJ,蒸汽按電廠外銷價格每噸51元人民幣計算,則水解制氨每公斤氨氣能耗成本為0.21元人民幣;調試期間,熱解系統平均電功率為342.2 kW,平均每產生1 kg氨氣消耗電量4.4 kW·h,耗能為15 840 kJ,電價按照廠用電價格計算,為0.35元人民幣/kW·h,則熱解制氨每公斤能耗成本為1.54元人民幣;水解能耗約為熱解的52%,但是由于水解消耗的是低品位蒸汽,而熱解消耗的是高品位電能,水解能耗成本約為熱解的14%。

(2)脫硝系統的可靠性高。尿素催化水解系統制取的氨氣沒有任何中間副產物,對催化劑和機組沒有任何副作用:尿素催化水解系統產品氣理論產氨量為28.3%(wt),實際產品氣氨氣質量濃度為27.5%~29.2%,平均氨氣質量濃度為28.47%(wt)。

(3)反應速度快,提高系統的響應速率,提高脫硝系統考核指標。無催化劑的活化能Ea(J/mol)=指前因子A(s-1)exp(-136 34/T)η=7.746×1010exp(-136 34/T)η=1.134×105(J/mol);加入催化劑(催化劑1)的活化能Ea(J/mol)=指前因子A(s-1)exp(-8718.5/T)η=8.847×105exp(-8718.5/T)η=0.725×105(J/mol),其中,T為溫度,η為某時刻水解率。通過對活化能Ea的比較可以看出,加入催化劑后,Ea值得到顯著降低,說明催化劑降低了尿素水解反應的閾值,使反應更加容易進行。140℃下不同配方的水解率方程和速率常數比較見表2,其中,t為時間。

表2 140℃下不同配方的水解率方程和速率常數比較

氨氣響應速度達(3~4)min,普通水解雖然能耗低,但反應慢,設備龐大,無法滿足機組變負荷的要求。增加了催化劑后的催化水解系統不只是節能,而且大大加快了反應速度,響應速度是普通水解的10倍;氨氣量的響應速度達到滿負荷。

5 結論

尿素催化水解系統為運行系統,可大大提高脫硝系統的運行可靠性。能耗低、能耗成本低、尿素利用率高,產生氨氣純度高,無中間副產物,因此,實施尿素催化水解改造工程是必要的。

[1]段傳和,夏懷祥.燃煤電站SCR煙氣脫硝工程技術/中國大唐集團科技工程有限公司[M].北京:中國電力出版社,2009.

[2]沈濱,吳敵,趙禹.尿素制氨工藝在SCR煙氣脫硝工程中的應用[C].2009年清潔高效燃煤發電技術協作網年會,昆明,2009.

[3]GB 13223—2011火電廠大氣污染物排放標準[S].

[4]彭代軍.鍋爐煙氣脫硝尿素熱解與水解制氨技術對比[J].能源與節能,2014(1):188-189.

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