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低速重載齒輪箱軸承故障振動檢測與診斷實例

2018-06-24 03:01:40梁振東
設備管理與維修 2018年13期
關鍵詞:振動故障檢測

梁振東

(蘇州普迪美檢測技術有限公司,江蘇蘇州 215011)

0 引言

低速重載齒輪箱軸承一般承受較大的負荷和扭矩,在其運行過程中經常會出現局部點蝕、剝落以及滾子破碎等嚴重故障,一般此類齒輪箱通常用在一些大型的關鍵設備上,一旦發生故障,維修起來不但要花費大量的時間和費用,還會嚴重影響生產。案例所診斷的糧油大豆壓榨廠脫溶機減速機,通常維修需要(7~10)d。通過振動監測手段,能很好地掌握齒輪箱的運行健康狀態,合理安排檢修時間,避免重大停車事故。

低速重載齒輪箱軸承除了受軸承質量、安裝水平等影響外,通常還受設備帶重載頻繁啟動、潤滑油污染、高振動等因素的影響。軸承的疲勞、腐蝕、壓痕和膠合等隨著故障發展,通常會演變成磨損故障。

低速重載齒輪箱通常齒輪級數多、軸承多,運行過程中可能會產生各級齒輪嚙合頻率、各軸承故障特征頻率、各轉軸的轉動頻率等。頻率成分較復雜,在這些頻率中,通常高速軸齒輪缺陷嚙合產生的沖擊能量較大,產生的振動幅值也較大;低速軸軸承、齒輪缺陷產生的沖擊能量往往較小,產生振動幅值較小,這就往往容易被忽視而造成漏判。通過對振動頻譜和波形的分析,可以很好地找出故障源所在。對振動趨勢的監測,能較好地掌握故障的惡化情況。

1 低速重載齒輪箱振動檢測方法

低速重載齒輪箱的測點位置的選擇,最好能布置在承載區,以獲得最強的齒嚙合和軸承狀態信號。測量參數的選擇對故障的發現尤為重要,本文采用的是振動速度通頻振動和加速度長時間波形相結合。

對滾動軸承監測,可以用長時間波形監測異常沖擊。重點用振動速度來監測低速重載軸承損壞的中后期階段,當速度譜中出現了軸承故障特征頻率成分并伴隨邊帶時,軸承狀態已經非常糟糕。針對滾動軸承,速度譜最大頻率范圍可以參考10×BPFI(Ball Pass Frequency Inner Race,軸承內圈故障頻率),但不管選擇什么樣的頻率范圍,分辨率一定要足夠大。長時間波形持續的時間至少取測點所在轉軸轉動10轉所用的時間,當然持續時間越長越好,但數據量會比較大。

2 故障診斷實例

脫溶機是糧油大豆壓榨廠的關鍵設備,該設備能否正常運行,直接關系到全廠生產的持續進行。2013年12月26日對該臺設備包括電機和減速機進行了第一次振動檢測,經過分析,存在的問題除了聯軸器對中不良外,其他正常。2014年5月15日進行第二次振動檢測,齒輪箱的狀態與上次檢測時相比發生了明顯變化。經分析,是齒輪箱GB 2S軸上部軸承和GB 3S軸上部軸承出現了明顯故障,軸承內圈出現嚴重磨損,需計劃安排更換軸承。在加強監測下,監控運行到2014年6月28日按計劃返廠檢修,解體發現GB 2S軸上部軸承內圈磨損嚴重,GB 3S軸上部軸承內圈磨損嚴重,內圈在軸向上有一道整齊的斷裂裂痕,驗證了診斷的準確性。

脫溶機設備技術參數:電機型號YB2-400M-4,額定功率400 kW,額定轉速 1486 r/min,電機前軸承 NU322(SKF),電機后軸承 6322/C3(SKF);減速機型號 4PKC 750NE(SEW),減速機額定功率400 kW,減速機速比145.686,傳動形式為蛇形彈簧聯軸器,設備安裝基礎類型為水泥剛性基礎。傳動結構和軸承型號見圖1。

圖1 減速機傳動結構

2014年5月15日振動檢測時,發現減速機各測點頻譜中均出現22.45 Hz多諧頻振動成分,并伴隨2.09 Hz邊頻帶束,經過計算,22.45 Hz與GB 2S軸的支承軸承 NSK 23238CA在轉速124.4 r/min時內圈故障特征頻率相擬合,在軸承內圈故障特征頻率兩邊出現其所在轉軸(GB 2S)轉頻2.088 Hz的邊帶束(圖2),長時間波形圖中有明顯的轉頻沖擊信號(圖3)。說明軸承內圈損壞比較嚴重或出現了明顯磨損。

圖2 轉軸GB 2S頻譜

圖3 轉軸GB 2S長時間波形

在GB 3S軸上同時也檢測到5.588 Hz及多倍諧頻的振動成分,經過計算,此頻率與GB 3S軸的支承軸承SKF22348CC在轉速36 r/min時內圈故障特征頻率相擬合。但信號非常弱,如果分析時不小心可能會忽略掉。經過頻譜細化放大后可以清楚了解軸承故障特征頻率成分,并伴隨有GB 3S軸轉頻0.6 Hz的邊頻帶束(圖4),雖然信號很弱,考慮到該軸承所在處的轉速較低,結合以往的經驗,可以肯定該軸承內圈同樣出現了嚴重的故障。

圖4 GB 3S軸轉頻0.6 Hz的邊頻帶束

由于生產不允許停機,對齒輪箱進行監控運行,通過振動趨勢的監測發現,GB 2S T和GB 3S T軸承測點振動值在不斷抬升(圖5、圖6),說明軸承狀態在不斷惡化,在做好檢修的充分準備工作后于2014年6月28日按計劃停機檢修。

圖5 GB 2S T軸承振動趨勢

圖6 GB 3S T軸承振動趨勢

停機后減速機返廠檢修,解體檢查發現,GB2S上部和 GB3S上部軸承內圈均損壞嚴重,見圖7和圖8。

圖7 GB2S上部軸承內圈

圖8 GB3S上部軸承內圈

由于該工廠對狀態監測工作的高度關注以及密切配合,使得監測工作能夠準確掌握設備的運行狀況,給出合理的檢修時間建議,避免突發意外停車事故。然而,另一個大豆壓榨廠的脫溶機減速機軸承故障,提供了一個反面案例。2013年7月檢測時發現了GB2S軸軸承(SKF22328CC)出現了內圈故障特征頻率成分,并伴隨GB 2S軸轉頻的邊頻帶(圖9),建議停機檢查。但由于一直沒有采取行動,也沒有采取任何加強監測的手段,到9月由于軸承嚴重損壞導致齒輪嚴重損傷的二次破壞停車事故(圖10),對生產造成了嚴重的影響。

圖9 GB 2S軸軸承(SKF22328CC)頻譜

3 結束語

對于低速重載齒輪箱軸承用振動的方法進行監測,中前期故障是比較難發現的,所以重點監測軸承故障中后期。隨著故障的發展,到了故障中后期,振動加速度和包絡解調對故障特征的指示同樣不明顯,但可以作為趨勢跟蹤進行監測。在故障中后期,振動速度卻是一個非常有效的測量參數,當速度譜中出現了軸承故障特征頻率,可以說軸承的缺陷可以用肉眼能看得到了,此時就必須引起足夠的重視,當故障發展到速度頻譜中出現了軸承故障特征頻率并伴隨有邊頻帶,即使是振動幅值很小,換句話說就是建議必須盡快計劃更換軸承了,上述2個案例就是很好的說明。通過實際檢測案例發現,當在軸承內圈故障特征頻率兩邊出現轉軸轉頻的邊頻帶時,則是此類低速重載軸承損壞的一個比較明顯的特征。低速重載滾動軸承一旦出現故障,故障發展得較快,這就需要制定合適的檢測周期,特別是發現故障后更是如此。

圖10 SKF22328CC軸承嚴重損壞

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