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濕法鋅冶煉海綿銅渣濕法提取工藝關(guān)鍵技術(shù)研究及應用

2018-06-28 07:33:10張國瑩鄧長青王秋銀陶余彩
世界有色金屬 2018年8期
關(guān)鍵詞:工藝實驗

張國瑩,曾 鵬,鄧長青,姜 艷,王秋銀,陶余彩

(云南云銅鋅業(yè)股份有限公司,云南 昆明 650102)

濕法煉鋅凈化工藝通常采用三段銻鹽凈化,在一段凈化產(chǎn)出含銅45%~50%的海綿銅渣,是鋅冶煉價值較高的副產(chǎn)品,處理該渣工藝有火法冶金和濕法冶金流程[1]。由于濕法冶金投資較少[2],適合小規(guī)模生產(chǎn),其工藝開路的高鋅、低銅溶液可直接進入鋅冶煉系統(tǒng)回收鋅,形成閉合的綜合回收工藝系統(tǒng),因此濕法處理海綿銅渣工藝較多。從目前國內(nèi)外濕法處理海綿銅渣工藝來看,普遍采用浸出—萃取—電積工藝流程,該工藝的核心是如何解決海綿銅渣浸出率低、成本高等問題,針對該問題開展了海綿銅渣濕法浸出關(guān)鍵技術(shù)研究工作。

1 實驗原料及工藝流程

圖1 銅渣處理工藝流程

(1)實驗原料。我廠凈化工序鎘回收車間產(chǎn)出的海綿銅渣,主要成分見表1。根據(jù)有關(guān)文獻研究資料,海綿銅渣中的Cu、Zn、Cd等元素主要以金屬態(tài)存在,少量以硫酸鹽形態(tài)及氧化物形態(tài)存在。

表1 海綿銅渣主要化學成分(%)

(2)海綿銅渣處理工藝流程。海綿銅渣經(jīng)過三次浸出后,富銅液(Cu2+:40g/L~50g/L)進電積系統(tǒng),產(chǎn)出的鉛銀渣作為副產(chǎn)品外賣。浸出化學反應為:Cu+H2SO4+1/2O2=CuSO4+H2O。

2 海綿銅渣浸出工藝研究

2.1 常規(guī)攪拌+單頭直吹通氧管銅渣浸出試驗

試驗條件:液固比=5∶1,T=80℃,t=6h,CH2SO4=370g/L,CH2SO4=240g/L;氧化劑類型:O2,實驗用直吹通氧管如圖2。從試驗結(jié)果看,用單頭直吹通氧管進行試驗,不論是低酸還是高酸結(jié)果均為Zn、Cu浸出率低、渣率大,分析原因為試驗過程中通氧管經(jīng)常被渣堵塞,通氧效果差及氧氣分散率低所致。

2.2 常規(guī)攪拌+不同氧化劑浸出

試驗選擇H2O2、KMnO4、錳粉三種氧化劑進行實驗,具體如下。試驗條件:液固比=5∶1,T=80℃,t=4h,CH2SO4=300g/L;H2O2加入量為理論量的0.2倍、0.4倍、0.6倍、0.8倍。從試驗數(shù)據(jù)來看,H2O2加入量為理論量的0.8倍時,渣計Cu浸出率最高達到86.6%,渣率40.4%,Cu浸出率有大幅提升,效果較好。

2.3 KMnO4氧化劑實驗

試驗條件:液:固=5∶1,T=80℃,t=4h,CH2SO4=300g/L;KMnO4加入量為理論量的0.2倍、0.4倍、0.6倍、0.8倍。

從試驗數(shù)據(jù)來看,KMnO4加入量為理論量的0.6倍時,渣計Cu浸出率最高達到了99.5%,渣率35.2%。因此,氧化劑KMnO4加入量為理論量的0.6倍效果最佳。

圖2 試驗用單頭直吹通氧管與水解吸風攪拌示意圖

2.4 錳粉氧化劑試驗

試驗條件:液固比=5∶1,T=80℃,t=4h,CH2SO4=300g/L;錳粉加入量為理論量的0.2倍、0.4倍、0.6倍、0.8倍。

從試驗數(shù)據(jù)來看,錳粉加入量為理論量的0.6倍時,渣計Cu浸出率最高達到了96.5%,渣率30.9%。因此,錳粉氧化劑加入量為理論量的0.6倍效果最佳。

2.5 不同氧化劑浸出試驗結(jié)論

綜合以上3種氧化劑實驗數(shù)據(jù),H2O2作為氧化劑Cu浸出率最高為86.6%,KMnO4作為氧化劑Cu浸出率最高為99.5%,錳粉作為氧化劑Cu浸出率最高為96.5%,因此,KMnO4作為氧化劑實現(xiàn)銅浸出率最高,但由于高錳酸鉀價格高、加入量大,使用成本高,難以產(chǎn)業(yè)化應用。

2.6 水解吸風攪拌浸出技術(shù)實驗

為提高氧氣在溶液中分散效果,解決3.1出現(xiàn)的問題,借鑒濕法煉鋅中除鐵技術(shù),采用吸風攪拌浸出技術(shù)開展海綿銅三段浸出實驗。從試驗數(shù)據(jù)來看,與單頭直吹通氧管實驗和添加氧化劑實驗相比,銅浸出率得到大幅度提高,銅浸出率達到98%,終渣含銅降低至2%以下。通過該實驗說明,只要氧氣在浸出液中分散率高,同樣可以取得良好的浸出指標。

3 結(jié)論

通過海綿銅渣浸出實驗研究,創(chuàng)新的將鋅冶煉水解吸風攪拌技術(shù)應用于海綿銅渣三段浸出組合工藝中,成功的解決了氧氣分散率低、添加氧化劑成本高等問題,取得了海綿銅渣浸出率98%、終渣含銅2%以下的優(yōu)異指標。產(chǎn)業(yè)化指標銅浸出率達到98%以上、鋅浸出率75%,實驗指標得到了進一步驗證。

[1]紀武仁,李玉.鋅冶煉銅渣提取銅、鋅、鎘的試驗研究[J].甘肅冶金 ,2012,34(4):53-55.

[2]朱心明,陳茂生,寧平,等.銅渣的濕法處理現(xiàn)狀[J].材料導報,2013,27(s2):280-284.

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