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太鋼5號高爐爐況恢復(fù)分析

2018-07-09 09:19:20牛世杰
山西冶金 2018年3期

牛世杰

(山西太鋼不銹鋼股份有限公司煉鐵廠, 山西 太原 030003)

鑒于大型高爐在現(xiàn)代化鋼鐵聯(lián)合企業(yè)中的特殊地位,大型高爐一代爐役后期生產(chǎn)目標(biāo)是保證高爐的安全穩(wěn)定順行,直至一代爐役終點。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司(全文簡稱太鋼)5號高爐為實現(xiàn)這一重要目標(biāo)保證太鋼全系統(tǒng)生產(chǎn)組織的穩(wěn)定,長期采取堵風(fēng)口、限產(chǎn)、配加釩鈦礦、休風(fēng)涼爐等一系列措施護爐,將爐缸溫度控制在安全范圍之內(nèi)。但諸多護爐措施與增進高爐煤氣流順行的措施在一定范圍內(nèi)機理相悖,故當(dāng)安全護爐與增進順行發(fā)生沖突時,高爐最終都會以安全護爐為宗旨,因此給煤氣流合理分布帶來一定的負(fù)面影響,所以爐役后期煉鐵技術(shù)工作者需不斷提升高爐煤氣流控制水平減少爐況波動次數(shù)及在爐況失常時迅速恢復(fù)的能力,減少安全生產(chǎn)成本。

1 爐況惡化原因

2018年3月2日5號高爐爐缸象腳區(qū)開始侵蝕,象腳區(qū)標(biāo)高8.68 m雙芯電偶45°方向插入耐材深度150mm處(耐材內(nèi)側(cè)電偶)持續(xù)升高,于2018年3月18日內(nèi)側(cè)電偶溫度最高438℃,超過2015年4月15日歷史最高侵蝕溫度432℃,經(jīng)太鋼煉鐵廠技術(shù)人員結(jié)合歷史經(jīng)驗進行爐缸側(cè)壁傳熱模型計算,該位置耐材厚度由前期990 mm侵蝕到970 mm,高爐連續(xù)采取一系列特護措施減緩整體象腳區(qū)鐵水沖刷負(fù)荷、提高爐缸側(cè)壁冷卻強度、配加促進侵蝕部位新生渣鐵殼的護爐劑(釩鈦礦)和強化減少局部環(huán)流的極端措施(休風(fēng)堵38號風(fēng)口),見表1,確保安全生產(chǎn)。

表1 特護措施及不利影響

由表1特護措施及不利影響可以看出,爐缸特護措施對高爐順行自下而上都有影響,下文將沿著自下而上逐一對爐況惡化原因進行分析。

1.1 爐缸堆積

5號高爐長期處于特護階段,持續(xù)限產(chǎn),2018年一季度產(chǎn)能水平見表2。

表2 5號高爐2018年一季度產(chǎn)能水平

2018年1~3月平均日產(chǎn)8 117 t,利用系數(shù)1.86。在該產(chǎn)能水平下,爐缸死焦堆置換速度下降,透氣透液性不足最終導(dǎo)致熱儲備長期不足,進而造成爐缸活躍程度下降,爐缸堆積形成,接受風(fēng)量能力下降,影響氣流圓周分布,進而出現(xiàn)爐缸局部磚襯溫度高點出現(xiàn)。如3月份,爐缸溫度高點出現(xiàn)在8.68 m45°方向,最高438℃(創(chuàng)歷史新高),其余方向溫度點在200℃以下,3月18日20:06至3月19日3:37休風(fēng)堵38號風(fēng)口(累計堵2個風(fēng)口:18號、38號)。

2018年3月休風(fēng)4次,其中非計劃休風(fēng)為3次,共有4個風(fēng)口燒壞。通過觀察損壞風(fēng)口,發(fā)現(xiàn)燒蝕部位均為風(fēng)口下沿外側(cè),且在休風(fēng)過程當(dāng)中,風(fēng)口有涌渣現(xiàn)象,爐缸工作狀態(tài)已逐步變差(見表3)。

表3 5號高爐3月份休風(fēng)

綜上,長期限產(chǎn)及堵風(fēng)口的護爐措施易造成爐缸堆積,不利于煤氣流合理分布,是造成爐況失常的主要原因。

1.2 操作爐型不規(guī)整

爐役后期,爐本體磚襯脫落嚴(yán)重,爐型不規(guī)整,需進行爐身硬質(zhì)壓入人工修復(fù)爐襯。由于爐襯的不規(guī)律脫落,爐本體邊緣氣流易發(fā)展,人工造襯使用壽命逐年減少,2011年剛開始硬質(zhì)壓入后,新爐襯能維持約一個季度。目前進行硬質(zhì)壓入后的新爐襯維持時間縮短為10~20 d,而硬質(zhì)壓入造襯必須在定檢過程進行,高爐定檢周期受全太鋼生產(chǎn)組織限制,定檢周期為兩個月。

因此,定檢生產(chǎn)后隨著時間推移,新爐襯逐步不規(guī)整脫落,加劇煤氣流的波動,嚴(yán)重影響煤氣的二、三次分布[1]。5號高爐生產(chǎn)周期現(xiàn)況為爐型變化大且不規(guī)整,邊緣氣流不穩(wěn)定,冷板易損壞,3月共損壞冷板12塊,其中4塊內(nèi)外腔損壞通工業(yè)水,冷卻板向爐內(nèi)漏水使?fàn)t型更加不規(guī)整,導(dǎo)致邊緣氣流穩(wěn)定性差,氣流控制難度增加,氣流分布情況可參考圖1。

圖1 2018年全爐熱負(fù)荷波動情況

從圖1看出,1月11日和3月7日分別為2次定檢,定檢前都是熱負(fù)荷劇烈波動,經(jīng)過定檢后穩(wěn)定幾天然后逐步上升開始波動,造成硬質(zhì)壓入漿料脫落,3月定檢后全爐熱負(fù)荷起來后居高不下,跟護爐措施的集中采用作用明顯,下旬以后,熱負(fù)荷居高不下,操作爐型難以控制,在(15 000~20 000)×10 MJ/h之間波動,風(fēng)壓高且拐動大,爐皮燒紅、開裂次數(shù)增多。因此,全爐熱負(fù)荷是否穩(wěn)定是高爐順行程度的集中體現(xiàn),所以,硬質(zhì)壓入造襯后,新爐襯脫落是造成氣流波動,影響高爐爐況順行的又一重要原因。

1.3 燒結(jié)礦強度

爐缸活躍狀態(tài)受限,堆積時,高爐接受風(fēng)量能力差,對原燃料變差的抵抗力不足,2018年4月1日以后,燒結(jié)機提高機速,燒結(jié)礦強度下降明顯,持續(xù)5 d轉(zhuǎn)鼓強度日均值在77.5%以下,日均最低為76.85%(4月3日),如圖2所示。透氣性抵機指數(shù)K值隨著燒結(jié)強度的下降升高明顯,4月1日,K值由3.01升高至3.17,持續(xù)升高,高爐透氣性變差,于4月5日4:30發(fā)生懸料,復(fù)風(fēng)過程中出現(xiàn)管道,最終導(dǎo)致爐況失常,經(jīng)過10 d的調(diào)整,爐況逐步恢復(fù)。

圖2 燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓強度與K值相關(guān)性比較

2 處理過程

這次爐況失常處理過程大致可分為三個階段:第一階段,控制爐缸側(cè)壁溫度階段(3月18日至4月5日);第二階段,全焦冶煉重塑軟熔帶階段(4月6日至4月10日);第三階段,錳礦洗爐集中置換爐缸焦堆疏松區(qū)階段(4月11日至4月13日)。通過三個階段的調(diào)整恢復(fù),4月14日變噴煤負(fù)荷,爐況趨于好轉(zhuǎn),4月15日焦比進至400 kg/t,爐況恢復(fù)結(jié)束。

2.1 控制爐缸側(cè)壁溫度

5號高爐長期護爐,爐缸工作狀態(tài)差,中心氣流不足,氣流主要通道在爐墻邊緣及過度帶,3月初,5號高爐爐缸象腳區(qū)側(cè)壁磚襯溫度逐步上升,18日超過歷史最高值,高爐采取休風(fēng)堵風(fēng)口和涼爐等極端措施控制爐缸磚襯的進一步侵蝕,迅速解決安全隱患,第一階段主要目標(biāo)為鞏固爐缸溫度下行趨勢,避免反復(fù)以達安全生產(chǎn)的目的。

經(jīng)前文原因分析可知,護爐過程實際就是煤氣流分布向差階段,在此階段爐缸呈堆積狀態(tài)且接受風(fēng)量能力下降,高爐應(yīng)對原燃料變差的抵抗力下降,鑒于4月1日燒結(jié)質(zhì)量向差,高爐采取一系列應(yīng)對措施如下:

1)裝料制度同時疏松中心和邊緣氣流,定壓差(全壓差不超190 kPa)操作。

2)焦比由 360(含焦丁 20)kg/t增加至 370(含焦丁 20)kg/t。

3)K值最高升高至3.41時,焦比增加至380(含焦丁 20)kg/t。

本階段鞏固爐缸側(cè)壁溫度下行趨勢,保證安全生產(chǎn)的重要目標(biāo)得以實現(xiàn),為后面采取活躍爐缸措施恢復(fù)爐況奠定基礎(chǔ)。

2.2 全焦冶煉重塑軟熔帶

4月1日開始燒結(jié)強度下降,燒結(jié)在爐內(nèi)粉化增加,堵塞邊緣及過渡帶氣流通道,風(fēng)壓持續(xù)升高,4月3日~4日燒結(jié)強度急劇下降高爐雖退負(fù)荷應(yīng)對,但邊緣氣流通道無明顯改善,4月5日發(fā)生懸料,恢復(fù)過程中,高爐不接受風(fēng)量,時有管道發(fā)生,退全焦冶煉,全爐焦比640 kg/t,穩(wěn)定風(fēng)量通過全焦冶煉重塑軟熔帶,此階段過程詳見圖3。該階段采取的主要措施:

1)全焦冶煉,焦比 525~640 kg/t。

2)根據(jù)爐況變化,調(diào)整風(fēng)量使用,定壓差(全壓差不超190 kPa)操作。

3)調(diào)整料制,發(fā)展中心;保證渣鐵熱量,鐵水測溫大于1 520℃,降低爐渣堿度1.05~1.10。

4)調(diào)整風(fēng)溫、加濕控制T理為2 300~2 400℃。

5)積極查水,減少冷板漏水;爐缸每班兩次排水;控制損壞風(fēng)口流量差。

2.3 置換爐缸焦堆疏松區(qū)

經(jīng)過第二階段,爐缸側(cè)壁溫度全部控制在200℃以下,且有一定程度的結(jié)厚,為本階段贏得最好時機,第三階段(4月11日—13日)置換爐缸焦堆疏松區(qū)采取的具體措施如下:

1)捅開18號風(fēng)口活躍爐缸;使用60 mm鉆頭加強爐前排放[2]。

圖3 全焦冶煉重塑軟熔帶階段風(fēng)量與焦比參照圖

2)配加Mn礦洗爐,風(fēng)量逐步恢復(fù)至6000m3/min,4月14日變噴煤負(fù)荷,爐況趨于好轉(zhuǎn),4月15日焦比進至400 kg/t,爐況恢復(fù)結(jié)束。

3 結(jié)論

爐役后期,為實現(xiàn)高爐長壽和順行,在控制高爐爐況波動程度、失常恢復(fù)方面積累了一定操作經(jīng)驗,現(xiàn)總結(jié)如下:

1)加強爐缸管理。第一,因爐缸溫度高堵風(fēng)口后,通過溫度監(jiān)控、熱流強度監(jiān)控,計算推測該區(qū)域爐缸狀態(tài)。及時捅開風(fēng)口,避免因長時間堵風(fēng)口,造成爐缸局部堆積影響氣流分布,甚至氣流失常的嚴(yán)重后果。第二,堅持維持足夠的風(fēng)量,充足的渣鐵熱量,保證爐缸活躍。

2)加強燒結(jié)礦質(zhì)量管控。燒結(jié)礦保供較為緊張,不能因提高燒結(jié)產(chǎn)量而忽視燒結(jié)質(zhì)量,所帶來的后果是得不償失的,燒結(jié)強度控制不低于77.5。

3)加強高爐透氣性管理。在高爐透氣性變差,有氣流失常征兆時,及時退焦炭負(fù)荷(視爐況趨勢可退全焦),疏松料柱,改善高爐透氣性。

4)加強查水。冷板損壞數(shù)量日趨增加,加強查水撿漏作業(yè)。休風(fēng)更換壞風(fēng)口以后,爐缸排氣門每班堅持排水,排水量未見明顯減少。

5)定期爐身硬質(zhì)壓入。爐役后期,爐型不規(guī)整,爐本體跑煤氣、裂縫多,堅持定期爐身硬質(zhì)壓入,充分利用檢維修補焊爐皮,提高施工質(zhì)量。

[1]張慶東,孫占國,周紅波,等.安鋼8號高爐爐況惡化后的處理[J].煉鐵,2007,26(4):30.

[2]敖愛國.寶鋼2號高爐爐役后期爐缸的維護[J].寶鋼技術(shù),2001(2):1-3.

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