(沈陽工業大學 遼寧 沈陽 110870)
石灰是煉鋼生產的主要造渣劑,其產品質量直接影響到鋼水的質量。在煉鋼生產中使用品質優良的石灰可以改善煉鋼生產條件,加快成渣速度,提高脫磷脫硫的效率,穩定操作,縮短冶煉時間,提高爐齡,從而直接提高煉鋼生產的經濟效益,并且為精品鋼材的生產提供優質鋼水[1-3]。
因此,隨著鋼鐵產業的發展,對冶金用石灰的品質提出了新的更高要求。
某石灰廠為國豐鋼鐵提供所需的石灰以供其煉鋼煉鐵使用,該石灰廠共有4座豎爐型窯,容積均為122m3,直徑為3m,可劃分為上料—預熱—燒制—出灰四個階段,石灰石中CaCO3含量約為48%,粒度范圍在40mm—80mm,先集中在料斗提升機中,然后由卷揚機運送到窯口,填料至料線高度,燒制過程中壓力維持在22kPa,溫度維持在900℃左右,煅燒40min,每天產450噸成品灰,CaO含量在80%左右,石灰石與成品灰的燒制比例為1.8:1,生產中會產生一定比例的生、過燒率,從而影響了鋼水的質量。
石灰石煅燒成石灰,實質是石灰石在加熱過程中發生分解反應,主要原理如下:
CaCO3的分解過程為:常溫石灰石-分解前的膨脹——表面開始分解-分解結束-CaO晶體連續增長并燒結成塊[3]。煅燒溫度一般控制為1000-1100℃,壓力維持在22kpa,石灰石含量要求CaCO3≥53%,煅燒后CaO ≥86%。
為找到導致石灰成品率的影響因素,經過收集相關主要生產控制數據,并結合相關研究資料,存在以下問題:本廠煅燒石灰石的燃料采用煉鋼廠高爐煤氣,由于純度與輸送流量問題,需要隨時加壓和調整進氣量;煅燒壓力不足22kpa;測風流量與底風流量波動性較大;煅燒溫度能達到900℃但不滿足理論溫度1000℃-1100℃;最終導致白灰中CaO含量不達標。因此將CaO的生產過程定為本文重點問題進行研究。
為了更具代表性,連續選取3天共計9個班次的108個化驗數據進行分析。
利用Minitab軟件,根據統計數據,繪制含量控制圖:

表1 CaO含量樣本數據 單位:%

(二)由所得的均值得
(三)根據公式


得R圖的控制界限:

圖1 CaO含量的控制圖
進一步對控制圖分析可知:
1、均值圖中有點子落在控制界限外側;
2、極差圖中無點子落在控制界限外側;
3、中心線一側無連續7點上升或下降現象,無周期性變化現象,但出現了連續5點子情況。
綜上所述,含量控制出現了失控現象,且十分明顯,失控點子共有5個,其中2個點子為交接班時間,3個點子為凌晨班次時間。結合實際調研得知人員一直在工作中、設備一直在使用中,沒有間斷,因此從以下幾點考慮出現失控的原因,并繪制因果圖:
1、00:00至08:00工人處于困乏時段,注意力欠佳;
2、尚無短期維護、檢查制度;石灰窯內部有保溫磚脫落,個別出口漏氣;
3、貨源無驗收程序;煉鋼廠產生的高爐煤氣無凈化、提純等步驟;
4、生過燒石灰無特殊處理措施;
5、獲取化驗結果不及時;監控誤差;觀測口堵塞,無法直接觀察石灰窯內部情況;

圖2 影響CaO含量因果圖
(1)完善交接班制度,工作內容交接清楚;給予00:00至08:00班次適當休息時間;例會上強調工作態度問題,制定相應獎罰措施;完善勞保用具,保障工人身體健康。
(2)在每年定期檢查的基礎上,制定短期維修制度,確保設備正常運行。
(3)對購買原料進行抽檢,保證CaCO3含量達到53%,粒度控制在40mm—80mm之間;煅燒前對石灰石進行清洗,去除表面泥土等雜物,防止煅燒后形成硬物難以去除;對運送來的高爐煤氣進行加壓、干燥處理,確保純度和流量的供給;燃料與空氣配比保持1:1.2。
(4)將生過燒的石灰做專門處理,以防影響正常使用;添加氯化鈉做催化劑,以改善石灰煅燒質量,亦可縮短時間,穩定操作。
(5)保持上下通風量穩定,既可良好的對上層石灰石起到預熱作用,也可對石灰起到有效的冷卻作用,防止余溫過熱,產生過燒現象或影響入庫;條件允許情況下,本廠自設簡易化驗室,可及時檢驗石灰質量,發現問題及時處理。
結合上述建議,在本廠現有基礎上,采取部分措施,獲得了一定改善成果:
(1)煅燒溫度平均達到1100℃,但由于設備老化、燃料來源等一些因素難以改變,難有再提升空間。
(2)隨機采集10份樣品進行化驗,其中CaO含量平均達到84.36%,生過率約為7%,與標準的86%,5%更加接近。
(3)員工工作積極性有所提高,由于勞保用品配發齊全,工作更加到位,好感度有所增加,按時上下班,聽從領導指揮。