王國玉 (中鐵十七局集團第二工程有限公司,陜西 西安 710043)
機場站站后配線段隧道起訖里程為 Y(Z)DK27+784.55~Y(Z)DK28+046,總長 261.45m。配線段隧道接近終點處設置地下風機房,風機房中線交正線里程為YDK28+025.4,與正線相交里程范圍YDK27+019.3~YDK28+031.5。除風機房影響段采用明挖法施工外,其余均采用淺埋暗挖法施工,襯砌結(jié)構(gòu)為單洞雙線馬蹄形斷面。
原設計 Y(Z)DK27+904~Y(Z)DK27+910和 Y(Z)DK27+975~Y(Z)DK27+981設置兩處管棚工作室,拱部150°范圍相向各打設一環(huán)Φ159大管棚,壁厚6mm,大管棚長35m,外插角0~1。,因風機房未完成施工,無法兩端施工。變更為單向施工管棚,單根長度為65m。管棚距離行包通道灰土墊層距離僅為1.94m。

圖1 區(qū)間隧道下穿地下行包房位置關(guān)系剖面圖
①地面高程介于474.6~475.3m之間,拱頂設計高程介于463.507~465.020之間,距離機場行包通道灰土墊層最近僅為1.94m。
②隧道上部為機場主要交通道路,車流量大,動載對土體產(chǎn)生擾動,增加沉降量。
管棚在Y(Z)DK27+967處距離行包通道灰土墊層為2.02m,角度要求控制在0~1°又要防止管棚串孔、上揚或是下?lián)稀?/p>
隧道上部地表允許沉降量為30mm,報警值為70%。超前支護質(zhì)量對沉降量控制至關(guān)重要。
原設計中管棚工作室需等到各個導洞完成后開始施做混凝土導向墻,各導洞之間相距15m,全部施工到同一斷面最少需要等待15d。經(jīng)協(xié)商變更為各導洞單獨施工導向墻,斷面尺寸小,設備較大,開展施工較困難,施工用水較多,需妥善處理[1]。
原設計中導向墻為整體混凝土結(jié)構(gòu),因工期要求及施工難易程度限制,變更為各導洞單獨施工導向墻。
導向墻內(nèi)工字鋼拱架以連接板形式與中隔壁連接,預埋導向管,導向管安全需全站儀放樣。并牢固焊接。
模板混凝土采用噴射混凝土,下部采用模板封閉,墻厚1m,采用分層噴射,保證混凝土密實性。
管棚直徑為159mm,環(huán)向間距0.4m,單根長度65m。150。范圍內(nèi)設置,共42根。
3.2.1 設備安裝
設備長約6m,加上鋼管后重約2.5t,左右洞室采用工字鋼與中隔墻、中隔板連接形成臺架,拱部初支預留吊鉤,采用手動葫蘆調(diào)整和安裝儀器。臺架的高度和位置應滿足所有管棚的施工空間。中間洞室空間較大,直接采用工字鋼焊接門型支架、拱部預留吊鉤即可。
3.2.2 管棚施工
管棚采用水平導向頂管法施工,采用鋼管代替鉆桿,頭部為楔形鉆頭(見圖2),鉆渣由水流帶出。管與管之間采用絲套管連接,外部焊接,加強鋼管連接段剛度。

圖2 楔形鉆頭
3.2.3 鉆桿方向及角度調(diào)整
在鉆孔過程中鋼管內(nèi)設置導航定向裝置(見圖3),通過外部顯示器顯示鉆桿方向及角度,例如當發(fā)現(xiàn)鋼管下行,將楔形頭調(diào)整指向上部,利用設備的推力將鉆頭相上推進,根據(jù)顯示器數(shù)據(jù)確定頂進距離,待調(diào)整至適當位置,繼續(xù)開鉆。反復調(diào)整,直到管棚完成。鉆孔時采用隔孔鉆孔,并及時注漿加固,防止?jié){液串孔孔。

圖3 導向裝置
3.2.4 施工用水處理
根據(jù)圖紙,該圍巖屬自重濕陷性黃土,黃土濕陷性等級為III級(嚴重),因此嚴格對水體的滲透控制至關(guān)重要,現(xiàn)場采取了以下措施:
①掌子面封閉,采用從C25早強混凝土將掌子面封閉,厚度≥10cm。
②施工用水采用塑料桶存放。
③在工作區(qū)域鋪設雙層防水塑料布,端頭并用沙袋堵塞,防止外流。水坑內(nèi)設置污水泵及時將渣水抽出洞外。
3.2.5 注漿
注漿漿液采用M20水泥砂漿,先將導向管與管棚的空隙用水泥漿封堵,后用球閥將管頭封堵,漿液拌制好后及時注漿,當壓力值為0.5MPa時停止注漿,持壓15min壓力未見明顯下降時停止注漿。注漿完成后及時關(guān)閉球閥[2]。
①根據(jù)施工情況提出合理變更
原設計中管棚導向墻為全段面施工,澆筑混凝土施工,雙側(cè)壁導坑加臨時仰拱法上部各導洞安全距離分別為15m,若等待各導洞到達同一斷面最少需要15d時間,管棚施工完成后,各導洞需要拉開安全距離,其他導洞仍需要等待7.5~15d時間,極大浪費了工期。
經(jīng)過與設計院、業(yè)主、監(jiān)理單位協(xié)商變更為各導洞單獨施工導向墻,單獨施工導向墻導致施工場地狹小,無法滿足混凝土澆筑場地要求,變更為噴射混凝土分層噴射,內(nèi)部鋼拱架與臨時中隔壁采用鋼板+螺栓連接。
綜合考慮儀器搬運和安裝等時間,該變更節(jié)約施工工期 10~15d。
②頂管法作業(yè)
管棚施工常采用頂管法、拉管法、送管法等施工方法,頂管法作業(yè)較其他兩種方法性價比高,適用于軟弱地層。
③定向糾偏技術(shù)
為保證施工精度和質(zhì)量,管內(nèi)端頭安裝導向裝置,通過外接顯示儀及時了解管棚端頭位置和角度,發(fā)現(xiàn)偏差及時停止鉆進。調(diào)整楔形鉆頭角度,采用鉆機頂力實現(xiàn)糾偏。
④預留上抬量
長管棚施工鋼管會出現(xiàn)一定的下?lián)希聯(lián)狭考s為管棚長度的1/200~1/300,根據(jù)管棚長度,實際施工中將管棚設計位置上抬15~20cm。確保管棚不侵入初支內(nèi)部。
⑤鉆孔和注漿順序
鉆孔采用從下往上隔孔施工,成孔立即注漿,防止塌孔和串漿現(xiàn)象發(fā)生。
綜上所述,通過站后配線淺埋暗挖隧道穿機場行包通道長度為65m的φ159管棚施工總結(jié)了以下經(jīng)驗:
①應根據(jù)現(xiàn)場實際情況,確定切實可行、安全有效的施工方案;
②頂管法作業(yè)能夠較好的完成長管棚、軟弱圍巖的施工要求;
③導向糾偏技術(shù)效果良好,開挖過程中未發(fā)現(xiàn)管棚侵限現(xiàn)象;
④預留上抬量15~20cm后可保證鉆機水平推進;
⑤管棚超前支護作用明顯,可有效避免掌子面坍塌、減少地面沉降,對前方地質(zhì)起到探明作用,其地質(zhì)資料可作為指導后期施工措施的依據(jù)。
總之,通過下穿行包通道隧道開挖后的洞內(nèi)外沉降數(shù)據(jù)和管棚施工效果驗證,管棚施工控制情況良好,由于預先設置的外插角和上抬量,管棚未出現(xiàn)侵限現(xiàn)象,確保了機場運營安全和隧道施工正常進行,具有明顯的社會效益,施工中總結(jié)的經(jīng)驗對同類工程具有較強的借鑒和參考價值。