孫立亭 孫松山 戰強
摘 要:變頻技術在風機、水泵節能工作中具有重要的作用,隨著變頻技術的發展和完善,高壓變頻技術日趨成熟,對高壓大功率負荷設備的節能工作,具有舉足輕重的作用。通過實施風機、水泵的高壓變頻節能技術改造,可實現大幅度節能,無論是從經濟效益還是社會效益,均有顯著的成績。
關鍵詞:高壓變頻;節能;風機
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.14.028
0 前言
習總書記指出,騰籠換鳥、鳳凰涅槃,實質意思就是說新舊動能要轉換,再往前走必須要進行結構調整、轉型升級,新舊動能轉換要銜接好。山東省省長龔正在十三屆人民代表大會山東代表團的會議上指出:“山東堅持騰籠換鳥,努力轉變經濟發展方式,提高經濟發展質量和效益。”積極開展新舊動能轉換,以往靠高能耗來發展經濟的方式向低碳節能發展經濟的方式轉變,既是企業的義務,也是企業承擔的責任。對于傳統行業來說,積極推廣應用新型節能技術,既是提效降耗的內在舉措,也是迫在眉睫的社會壓力,對于轉變經濟發展方式來說具有重要的作用。
風機、水泵在傳統工業企業中隨處可見,以淄博鐵鷹鋼鐵有限公司為例,公司的主要產品為球團礦,生產線6kV高壓風機有6臺,合計負荷為2580kW,年用電量為1400萬kWh左右,節能潛力及節能效益巨大。通過高壓變頻節能技術的推廣應用,實施風機高壓變頻技術改造,既能取得巨大的節能效益,又能提高風機設備的可靠性,因此,公司制定了風機高壓變頻技術改造計劃,并逐步實施風機高壓變頻技術改造。
1 循環風機高壓變頻技術改造
1.1 循環風機簡介
循環風機用途是從回轉窯及環冷機抽取熱風,用于鏈篦機生球加熱,共有2臺,電機為6kV、355kW高壓電機,實際月用電在24萬kWh左右,風機轉速百分比在35%左右。
1.2 循環風機高壓變頻技術改造方案
根據循環風機工況實際,提出高壓變頻技術改造指標,并通過合理選型采購2臺高壓變頻器,用于循環風機高壓變頻技術改造。
1.2.1 設計指標
(1)變頻系統采用高-高方案,拓撲結構采用功率單元串聯方式,無需外置或內置升壓變壓器、輸出濾波器及類似變壓環節,變頻器可直接輸出0-6kV電壓;
(2)變頻器必須滿足電網瞬時掉電,若1-3s內來電,系統不停機;
(3)變頻器和配套整流變壓器的額定容量具備5s持續輸出150%的過載能力;
(4)變頻器保護裝置齊全、各模擬、數字檢測和操作信號齊全。
1.2.2 改造方案
(1)拆除風機現場液力耦合器及其底座支架,結合電機底座數據重新設計、制作和安裝電機支架,以及對兩臺電機底座基礎重新澆制,實現基礎牢固;
(2)將2臺RMVC5000-6/45-AT型安裝在變頻器室內,并按照技術要求進行內部線路連接、參數設置等;
(3)對變頻器外部電路按產品要求敷設,并在操作室安裝好遠控箱;
(4)分模擬試車、空載試車、負載試車步驟進行試車,滿足生產要求。
1.2.3 改造效果
改造完畢后,循環風機實現轉速10%~100%全范圍調速運行,滿足了生產需求,高壓電機運行電流同等工況下得到大幅下降,節能效果顯著。
(1)改造后負載運行中兩臺循環風機運行輸出電流大幅降低,具體見表1。
(2)變頻技術改造后兩臺循環風機用電情況,選取改造前后典型月份用電量進行對比,對比情況見表2。
2 經濟效益
2.1 改造成本
此項改造設備投入成本32.6萬,主要為2臺變頻器、2臺遠控箱及線纜輔材等。
2.2 效益計算
循環風機工序電單耗改造前4.84 kWh/t,改造后2.71 kWh/t。從工藝操作角度考慮,改造前風機轉速35%左右,改造后風機轉速65%左右,在循環風機負荷大幅增加的情況下,工序電單耗下降了44%。
從實際使用來看,循環風機高壓變頻改造后,盡管因生產工藝需求導致風機負載大幅增加186%,電單耗仍實現下降44%,節能效果顯著,月節電9.9萬kWh左右,月節約電費成本5.94萬元左右(電費按0.60元/kWh)。對應年節約成本59.4萬元(生產10個月)。
2.3 改造效益
變頻器可安全運行五年,因此,年創效為59.4-32.6/5=52.88萬元。
3 總結
球團循環風機高壓變頻改造,解決了原液力耦合器調速控制的制約和局限性,避免液力耦合器故障和相應的維護費用,提高了循環風系統的工作性能,滿了球團生產工藝要求,實現既提高風機系統安全運行的前提下,又大幅的降低運行成本,成效顯著。實踐證明,高壓變頻技術在風機節能改造中值得積極推廣。
作者簡介:孫立亭(1981-),男,本科,工程師,從事電氣自動化技術與管理工作。