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沉管隧道最終接頭基床穩定性試驗研究

2018-09-28 08:02:44馬宗豪韓小銳
中國港灣建設 2018年9期

馬宗豪,韓小銳

(中交一航局第二工程有限公司,山東 青島 266001)

1 工程概況

沉管隧道最終接頭安裝后對基床施加較大的荷載,碎石基床會產生一定的沉降,對隧道線形以及最終接頭安裝協調性和止水等都有直接的影響。為獲得最終接頭著床后碎石基床沉降及變形情況,進行了碎石基床穩定性驗證試驗。

港珠澳大橋沉管隧道最終接頭碎石基床共包括3條碎石壟,基床寬42.95 m,采用橫向壟結構,壟頂寬1.7 m,壟溝寬0.55 m,壟中心距2.25 m,基床厚度為1.3 m。

2 試驗方案設計

2.1 試驗材料

碎石級配與實際施工相同,采用能夠自由散落且未受污染、干凈、耐久性良好、級配良好的碎石,碎石含泥量嚴格控制,不大于2%,石料飽和單軸極限抗壓強度不低于50 MPa,碎石材料粒徑及級配滿足表1的要求[1-2]。

表1 碎石粒徑及級配指標Table1 Particle sizeand gradation index for gravel

2.2 試驗裝置和方法

2.2.1 場地選擇和設備

選擇條件合適的試驗場地,場地長40 m,寬30 m,開山體基礎,上部硬化混凝土路面。采用50 t吊機進行結構吊裝。

2.2.2 基床整平

碎石基床按照1.3 m、1.5 m、1.7 m三種厚度進行鋪設,各為兩條碎石壟,壟長9 m,壟頂寬1.7 m,壟溝寬0.55 m,四周側限碎石厚度為基床厚度的2/3,分別為0.86 m、1 m、1.13 m,側限碎石肩寬為1.5 m,坡比為1頤1.5。

試驗碎石基床采用人工整平工藝鋪設。先鋪設1.0 m、1.2 m、1.4 m厚碎石,然后安置導軌,導軌設置在第1條和第2條碎石壟中心處,導軌間距2.2 m。導軌按設計高程安置好后采用刮道鋪設0.3 m碎石壟,整平完成后導軌拆除。碎石基床鋪設效果如圖1所示。

圖1 碎石基床鋪設效果圖Fig.1 Laying effect diagram of rubble bedding

2.2.3 加載底板制作及測量裝置布設

加載底板采用鋼柱焊接而成,加載底板平面尺寸采用4.95 m伊5 m,底板總重量為8 t。加載底板的4個角點安裝4個沉降監測點,每個測點用角鋼與鋼片組合焊接。試驗期間選擇測點安裝百分表,對沉降監測數據進行驗證。每一層壓載物放置完成后,均用水準儀測量4個點的沉降值。

碎石基床墊層壓力監測采用振弦式土壓力計,碎石墊層中布置4支土壓力計,1號、2號測點布置于壟頂壓載區域中間位置,3號布置于壓載區域邊緣,4號布置于壓載區域外部。測點位置如圖2所示。每次荷載變化時記錄工況,并采集一次土壓力計讀數。

2.2.4 壓載塊加載

底板上部的壓載塊分為3層,第1層載荷約60 t,第2層載荷約70 t,第3層載荷約60 t。每一層載荷加完后逐點進行沉降觀測,直至沉降穩定后進入下一層加載[3-4]。

3 碎石基床穩定性分析

碎石基床按照1.3 m、1.5 m、1.7 m三種厚度進行鋪設為1個組,為使試驗更準確,排除偶然因素影響,共鋪設3組。在每層荷載進行壓載后,每隔10 min進行一次沉降觀測,共觀測4次(40 min)并記錄其沉降量。

根據試驗得出的數據對碎石基床的沉降速度、沉降值和基床壓力傳遞等進行分析。

圖2 土壓力盒布置圖Fig.2 Layout of soil pressure cell

3.1 基床沉降速度與沉降量分析

通過試驗收集的數據,分別以每組壓載試驗時間和沉降量大小為軸做折線圖如圖3所示。

由圖3可看出,每層荷載施加完成后30耀40 min沉降基本達到穩定,沉降速度較快,主要集中在10耀20 min內,沉降量在10耀20 mm范圍內。在每組沉降試驗中可以看出,在厚度1.3耀1.7 m范圍內,基床厚度與沉降量無顯著對應關系,基床累計沉降量范圍為25耀40 mm。

3.2 基床荷載分析

在每層荷載加載后,監測每個壓力計數值并記錄。各點所測得壓力值,在每組壓力監測中各點的受力變化相似,取第2組壓力監測值并分析,如圖4所示[5]。

圖3 壓載試驗沉降監測Fig.3 Settlement monitoring of loading experience

圖4 土壓力計監測結果Fig.4 Monitoring results of soil pressure cell

可以看出,試驗期間土壓力盒監測到最大壓力值為厚度1.5 m的第2組試驗中3號測點118.4 kPa。設定碎石應力擴散角為38毅,碎石墊層重度為16 000 N/m3,計算最終加載至199 t時,厚度1.3 m基床底面應力為68.6 kPa,厚度1.5 m基床底面應力為66.4 kPa,厚度1.7 m基床底面應力為66.5 kPa。在厚度1.3 m基床試驗中,底面應力擴散范圍約為1 m,因此4號測點沒有監測到壓力隨加載變化的影響[6]。

4 結語

通過最終接頭碎石基床穩定性試驗,對監測數據進行對比分析。

1)在每層加載后,10耀20 min出現瞬時沉降,在30耀40 min范圍內基床沉降基本結束,且較大沉降過程均集中在前20 min內。

2)根據沉降監測數據,基床厚度為1.3 m、1.5 m、1.7 m的加載試驗中,3種基床的最終沉降量與基床厚度無顯著的關聯性及規律。

3)最終加載完成后,監測到最大壓力值達到118.4 kPa,與理論計算值116.47 kPa相近,監測精度達到預期效果。對比不同厚度基床加載試驗中4號監測點的壓力值,可知碎石應力擴散范圍約為38毅,厚度為1.3 m的基床地面應力擴散范圍約為1 m。

通過最終接頭碎石基床穩定性試驗,得到了基床加載與碎石基床的沉降量、沉降速度等參數的對應關系及規律,對后續類似工程具有重要的借鑒意義。

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