楊 輝,雷建斌,楊智榮,馬 亮,胡 銳
(1.咸陽非金屬礦研究設計院有限公司,陜西 咸陽 712021;2.蘇州中材非金屬礦工業設計研究院有限公司,江蘇 蘇州 215000)
石墨是一種性能優良的非金屬礦物,具有耐高溫、抗腐蝕、抗熱震、強度大、韌性好、自潤滑強度高、導熱、導電性能好等物理化學性質。廣泛應用于冶金、機械、電子、化工、輕工、軍工、國防、航天及耐火材料等行業,是當今高新技術發展必不可少的非金屬材料之一。
石墨分為晶質石墨(包括塊狀石墨和麟片狀石墨)和隱晶質石墨兩大類。某細粒浸染狀石墨礦石中的石墨呈銀灰色,鱗片狀和葉片狀,單晶鱗片直徑一般0.001~0.2mm,最大可達0.5mm,固定碳含量為19.31%,具有一定的開發和利用價值。對該地區石墨礦進行磨礦及浮選工藝研究,用煤油作為捕收劑,松醇油作為起泡劑,添加適量的抑制劑,采用九次再磨十次精選的工藝流程,獲得精礦品位79.82%,回收率52.28%較好結果。
原礦化學成分分析結果見表1。
由表1可知,原礦固定碳含量為19.31%,其他成分為SiO2、Al2O3、Fe2O3、K2O等,需要通過選礦工藝進行排除。

表1 原礦化學成分及固定碳含量(%)
經過鑒定,原礦礦石中石墨多為微細的片狀、不規則的片狀,呈條帶狀分布,在礦石中分布不均勻,片的大小不均。礦石中石墨的含量約20%,其中10%~20%為隱晶質石墨(土狀石墨),這類石墨和粘土礦物致密相嵌或呈條帶狀分布。
脈石礦物主要為石英、伊利石、高嶺石、斜長石、碳質、方解石等;金屬礦物主要為黃鐵礦、黃銅礦、赤鐵礦等。從礦物組成可知,此石墨礦含粘土礦物,碳質較多,在石墨選礦試驗中要注意脫泥脫碳。
據巖礦鑒定樣品成果統計,礦石中石墨呈銀灰色,為晶質鱗片狀和葉片狀,單晶鱗片直徑一般0.001~0.2mm,最大可達0.5mm,與脈石礦物嵌布關系極為復雜,部分呈細小的不規則狀星散分布在脈石礦物中。
由于受后期構造作用,鱗片狀石墨多發生碎裂和揉皺。石墨主要嵌布在石英、粘土礦物等脈石礦物粒間,細粒石墨呈浸染狀分布在脈石中,少量石墨被包裹在脈石礦物中,石墨呈條帶狀、帶狀、細線狀分布在脈石礦物粒間,條帶延伸方向與巖石的片理方向一致。因此,該石墨為微細粒的浸染狀晶質石墨,嵌布關系多樣,結構復雜,選礦難度較大。
粗磨粗選在整個工藝流程中起著重要的作用,不僅要使石墨與脈石礦物充分單體解離,還要保證回收率。粗選磨礦細度試驗,采用一段開路磨礦,磨礦設備為XMB-70三輥四筒棒磨機。粗選條件為:pH值=7,捕收劑煤油用量800g/t,2#油用量400g/t,浮選濃度20%,浮選時間5min,磨礦濃度65%。改變磨礦時間分別為2、4、6、8、10min,進行粗選磨礦細度試驗。試驗流程見圖1,試驗結果見表2及圖2。

圖1 粗選磨礦細度試驗流程

表2 粗選磨礦細度試驗結果(%)

圖2 粗選磨礦細度試驗結果曲線
通過表2及圖2可以看出:隨著磨礦時間的增加,粗精礦回收率先顯著增加,當磨礦時間為6min時達到峰值,后又開始降低;粗精礦固定碳含量先降低后增加??紤]到粗選作業保證回收率比品位更重要,確定粗選磨礦時間為6min,此時的磨礦細度為-0.074mm含量為60.52%。
(1) 試驗使用煤油作為捕收劑,固定粗選條件為:pH值=7,粗選磨礦時間6min,2#油用量400g/t,浮選濃度20%,浮選時間5min。改變捕收劑煤油用量分別為400、600、800、1 000g/t,進行粗選捕收劑用量試驗。經過試驗隨著捕收劑用量的增加,粗精礦回收率先增加后降低,品位先下降后升高再下降,為保證回收率,綜合經濟因素,確定粗選捕收劑煤油用量為600g/t。
(2) 試驗以2#油為起泡劑,固定粗選條件為:pH值=7,粗選磨礦時間6min,煤油用量600g/t,浮選濃度20%,浮選時間5min。改變2#油用量分別為150、300、450、600g/t,進行粗選起泡劑用量試驗。通過試驗,隨著起泡劑用量的增加,粗精礦回收率逐漸升高,品位逐漸降低,當2#油用量為450g/t時,回收率達到了89.63%,且再增加起泡劑用量對回收率提高不大。綜合考慮,確定粗選起泡劑2#油用量為450g/t。
(3) 生石灰除了可以作為礦漿pH值的調整劑外,對原礦中少量的黃鐵礦可起到較強抑制作用,因此調整劑采用生石灰。固定粗選條件為:粗選磨礦時間6min,煤油用量600g/t,2#油用量450g/t,浮選濃度20%,浮選時間5min,生石灰用量分別為0、1 500、3 000g/t,進行粗選調整劑用量試驗。經過試驗,隨著生石灰用量的增加,粗精礦固定碳含量變化不明顯,回收率先降低后增加,且當生石灰用量為0時,粗精礦的品位及回收率均最高,確定粗選不加生石灰,此時礦漿pH值為7。
(4) 考慮到石墨鱗片較細,精選易夾雜石英上浮,因此對精選進行加水玻璃對比試驗,水玻璃可以抑制石英等硅酸鹽礦物,同樣也對礦漿起到分散作用。固定粗選條件:pH值=7,粗選磨礦時間6min,煤油用量600g/t,2#油用量450g/t,浮選濃度20%,浮選時間5min,水玻璃用量分別為0、1 000、2 000g/t,進行粗選抑制劑用量試驗。隨著水玻璃用量的增加,粗精礦回收率變化不明顯,品位先降低后增加,且當水玻璃用量為0時,粗精礦的品位最高,確定粗選不加水玻璃。
固定粗選條件為:p H值=7,粗選磨礦時間6min,煤油用量為600g/t,2#油用量450g/t,浮選濃度20%,改變浮選時間(第1min、第2min、第3min、第4min和第5min),確定最佳浮選時間。根據浮選時間結果,隨著浮選時間的增加,精礦品位降低,回收率降低,在第5min時間段,精礦品位12.03%,回收率0.93%,確定粗選最佳浮選時間為4min。
由于該石墨礦嵌布粒度很細,為使石墨與脈石充分單體解離,根據同類型石墨礦石浮選流程,本試驗選擇進行八次再磨九次精選、九次再磨十次精選和十次再磨十一次精選開路試驗,試驗結果見表3。

表3 精礦再磨再選試驗結果(%)
由表3可知,十次再磨十一次精選的試驗流程精礦品位最高,但也只達到89.87%。與九次再磨十次精選最終結果相差很小。最終確定選用九次再磨十次精選做閉路試驗。
由開路試驗可知,中礦1、2、3、4混合后量比較大,固定碳較低,所以將其混合再磨后進行掃選,將掃選精礦返回粗磨,尾礦拋尾;而中礦5~8的產量和品位均較低,產率為5.87%,品位為59.23%,與精選Ⅱ精礦品位接近,故返回再磨Ⅲ處;中礦9~11的品位較高,將中礦9~11混合后返至再磨Ⅳ。閉路試驗結果見表4。

表4 閉路試驗結果(%)
從該礦石的原礦礦物組成和選礦試驗得知,該礦石屬于難選細鱗片石墨礦石,選礦工藝流程較長,選礦指標很難提高,如果要得到較高質量的選礦產品,必須借助其他選礦方法。
(1) 經過試驗證明,該礦石為難選細粒鱗片石墨礦石,采用浮選的方法較難得到高品位石墨精礦。
(2) 通過一系列試驗確定的最佳工藝流程為:原礦經過一次粗磨一次粗選,粗選精礦九次再磨十次精選。
(3) 通過九次再磨十次精選開路試驗,獲得原礦品位14.55%,石墨精礦品位88.88%,回收率3.66%,產率0.60%,尾礦品位3.98%的優良選別指標。
(4) 通過閉路試驗獲得原礦品位12.69%,石墨精礦品位79.82%,回收率52.28%,產率8.31%,尾礦1品位為2.34%的優良選別指標。