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海上油套同壓井棄置技術方案與工程實踐

2018-09-29 02:59:10王允海和鵬飛張曉誠董瀟琳
天津科技 2018年9期
關鍵詞:作業

王允海,和鵬飛,張曉誠,萬 祥,董瀟琳

(1.中海油能源發展股份有限公司工程技術分公司,天津300452;2.中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津300452)

0 引 言

目前渤海灣部分油田進入開采末期,生產平臺達到設計使用年限,進入棄置階段[1-5]。渤海某平臺有6個槽口,均為高溫高壓氣井,其中3口井油套同壓,技術套管帶壓,對該類型的復雜油氣井如何進行棄置作業無先例可循,在棄置過程中嘗試采取了一系列措施,最終形成了一套井筒棄置技術。

1 作業背景及難點分析

1.1 作業背景

①開發層較深,地層特征復雜。該地區含油氣層涉及四套地層,東上段以下地層溫度普遍高于正常溫度,出現異常溫度。東營組上段地層壓力是正常壓力,沙河街組以下地層,則出現異常壓力,壓力系數在1.60左右。S1井開發目的層位于沙河街組地層。

②產出為凝析氣,氣量較高。棄井前的生產數據:油嘴口徑為 8.6mm,日產油 20.0m3/d,產氣27.2萬m3/d,含水22.0%。

③開發時間較早,井史復雜。S1井為一口直井,1984年進行的探井作業,采用泥線懸掛器井口,測試后將 ?244.5mm套管在 348.0m切割進行了臨時棄井作業;1992年進行了 ?177.8mm套管回接和再完井作業,采取 ?177.8mm 永久封隔器帶射孔槍聯座完井方式,生產管柱帶滑動密封套和錨定插入密封。井身結構數據:?762.0mm 隔水導管×下深85.6m+?508.0mm 套管×下深 443.7m+?339.7mm套管×下深 1604.2m+?244.5mm 套管×下深(348.0~2094.6m)+?177.8mm 套管×下深 2380.0m(在1877.0m處回接至井口)。

④油管破裂,油套同壓,各層套管環空間均帶壓。2002年形成油套同壓,測靜壓鋼絲管串在19.5m遇阻,打鉛印顯示有 2個尖銳物刺痕分布在鉛印邊部,懷疑在 19.5m處油管破裂。2010年 3月技術套管表層套管帶壓,油壓 9.8MPa、套壓 9.7MPa、? 177.8mm與? 339.7mm套管環空壓力2.5MPa、? 339.7mm與? 508.0mm套管環空壓力2.1MPa。

1.2 作業難點

油套同壓,油管內堵塞無法建立循環壓井通道;油管老舊,管柱入井 20多年,腐蝕嚴重,起管柱破斷落井風險高;套管環空帶壓,無壓力釋放通道;套管程序復雜,利用常規切割套管工具無法實現一次性多次套管及封固水泥切割。

2 技術思路與創新

對于生產時間達到設計期限的整裝式平臺棄置,在渤海油氣生產作業中屬于第一次,同時井筒狀況復雜,無經驗可循,需要依法依規實現棄置,S1井的棄井便是此類作業的典型探路性實踐。

2.1 技術方案及依據

海上油田的井筒棄置作業必須嚴格執行井筒棄置標準,主要執行Q/HS 2025—2010《中國海洋石油總公司棄井標準》、SY/T 6845—2011《海洋棄井作業規范》等[6-8]。技術上優選封源頭、次選封通道;力求兩點同時做到。

2.2 壓井技術方案的優選

S1油套同壓、套管帶壓,打鉛印判斷油管在19.5m 斷裂,常規的開滑套和連續油管均無法下入,因此循環壓井均行不通,嘗試選用置換法(擠注壓井)[9],采用邊壓井邊釋放壓力的操作工序,壓井步驟如下:

①為降低井口作業時的油壓、套壓,避免因老舊閥門滲漏對作業造成影響,首先使用壓井泵擠海水壓井(最大擠注壓力不超過生產時的油壓),盡量降低井口壓力,方便連接壓井管線。

②壓井泵壓井后,斷開采油樹流程連接處法蘭,立即安裝盲法蘭,封堵流程中可能殘存的壓力(流程閥門內漏)。

③連接壓井管匯至采油樹翼閥,連接小型放噴管匯至油管四通翼閥。

④壓井液壓井,停泵后艾普油嘴管匯釋放環空氣體并燃燒,交替進行多次直至環空無壓力。

⑤正擠一個油管容積的簡易 PRD壓井液,觀察12h,確保拆井口時井況安全,確認井口壓力一直為零,若壓力不為0,則逐步提高壓井液比重,直至觀察12h井口壓力為0。

⑥再次擠注壓井液和簡易PRD壓井液壓井。

2.3 拆井口技術方案

S1井井口采油樹已使用20多年,采油樹老舊腐蝕嚴重,生產流程、采油樹各閥門都存在滲漏現象,拆井口存在較大安全隱患,為安全、順利拆除采油樹、安裝井口防噴器組,采取了以下措施:

①斷開采油樹和流程連接后安裝盲法蘭,封堵流程中可能殘存的壓力。

②提前處理采油樹螺栓,以方便拆除螺栓,在作業中使用螺母劈開器和氣焊切割的方式對螺栓實行破壞性拆除。

③安裝特制油管防噴閥(內徑由50.0mm加大至65.0mm)。拆采油樹后安裝該防噴閥,防止井噴,同時其內徑可通過測井儀器進行切割作業。

2.4 打撈生產管柱方案

S1井油管腐蝕嚴重且上部發生斷裂,具體打撈方案如下:

①對扣上提油管掛,如果無效,則使用撈矛撈油管掛,上提管柱油管破斷。

②使用卡瓦打撈筒和控制管線回收工具交替打撈油管和控制管線,直至撈出化學藥劑注入閥,控制管線全部撈出。

③下鎂粉切割工具在井下封隔器以上進行切割,起出切割點上部的全部油管。

④組下套銑管柱,套銑永久封隔器。

2.5 注水泥回填方案

2.5.1 射孔段處理

①下入擠水泥橋塞。在2062.0m(滑動密封套上第一根油管中部以上5m)下入擠水泥橋塞,對擠水泥橋塞試壓20MPa×15min。

②射孔段擠水泥。光鉆桿接擠水泥工具短節stinger,下鉆探橋塞頂,下壓 5t插入 stinger,關防噴器,對橋塞試壓 20MPa×15min。海水試擠注正常后,進行正常擠水泥作業,水泥最大擠注壓力不大于20MPa,擠注量為 470m 井筒容積。拔出 stinger,再次對EZ-SV橋塞試壓20MPa×15min。

③橋塞上注入水泥漿。大排量循環沖洗鉆具,接循環頭及固井管線,通水試壓 20MPa×15min,在橋塞頂上注 300m 水泥塞(2062~1762m),水泥塞頂位于 ? 177.8mm 尾管掛以上,起鉆至水泥塞頂,大排量循環沖洗鉆具;候凝,關防噴器,對水泥塞試壓20MPa×15min。

2.5.2 管鞋上下的處理

508.0 mm套管鞋以下 100m,打 150m水泥塞(543~393m);? 339.7mm 套管深度 235m 下入橋塞,橋塞試壓 10MPa穩壓 15min;橋塞以上注水泥漿至泥面。

2.6 多層套管一次切割技術方案

根據棄井標準,打棄井水泥帽前,要在泥面以下4m 整體切割多層套管,以往多層套管切割多使用水力割刀,水力割刀一次切割1~2層套管,2層以上的套管只能是逐層套銑切割,若套管外有水泥則套銑作業時間長。此次棄置作業中使用了高壓磨料射流切割技術[10],可以一次進行 3層及 3層以上的套管整體切割,不受套管外水泥的限制,作業時間短,切割效率高。

高壓磨料射流切割是指在水射流中加入金剛砂或石榴石等較硬固體顆粒,通過高壓泵加壓、噴嘴加速后沖擊被切割物體,利用磨料顆粒對材料進行沖蝕的一種切割技術。高壓磨料射流切割系統主要包括數據采集和監控系統、磨料混合增壓系統和磨料射流切割工具串。磨料發生裝置使用 HT400壓裂泵系統,最高壓力可以達到 240MPa。井口液壓馬達帶動管柱旋轉,進一步帶動井下磨料射流切割頭旋轉,實現多層套管的軸向切割,切割時數據監控系統可以實時監測井下切割狀況。

3 現場實施

3.1 壓井效果

S1井壓井后各層壓力為0,如表1所示,打撈管柱,按照棄井標準將氣層打水泥封堵后發現技術套管(? 177.8mm 套管和 ? 339.7mm 套管之間)有壓力1.2MPa,多次放壓至 0后經過 12h壓力又恢復至1.2MPa。

表1 S1井初次洗壓井情況記錄Tab.1 Killing record of Well S1

3.2 壓力來源分析

? 177.8mm套管和 ? 339.7mm套管之間帶壓來源一般有 3種可能:一是井口套管頭滲漏,二是內層套管破損,套管內壓力傳至外層套管,三是地層壓力通過套管外串漏。根據該井的情況,采油樹拆除,產層封堵后技術套管仍有壓力,前面兩種情況可以排除,只能是第三種情況。

重新梳理該井資料發現該井在1984年探井作業鉆至 2121.0m發生井噴,進而發生卡鉆事故,在1682.0m 炸掉鉆具,打水泥封堵下部井段,然后在1618.0m側鉆,下? 339.7mm套管至1604.0m。分析該井技術套管帶壓原因應為:原報廢井眼有個高壓氣層,氣層距 ? 339.7mm 套管鞋僅 78.0m,封堵原井眼的水泥段較短,氣體通過水泥串至 ? 339.7mm套管內,又根據測得的 ? 177.8mm套管固井質量數據,顯示 500.0m 以上封固較差,壓力沿著內層套管串至?339.7mm和?177.8mm套管之間。

3.3 處理思路

①在497m下? 177.8mm套管橋塞,并在井筒內替入1.6g/cm3鉆井液。

②分別于 333、262、199m 切割 ? 177.8mm 套管,每次切割結束后,關井對割口試擠注鉆井液,打壓15MPa并穩壓,觀察管匯放氣量未發生變化。

③套銑? 177.8mm套管至169.0m;注水泥塞,封固深度:365.0~135.0m。

④在 120.0、119.0m 連續下入兩個 ? 339.7mm橋塞,按要求試壓合格。

⑤整體切割 ? 339.7mm、? 508.0mm 以及 ? 762.0mm套管組合。

⑥注水泥帽。

4 技術分析與建議

①井口擠注的改進。渤海鉆井作業在下入?244.5mm套管后一般采用單級雙封固井技術,也就是水泥漿柱分兩段,各自封固儲層段和上層管鞋上下100.0m,之后采用井口環空回灌方式灌滿水泥并試壓驗證。如果下部水泥封固出現問題,隨著時間推移出現本井或者鄰井油氣上竄,但在井口環空被封固,地面顯示井下環空正常,而在棄置切割時發生油氣釋放的問題。因此不建議環空回灌,正常安裝井口環空壓力表監測,針對實際問題解決。

②存在套壓的生產井棄置過程中,如不能確定套壓已經消除,不推薦繼續向上注水泥塞至淺層,更不推薦井口切割任意套管,井口處理環空壓力時安裝防噴器;棄置作業前,需要備用大尺寸橋塞,用以處置大尺寸套管內突發狀況。

5 結 語

井筒棄置作業經過 S1井的成功實踐,將該技術推廣應用到渤海某南平臺其他5口井和A平臺的棄置作業,收效顯著,整個平臺棄置作業無安全環保事故發生。該技術成功解決了油套同壓套管帶壓油氣井的壓井、腐蝕管柱的打撈、技術套管帶壓處理和多層套管整體切割等一系列問題,形成了一整套的復雜油氣田井筒棄置技術。該項技術的掌握為渤海油田類似井筒的棄置作業提供了指導,也可用在老井側鉆前的老井眼棄置中,可顯著縮短老井的棄置作業工期和費用。

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