單春雅,劉青,張勇,陸亞明
(合肥美橋汽車傳動及底盤系統有限公司,安徽合肥 230051)
汽車后驅動橋上有3個重要的零部件:墊板、氣室支架和鋼托,其中墊板焊接在橋殼本體上,再與氣室支架螺栓連接,共同組成承載制動氣室工作和支撐凸輪軸旋轉的結構;而鋼托是整車與后橋的關鍵連接結構,其可靠性直接影響到整車的行車制動安全,主要包括:墊板、鋼托與橋殼本體焊接的可靠性,支架結構承載強度的可靠性,墊板與支架螺栓連接的可靠性。通過對現有氣室支架進行更改分析,來優化以上3個方面可靠性,進而達到提高整車安全系數的目的。
該系列后橋總成設計,客戶給定了鋼托和氣室位置,在實際生產過程中發現墊板與鋼托位置較近,在焊接完鋼托后,焊槍很難伸進縫隙去焊接墊板,其分布現狀如圖1所示。
鋼托和墊板位置較近,首先影響了焊接的可行性和可靠性[4],從可行性方面分析,焊接工藝很難實現,生產效率低且焊接效果不佳;從可靠性方面分析,焊縫較近會導致焊接應力互相疊加,形成較大的應力集中[5],會影響整橋壽命,一般經驗要求后橋殼此處焊縫間距不小于30 mm。

圖1 氣室支架和墊板分布現狀
因主機限定了鋼托和氣室的位置,現通過縮短墊板和支架的寬度來增大鋼托和墊板的距離。
(1)減小支架底面和墊板的寬度,同時連接支架和墊板的螺栓由4個改為2個;
(2)因墊板結構更加精簡,從原先鑄造生產改為鋼板條料;
(3)優化支架結構,局部承載能力增強;
(4)提高螺栓性能等級,螺栓由M12×1.5(8.8級)改為M14×1.5(10.9級)。
通過以上措施,鋼托總成與墊板間的焊縫距離可達到50 mm以上,新舊墊板及周邊件結構如圖2、3所示。

圖2 原墊板及周邊件結構

圖3 新墊板及周邊件結構
核算改善后螺栓的強度,受力分析如圖4所示。
由氣室的工作特性曲線可以得出氣室的工作推力F工作=6 150 N,取1.3倍安全系數后,推力為F=1.3F工作=7 995 N。
F在X方向和Y方向的推力分別為:
Fx=Fsinθ=5 139.09 N;Fz=Fcosθ=6 124.53 N
式中:θ為支架的墊板安裝面與氣室安裝面夾角,取40°;Fx為F在X方向的分力;Fz為F在Z方向的分力。

圖4 螺栓強度分析受力圖
Fz對中心點O的傾覆力矩:
M1=Fz(b2+c2)0.5=6 124.53×(0.0332+0.062)0.5=419.38 N·m
式中:b為X方向上o與O的距離,取33 mm;c為Y方向上o與O的距離,取60 mm。
X-Y平面上,孔距a在o-O上的投影距離:
a1=a×arctan(c/b)= 85×arctan(0.06/0.033)=
5 201.08 mm
式中:a為螺栓孔距,取85 mm。
在傾覆力矩M1作用下,螺栓最大受力:
式中:對于此處兩孔螺栓組連接,X-Y面上,o-O的投影下最大螺栓孔距Lmax=li=a1。
Fx對中心點O的傾覆力矩:
M2=FxH=5 139.09×0.164=842.81 N·m
式中:H為Z方向o與O的距離,取164 mm。
在傾覆力矩M2作用下,螺栓最大受力:
式中:對于此處兩孔螺栓組連接,最大螺栓孔距Lmax=li=a。
Fx對中心點O的橫向力矩:
M3=Fxc=5 139.09×0.06=308.35 N·m
在傾覆力矩M3作用下,螺栓最大受力:
式中:對于此處兩孔螺栓組連接,最大螺栓孔距Lmax=li=a。
螺栓預緊力矩產生的預緊力:
F0=Mt/(K1D)=180/(0.014×0.24)=53 571.43 N
式中:由于螺栓為M14×1.5(10.9級),D為螺栓直徑,取0.014 m;Mt為預緊力矩,取180 N·m;K1為擰緊力矩系數,取0.24。
因f(F0-F1-F2)=6 972.06>Ks×F3=4 353.18,故螺栓不受剪切力。
式中:Ks為支架與墊板間的防滑系數,取1.2;f為結合面間摩擦因數,取0.16。
單個螺栓所受最大拉力:
Fmax=(Fz/2+F1+F2)Kc+F0=57 488.92 N
式中:Kc為螺栓相對剛度,取0.3。
螺栓危險截面面積:
S=π[(D-1.082 5P)/2]2=120.24 mm2
式中:P為螺距,取1.5 mm。
螺栓危險截面應力:σ=1.3Fmax/S=621.55 MPa
螺栓許用應力:[σ]=σs/K2=900/1.1=818.18 MPa。
式中:K2為螺栓連接安全系數,取1.1。
故σ<[σ],則兩螺栓能夠滿足設計要求。
支架材料為Q450-10,在8 000 N推力下應用有限元分析了支架的最大應力和最大位移[3],結果表明新狀態下最大應力為259.8 MPa,原狀態最大應力390 MPa,應力減少33%(如圖5所示);新狀態最大位移為0.551 mm,原狀態最大位移0.65 mm,變形減少15%(如圖6所示),故新設計更優。

圖5 支架在8 000 N推力下的應力分析

圖6 支架在8 000 N推力下的位移分析
參考《QC/T 790-2007 制動氣室性能要求及臺架試驗方法》[2],驗證整個支架總成的疲勞壽命,如圖7所示,用液壓缸代替氣室模擬支架總成受力情況,垂直于氣室安裝面中心單向施載0~8 000 N,加載頻率2.5 Hz,如達到試驗次數7.5×105次,仍未失效,則按照1.5倍載荷繼續試驗,若達到8×105次仍未失效即停止,得出支架疲勞壽命時間與載荷的關系如圖8所示。

圖7 支架疲勞壽命臺架試驗

圖8 支架疲勞壽命時間與載荷
累計加載8×105次后,實驗結果如下:
(1)氣室支架總成未發生開裂、斷裂、塑性變形;
(2)焊接總成未發現焊接處發生脫焊、開焊現象;
(3)螺栓連接未發生斷裂、塑性變形及螺栓擰緊力矩下降超出要求范圍的現象。
通過對此變更的螺栓強度理論計算,螺栓的危險截面應力小于其許用應力,且通過對新老支架的CAE對比分析,其結果表明新狀態的最大應力和變形皆優于老狀態,臺架試驗也驗證了此變更的可行性。
目前隨著國家環保要求日趨嚴格,推動了整車節能減排的進度,此次支架結構的變更符合當下輕量化后橋的趨勢。