潘煒
摘要:隨著數字智能化及計算機技術的發展,自動化產品的開發越來越完善成熟,為了更好的保障機組安全運行,丹江電廠測溫系統也必須隨之進步與發展,通過對比完成的丹江口水力發電廠發電廠5臺機組測溫系統改造的現場實際經驗,從理論和實際二方面較為具體地論述了基于PLC測溫系統的原理、特點,以及在電廠測溫系統中的應用及效果。
關鍵詞:水力發電廠;發電機組溫度監控;PLC測溫系統改造應用
近幾年隨著水電機組容量的不斷增加,機組主要設備的負荷逐漸加大,目前在運的測溫系統隨著投入時間過長,設備老化,可靠性降低等因素越來越不能滿足監控的精確度,甚至可能會造成機組誤停機的事故,給機組安全穩定運行帶來極大的安全隱患。因此對測溫系統改造勢在必行。
1 改造前丹江電廠測溫系統的組成
溫度是發電廠生產過程中的一個重要物理參數,它直接影響生產的安全性和經濟性。因此,對溫度的測量及準確性就成為電力生產過程中的一個重要工作。丹江電廠發電機組測溫系統分別對機組推力、上導、水導軸承及油槽,定子線圈、鐵芯,空氣冷卻器冷、熱風,主變等部位進行實時監控。機組的測溫系統由測溫盤三臺溫度巡檢儀+傳感器(熱電阻溫度儀)的方式組成。
丹江電廠每臺機組共有100多個左右測溫點,測溫傳感器在機組內部的分布(以2#機為例 表1)
為了機組運行的安全和穩定性,我廠只在重要的軸承設定停機信號(上導瓦、推力瓦、水導瓦)。而且必須任意兩塊瓦同時越高高限HH,才會發出停機信號。這樣就可以防止機組誤停機,確保了機組的正常運行。在別的電場就發生誤停機事故,就是因為它是采用的單塊瓦停機,(傳感器短路、開路或接觸不良,造成的溫度突變誤發信號),我廠的其它的部位只有報警信號發出,可以顯示其報警的高限H和高高限HH值。
改造前測溫系統構成原理框圖見圖1,丹江電廠測溫系統涵蓋了機組軸瓦溫度和定子鐵芯(線棒)、空氣冷卻器熱風(冷風)、機組主變溫度的監控。
改造前的溫度巡檢儀采用的是南瑞的SJ-40C微機溫度檢/保護裝置,集溫度巡檢和溫度保護功能于一體,被測信號經過多路開關選通,判斷熱電阻的型號,在進入放大器進行放大后,送入A/D模數轉換塊變成數字量,在經過單片機CPU進行計算處理。測點由溫度巡檢儀采集上傳到監控,但存在采集相應較慢,采集精度:0.5% 采集數度:16點/秒。而且不能直觀顯示故障點溫度,跳閘組態操作不靈活。并且與監控系統僅僅實現通訊電纜單網通訊,在實際運行中存在抗干擾性較差,通訊連接不上造成數據不能實時上傳監控等問題。
傳感器(熱電阻溫度儀)丹江電廠目前采用的是國標化的熱電阻:鉑熱電阻PT100和銅熱電阻Cu50(Cu53),引線采用三線制。熱電阻溫度儀的測溫原理是:利用導體和半導體隨溫度變化電阻而變化,并呈一定的函數關系的特性。
2 改造后測溫系統組成
新的測溫系統采用GE智能可編程控制器為核心,冗余I/O總線,雙機雙網配置,測溫裝置獨立,超大的觸摸屏能顯示所有測點溫度,以PLC為核心能實現自定義修改跳閘邏輯,并具備強大的自診斷能力,設備質量和可靠性均比之前有較大提高。
測溫系統的配置情況見表2(以2#機為例)
改造后測溫系統構成原理框圖見圖2,丹江電廠所監控的機組設備溫度分成兩大部分,分別實現對機組軸瓦溫度和機組定子鐵芯(線棒)、空氣冷卻器熱風(冷風)、機組主變溫度的監控。
機組軸瓦相關溫度由傳感器PT100采集數據分別接入8點模擬量輸入模塊,該模塊將電阻值模擬量轉換為數字量,由PLC CPU單元讀入該數據,并將該數據與溫度整定值進行比較,當機組軸瓦或油溫因故障造成溫度值越限時,則由PLC CPU單元判斷發出報警開出信號,及時通知運維人員或發出停機信號,以免造成燒瓦等重大事故,保護機組軸瓦的安全性。
機組定子鐵芯(線棒)、空氣冷卻器熱風(冷風)、機組出口主變壓器的溫度值由傳感器PT100(或Cu50、Cu53)采集數據分別接入SJ-40D測溫裝置中,由測溫裝置將電阻值模擬量轉換為數字量,并將該數據與裝置溫度整定值進行比較,當所監視設備故障造成溫度值異常時,則由裝置與PLC 通訊發出報警信號,及時通知運維人員,保障了所轄設備的安全性。
改造后測溫系統網絡采用的是雙機四網網絡連接,見圖3。工作中的切換方式采用雙主機方式(Active-Active方式),分別在兩臺服務器上互為主備狀態(即Active-Standby和Standby-Active狀態)。
采用該連接方式是因為電廠特殊的生產工作環境各種干擾因素較強,控制系統需要在各控制器之間實現實時的、確定性的數據通訊,需要高速的、確定性的數據采集,為保障控制通訊網絡能夠在高干擾環境中正常工作,通訊網絡節點間距離達到10KM,需要在各控制器之間實現實時的、確定性的數據通訊,需要高速的、確定性的數據采集。改造后可以CUP、電源、機架、總線均為熱備冗余;完全無擾動切換,切換時間迅速。
結語
自丹江電廠基于PLC測溫系統5臺機組相繼完成改造并投入使用以來,能夠較好的實現對機組所管轄部位的監控,現場的溫度值顯示查閱更為便利,抗干擾能力有了較大的提升,系統運行穩定,減少了工作人員的維護量。