摘 要 某車用三缸曲軸原來采用整體鹽浴氮化工藝,經(jīng)氮化處理的曲軸具有優(yōu)異的耐磨性、耐疲勞性。但近期為了執(zhí)行國家環(huán)保要求,要我公司用圓角淬火成品曲軸全面替代氮化成品曲軸。由于該曲軸的結(jié)構(gòu)很單薄,英國原設(shè)計采用鹽浴氮化對曲軸進行整體強化,現(xiàn)在要求切換成圓角淬火曲軸,疲勞試驗安全系數(shù)≥1.3,有許多關(guān)鍵指標需要控制。
關(guān)鍵詞 曲軸;圓角;工藝改進
1 原材料的選用
選定一種合適的原材料,要滿足疲勞試驗安全系數(shù)要求,同時具有優(yōu)良的性價比。根據(jù)以往圓角淬火曲軸使用材料,選定 42CrMoA材料。
2 鍛造過程
確定合適的料段加熱后出爐溫度,保證鍛打過程材料在型腔內(nèi)填充飽滿。
3 毛坯熱處理過程
本次疲勞試驗結(jié)果:按1700N.m加載,2件通過,2件未通過,通過率50%。解剖1件未通過的試樣,其抗拉強度931MPa;屈服強度772MPa,斷后伸長率16.5%,斷面收縮率65,性能指標均合格。
但疲勞試驗未能穩(wěn)定通過1700N.m。經(jīng)分析,原因是抗拉強度與屈服強度較低,故判斷在下次試驗時抗拉強度應(yīng)控制在940MPa以上,屈服強度應(yīng)控制在780MPa以上(采用本鋼模鑄42CrMoA 材料)。
疲勞試驗總結(jié):以上共做完23塊疲勞試樣。
按1700N.m加載4個,全部通過,通過率100%
按1750N.m加載9個,7過2斷,通過率78%
按1800N.m加載6個,5過1斷,通過率83%
按1850N.m加載2個,1過1斷,通過率50%
按1900N.m加載1個,全部通過,通過率100%
按1950N.m加載1個,全部斷裂,通過率0%
可以看出:該曲軸按1700—1800N.m加載,其通過率是較為穩(wěn)定的 (該曲軸疲勞極限1715N.m)。加載到1850N.m及以上,通過率就較低了。
舍棄無效及異常數(shù)據(jù),可得50%存活率的疲勞極限為
M-1(50%)=[(1800+1850)/2+(1800+1850)/2+(1800+1850)/2+(1800+1850)/2+(1800+1850)/2+ (1750+1800)/2]/6=1816.7N·m
子樣標準差Sn-1==20.4
變異系數(shù)μ=Sn-1/M-1(50%)=20.4/1800=0.0112
存活率為50%時的安全系數(shù)為
n= M-1(50%)/ M-1=1816.7/1319=1.38
存活率99.9%時的曲軸疲勞極限
M-1(99.9%)=M-1(50%)-α×K×Sn-1 1816.7-3.09×1.051×20.4=1750.4N·m
由標準中附表可知,置信度95%、相對誤差限度5%時為了估計99.9%存活率所需的最少子樣為6時,變異系數(shù)最大值為0.0476,而該次試驗μ=0.0112 <0.0476,故精度滿足要求。
存活率為99.9%時的安全系數(shù)為
n= M-1(99.9%)/ M-1= 1750.4/1319 = 1.33
7 結(jié)束語
安全系數(shù)1.33,變異系數(shù)0.0112,符合該曲軸疲勞試驗標準要求,滿足了雷沃動力三缸曲軸安全系數(shù)≥1.30的要求。
作者簡介
王姝(1986-),女,遼寧丹東;畢業(yè)院校:遼寧石油化工大學(xué),專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化,學(xué)歷:本科學(xué)歷,現(xiàn)就職單位:遼寧五一八內(nèi)燃機配件有限公司,研究方向:機械加工方向。